譚雷川,李洪興,高德利,胡殊睿,周效民
(1.中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司川西鉆探公司 四川 成都 610051;2.中國(guó)石油大學(xué)(北京)石油工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 北京 102249)
穩(wěn)定器是井下鉆具組合的重要組成部分,起著扶正鉆具位置、增強(qiáng)BHA剛度和控制井眼軌跡的作用[1-3]。穩(wěn)定器在使用過(guò)程中承受彎、壓、扭和拉等復(fù)雜交變載荷的作用,這就要求穩(wěn)定器具有良好的綜合力學(xué)性能[4-5]。隨著超深井的不斷發(fā)展,井眼軌跡越來(lái)越復(fù)雜,狗腿度變化較大,高溫高壓地層逐漸增加,穩(wěn)定器作為應(yīng)力集中的主體受力區(qū),刺漏開裂事故也越來(lái)越多,對(duì)超深井的鉆井安全提出了更高的挑戰(zhàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),近五年來(lái),某區(qū)塊共發(fā)生穩(wěn)定器刺漏開裂21次,累計(jì)損失時(shí)間102.8 d,報(bào)廢進(jìn)尺43.3 m,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,開展穩(wěn)定器刺漏開裂原因分析,預(yù)防和減少井下鉆具故障,對(duì)超深井提速提效有著十分積極的意義[6]。
發(fā)生刺漏開裂的穩(wěn)定器規(guī)格是Φ450 mm-730×731,某超深井在鉆進(jìn)至某井深后,由于鉆進(jìn)速度慢,于是進(jìn)行起鉆作業(yè)。起鉆過(guò)程中發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定器內(nèi)螺紋部位刺漏,內(nèi)螺紋接頭刺漏宏觀形貌如圖1所示。從圖1可見,刺穿裂紋距內(nèi)螺紋端面140 mm處,刺穿裂紋長(zhǎng)度為110 mm,其中刺孔尺寸為20 mm×10 mm,該刺孔位于穩(wěn)定器內(nèi)螺紋根部應(yīng)力集中區(qū)。圖1中刺漏失效的穩(wěn)定器曾在3口油氣井中進(jìn)行了服役,其井下使用時(shí)間總計(jì)為172.3 h。
圖1 內(nèi)螺紋接頭刺穿宏觀形貌
圖2是刺漏失效穩(wěn)定器的宏觀形貌。從圖2可見,穩(wěn)定器刺漏發(fā)生在距內(nèi)螺紋端面140 mm、內(nèi)螺紋扣根第6個(gè)齒根底部,刺漏形成20 mm×10 mm的穿孔,該穿孔部位有一條沿該齒根的直線裂紋,長(zhǎng)度為110 mm,對(duì)應(yīng)的第3~第6螺紋齒牙及齒根被完全沖蝕破壞。該失效穩(wěn)定器內(nèi)螺紋的外表面沒有明顯腐蝕痕跡,端部表面均勻分布著大量上扣齒痕,內(nèi)螺紋絲扣存在不同程度的損壞,內(nèi)部刺漏發(fā)生在內(nèi)螺紋末端第3~6扣,刺漏起始于第3扣損壞部位。第4~6扣在泥漿沖蝕作用下被損壞,約110 mm長(zhǎng)度的絲扣在沖蝕作用下消失,沿刺漏起始部位螺旋向上發(fā)生嚴(yán)重沖蝕,最終在第6扣處發(fā)生刺漏,并形成長(zhǎng)度為110 mm的直線裂紋。
圖2 刺漏失效穩(wěn)定器的宏觀形貌
為了分析刺孔和裂紋形成原因及其相互影響情況,使用線切割將圖2中的失效穩(wěn)定器沿刺漏裂紋處剖開,分析刺孔和裂紋形貌。
刺漏部位裂紋表面附著大量沉積物,這是高壓鉆井液流體在狹窄的裂紋縫隙中流過(guò)時(shí)堆積而成,裂紋表面沉積物形貌如圖3所示。
圖3 清洗前裂紋表面沉積物形貌
固相顆粒沉積以及鉆井液流體的長(zhǎng)期沖蝕作用加劇了裂紋寬度的增大,進(jìn)一步增加了鉆井液流體的泄漏量,導(dǎo)致長(zhǎng)度110 mm直線裂紋內(nèi)部沉積大量沉積物。
