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關(guān)于CO變換技術(shù)優(yōu)化的一種設(shè)計(jì)實(shí)施方法

2022-10-13 09:36張學(xué)衡
低溫與特氣 2022年4期
關(guān)鍵詞:氣液分離器換熱器

張學(xué)衡,于 良

(中昊光明化工研究設(shè)計(jì)院有限公司,遼寧 大連 116031)

0 引 言

CO碳變換工序的工作原理是水蒸氣與CO在觸媒上進(jìn)行反應(yīng)生成氫氣與二氧化碳,是合成氨系統(tǒng)、合成甲醇系統(tǒng)及制氫系統(tǒng)經(jīng)常使用的重要工序。在正常生產(chǎn)中由于蒸汽含水量及溫度的變化,變換爐經(jīng)常處于不穩(wěn)定的狀態(tài),嚴(yán)重影響了整個(gè)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,為了改善變換工藝的運(yùn)行狀態(tài),針對(duì)性的提出了優(yōu)化方案,以達(dá)到生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)和低耗的目的[1-3]。

1 現(xiàn)場(chǎng)面臨的情況

自氫氣制備系統(tǒng)運(yùn)行以來,CO變換工序變換爐一直處于不穩(wěn)定的操作狀況,開車升溫周期6~8 h,并且產(chǎn)出的CO嚴(yán)重超標(biāo),嚴(yán)重影響了后續(xù)生產(chǎn)的平穩(wěn)進(jìn)行,延長(zhǎng)了開車周期。經(jīng)過多次試驗(yàn),確定主要有以下幾點(diǎn)原因:1.一段變換爐入口溫度過高,制約了變換爐觸媒活性,影響變換反應(yīng)速率。2.段間換熱器換熱效率低,導(dǎo)致二段變換溫度過高。3.氣液分離器壓差過高,維持時(shí)間較短,制約了生產(chǎn)負(fù)荷的提高。4.二段出口CO超標(biāo),影響后續(xù)甲醇洗工序平穩(wěn)運(yùn)行。5.工藝氣汽比偏離設(shè)計(jì)值1.4,水汽較少。6.由于觸媒升溫管線過長(zhǎng),使前后溫差過大,溫差在50℃左右。

針對(duì)以上幾點(diǎn)原因,確定了以下幾個(gè)主要的影響因素:1.變換爐入口溫度過高,影響變換反應(yīng)速率。2.換熱器換熱效率低。3.氣汽比偏離設(shè)計(jì)值1.4,水汽較少。4.二段出口CO超標(biāo),影響后續(xù)甲醇洗工序平穩(wěn)運(yùn)行。

2 確定優(yōu)化的目標(biāo)

針對(duì)以上幾點(diǎn)影響因素,通過對(duì)變換爐入口溫度的控制、換熱器旁路改造以及注水調(diào)溫,使變換爐入口溫度從300℃降至275℃。增加低壓氮?dú)夥趴崭脑欤鸬筋A(yù)熱作用。更換氣液分離器填料形式,解決壓差大的問題。

3 原因分析

針對(duì)前述主要影響因素進(jìn)行分析如下。

1.變換爐入口溫度過高,影響變換反應(yīng)速率。

溫度在變換反應(yīng)中起著重要作用。首先,變換反應(yīng)是放熱反應(yīng),從反應(yīng)動(dòng)力學(xué)可知溫度升高反應(yīng)速度常數(shù)增大反應(yīng)速度增大。但放熱反應(yīng)會(huì)隨著溫度升高平衡常數(shù)減小,所以溫度對(duì)二者影響是相反的。其次,對(duì)某種催化劑和一定氣相組成,必將出現(xiàn)最大的反應(yīng)速度值,其對(duì)應(yīng)的溫度即為最佳反應(yīng)溫度,它是平衡溫度、反應(yīng)活化能的函數(shù),如式(1)。

Tm=Te/[1+(RTelnE2/E1)/(E2-E1)]

(1)

式中,Tm為最佳反應(yīng)溫度,K;Te為平衡溫度,K;R為氣體常數(shù),1.987 cal/(mol·K);E1、E2為正逆反應(yīng)的活化能,cal/(mol·K)。

