高奇峰
(中國(guó)石油化工股份有限公司金陵分公司,江蘇 南京 210033)
中國(guó)石油化工股份有限公司某分公司1.8Mt/a渣油加氫裝置(以下簡(jiǎn)稱Ⅰ渣油加氫裝置)采用固定床渣油加氫工藝,帶有熱高分流程,裝置于2012年9月建成投產(chǎn),2022年3月第六周期停工檢修期間發(fā)現(xiàn)熱高分空冷出口管線出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕減薄。熱高分空冷出口管線處于高壓、臨氫工況,一旦泄漏極易引起管道撕裂,造成火災(zāi)、爆炸等事故發(fā)生,因此,加強(qiáng)對(duì)其腐蝕問(wèn)題的分析與防范顯得尤為重要。
Ⅰ渣油加氫裝置熱高分空冷出口管線材質(zhì)為20#鋼,操作壓力15.8MPa~16.3MPa,溫度55℃~78℃,介質(zhì)為氫氣、油氣、硫化氫和×水。管線從熱高分空冷出口分為8條DN150-XXS(φ168.3×21.95mm)管線,通過(guò)彎頭、大小頭與三通合并為4條DN200-Sch160(φ219.1×23.01mm)管線,再合并為2條DN250-Sch160(φ273.1×28.58mm)管線,最后合并為1條DN300-Sch160(φ323.9×33.32mm)管線后與冷高分相連。檢修期間全面檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)該管線多處腐蝕減薄,減薄部位主要在彎頭及相連接的直管段,腐蝕減薄率大于20%的部位共計(jì)43處,其中彎頭前后直管20處,彎頭23件,減薄彎頭數(shù)量占彎頭總數(shù)的54.7%。典型減薄部位如圖1所示。
圖1 熱高分氣線典型減薄部位示意圖
熱高分空冷出口管線自投用以來(lái)共進(jìn)行過(guò)3次測(cè)厚,對(duì)比表1測(cè)厚數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),腐蝕減薄主要發(fā)生于第六周期運(yùn)行期間(2020年9月至2022年3月),其減薄速率與往年相比大幅上升,最高接近6mm/y。
表1 典型部位測(cè)厚數(shù)據(jù)對(duì)比
以熱高分空冷出口管線W112-113彎頭及下游直管為樣本進(jìn)行宏觀檢查,從圖2(a)可以看出其外壁完好,未見(jiàn)明顯腐蝕。圖2(b)為直管內(nèi)壁形貌,減薄區(qū)域長(zhǎng)約500mm,最寬處約200mm,減薄部位在彎頭的外彎及直管的下方、偏下方位置,并有明顯的條帶狀特征。圖2(c)所示為腐蝕產(chǎn)物,其顏色主要為黃褐色,部分腐蝕產(chǎn)物發(fā)黑并伴有類似金屬光澤,形態(tài)較為疏松。
圖2 樣本宏觀形貌
在直管段上沿介質(zhì)流向選取9個(gè)點(diǎn)進(jìn)行超聲波測(cè)厚,測(cè)點(diǎn)位置如圖3(a)所示,從測(cè)點(diǎn)1至測(cè)點(diǎn)9的數(shù)據(jù)分別為34.1mm、33.9mm、30.2mm、30.8mm、27.3mm、25.8mm、24.1mm、19.8mm、18.9mm,直管段壁厚隨介質(zhì)流向逐漸減小。從圖3(a)中5點(diǎn)~6點(diǎn)位置割取圓環(huán),圓環(huán)1樣本最薄處約27mm,減薄范圍寬度約30°,圓環(huán)2樣本最薄處約22mm,減薄范圍寬度約90°。根據(jù)局部減薄、腐蝕產(chǎn)物富集等特征初步分析,管壁局部減薄為沖刷腐蝕所致。
圖3 樣本厚度檢查
