彭存遠(yuǎn),金鐳,朱子健
北京奔馳汽車有限公司
缸蓋是發(fā)動(dòng)機(jī)零件中結(jié)構(gòu)復(fù)雜的箱體類零件,也是發(fā)動(dòng)機(jī)最為重要的三大核心部件之一。缸蓋的加工工藝較復(fù)雜,對(duì)加工精度要求很高,其加工精度直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)的整體性能[1]。其中,噴油孔加工是關(guān)鍵加工工序之一,其加工精度對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的性能有著重要影響。
噴油孔的圓度超差主要影響燃油軌的塑膠密封圈的密封性。自M282缸蓋投產(chǎn)以來(lái),噴油孔的圓度經(jīng)常出現(xiàn)超差的現(xiàn)象,其加工穩(wěn)定性及刀具壽命無(wú)法達(dá)到要求(刀具壽命目標(biāo)6000件,實(shí)際500件左右)。因此,在保證各項(xiàng)公差要求的情況下,優(yōu)化加工工藝,對(duì)加工方式、切削刀具、刀具材料以及切削參數(shù)等進(jìn)行改進(jìn),從而不斷提高刀具壽命、減少換刀頻次和降低加工成本成為新的研究重點(diǎn)。
本文針對(duì)噴油孔圓度超差問(wèn)題開(kāi)展研究,提出工藝優(yōu)化方案,并驗(yàn)證了方案的可行性,旨在確保圓度穩(wěn)定性、提升刀具壽命、降低換刀頻次和降低加工成本基礎(chǔ)上提高生產(chǎn)效率。
M282缸蓋毛坯材料為AlSi10Mg合金。鋁合金導(dǎo)熱性能較好,有利于適當(dāng)提高壓縮比,減輕發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量,減少發(fā)動(dòng)機(jī)的振動(dòng)和降低噪聲,使發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗下降[2]。常見(jiàn)的鋁合金缸蓋加工工藝包括鉆、銑、鏜、鉸及攻絲等[3],要求滿足各部位的尺寸精度、位置精度、形狀精度及表面粗糙度??准庸?duì)位置精度和同軸度要求很高,噴油孔圓度超差主要由鉸孔產(chǎn)生。由于加工噴油孔的切削余量較大,所以分為粗鉸和精鉸兩步完成,本文選用PCD鉸刀。
M282缸蓋加工工藝如圖1所示,在OP90工位,噴油孔加工工藝共涉及粗加工(加工刀具為T9001,見(jiàn)圖1a)及精加工(加工刀具為T9027,見(jiàn)圖1b)兩個(gè)工序。采用T9001粗鉸孔,加工完臺(tái)階1~3后,采用T9027刀具繼續(xù)精鉸臺(tái)階1~2區(qū)域。
(a)粗加工工藝(采用T9001刀具)
在OP90機(jī)床上采用兩家進(jìn)口刀具供應(yīng)商的加工方案進(jìn)行試生產(chǎn)。生產(chǎn)結(jié)果顯示,圓度超差問(wèn)題基本發(fā)生在甲廠商的刀具和加工方案中,通過(guò)對(duì)比圖紙發(fā)現(xiàn)刀具存在差異。
如表1所示,對(duì)于臺(tái)階1,均先用鉸刀粗加工至7.25mm后再精加工至7.75mm,此工序無(wú)差異。對(duì)于臺(tái)階2,B方案是粗加工孔至17.9mm;A方案則先粗加工鉸至17.4mm,再精加工擴(kuò)大0.5mm。對(duì)于臺(tái)階3,B方案直接對(duì)孔徑粗加工到22.6mm;而A方案分兩步,先粗加工至20.5mm再擴(kuò)大至22.6mm。由于圓度超差主要出現(xiàn)在甲廠商方案中,因此本文主要對(duì)甲廠商方案的加工工藝進(jìn)行分析。
表1 刀具刀刃半徑對(duì)比 (mm)
排除干擾因素后設(shè)計(jì)交叉實(shí)驗(yàn)進(jìn)行分析。在B方案中,分別找出一套噴油孔圓度合格(包括1把單獨(dú)粗加工圓度合格的T9001刀具和組合加工后圓度合格的T9027刀具)的組合刀具以及一套圓度不合格的組合刀具(包括1把單獨(dú)粗加工圓度超差的T9001刀具和組合加工后圓度超差的T9027刀具),分別定義為樣本A(CH9001- 33和CH9027- 29)和樣本B(CH9001- 27和CH9027- 34),將兩組刀具樣本中的粗精加工鉸刀進(jìn)行交叉混合實(shí)驗(yàn),并測(cè)量噴油孔圓度,繪制曲線圖。
測(cè)量結(jié)果如圖2所示,其中縱坐標(biāo)表示圓度(μm),橫坐標(biāo)表示切削實(shí)驗(yàn)序號(hào)。由數(shù)據(jù)結(jié)果可以看出,樣本A組合加工后的圓度公差為3μm左右;樣本B組合加工后的圓度公差為11μm左右,超過(guò)控制線。在T9001刀具與T9027刀具組合交叉實(shí)驗(yàn)情況下,樣本A中的T9001刀具與樣本B中的T9027刀具結(jié)合,命名為樣本C,其圓度在公差范圍內(nèi),且圓度變差跡象不明顯;樣本A中的T9027刀具與樣本B中的T9001刀具結(jié)合后,命名為樣本D,可以明顯看出,樣本D的圓度變差。
(a)樣本A、B與樣本C、D對(duì)比
綜合對(duì)比上述四組樣本結(jié)果,可以初步判斷T9001刀具對(duì)加工結(jié)果圓度的影響較大。因此,設(shè)計(jì)了第二組實(shí)驗(yàn),重點(diǎn)驗(yàn)證T9001刀具對(duì)加工圓度的影響情況。