圖4是將裂紋表面沉積物清洗后,裂紋表面在高壓鉆井液流體沖刷后的宏觀形貌。從圖4可見,刺漏穿孔處是在內(nèi)螺紋第3扣損壞部位,并沿壁厚方向刺穿,同時(shí)高壓鉆井流體大量進(jìn)入第3扣~第6扣之間,高壓沖蝕作用導(dǎo)致該部位斷面光滑平整,局部區(qū)域有高壓流體沖刷所形成的放射狀痕跡。
圖4 清洗后裂紋表面形貌
根據(jù)直線裂紋沿齒根底部擴(kuò)展的特征,進(jìn)一步觀察直線裂紋邊緣處螺紋形貌特征發(fā)現(xiàn),多處齒根底部均出現(xiàn)不同長(zhǎng)度和不同寬度的裂紋,如圖5所示。
圖5 直線裂紋邊緣形貌
圖6是近刺漏端刺漏位置附近所分布的裂紋形貌。從圖6可見,裂紋在刺漏穿孔直線裂紋近刺漏端部位,第1扣、第4扣和第6扣底部均觀察到裂紋,其中第6扣裂紋深度和寬度最大,第1扣裂紋深度和寬度最小。且距離刺漏端越遠(yuǎn)、裂紋尺寸越小,其中第1扣遠(yuǎn)離刺漏穿孔部位裂紋長(zhǎng)度為2.20 mm,第4扣遠(yuǎn)離刺漏穿孔部位裂紋長(zhǎng)度為28.96 mm。
圖6 刺漏位置附近所分布的裂紋(近刺漏端)
圖7是距離刺漏端較遠(yuǎn)的刺漏位置附近所分布的裂紋形貌。從圖7可見,在刺漏穿孔直線裂紋距離刺漏端較遠(yuǎn)的部位,第1扣、第4扣、第5扣和第6扣底部均存在裂紋,其中第6扣處的裂紋深度和寬度最大,第1扣處的裂紋深度和寬度最小。且距離刺漏端越遠(yuǎn)、裂紋尺寸越小,其中第1扣遠(yuǎn)離刺漏穿孔部位裂紋的長(zhǎng)度為4.98 mm,第5扣遠(yuǎn)離刺漏穿孔部位的裂紋長(zhǎng)度為12.30 mm,第6扣遠(yuǎn)離刺漏穿孔部位的裂紋長(zhǎng)度為21.35 mm。
圖7 刺漏位置附近裂紋分布裂紋(距離刺漏端較遠(yuǎn))
綜上所述,刺漏的形成是因?yàn)閮?nèi)螺紋齒牙發(fā)生了損壞,且內(nèi)螺紋應(yīng)力集中部位因過(guò)載導(dǎo)致多處齒根底部產(chǎn)生了裂紋,裂紋在扭矩和軸向應(yīng)力交變載荷的作用下持續(xù)擴(kuò)展,同時(shí)高壓鉆井液流體經(jīng)齒牙損壞部位進(jìn)入裂紋處,裂紋在應(yīng)力集中和流體沖蝕綜合作用下快速擴(kuò)展形成大尺寸裂紋,直至該穩(wěn)定器內(nèi)螺紋部位刺漏穿孔失效。
從圖1中的失效穩(wěn)定器上取樣進(jìn)行金相試驗(yàn),用數(shù)字材料顯微鏡分析所取金相試樣的非金屬夾雜物、晶粒度及金相組織。經(jīng)過(guò)金相試驗(yàn),其非金屬夾雜物為硫化物類夾雜和環(huán)狀氧化物類夾雜,等級(jí)均為0.5,其晶粒度為8.0級(jí),其金相組織為回火索氏體,金相組織如圖8所示。
圖8 金相組織形貌(500×)
根據(jù)ISO 11960—2011標(biāo)準(zhǔn)在圖1中的穩(wěn)定器上取環(huán)形試樣,共計(jì)8塊,用洛氏硬度計(jì)按照四個(gè)象限、內(nèi)中外的方法在環(huán)形試樣截面上進(jìn)行環(huán)向硬度試驗(yàn),硬度試樣的宏觀形貌及測(cè)量位置如圖9所示,硬度試驗(yàn)結(jié)果見表1。
圖9 硬度試樣及測(cè)量位置
表1 穩(wěn)定器洛氏硬度試驗(yàn)結(jié)果
從表1的試驗(yàn)結(jié)果可見,失效穩(wěn)定器的洛氏硬度值為26.7HRC~32.4HRC,平均值為29.5HRC。其中靠近外壁處洛氏硬度值為29.1HRC~32.4HRC,平均值為30.7HRC。壁厚中間處洛氏硬度值為27.5HRC~30.3HRC,平均值為29.3HRC??拷鼉?nèi)壁處洛氏硬度值為26.7HRC~30.1HRC,平均值為28.4HRC,該部位硬度低于穩(wěn)定器壁厚中間以及靠近外壁部位,其中一部分硬度試驗(yàn)結(jié)果不符合SY/T 5051—2016《隨鉆井眼修整工具》標(biāo)準(zhǔn)中的硬度值應(yīng)大于等于285HBW(29.8HRC)的要求。
