鄭煥璋
(汕頭市燦林混凝土有限公司)
某混凝土攪拌站曾經(jīng)發(fā)生如下事件:在正常生產(chǎn)過程中,突然發(fā)生出廠混凝土塌落度達(dá)200mm,到工地現(xiàn)場后攪拌車攪拌均勻后加速反轉(zhuǎn)卸料,混凝土拌合物基本上卸不出來,堵在卸料斗和裝料口那里。該車混凝土從出廠到工地現(xiàn)場開始卸料的時間不超過一小時,塌損大得如此離譜,實屬罕見。當(dāng)天生產(chǎn)連續(xù)發(fā)生類似的情況,嚴(yán)重影響到混凝土的施工性能和質(zhì)量。事件發(fā)生后,在工地駐場的技術(shù)員果斷采取措施進(jìn)行處理并把相關(guān)信息及時反饋,公司技術(shù)部門迅速行動,采取措施(及時更換水泥罐或生產(chǎn)線,采用昨日正常生產(chǎn)的庫存水泥進(jìn)行生產(chǎn))應(yīng)對,并對發(fā)生原因進(jìn)行了排查分析。首先從近期原材料質(zhì)量情況和進(jìn)場水泥溫度入手,發(fā)現(xiàn)近期各種原材料各項檢測指標(biāo)都正常,沒有太大的波動。問題應(yīng)該出現(xiàn)在膠凝材料與外加劑適應(yīng)性上,為了盡快找出原因,通過摻外加劑的水泥凈漿流動度經(jīng)時損失這個簡單而快速的試驗,發(fā)現(xiàn):
⑴(新進(jìn)的水泥+新進(jìn)的外加劑)凈漿流動度經(jīng)時損失過大。
⑵(新進(jìn)的水泥+以前的外加劑)凈漿流動度經(jīng)時損失過大。
⑶(以前的水泥+以前的外加劑)凈漿流動度經(jīng)時損失正常。
⑷(以前的水泥+新進(jìn)的外加劑)凈漿流動度經(jīng)時損失正常。
從以上試驗可以看出造成混凝土塌損嚴(yán)重的原因主要有兩方面,一方面是新進(jìn)廠水泥自身的原因;另一方面是新進(jìn)廠水泥與外加劑的適應(yīng)性問題。
從水泥自身礦物組成和凝結(jié)硬化機理進(jìn)行分析:
首先,石膏在水泥中的作用是作為調(diào)凝劑。未加石膏的水泥加水拌和后很快發(fā)生凝結(jié),主要是因為水泥熟料四種礦物中水化速度最快的C3A 很快的溶于水中,迅速生成鋁酸鈣水化物,從而使水泥漿體很快凝結(jié)。為了避免出現(xiàn)這種快凝現(xiàn)象,水泥中一般都需要加入適量的石膏,以調(diào)節(jié)水泥的凝結(jié)時間。
其次,石膏對水泥熟料能起緩凝作用是因為:水泥水化時,水化產(chǎn)物之一是Ca(OH)2,而適量的石膏很快與C3A 及Ca(OH)2發(fā)生反應(yīng),生成更難溶于水的水化硫鋁酸鈣(也叫鈣礬石),覆蓋在C3A 的表面,阻止了C3A 的進(jìn)一步水化,使溶液中鋁酸三鈣的溶解度降低,同時鋁酸三鈣的水化產(chǎn)物也不能分離出來。這樣,C3A 水化反應(yīng)受到了嚴(yán)重阻礙,對凝結(jié)時間起決定作用的將不再是C3A,而是水泥中含量最高且反應(yīng)較慢的C3S,從而延緩了水泥的凝結(jié)時間。
另外,水泥中加入的石膏應(yīng)適量,當(dāng)水泥中C3A 含量高時,水泥中摻入的石膏應(yīng)適量增加。石膏過少會使水泥產(chǎn)生快凝現(xiàn)象,石膏過多也會對水泥產(chǎn)生不良影響,使水泥產(chǎn)生假凝現(xiàn)象,甚至?xí)?dǎo)致水泥的安定性不良。
水泥的四種礦物中,C3A 需水量大、水化快、放熱大。若商砼站生產(chǎn)所采用的水泥鋁酸鹽礦物(尤其是C3A 礦物)含量高,容易出現(xiàn)混凝土單方用水量大幅增加,混凝土坍落度損失加快,混凝土容易開裂等問題。因此,應(yīng)嚴(yán)格控制進(jìn)廠水泥C3A 的含量,選用C3A 含量低的水泥,避免混凝土出現(xiàn)凝結(jié)過快、工作性變差、塌損過大、后期出現(xiàn)開裂等現(xiàn)象。實際上對新進(jìn)的水泥的檢測結(jié)果表明其凝結(jié)時間與以前的水泥稍短,但變化不大。這說明混凝土塌損嚴(yán)重的主要原因并不是新進(jìn)的水泥C3A 含量較之前水泥明顯增大,而是新進(jìn)廠水泥與外加劑的適應(yīng)性不好。
本站水泥采用的是梅州塔牌水泥P.O42.5R,外加劑采用的是廣東匯強生產(chǎn)的泵送劑TZ1-1。該水泥廠家水泥檢驗報告中顯示石膏采用的是工業(yè)副產(chǎn)品石膏(無水石膏),摻量6%。該種石膏溶解性較差,因而摻量較高。而泵送劑一般是由木鈣(木鈉)和糖鈣等組分復(fù)合而成,木鈣(木鈉)和糖鈣的市場價格相對低些,外加劑廠家往往在泵送劑中增加木鈣(木鈉)和糖鈣摻量,降低其它組分的摻量,以達(dá)到降低成本的目的。采用無水石膏為調(diào)凝劑的塔牌水泥與泵送劑加水拌合,本身無水石膏對泵送劑的吸附作用就大,加之無水石膏摻量又高,泵送劑中的有效成分木鈣(木鈉)和糖鈣被大量吸附,石膏失去調(diào)凝作用,水泥中C3A 大量水化,最終導(dǎo)致混凝土塌損嚴(yán)重。
經(jīng)對問題的原因分析發(fā)現(xiàn),解決辦法之一是讓水泥廠家在水泥中不摻加價格相對低廉的工業(yè)副產(chǎn)品石膏(無水石膏),最好采用二水石膏作為調(diào)凝劑或者商砼站改用其他水泥廠與外加劑適應(yīng)性好的水泥。解決辦法之二是商砼站用新進(jìn)的水泥給外加劑廠家做相關(guān)試配,調(diào)整泵送劑的配方,降低木鈣(木鈉)和糖鈣組分的摻量,增加高效減水劑等組分摻量,提高水泥與泵送劑的適應(yīng)性??紤]到各方面的實際情況,顯然第二種方案相對容易實施且耗時較短。事實也證明了,經(jīng)過外加劑廠家的試配和對泵送劑配方優(yōu)化調(diào)整,成功解決了塔牌水泥與泵送劑的適應(yīng)性差的問題。后期生產(chǎn)的混凝土塌損正常,施工性能良好。