將粗加工時(shí)圓度合格的T9001刀具命名為樣本E,粗加工圓度不合格的T9001刀具命名為樣本F。將樣本E和樣本F與之前組合的樣本C和樣本D進(jìn)行實(shí)驗(yàn)對(duì)比發(fā)現(xiàn):?jiǎn)为?dú)粗加工時(shí),樣本E只能將圓度加工至12μm,穩(wěn)定性較好;樣本F的圓度不穩(wěn)定,且圓度僅控制在16μm左右。
交叉對(duì)比樣本C、D與樣本E、F可以發(fā)現(xiàn),無(wú)論T9027刀具是否合格,對(duì)T9001刀具粗加工的圓度都有改善作用。在使用效果不好的T9027刀具進(jìn)行精加工(樣本C)時(shí),圓度完全符合公差;反之,若采用合格的T9027刀具搭配合格的T9001刀具進(jìn)行精加工(樣本D),雖然圓度有所改善,但穩(wěn)定性較差。因此可以進(jìn)一步說(shuō)明,粗加工時(shí)T9001鉸刀對(duì)于整體圓度控制起主導(dǎo)作用。
普通鉸刀的前角一般為0°,刀刃不鋒利,在鉸削過(guò)程中產(chǎn)生擠壓作用,故所留鉸削余量不宜過(guò)大,否則會(huì)增大刀齒的負(fù)荷,增加切削熱和破壞鉸孔的穩(wěn)定性,甚至?xí)霈F(xiàn)孔徑增大和切屑呈撕裂狀態(tài),抑或會(huì)導(dǎo)致表面粗糙度增大等現(xiàn)象[4]。
綜上分析后初步得出以下結(jié)論:①T9001刀具在粗加工鉸孔時(shí),因切削任務(wù)過(guò)大,階梯3的切削長(zhǎng)度、深度以及切削余量都很大,過(guò)大的切削壓力容易導(dǎo)致崩刃;②對(duì)于臺(tái)階2的位置,在粗加工時(shí)已加工完成了17.9mm的半徑,精加工同樣位置時(shí)對(duì)工件無(wú)支撐力,會(huì)導(dǎo)致整個(gè)工件不穩(wěn)定且易晃動(dòng),從而可能導(dǎo)致圓度超差。
如圖3所示,針對(duì)粗加工刀具T9001加工任務(wù)過(guò)大的問(wèn)題,參考成熟產(chǎn)品M264缸蓋的切削用量,新增一把預(yù)加工鉆頭T9020,以分擔(dān)其切削任務(wù)。對(duì)于階梯3,初始切削深度為0.55mm,T9020切削0.25mm(T9001切削深度減少至0.3mm),切削量為1995mm3(T9001刀具的切削量減少至2393mm3)。
(a)新增預(yù)加工鉆頭T9020的工藝方案
對(duì)于粗精加工臺(tái)階2相同半徑的問(wèn)題,參考甲公司的刀具(見(jiàn)表1),將粗加工半徑減少0.5mm,同時(shí)在精加工臺(tái)階2時(shí),切削深度也從0mm增至0.25mm,從而增大精鉸過(guò)程中工件與刀具的支撐力。
為驗(yàn)證上述改進(jìn)方案的有效性,將新增的T9020與之前出現(xiàn)問(wèn)題的T9001和T9027(圓度在14μm,刀具壽命在100件)刀具放在同一臺(tái)機(jī)床上組合加工3000件左右后,測(cè)量結(jié)果顯示,T9027刀具壽命提升至2400件左右,圓度超差0件。
在小批量單機(jī)床驗(yàn)證成功后,在五臺(tái)OP90機(jī)床進(jìn)行大批量驗(yàn)證,所得數(shù)據(jù)如表2和表3所示??梢钥闯觯栽黾恿薚9020刀具和改變了T9001刀具的切削半徑后,基本不再發(fā)生圓度超差問(wèn)題,不合格率從9.55%降至0%;且T9027刀具的最終加工壽命從之前的約500件提升至5000件左右,驗(yàn)證了改善措施的有效性。
表2 大批量驗(yàn)證時(shí)的圓度超差對(duì)比
表3 大批量驗(yàn)證時(shí)的刀具壽命對(duì)比
數(shù)據(jù)表明,部分機(jī)床距離刀具目標(biāo)壽命(6000件)仍有一定差距,并且目視檢查發(fā)現(xiàn),刀具存在異常劃傷現(xiàn)象,后續(xù)還需針對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行其他實(shí)驗(yàn)分析。
本文針對(duì)公司M282缸蓋新產(chǎn)品的現(xiàn)有噴油孔加工工藝缺陷,探討了改進(jìn)方案,并引入了座圈粗精加工的工藝,通過(guò)增加鉸刀以及優(yōu)化粗加工工藝參數(shù)等措施,實(shí)現(xiàn)了噴油孔加工工藝過(guò)程的優(yōu)化。該方案有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì):
(1)刀具壽命從原來(lái)約500件提升至5000件左右,減少了工位換刀頻次,提高了工位節(jié)拍,降低了生產(chǎn)成本。
(2)對(duì)于加工過(guò)程中出現(xiàn)的圓度超差問(wèn)題,通過(guò)優(yōu)化加工工藝,成功將不合格率從9.55%降低至0%,保障了加工穩(wěn)定性,減小了質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)驗(yàn)證明,該粗、精加方案切實(shí)可行,可以節(jié)約成本,并且高效可靠。