分別在樣本管線內(nèi)壁的直管腐蝕凹槽、直管腐蝕凹槽對(duì)面、彎頭腐蝕凹槽、彎頭腐蝕凹槽對(duì)面4個(gè)位置取腐蝕產(chǎn)物試樣,委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行能譜分析。表2所示為各腐蝕產(chǎn)物中主要元素質(zhì)量含量,主要含有Fe、O、S元素,為鐵的硫化物和氧化物的混合物,這種腐蝕產(chǎn)物是濕硫化氫腐蝕的典型產(chǎn)物。此外,腐蝕產(chǎn)物中還存在1.8wt.%以上的Cl元素。
表2 各位置腐蝕產(chǎn)物中主要元素質(zhì)量含量(wt.%)
熱高分氣自熱高分頂部流出時(shí)壓力約16.3MPa,溫度約330℃,此時(shí)介質(zhì)中沒(méi)有液態(tài)水或水的結(jié)露,表現(xiàn)為“高溫氫+硫化氫腐蝕”,當(dāng)熱高分氣溫度經(jīng)過(guò)高壓換熱器換熱降低至200℃以下時(shí),介質(zhì)中開(kāi)始出現(xiàn)少量水的結(jié)露,呈現(xiàn)濕硫化氫腐蝕環(huán)境。此時(shí)硫化氫在結(jié)露點(diǎn)中為濃縮狀態(tài),但由于液態(tài)水很少,且介質(zhì)溫度偏高(大于110℃),腐蝕反應(yīng)比較緩和。原料油中的氮元素在反應(yīng)器內(nèi)與氫反應(yīng)生產(chǎn)氨,并與氯化物反應(yīng)生成氯化銨、與硫化氫反應(yīng)生成硫氫化銨,分別在230℃、150℃左右結(jié)晶,為了沖洗熱高分氣中的銨鹽,避免銨鹽垢下腐蝕,常在高壓換熱器前及熱高分空冷前注水,因大量液態(tài)水進(jìn)入管線,介質(zhì)呈現(xiàn)HO+HS+NH+Cl環(huán)境,成為典型的濕硫化氫腐蝕環(huán)境。從減薄部位分布可以看出,腐蝕主要發(fā)生在彎頭外彎及直管下方、偏下方,這些部位正是酸性水流經(jīng)的位置,而主要接觸氣相介質(zhì)的部位未出現(xiàn)明顯腐蝕。
從表2中數(shù)據(jù)可以看出,無(wú)論是直管或者彎頭,凹槽內(nèi)(即減薄嚴(yán)重位置)腐蝕產(chǎn)物中硫含量均較低,而凹槽部位對(duì)面(即未減薄部位)腐蝕產(chǎn)物中硫含量均較高。與鐵的氧化物相比,鐵的硫化物不僅種類復(fù)雜,并且PB比(發(fā)生腐蝕后生成的硫化物的體積與腐蝕前金屬的體積)遠(yuǎn)大于氧化物,因此硫化物更加疏松,在介質(zhì)的沖刷作用下,生成的硫化物更容易脫落,殘留下的主要是氧化物。這進(jìn)一步說(shuō)明,除了濕硫化氫腐蝕,減薄部位還存在局部沖刷現(xiàn)象。
綜上所述,熱高分氣管線的腐蝕為沖刷腐蝕+濕硫化氫腐蝕(腐蝕環(huán)境為HO+HS+NH+Cl)。
通過(guò)工藝計(jì)算得出熱高分空冷出口管線內(nèi)介質(zhì)流量為1762.64m/h,各規(guī)格管線內(nèi)介質(zhì)流速見(jiàn)表3。
表3 熱高分空冷出口管線介質(zhì)流速
在注水的作用下,硫氫化銨對(duì)管線材質(zhì)影響很大,介質(zhì)的流速控制需參考氨的含量。一般用硫氫化氨的Kp值來(lái)表示硫化氫與氨的分子濃度乘積,通過(guò)工藝計(jì)算得出熱高分空冷出口管線中硫氫化銨的Kp值為0.35%。當(dāng)Kp值小于0.07%時(shí),碳鋼管道中的介質(zhì)流速不做限制;當(dāng)Kp值在0.2%~0.5%時(shí),介質(zhì)流速應(yīng)控制在4.6m/s~6.1m/s。從實(shí)際流速與最大減薄率看出,過(guò)高的流速是DN250及DN300管線腐蝕更嚴(yán)重的主要原因。
