譚小偉
中國(guó)石油集團(tuán)長(zhǎng)城鉆探工程有限公司工程技術(shù)研究院
四川威遠(yuǎn)頁巖氣主要開發(fā)方式是水力壓裂。壓裂期間大量摻有化學(xué)物質(zhì)的水進(jìn)入地層,在隨后的生產(chǎn)過程中,通過氣流將壓裂時(shí)進(jìn)入地層的水返排至地面。經(jīng)過多年的發(fā)展,目前有很多氣井存在地層及井筒堵塞、積液嚴(yán)重的問題?,F(xiàn)有的排水采氣技術(shù)難以解決目前氣井存在的問題,嚴(yán)重制約了威遠(yuǎn)頁巖氣的發(fā)展。究其原因,除了氣井本身地層能量的下降導(dǎo)致一定程度的產(chǎn)量自然遞減之外,地層堵塞導(dǎo)致的地層流體返排困難和井筒結(jié)垢占了很大的因素。多數(shù)老井低產(chǎn)低壓,單井產(chǎn)能低、措施選井難、措施后穩(wěn)產(chǎn)周期短;部分井在氮?dú)庹e作業(yè)中發(fā)現(xiàn),油壓在短時(shí)間內(nèi)迅速上升,證明井筒有嚴(yán)重堵塞。這給頁巖氣的穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),急需尋找一種新的措施解決地層和井筒的堵塞問題,實(shí)現(xiàn)頁巖氣的良性發(fā)展。
目前國(guó)內(nèi)外在解堵助排的研究應(yīng)用主要體現(xiàn)在壓裂返排施工中,而在氣井的生產(chǎn)增產(chǎn)措施中研究較少。為填補(bǔ)這一技術(shù)空白,筆者分析了威遠(yuǎn)頁巖氣地層的堵塞機(jī)理的井筒結(jié)垢機(jī)理,結(jié)合油井解堵相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和存在的問題,通過分析堵塞物和結(jié)垢物成分來篩選解堵助排劑的除垢劑,優(yōu)化藥劑泵注工藝和燜井時(shí)間,在威遠(yuǎn)和榮縣作業(yè)區(qū)18口井的應(yīng)用中,取得良好的應(yīng)用效果。
通過對(duì)A井的油管內(nèi)堵塞物進(jìn)行室內(nèi)分析,確認(rèn)無機(jī)物結(jié)垢和有機(jī)物膠結(jié)物為井筒堵塞的原因。圖1為A井油管內(nèi)堵塞物樣品烘干前和烘干后實(shí)物照片。
圖1 A井油管內(nèi)堵塞物樣品照片
對(duì)烘干研磨以后的樣品進(jìn)行室內(nèi)分析[1],測(cè)定其水份含量、油含量及有機(jī)物含量[1](表1)。
表1 A井油管內(nèi)堵塞物含水、含油、有機(jī)物含量分析結(jié)果表
分別對(duì)灼燒后的結(jié)垢樣品進(jìn)行酸溶解后采用EDTA滴定法[2]測(cè)定代表性成分的含量和對(duì)樣品采用有機(jī)萃取劑萃取后進(jìn)行X射線衍射分析。測(cè)得樣品中的主要無機(jī)沉淀物為FeCO3,CaCO3,F(xiàn)e2O3,SiO2。
通過對(duì)地層返排水樣的分析,其pH值為8.2,堿性,測(cè)得返排水中的主要離子含量如表2所示。
表2 返排水樣分析結(jié)果表
分析結(jié)果表明井筒結(jié)垢的主要成分為:有機(jī)物殘留及其衍生物+高礦化度引起無機(jī)物沉淀+地層砂+腐蝕產(chǎn)物。
主要結(jié)垢為地層流體高礦化度造成的CaCO3無機(jī)鹽結(jié)垢[3]。當(dāng)流體中的Ca2+濃度超過其最大溶解濃度時(shí),與CO32-結(jié)合,容易在井筒形成結(jié)垢。地層液體礦化度越高,滯留時(shí)間越長(zhǎng),形成的沉淀物起多,結(jié)垢物越難處理[4]。
氣相色譜法組分檢測(cè)結(jié)果(表3)表明,頁巖氣中的酸性氣體CO2與井筒中的金屬鐵及鈣離子發(fā)生了化學(xué)反應(yīng),形成FeCO3和CaCO3沉淀。
表3 威遠(yuǎn)頁巖氣組份構(gòu)成統(tǒng)計(jì)表
氣井壓裂和后期生產(chǎn)中,不可避免要使用緩蝕劑、起泡劑等藥劑。如果這些藥劑不能及時(shí)排出至地面,其殘留物在井底和井筒容易形成黏結(jié)物和皂鈣聚集。
由于生產(chǎn)制度的不合理,地層出砂過快,不易被氣流攜帶出地面的滯留砂與沉淀物和有機(jī)物殘留包裹在一起,形成堵塞[5]。
當(dāng)?shù)貙佣氯麜r(shí),井底積液會(huì)停留在近井地帶和水平井段,不能及時(shí)被氣流攜帶出地面,嚴(yán)重時(shí)會(huì)直接導(dǎo)致氣井水淹停產(chǎn)[6]。井筒積液機(jī)理主要有:①地層能量的自然遞減,地層氣攜液能力不足; ②泡排制度的不合理造成井底沉淀與井筒堵塞[7];③因地面因素關(guān)井造成的井筒積液;④不合理的油嘴調(diào)整制度,使產(chǎn)氣量變化與地層壓力變化不匹配[8]。
