曾 真, 程玉凱, 趙文川
(1.國(guó)網(wǎng)福建電力公司常山華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)供電公司, 福建 漳州 363000 2.國(guó)網(wǎng)福建電力公司漳州供電公司, 福建 漳州 363000 3.濰坊融昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司, 山東 濰坊 262500)
主變壓器是整個(gè)變電站的核心設(shè)備,一旦發(fā)生故障,不但造成本站設(shè)備失電,嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)區(qū)域電力網(wǎng)癱瘓[1-3]。鑒于主變壓器故障的嚴(yán)重后果,對(duì)于大容量變壓器,在其投運(yùn)的同時(shí)需投運(yùn)主變專用消防滅火裝置。GB 50229-2006《火力發(fā)電廠與變電站設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定,單臺(tái)容量為125 MVA及以上的主變壓器應(yīng)設(shè)置水噴霧滅火系統(tǒng)、合成泡沫噴霧系統(tǒng)或其他固定滅火裝置[4]。據(jù)統(tǒng)計(jì),某地區(qū)調(diào)度管轄220 kV主變壓器容量125 MVA及以上的共計(jì)36臺(tái),其中裝設(shè)排油注氮系統(tǒng)的有27臺(tái)、水噴霧系統(tǒng)8臺(tái)、泡沫噴霧系統(tǒng)1臺(tái),分別占到總數(shù)的75.0%、22.2%和2.8%,可見(jiàn)排油注氮裝置在本地區(qū)大容量變壓器應(yīng)用較為廣泛。
排油注氮系統(tǒng)總體布置圖如圖1所示。排油注氮裝置的動(dòng)作流程為:當(dāng)變壓器著火時(shí),上部的多個(gè)感溫探頭探測(cè)到異常信號(hào)(或壓力探測(cè)器動(dòng)作),同時(shí)主變重瓦斯保護(hù)動(dòng)作、排油注氮裝置開始啟動(dòng)。首先關(guān)斷斷流閥,同時(shí)開放排油閥將油箱內(nèi)上層變壓器油部分排出,而后氮?dú)馄績(jī)?nèi)液氮從底部注入本體油箱內(nèi),可在1~2分鐘內(nèi)將火勢(shì)控制[5]。
圖1 排油注氮系統(tǒng)布局圖
由于排油注氮裝置的管路與變壓器本體直連,當(dāng)其誤動(dòng)作時(shí),會(huì)將變壓器油排除,導(dǎo)致非電量保護(hù)動(dòng)作跳閘,甚至主變燒毀等嚴(yán)重后果[6,7]。
某220 kV變電站內(nèi)配有3臺(tái)主變,容量均為180 MVA,都配置了排油注氮裝置。其中#2主變生產(chǎn)廠家為衡陽(yáng)特變電工變壓器有限公司,型號(hào)為SFSZ10-18000/220,出廠日期為2006年4月。該主變配置的排油注氮裝置型號(hào)為FMD-201,出廠時(shí)間為2006年3月。事故發(fā)生前,變電站內(nèi)3臺(tái)主變高、中壓側(cè)并列運(yùn)行,#1、#3主變低壓側(cè)分別接10 kVⅠ、Ⅳ段母線,#2主變低壓側(cè)有二路分支開關(guān),分接10 kVⅡ、Ⅲ段母線,如圖2所示。
某日10時(shí)41分,地區(qū)調(diào)控人員發(fā)現(xiàn)異常信號(hào),通知運(yùn)維人員,該變電站“#2主變排油注氮裝置啟動(dòng)”“FMD裝置排油閥動(dòng)作”“排油注氮啟動(dòng)出口接點(diǎn)”三個(gè)光字牌亮起(FMD為該排油注氮裝置型號(hào))。10時(shí)45分,該站#2主變重瓦斯保護(hù)動(dòng)作、三側(cè)開關(guān)跳閘;10時(shí)47分,運(yùn)維人員到達(dá)#2主變間隔檢查主變跳閘和排油注氮裝置,發(fā)現(xiàn)三側(cè)開關(guān)確已跳閘,排油注氮控制柜底部有部分積油。10時(shí)49分,運(yùn)維人員將排油注氮控制柜內(nèi)控制把手切至“檢修”狀態(tài),并關(guān)閉氮?dú)馄?,接著前往控制室將排油注氮控制屏上“自?dòng)/手動(dòng)”控制把手切至“手動(dòng)”位置。