生產(chǎn)中熱高分氣的流速主要受循環(huán)氫流量影響,通過(guò)降低循環(huán)氫流量和反應(yīng)深度可以降低熱高分氣流速,但為了保證裝置處理量及產(chǎn)品的脫硫、脫氮率,循環(huán)氫流量和反應(yīng)深度調(diào)整范圍有限,不能徹底解決流速過(guò)快的問(wèn)題。參考國(guó)內(nèi)同類裝置的設(shè)計(jì),考慮對(duì)熱高分氣管線及下游冷高分器入口接管進(jìn)行擴(kuò)徑改造,以降低流速,將原有的DN150-DN200-DN250-DN300管線更換為DN150-DN250-DN350-DN450管線,各管徑管線流速分別變?yōu)?.04m/s、3.34m/s、3.86m/s、4.64m/s,滿足要求,此項(xiàng)技術(shù)改造計(jì)劃下周期實(shí)施。
隨著原油重質(zhì)化、劣質(zhì)化的程度不斷加劇,渣油加氫裝置對(duì)煉化企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的貢獻(xiàn)度越來(lái)越高.為了追求噸油效益、壓低原料油成本,加工的原料油中硫含量、氮含量持續(xù)提升.為了滿足安全生產(chǎn)條件,公司2019年8月委托設(shè)計(jì)院對(duì)Ⅰ渣油加氫裝置原料油硫含量及裝置硫分布進(jìn)行核算,經(jīng)過(guò)評(píng)估后將原料油硫含量設(shè)防值由3.3wt.%提高到3.8wt.%。由于原料油中的硫經(jīng)過(guò)反應(yīng)后大部分以硫化氫的形式存在于熱高分氣中,因此會(huì)造成其硫化氫分壓上升,使硫氫化銨的Kp值增加,介質(zhì)流速的最大允許值降低。從熱高分空冷出口管線3次檢測(cè)的數(shù)據(jù)(表1)可看出,原料硫含量提升后,管線腐蝕速率大幅提升。
Ⅰ渣油加氫裝置加工的原料油主要為高硫低氮油,在硫含量提升的情況下,控制好原料氮含量至關(guān)重要,考慮從優(yōu)化原油采購(gòu)方面進(jìn)行控制,降低硫氫化銨Kp值。同時(shí),委托設(shè)計(jì)院對(duì)原料油硫含量設(shè)防值重新評(píng)估,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)裝置進(jìn)行全面腐蝕評(píng)估,根據(jù)評(píng)估結(jié)論調(diào)整原料油硫含量控制指標(biāo)。
Ⅰ渣油加氫裝置熱高分空冷出口設(shè)計(jì)溫度為49℃,實(shí)際生產(chǎn)中由于處理量大、原料硫含量高、摻渣比高等原因,熱高分氣流量大于設(shè)計(jì)值,且高壓換熱器使用10年后換熱效率降低,目前熱高分空冷出口溫度長(zhǎng)期在60℃以上,最高值達(dá)到78℃。而碳鋼在酸性水中的腐蝕速度與溫度成正比。試驗(yàn)表明,從55℃至84℃,碳鋼在相同濃度H2S水溶液中的腐蝕速率增加了約20%[3]。此外,溫度高還使介質(zhì)流量增大、流速上升,加劇了沖刷腐蝕,并且導(dǎo)致銨鹽結(jié)晶區(qū)后移,加劇了下游設(shè)備管線的腐蝕。
通過(guò)調(diào)研國(guó)內(nèi)同類裝置的流程設(shè)計(jì),結(jié)合裝置實(shí)際運(yùn)行情況,考慮優(yōu)化熱高分氣換熱流程,通過(guò)在反應(yīng)器出口新增1臺(tái)反應(yīng)流出物/反應(yīng)進(jìn)料換熱器,降低熱高壓分離器進(jìn)料溫度,進(jìn)而降低熱高壓分離器氣相出口溫度及熱高分空冷入口溫度,保證空冷出口熱高分氣溫度符合設(shè)計(jì)條件,這一技術(shù)改造計(jì)劃在下周期檢修期間實(shí)施。