因此,要解決井筒積液?jiǎn)栴},需同時(shí)解決地層堵塞與地層液體的返排問題。
筆者所選氣井均為相鄰氣井平臺(tái),A井的井筒垢樣更具代表性,其選取的解堵除垢工作液主劑為有機(jī)酸、無機(jī)酸及螯合劑的組合[9-10]。在室內(nèi)條件下,對(duì)所選主劑的溶垢能力進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試結(jié)果如表4~6所示。
表4 不同濃度有機(jī)酸溶垢能力展示表
表5 不同濃度HCl溶垢能力展示表
表6 不同濃度螯合劑溶垢能力展示表
綜合考慮工作液體系的解堵溶垢效果和施工成本因素,結(jié)合表3~5的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,選定工作液體系的主劑配方為:5%HCl+6%有機(jī)酸+4%螯合劑。
所選的工作液體系,除主劑的選用外,還需要加入一定的助劑[11]。包括緩蝕劑,防膨劑,鐵離子穩(wěn)定劑。緩蝕劑種類及濃度的選擇參照生產(chǎn)管理時(shí)的種類及濃度,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的WYHS-11。防膨劑種類和濃度的選擇參照壓裂施工的種類的濃度,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的WYFP-15。鐵離子穩(wěn)定劑參照文獻(xiàn)和其他氣田的經(jīng)驗(yàn),選用0.1%的NTA鐵離子穩(wěn)定劑[12]。
作為頁巖氣井的助排劑,助排性能指標(biāo)占據(jù)了重要位置。目前比較常用的藥劑為表面活性劑加適當(dāng)?shù)闹鷦1砻婊钚詣┓N類繁多,在油田助排劑體系當(dāng)中,氟類特種表面活性劑的效果最佳。但目前的很多氟類特種活性劑都存在碳鏈過長(zhǎng)、難降解、持久性生物等問題,長(zhǎng)氟碳鏈(C8以上)已被國(guó)際禁用[13]。筆者以氟類活性劑為基礎(chǔ),篩選出高效助排和易降解的短氟碳鏈[14]的特種表面活性劑。通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn),分別對(duì)C4、C6、C8的短氟碳鏈的分子穩(wěn)定性、降解進(jìn)行分析,最篩選出C6—C6型全氟表面活性劑作為氣井的助排劑的主劑。質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.045%。
由圖2和圖3可以看出,C6—C6的分子穩(wěn)定性最好,而其分子降解性僅次于C4—C4。綜合比較,選擇C6—C6作為助排劑的分子目標(biāo)。
圖2 不同氟碳分子穩(wěn)定性對(duì)比圖
圖3 分子降解性對(duì)比圖
由圖4可以看出,當(dāng)表面活性劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.04%時(shí),表面張力不再隨著濃度的上升而下降(臨界膠束濃度[15])??紤]到實(shí)驗(yàn)偏差,在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用中,選取質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.045%的表面活性劑(WYZ-1)。
圖4 C6—C6型氟碳表面張力隨質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化的曲線圖
通過與助劑的配合試驗(yàn),最終確定助排體系工作液配方為:0.045%WYZ-1+2.5%低分子醇(甲醇加乙醇)+3.2%乳化劑(聚乙烯醇)+4%犧牲劑(NP-10)。
適合解堵助排除垢施工井的選井條件就包括以下5個(gè)方面:①可能存在儲(chǔ)層堵塞污染和井筒結(jié)垢;②開井后油壓快速下降,關(guān)井后套壓恢復(fù)速度慢;③井筒液面位置較低,井筒積液主要在水平段;④井筒無嚴(yán)重套變;⑤重點(diǎn)考慮下傾井。
工作液在頁巖氣井的應(yīng)用中,要兼顧地層解堵與助排的功能,在解決地層問題的同時(shí),也需要解決油管及環(huán)空的堵塞問題?;谝陨显瓌t,在現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際應(yīng)用中,對(duì)泵注方式的整體思路為:①先期通過注氮?dú)鈱⒕卜e液推入地層[16],為工作液體系進(jìn)入近井地帶讓出通道;②采取正注加反注的混合注入方式;③地層解堵與助排工作液體系采用3+3段塞注入模式[17];④井筒除垢工作液體系后期泵注。優(yōu)化后的施工工藝,能實(shí)現(xiàn)一次連接管線完成整個(gè)施工過程?,F(xiàn)場(chǎng)施工流程如圖5所示。