同樣反應(yīng)溫度越低,變換反應(yīng)的平衡常數(shù)Kp和反應(yīng)熱值越大。反應(yīng)速率與溫度的關(guān)系見圖1。變換反應(yīng)的最佳反應(yīng)溫度可用式(2)計(jì)算。

(2)

式中,y(CO)、y(CO2)、y(H2)分別為水煤氣中CO、CO2、H2的原始摩爾分?jǐn)?shù);n為水蒸氣與水煤氣的摩爾比;X為CO的轉(zhuǎn)化率;E1、E2為正逆反應(yīng)的活化能,與催化劑種類及活性有關(guān)。

圖1 反應(yīng)速率與溫度的關(guān)系

由此可知,Top與氣體的原始組成、轉(zhuǎn)化率及催化劑有關(guān)。當(dāng)催化劑和原始組成一定時(shí),隨著CO轉(zhuǎn)化率X的增加,平衡溫度Te及最佳反應(yīng)溫度Tm均降低,其轉(zhuǎn)化率與溫度的關(guān)系見圖2。對(duì)同一轉(zhuǎn)化率,最佳反應(yīng)溫度一般比相應(yīng)的平衡溫度低幾十度。

圖2 放熱可逆反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率與溫度的關(guān)系

在實(shí)際運(yùn)行期間,變換爐入口溫度為285℃左右,最高值為 297℃,而變換催化劑K8-11H的使用溫度為200~500℃。在8.0 MPa,H2O/氣=1.4的條件下使用,系統(tǒng)運(yùn)行初期入口溫度265~275℃是合適的,入口溫度過高會(huì)造成熱點(diǎn)溫度超過480℃,縮短催化劑的使用壽命,偏離最佳反應(yīng)溫度。

2.換熱器換熱效率低。

換熱器為兩氣相換熱,設(shè)有旁路。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,分析很可能是工藝氣分配不均,造成變換爐入口溫度偏高。

主要影響因素為:1)系統(tǒng)氣量分配不均;2)旁路管線共用一管線口徑過??;3)人員操作經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)不足;4)閥門可能內(nèi)漏及負(fù)荷偏低等(見圖3)。

圖3 換熱效果分析

3.工藝氣氣汽比偏離設(shè)計(jì)值1.4,水汽較少,影響變換反應(yīng)速率。

蒸汽比例即水蒸氣與原料氣(或一氧化碳)的體積比,它對(duì)生產(chǎn)與經(jīng)濟(jì)效益都有重要影響。大量過剩的水蒸氣在絕熱反應(yīng)器中起著熱載體的作用,將反應(yīng)熱取出。因此,對(duì)CO濃度或原料氣中氧含量高的情況,要防止蒸汽比例降低,反應(yīng)熱不能充分移出而使催化劑燒壞[2]。

在目前變換系統(tǒng)中,由于德士古氣化工藝溫度未能達(dá)到設(shè)計(jì)值,同時(shí)換熱不佳、手動(dòng)閥微調(diào)不穩(wěn)及

蒸氣量的不足,使系統(tǒng)低負(fù)荷運(yùn)行,造成了變換系統(tǒng)氣汽比偏低(見圖4),需要對(duì)變換系統(tǒng)氣汽比進(jìn)行優(yōu)化改造。

圖4 氣汽比分析

水蒸氣的影響較大,而水蒸氣用量決定了水/工藝氣的比值,該氣汽比對(duì)反應(yīng)速率的影響規(guī)律與其平衡轉(zhuǎn)化率相似,在氣汽比<1.4時(shí),提高氣汽比,可使反應(yīng)速率增長(zhǎng)較快,但當(dāng)氣汽比>1.4后,反應(yīng)速率增長(zhǎng)就不明顯了,故一般選用氣汽比為1.4左右。但是,過高的蒸汽比例會(huì)帶來下述缺點(diǎn):1)增加蒸汽消耗;2)增加系統(tǒng)阻力或者降低生產(chǎn)能力;3)變換爐內(nèi)反應(yīng)溫度無法維持;4)蒸汽比例過大,會(huì)減少反應(yīng)時(shí)間,降低變換率。

