周中旭,彭建強,鄧永華,張海濱
(1.重慶湘渝鹽化有限責(zé)任公司,重慶萬州 404000; 2.山東天力能源股份有限公司,山東濟南 250013)
氯化銨為無色晶體或白色結(jié)晶性粉末,有吸濕性,其主要來源為聯(lián)合制堿法生產(chǎn)純堿的副產(chǎn)品。聯(lián)堿生產(chǎn)過程中,結(jié)晶器取出的氯化銨懸浮液經(jīng)離心脫水后,得到含水率5%~7%的濕銨,濕銨需經(jīng)干燥去除水分后才能滿足運輸和使用要求。根據(jù)GB/T2946-2018氯化銨國家標準,工業(yè)氯化銨合格品含水率≤1.0%。
氯化銨干燥最常用的工藝為熱力干燥工藝。即利用熱源加熱,讓物料中的氯化銨和水分共同升溫,增加物料中水分的蒸汽平衡分壓,增大水分和周邊氣氛的蒸汽壓差,形成推動力,使水分從物料向周邊擴散,從而達到干燥的目的。
氯化銨蒸汽回轉(zhuǎn)干燥技術(shù)是以蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機為主要設(shè)備干燥濕銨的技術(shù),相比純堿行業(yè)目前普遍使用的內(nèi)加熱流化床干燥工藝,具有能耗低、尾氣量少,尾氣中的氨相對容易處理的的優(yōu)點。
2022年1月至3月,重慶湘渝鹽化有限責(zé)任公司與山東天力能源股份有限公司合作,在湘渝鹽化現(xiàn)場建氯化銨蒸汽回轉(zhuǎn)試驗臺進行了三次試驗,取得了詳細的試驗數(shù)據(jù)。旨在總結(jié)驗證蒸汽回轉(zhuǎn)干燥工藝對氯化銨干燥的適用性以及長時間運行的工作狀態(tài),并獲取指導(dǎo)工程化設(shè)計的關(guān)鍵工藝參數(shù)。
1.1.1 產(chǎn)品氯化銨性質(zhì)
聯(lián)堿法產(chǎn)品氯化銨,含一定量的游離氨,濕物料含水率5.77%(現(xiàn)場取樣分析數(shù)據(jù)),真密度ρs=1 526 kg/m3,堆密度ρ=700~800 kg/m3,比熱C=1.5533 kJ/kg·℃(0.37 kcal/kg·℃)。氯化銨為熱敏性物質(zhì),當加熱到100 ℃以上時,可分解成氨氣和氯化氫氣體,在338 ℃完全分解(升華)。產(chǎn)品標準《氯化銨》GB/T 2946-2018。
1.1.2 蒸汽回轉(zhuǎn)設(shè)備簡介
蒸汽回轉(zhuǎn)試驗臺為撬裝設(shè)備,以蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機為主,結(jié)合進料設(shè)備、出料設(shè)備、冷卻設(shè)備、除塵設(shè)備等組成一個成套干燥系統(tǒng)。接入適合的水、電等公用工程設(shè)施,即可完成物料的干燥、冷卻和除塵過程。
試驗臺由空氣預(yù)熱器、進料斗、自清理卸料閥、進料雙螺旋、蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機、成品卸料閥、出料螺旋輸送機、布袋除塵器、洗滌器、洗滌泵和引風(fēng)機組成。
干燥機前段設(shè)有混料段,混料段內(nèi)部設(shè)有導(dǎo)料和清理結(jié)構(gòu),筒體外設(shè)有返料螺旋帶,通過返料螺旋可將部分干料從出料端送至前段的混料段,干、濕物料在混料段混合。返料螺旋帶入口處設(shè)有返料閥門,通過調(diào)整返料閥門的開度,可以控制返回混料段的干料量。
1.進料斗 2.進料平臺 3.自清理卸料閥 4.進料雙螺旋 5.蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機(自返料) 6.干燥機汽室 7.成品卸料閥 8.出料螺旋輸送機 9.尾氣管道 10.布袋除塵器 11.洗滌器 12.洗滌泵、引風(fēng)機(隱藏) 13.空氣預(yù)熱器圖1 試驗臺外形圖
1.1.3 工藝流程
1)物料流程
濕料來自上游輸送設(shè)備或人工進料,將物料送入進料料斗,在自清理卸料閥的變頻控制下,可定量給料,由雙螺旋輸送機將物料送入干燥機中。
干燥機自進料端至出料端有一定的安裝傾角,物料進入干燥機后,在干燥機滾筒的帶動作用下,分散于環(huán)狀換熱管四周,逐漸向出料側(cè)移動。在此過程中,物料與換熱管接觸,與換熱管中的蒸汽換熱,物料升溫脫水,含水率降低。最終,在干燥機出料端水分降至最低,通過出料罩底部的卸料閥排出。