圖5 現(xiàn)場(chǎng)施工流程示意圖
藥劑泵注完成后的燜井時(shí)間主要考慮3個(gè)因素:①藥劑在井筒和地層應(yīng)當(dāng)有足夠的停留時(shí)間,藥劑能充分發(fā)揮其功效,室內(nèi)實(shí)驗(yàn)表明在無氣流攪動(dòng)與攪拌的情況下,藥劑與結(jié)垢物的反應(yīng)時(shí)間為48~60 h;②油套壓力的恢復(fù)有利于開井后通過激動(dòng)壓力將井筒的積液帶出地面,減少氮?dú)庵迸艜r(shí)間,節(jié)省成本支出,所選實(shí)驗(yàn)區(qū)塊的油套壓力恢復(fù)時(shí)間平均為18~24 h;③盡可能縮短燜井時(shí)間,減少因燜井造成的產(chǎn)量損失。
綜合考慮以上因素,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,決定在藥劑泵注完成后燜井48 h。在燜井48 h后,對(duì)A井和B井連續(xù)5 d(每天2次)對(duì)返排液的表面張力進(jìn)行測(cè)試[18],測(cè)試結(jié)果(表7)表明返排液張力較低,單井日產(chǎn)氣產(chǎn)液增量明顯,助排劑效果較好。
表7 返排液表面張力實(shí)測(cè)值展示表 單位:mN/m
1) 油管關(guān)閉,通過套管注入氮?dú)夂雎詨嚎s因子(Z)及溫度(T)的影響,氮?dú)庾⑷肓坑?jì)算公式為:
式中V1表示注氣氮?dú)怏w積,Nm3;r1表示生產(chǎn)套管內(nèi)徑,m;r2表示油管外徑,m;H1表示生產(chǎn)套管斜深,m;H2表示油管斜深,m;p表示注入壓力,MPa,現(xiàn)場(chǎng)取值通常為注入壓力平穩(wěn)后的壓力值。
2) 3+3段塞多級(jí)套管交替注入5%HCl+6%有機(jī)酸+4%螯合劑+2%WYFP-15+2%WYHS-11+1%NTA;0.045%WYZ-1+2.5%醇+3.2%乳化劑+4%犧牲劑。
以處理半徑1 m計(jì)算,單級(jí)段塞注入量計(jì)算公式為[19]:
式中V2表示單級(jí)段塞注入體積;r3表示生產(chǎn)套管外徑,m;φ表示地層孔隙度,無量綱。
3)油管注入5%HCl+6%有機(jī)酸+4%螯合劑+2%WYHS-11+1%NTA。
注入量計(jì)算公式:
式中V3表示注入工作液體積,m3;r4表示油管內(nèi)徑,m;H2表示油管斜深,m。
4)燜井 48 h。
5)開井套管氮?dú)鈿馀e[20]直排,見氣后進(jìn)生產(chǎn)流程。
A井于2021年8月12日實(shí)施解堵助排除垢措施。措施后,最高產(chǎn)氣量4.52×104m3/d,平均2.9×104m3/d,最高產(chǎn)液量30.1m3/d,平均12.34 m3/d,累計(jì)排液445 m3。平均增氣量2.82×104m3/d,增液量12.25m3,截至10月15日累計(jì)增氣量225.33×104m3(圖 6)。
表8 A井措施前后對(duì)比一覽表
圖6 A井生產(chǎn)曲線圖
截至2021年11月10日,累計(jì)施工18井次,成功15井次,施工成功率達(dá)83.33%,累計(jì)增產(chǎn)氣量600.35×104m3,平均增產(chǎn)161%(表9)。
表9 解堵助排劑實(shí)施前后效果對(duì)比表
1)通過對(duì)井筒結(jié)垢的取樣分析,威遠(yuǎn)和榮縣作業(yè)區(qū)的井筒主要堵塞物為FeCO3、CaCO3、Fe2O3、SiO2和有機(jī)物殘留。
2)根據(jù)取樣分析結(jié)果,研發(fā)的解堵除垢工作液體系5%HCl+6%有機(jī)酸+4%螯合劑+2%WYFP-15+2%WYHS-11+1%NTA,助排工作液體系0.045%WYZ-1+2.5%醇+3.2%乳化劑+4%犧牲劑,能很好地解決威遠(yuǎn)和榮縣頁巖氣井地層堵塞和返排及井筒除垢的問題。
3)通過現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際應(yīng)用,氮?dú)鈮核F+多級(jí)段塞注入+正反混注的工作液泵注方式對(duì)威遠(yuǎn)和榮縣頁巖氣井具有很好的適應(yīng)性。
4)通過18口井的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,成功15井次,施工成功率達(dá)83.33%,平均增產(chǎn)161%。