氣汽比主要影響因素如表1所示。

表1 氣汽比影響因素

4.二段出口CO超標(biāo)(原因分析見圖5),影響后續(xù)甲醇洗工序平穩(wěn)運(yùn)行。

圖5 變換爐CO偏高分析

綜合上述四大方面原因分析,反復(fù)排查,共找出主要原因有:1)系統(tǒng)氣量分配不均;2)換熱器換熱不好;3)與設(shè)計(jì)煤種不同,氣化溫度偏低;4)氣液分離器壓差過高;5)增加調(diào)節(jié)閥TV04029;6)入變換爐水蒸氣量不足。

4 優(yōu)化設(shè)計(jì)

1.換熱器達(dá)不到預(yù)定的換熱效果,需要改造換熱器旁路變成兩股獨(dú)立的管線增加換熱效果。

2.氣液分離器填料更換為金屬鮑爾環(huán),增加氣汽接觸面積。

3.由德士古氣化工藝過來的245℃溫度偏低(設(shè)計(jì)值256℃),導(dǎo)致工藝氣入變換爐溫度超標(biāo)(一般在280~300℃)。為了解決此問題,需要引進(jìn)一條管線將高壓鍋爐給水注入預(yù)變換爐中(見圖6),進(jìn)行注水降溫,管路要插入大約1 m處,高壓鍋爐給水是接在如圖6中E0404B注水管線閥TV04029后導(dǎo)淋處。

圖6 注水管改造圖

4.考慮到工藝氣冬季防凍等一系列問題,另從高壓鍋爐給水去的4"管線增加去氣液分離器的給水1"管線來確保防凍。

5.在生產(chǎn)實(shí)踐中,雖然增加鍋爐水裝置可以把變換爐入口溫度控制在指標(biāo)上,但是由于鍋爐給水熱量不足,不能使鍋爐水完全氣化,存在氣帶水現(xiàn)象,這樣對(duì)催化劑有一定的損害??梢岳煤铣上到y(tǒng)副產(chǎn)10.5 MPa飽和蒸汽,溫度315℃,作為變換用蒸汽,與之前的高壓鍋爐給水在氣液分離器處碰頭,一起通過增加的高壓鍋爐給水管路進(jìn)入變換系統(tǒng),作為變換系統(tǒng)氣汽比的雙重調(diào)節(jié)手段(如圖7)。

圖7 飽和蒸汽管改造圖

5 實(shí)施后的效果及效益

1.氣液分離器的填料采用之前的晶體填料,分離器的壓差一般在0.4 MPa,最大可達(dá)到0.6 MPa,而更換完之后的氣液分離器填料采用金屬鮑爾環(huán)填料,壓差可以維持在0.2 MPa左右,系統(tǒng)負(fù)荷可以由原來的85%提高到95%。

2.在引進(jìn)高壓鍋爐給水管線之后,一段變換爐入口溫度有明顯的下降并且在設(shè)計(jì)范圍之內(nèi)。解決了變換爐入口溫度過高問題,增加了參與反應(yīng)的水蒸氣量。具體數(shù)據(jù)如表2所示。

表2 溫度與CO含量表

3.提高變換爐變換率,使得有效氣成分增加,增加了氣汽比。

4.由于變換爐入口溫度得以降低,使得變換爐溫度可以控制在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),降低了催化劑的毒性,有效延長(zhǎng)催化劑使用壽命。以一段爐為例,如果未采取措施,一段催化劑壽命在2 a左右,而改造之后催化劑壽命能延長(zhǎng)1~3 a左右,而催化劑使用周期的延長(zhǎng),減少了停車的頻率,平均每年可節(jié)約30 m3催化劑。

6 結(jié) 論

通過以上的分析與改造,在CO變換系統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)中,設(shè)計(jì)實(shí)施需要特別注意以下幾點(diǎn):

1.選擇氣汽比較高、抗毒性較強(qiáng)及低溫時(shí)活性較好的變換催化劑。

2.嚴(yán)格控制氧量、蒸汽、硫化物等含量,壓力平穩(wěn)操作。

3.進(jìn)入變換爐系統(tǒng)的蒸汽增加過濾與汽水分離設(shè)備,加強(qiáng)水質(zhì)、氣質(zhì)的凈化工作。

4.制定合理的氣汽比操作規(guī)程,氣汽比太高和太低都會(huì)影響變換效果。

5.選擇合適的換熱器,事實(shí)證明變換爐入口溫度過高會(huì)降低變換速率。

6.盡量采用低壓變換系統(tǒng),有利于延長(zhǎng)催化劑實(shí)際使用周期。

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