沿穩(wěn)定器刺漏部位向管體方向加工標(biāo)準(zhǔn)棒狀拉伸試樣,在室溫(25 ℃)下進(jìn)行失效穩(wěn)定器材料的拉伸性能試驗(yàn),拉伸性能試驗(yàn)結(jié)果見表2。從表2可見,失效穩(wěn)定器材料的拉伸性能符合SY/T 5051—2016《隨鉆井眼修整工具》標(biāo)準(zhǔn)的要求。
表2 失效穩(wěn)定器材料的拉伸性能試驗(yàn)結(jié)果
在失效穩(wěn)定器刺漏部位向管體方向加工10 mm×10 mm×55 mm的沖擊試樣,分別試驗(yàn)橫向和縱向試樣在室溫(25 ℃)下的沖擊韌性。經(jīng)過(guò)沖擊韌性試驗(yàn),10 mm×10 mm×55 mm橫向沖擊試樣在室溫25 ℃時(shí)的沖擊韌性為68.50 J,10 mm×10 mm×55 mm縱向沖擊試樣在室溫25 ℃時(shí)沖擊韌性為62.75 J,失效穩(wěn)定器材料的橫向和縱向沖擊韌性試驗(yàn)結(jié)果均符合SY/T 5051—2016《隨鉆井眼修整工具》標(biāo)準(zhǔn)的要求(沖擊功≥54 J)。
由上述試驗(yàn)分析結(jié)果可知,失效穩(wěn)定器材料的硬度不符合SY/T 5051—2016《隨鉆井眼修整工具》的要求,除此之外,失效穩(wěn)定器材料的拉伸性能、橫向和縱向沖擊韌性和金相組織分析中的非金屬夾雜物、晶粒度等理化性能均符合SY/T 5051—2016《隨鉆井眼修整工具》的要求,材料金相組織為回火索氏體。
根據(jù)該刺漏失效穩(wěn)定器接頭的宏觀形貌,穩(wěn)定器刺漏穿孔尺寸為20 mm×10 mm,該刺孔位于內(nèi)螺紋末端第3~6絲扣處,同時(shí)在刺孔處存在1條長(zhǎng)度為110 mm的直線裂紋,該穿孔及裂紋距穩(wěn)定器端部的垂直距離為140 mm。失效穩(wěn)定器內(nèi)螺紋的第4~6絲扣在鉆井液流體沖蝕作用下被損壞。從圖6和圖7可見,失效穩(wěn)定器內(nèi)螺紋部位的裂紋均起源于其內(nèi)螺紋的絲扣底部,說(shuō)明其內(nèi)螺紋絲扣底部存在較大的應(yīng)力集中。圖4所示的裂紋表面形貌表明,裂紋擴(kuò)展區(qū)域?yàn)楣饣钠教蛊矫妫丛摿鸭y擴(kuò)展區(qū)具有疲勞擴(kuò)展特征。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提供的資料,刺漏失效的穩(wěn)定器在井下使用時(shí)間總計(jì)為172.3 h,因而該失效穩(wěn)定器屬于早期疲勞失效。
綜上所述,由于該失效穩(wěn)定器的內(nèi)螺紋絲扣底部存在較大的應(yīng)力集中,所以在使用中其絲扣底部萌生了裂紋,隨后在服役使用過(guò)程中,由于該穩(wěn)定器承受了較大的彎曲、拉伸、壓縮和扭轉(zhuǎn)等交變應(yīng)力,因而該裂紋逐漸疲勞擴(kuò)展,其中第4~6絲扣處的疲勞裂紋穿透了穩(wěn)定器的管壁,在高壓鉆井液的沖蝕作用下形成刺孔,從而使該穩(wěn)定器在內(nèi)螺紋部位刺漏失效。
1)失效穩(wěn)定器材料的硬度不符合SY/T 5051—2016《隨鉆井眼修整工具》的要求,除此之外,失效穩(wěn)定器材料其它理化性能均符合SY/T 5051—2016《隨鉆井眼修整工具》的要求。
2)該失效穩(wěn)定器刺漏失效的主要原因是內(nèi)螺紋絲扣底部存在較大的應(yīng)力集中,因而在其內(nèi)螺紋的絲扣底部萌生了多條疲勞裂紋,隨后該穩(wěn)定器在服役使用過(guò)程中,在較大的交變應(yīng)力作用下裂紋逐漸疲勞擴(kuò)展,最后穿透管壁而使該穩(wěn)定器刺漏失效。