除檢修期間技術(shù)改造外,目前已采用了多項(xiàng)措施控制熱高分空冷出口溫度。1) 在保持循環(huán)氫流量不變的情況下,通過(guò)工藝調(diào)整,提高熱高分氣/循環(huán)氫換熱器中冷態(tài)介質(zhì)循環(huán)氫的流量,增加取熱,降低熱高分進(jìn)空冷前溫度。2) 對(duì)熱高分空冷翅片管進(jìn)行在線干冰清灰及高壓水清洗,清除管束表面積垢,提高空冷翅片管的傳熱效率。3) 對(duì)熱高分空冷進(jìn)行改造,在原有干式空冷的基礎(chǔ)上增加噴淋系統(tǒng),通過(guò)水的相變提高冷卻效果。4) 對(duì)熱高分空冷風(fēng)機(jī)進(jìn)行高效改造,將原有的V型傳動(dòng)皮帶更新為齒形同步帶,玻璃鋼葉片更換為高效鋁合金葉片,提高風(fēng)量。
熱高分空冷出口管線的腐蝕產(chǎn)物能譜分析結(jié)果顯示腐蝕產(chǎn)物中存在大于1.8wt.%的氯元素,并且在下游循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐等部位的垢樣分析中也發(fā)現(xiàn)氯離子的存在。氯離子的存在不僅妨礙了金屬表面鈍化膜的形成,另一方面其又具有很強(qiáng)的穿透力,對(duì)金屬表面鈍化膜造成破壞,降低其附著強(qiáng)度,導(dǎo)致鈍化膜脫落,在濕硫化氫環(huán)境中,氯離子會(huì)加劇腐蝕。
熱高分空冷出口管線中的氯元素來(lái)源主要有3方面,一是原料油中存在的氯化物經(jīng)反應(yīng)生成了HCl,大部分隨氣相進(jìn)入熱高分管線;二是新鮮氫氣進(jìn)料中攜帶的氯元素,Ⅰ渣油加氫裝置使用的新鮮氫氣主要為水煤漿裝置及連續(xù)重整裝置產(chǎn)出的氫氣,其中連續(xù)重整裝置所產(chǎn)的氫氣由于生產(chǎn)工藝的原因,一般都帶有少量的氯元素,這些氯元素隨新鮮氫氣與循環(huán)氫混合進(jìn)入熱高分管線;三是高壓換熱器及熱高分空冷前工藝注水中攜帶的氯,Ⅰ渣油加氫裝置工藝注水主要成分為除氧水、除鹽水和凈化水,其中凈化水是經(jīng)過(guò)污水汽提裝置處理后的含油污水,氯離子含量約100mg/L~200mg/L。
通過(guò)完善工藝防腐措施,增加原料油、新鮮氫氣進(jìn)料、工藝注水的氯元素分析,取消注水中的凈化水組分,監(jiān)測(cè)并限制熱高分氣中氯元素含量。在注水罐出口、循環(huán)氫脫硫塔的入口增加腐蝕掛片,每周期檢修檢查掛片腐蝕情況,評(píng)估氯離子對(duì)管線材質(zhì)的影響。優(yōu)化新鮮氫氣進(jìn)料組成,優(yōu)先使用水煤漿裝置所產(chǎn)氫氣,定時(shí)拆清新氫壓縮機(jī)入口濾網(wǎng)(材質(zhì)為T(mén)P321),檢查濾網(wǎng)脆化情況并做垢樣分析。采用超聲波測(cè)厚、脈沖渦流掃查等檢測(cè)手段,定期定點(diǎn)對(duì)熱高分出口管線進(jìn)行測(cè)厚,監(jiān)控管線運(yùn)行情況,及時(shí)調(diào)整,確保安全生產(chǎn)。
渣油加氫裝置熱高分空冷出口管線出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕減薄的情況在國(guó)內(nèi)尚屬首次出現(xiàn),過(guò)去往往關(guān)注熱高分空冷入口管線及空冷內(nèi)部管束的防腐,對(duì)出口管線腐蝕的監(jiān)測(cè)比較輕視。通過(guò)上述分析,得出管線腐蝕減薄的原因是設(shè)計(jì)流速偏高、原料硫含量上升、溫度高、氯離子含量多,提出管線擴(kuò)徑、優(yōu)化空冷前換熱流程,并加強(qiáng)對(duì)硫、氯、氨、氮的采樣分析等防范措施,后續(xù)將采用定期定點(diǎn)測(cè)厚及脈沖渦流掃查等多種方式對(duì)管線腐蝕進(jìn)行監(jiān)測(cè)。