圖2 事故前運(yùn)行方式圖
該變電站#2主變重瓦斯保護(hù)動(dòng)作,#2主變220 kV側(cè)22B開關(guān)、110 kV側(cè)12B開關(guān)、10 kV分支一62B開關(guān)、分支二62D開關(guān)跳閘,10 kVⅠ、Ⅱ段母線母分62K開關(guān)備自投保護(hù)動(dòng)作,62K開關(guān)合閘,10 kVⅢ、Ⅳ段母線母分62M開關(guān)備自投保護(hù)動(dòng)作,62M開關(guān)合閘,此時(shí)10 kVⅡ段母線負(fù)荷由#1主變供電,10 kVⅢ段母線負(fù)荷轉(zhuǎn)由#3主變供電。
通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),油枕油位正常,斷流閥關(guān)斷(正確動(dòng)作),雙浮球繼電器上部觀察窗內(nèi)全艙積氣,下部觀察窗積氣約1/5。排油注氮裝置氮?dú)獗韷毫φ?,油氣機(jī)械聯(lián)鎖開啟,滲油杯觀察窗油杯積油并溢出,控制箱底座附近地面有部分油跡,主控室控制柜上排油閥開啟、排油閥滲油、斷路器跳閘、重瓦斯保護(hù)動(dòng)作等指示燈亮起。初步檢查結(jié)果如圖3所示。
(a)雙浮珠瓦斯電器 (b)斷流閥狀態(tài) (c)排油注氮控制屏
(d)氮?dú)馄繅毫χ甘?(e)斷流注氮裝置 (f)滲漏油松測(cè)裝置
進(jìn)一步對(duì)排油閥操作機(jī)構(gòu)進(jìn)行解體檢查,電磁鐵線圈及舌口外觀未見(jiàn)異常,如圖4所示。
(a)操作機(jī)構(gòu)電磁鐵線圈 (b)操作機(jī)構(gòu)舌扣
對(duì)變壓器進(jìn)行各項(xiàng)電氣試驗(yàn)和油色譜分析均合格,對(duì)瓦斯繼電器內(nèi)積氣進(jìn)行分析,成分主要為空氣。
首先檢查#2主變非電量保護(hù)裝置上“本體重瓦斯”“本體輕瓦斯”指示燈亮起,其他非電量信號(hào)燈未亮起,電量保護(hù)未動(dòng)作。后臺(tái)監(jiān)控機(jī)上保護(hù)動(dòng)作和遙信變位報(bào)文的動(dòng)作時(shí)間基本與前文事故經(jīng)過(guò)時(shí)記錄的時(shí)間點(diǎn)一致。
接著對(duì)#2主變故障錄波裝置進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)該裝置在10時(shí)41分38秒錄波啟動(dòng),啟動(dòng)原因?yàn)榉请娏勘Wo(hù)動(dòng)作:43分22秒錄波再次啟動(dòng),啟動(dòng)原因?yàn)橹髯內(nèi)齻?cè)開關(guān)位置變化。兩次三側(cè)開關(guān)電流波形的錄波圖像如圖5所示。
圖5 #2主變?nèi)齻?cè)開關(guān)電流錄波波形圖
通過(guò)保護(hù)及錄波裝置檢查發(fā)現(xiàn),引起#2主變?nèi)齻?cè)開關(guān)跳閘的是非電量保護(hù),結(jié)合前述檢查結(jié)果,初步判斷為排油注氮控制回路故障導(dǎo)致裝置誤動(dòng)作引起的非電量保護(hù)裝置動(dòng)作。
對(duì)#2主變排油注氮控制回路進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)接線與圖紙接線一致,且牢固可靠。在對(duì)排油閥控制回路各元件進(jìn)行排查時(shí),測(cè)得排油電磁閥線圈兩端并聯(lián)的電容器對(duì)地絕緣僅0.1 MΩ(正常應(yīng)大于0.5 MΩ),回路控制圖如圖6所示。