干燥機自身設(shè)有返料結(jié)構(gòu),在運行過程中,一部分干物料可返回到進料端,和濕物料混合,以降低物料粘度。通過調(diào)整返料閥開度,可調(diào)整返料量。
干燥產(chǎn)品在卸料閥的控制下排出干燥機。
2)蒸汽及冷凝水流程
蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機采用飽和蒸汽作為干燥熱源。
干燥機蒸汽進口位于干燥機出料端的旋轉(zhuǎn)接頭上部,蒸汽進入干燥機后,經(jīng)干燥機內(nèi)的各換熱管分配至各處的環(huán)形換熱管。通過換熱管,蒸汽與物料間接換熱,釋放熱量并逐漸冷凝。冷凝水經(jīng)疏水閥排出干燥機。
3)干燥尾氣處理流程
試驗臺采用空氣作為攜濕氣,在干燥機之前設(shè)置蒸汽換熱器,可對空氣進行加熱。經(jīng)預(yù)熱,空氣溫度升高后再進入干燥機內(nèi)。
干燥進風(fēng)口設(shè)置在進料螺旋輸送機上部。熱空氣自進風(fēng)口進入到蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機中。在引風(fēng)機的作用下,干燥機內(nèi)處于微負壓狀態(tài),使攜濕氣自進料端流向出料端。在物料和攜濕氣之間具有相對濕度梯度,促使水分由物料向攜濕氣中遷移,物料的含水率逐漸降低,攜濕氣的含濕量逐漸增大。在出風(fēng)口處,攜濕氣的含濕量達到最大,從干燥機出料罩上部的出風(fēng)口排出。顆粒度較小的物料和攜濕氣在干燥機中直接接觸,尾氣中會夾帶少量的粉塵,同時,濕料中含有一定量的游離氨,干燥后也會揮發(fā)進入到尾氣中。為滿足大氣排放要求,需要對尾氣進行除塵除氨。
本系統(tǒng)設(shè)置了布袋除塵器作為尾氣的除塵設(shè)備,設(shè)置了洗滌器作為除氨和尾氣降溫設(shè)備。尾氣經(jīng)除塵除氨后從塔頂放空。
1)第一次試驗采用0.44 MPa(G)飽和蒸汽作為熱源,為避免換熱管粘管,采用較大的返料量,測試干燥產(chǎn)品含水率,驗證回轉(zhuǎn)干燥工藝的干燥效果,同時測試自返料結(jié)構(gòu)的運行狀況,測試氯化銨干燥的單位產(chǎn)品蒸汽消耗,測試干燥尾氣的氨濃度,獲得合格產(chǎn)品時的出風(fēng)溫度、出料溫度等穩(wěn)定的工藝參數(shù),測試氯化銨在干燥機內(nèi)的粘附情況。
2)第二次試驗采用0.44 MPa(G)飽和蒸汽作為熱源,本次試驗逐漸降低返料量,重點觀察返料比降低后回轉(zhuǎn)干燥機換熱管的粘管情況,確定最小返料比。然后,在固定返料量的工況下,逐漸增加進料量,觀察試驗臺回轉(zhuǎn)干燥機的最大處理能力,計算干燥機的脫水強度、蒸發(fā)強度等參數(shù)。
3)第三次試驗采用1.1 MPa(G)飽和蒸汽作為熱源,同時更換了尾氣洗滌塔,將單級噴淋改為兩級噴淋(空塔),對氯化銨尾氣進行洗滌除氨。重點測試干燥過程中,氯化銨在干燥設(shè)備中的分解率,同時測試洗滌塔對尾氣的除氨效果,觀察干燥機連續(xù)運行工況下,獲得合格產(chǎn)品時的出風(fēng)溫度、出料溫度等穩(wěn)定的工藝參數(shù)。
三次具體試驗相關(guān)數(shù)據(jù)見以下試驗數(shù)據(jù)圖和數(shù)據(jù)表。
表1 氯化銨回轉(zhuǎn)干燥試驗進、出料含水率
圖2 氯化銨回轉(zhuǎn)干燥試驗工藝參數(shù)記錄
圖3 氯化銨回轉(zhuǎn)干燥試驗進出料重量
圖4 氯化銨回轉(zhuǎn)干燥試驗尾氣風(fēng)量和尾氣氨濃度
圖5 氯化銨回轉(zhuǎn)干燥試驗蒸汽流量
表2 氯化銨回轉(zhuǎn)干燥試驗進料量和返料量
表3 氯化銨回轉(zhuǎn)干燥試驗尾氣洗滌后濃度和洗滌水參數(shù)
根據(jù)上述試驗數(shù)據(jù),可以得到以下結(jié)論:
1)采用蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機,以0.44 MPa(G)飽和蒸汽作熱源,物料停留時間約15 min。該停留時間內(nèi)可以完成氯化銨的干燥,出料平均含水率0.17%,高于工業(yè)氯化銨優(yōu)等品(0.50%)的要求。在實際生產(chǎn)中,可通過調(diào)節(jié)設(shè)備安裝傾角、轉(zhuǎn)速等手段縮短停留時間,在滿足含水率指標前提下提高產(chǎn)量。
2)采用蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機,以0.44 MPa(G)飽和蒸汽作熱源,在返料量充足的工況下,換熱管不粘管,可以長時間穩(wěn)定運行。
3)試驗臺設(shè)備在干燥氯化銨時,采用0.44 MPa(G)飽和蒸汽作熱源,出風(fēng)溫度平均為92.7 ℃,用測溫槍檢測得到的出料溫度平均為98.0 ℃。采用1.10 MPa(G)飽和蒸汽作熱源,其出風(fēng)溫度及出料溫度相應(yīng)升高。
4)試驗臺設(shè)備在干燥氯化銨時,尾氣風(fēng)量平均值為232.4 m3/h,尾氣中氨氣的濃度平均值為7 055.9 mg/m3。
5)采用蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機,以0.44 MPa(G)及1.10 MPa(G)飽和蒸汽作熱源,根據(jù)試驗過程的濕銨平均進料量及平均蒸汽消耗量,可以計算得到氯化銨干燥耗蒸汽量約為162.0 kg/t濕銨。
6)本次試驗獲得了避免換熱管粘料的臨界返料比、臨界處理量等數(shù)據(jù),臨界返料比不宜少于1.80。
7)在干燥過程中,測試了干燥機的進料質(zhì)量、出料質(zhì)量。試驗發(fā)現(xiàn),氯化銨除脫水外,還有一定的失重。該部分損失有四個方面:脫水失重、游離氨揮發(fā)失重、氯化銨的分解失重、投料過程中因物料外撒造成的損失。根據(jù)得到的數(shù)據(jù),可以計算出料溫度下氯化銨的分解率,為工業(yè)裝置設(shè)計提供參照。
8)噴淋塔的洗滌效果:采用低溫清水(20 ℃左右)時,洗滌效果較好,經(jīng)試驗裝置采用的噴淋塔洗滌后,尾氣氨含量可降低至70 mg/m3左右。連續(xù)洗滌時,水溫升高,水中氨濃度增加后,洗滌效果下降,尾氣氨含量增加至260 mg/m3左右。
1)據(jù)試驗數(shù)據(jù)可推算氯化銨干燥耗蒸汽量約162.0 kg/t濕銨,相比常規(guī)內(nèi)加熱流化床工藝有一定比例降低,可降低能耗。
2)用0.44 MPa(G)飽和蒸汽和1.10 MPa(G)飽和蒸汽和做熱源,蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機可長時間連續(xù)運行,換熱管不粘料。但整個過程中出料溫度都偏高,如用1.1 MPa蒸汽會造成浪費,還會影響后續(xù)大顆粒造粒效果及造成包裝燒包的風(fēng)險。
3)氯化銨溫度高于80 ℃,即可完成脫水,含水率降低至0.2%以下。脫水后繼續(xù)加熱,會使物料溫度繼續(xù)升高,增加冷卻負擔(dān)。同時氯化銨物料的溫度超過100 ℃后,有一定的分解率,溫度越高,分解率和分解速度均會增大。因此,在設(shè)計工業(yè)裝置時,應(yīng)合理控制工藝溫度參數(shù)。既要避免氯化銨干燥產(chǎn)品溫度過高,避免物料分解,并容易冷卻降溫;又要減少蒸汽消耗,進一步節(jié)約熱能。
4)試驗臺設(shè)備在干燥氯化銨時,尾氣中氨氣的平均濃度為7 055 mg/m3左右,在控制洗水溫度及濃度情況下,經(jīng)洗滌處理后氨含量可控制在100 mg/m3以內(nèi),為后續(xù)氨回收處理超低排放創(chuàng)造了有利條件。實際生產(chǎn)中,宜設(shè)置中間冷卻器,降低噴淋水溫度,做到低濃度、低溫度水末級洗滌,提高洗滌效果。
5)試驗采用布袋除塵器除塵,通過連續(xù)試驗發(fā)現(xiàn),蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機尾氣中的粉塵量很少,連續(xù)運行三天,只收集到很少量的粉塵(<1 kg)。粉塵量少和回轉(zhuǎn)干燥機尾氣量小,氣流速度小有關(guān)。在設(shè)計工業(yè)裝置時,可以根據(jù)該特征,選擇適合的除塵方式。