圖6 排油注氮裝置排油閥控制回路圖
由圖6可知,排油閥控制回路中并聯(lián)有電容器的電磁閥線圈一側(cè)長(zhǎng)期受電,當(dāng)其對(duì)地絕緣下降時(shí),并聯(lián)在兩端的電容器充當(dāng)電源的作用,使得電磁閥線圈得電,導(dǎo)致排油注氮裝置誤動(dòng)作。
由此結(jié)合事故現(xiàn)象,可知事故的發(fā)展可分為三個(gè)階段。
(1)階段1:排油閥電磁鐵線圈并聯(lián)電容器絕緣下降,線圈對(duì)地放電,使得排油閥由關(guān)斷到開啟。
(2)階段2:變壓器油由排油閥流出,雙浮球瓦斯繼電器上部觀察窗倉(cāng)位出現(xiàn)積氣,上浮球開關(guān)元件(干簧管)動(dòng)作,輕瓦斯保護(hù)動(dòng)作發(fā)信。
(3)階段3:變壓器油繼續(xù)從排油閥流出,由于斷流閥關(guān)閉,油枕未再補(bǔ)充油,因而雙浮球瓦斯繼電器下浮球隨液面下降至開關(guān)元件(干簧管)動(dòng)作,重瓦斯保護(hù)動(dòng)作跳閘[8]。
造成本次排油注氮裝置誤動(dòng)作的原因在于:(1)排油閥電磁線圈絕緣下降;(2)線圈并聯(lián)電容器誤放電。由于線圈兩端并聯(lián)電容器的作用在于限制線圈得失電時(shí)的過(guò)電壓,因此并聯(lián)電容器作為線圈的限壓部件不可缺少。為限制線圈絕緣下降導(dǎo)致誤得電,應(yīng)杜絕將線圈(含電容器)兩端直接接在電源回路中。
鑒于此要求,將排油閥電磁鐵線圈(含電容器)接至回路閉鎖接點(diǎn)1LR1及2LR1之間。優(yōu)化前后排油閥線圈回路圖如圖7所示。
圖7 排油閥控制回路優(yōu)化前后圖
3.2.1 具體優(yōu)化實(shí)施方案
優(yōu)化前排油閥電磁鐵線圈兩端的端子排號(hào)分別為4號(hào)、35號(hào),1LR1兩端端子排號(hào)分別為35號(hào)、36號(hào),如圖8(a)所示。這樣一來(lái),需要拆除1LR、2LR之間的36號(hào)線,且將原04、35號(hào)線改造為新的36號(hào)、35號(hào)線,如圖8(b)所示。
(a)優(yōu)化前接線 (b)優(yōu)化后接線圖8 排油閥控制回路具體接線優(yōu)化圖
3.2.2 調(diào)試方法
1)用蜂鳴器(AC220 V)代替氮?dú)忾y和排油閥電磁線圈連接入控制回路中;
2)按照排油注氮裝置的自動(dòng)啟動(dòng)邏輯,通過(guò)蜂鳴器聲音判斷模擬動(dòng)作測(cè)試結(jié)果;
3)嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收卡進(jìn)行驗(yàn)收調(diào)試,確保裝置性能和功能滿足設(shè)計(jì)要求,在“自動(dòng)”方式下應(yīng)安全可靠運(yùn)行。
排油注氮裝置的準(zhǔn)確性及可靠性是變壓器安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要保障[9,10],裝置誤動(dòng)作將造成嚴(yán)重后果。文章介紹了一起主變排油注氮裝置誤動(dòng)作導(dǎo)致的主變?nèi)齻?cè)開關(guān)跳閘事故,由于運(yùn)維人員及時(shí)將排油注氮裝置“檢修”位置并關(guān)閉氮?dú)忾y,處理及時(shí)得當(dāng),并未造成更加嚴(yán)重的后果,但需引以為戒。針對(duì)此類排油注氮控制回路的問(wèn)題,應(yīng)立即組織對(duì)現(xiàn)有同型號(hào)裝置回路排查和整改。以后新設(shè)排油注氮裝置在安裝、驗(yàn)收、運(yùn)維等方面加強(qiáng)管理,對(duì)裝置內(nèi)部二次回路絕緣電阻進(jìn)行測(cè)量,及時(shí)消除設(shè)備隱患,避免該類事故的再次發(fā)生。