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合成氨裝置變換系統(tǒng)水加熱器泄漏原因分析及解決

2022-10-06 06:55:12陽,袁
中氮肥 2022年5期
關(guān)鍵詞:列管床層加熱器

趙 陽,袁 帥

(安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南 安陽 455133)

0 引 言

安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱安化公司)第二套合成氨/尿素裝置于1999年3月建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)產(chǎn)能為120 kt/a合成氨、200 kt/a尿素,其半水煤氣凈化系統(tǒng)采用中溫變換→低溫變換→變換氣脫硫→鉀堿液脫碳→氧化鋅脫硫→甲烷化的工藝流程。2010年,本套合成氨裝置進(jìn)行擴(kuò)能改造,改造為聯(lián)醇工藝,凈化系統(tǒng)工藝流程改為中溫變換→低溫變換→變換氣脫硫→變壓吸附脫碳→干法脫硫→低壓醇烴化→氨合成;改造完成后,第二套合成氨/尿素裝置產(chǎn)能為170 kt/a氨醇、240 kt/a尿素。安化公司第二套合成氨/尿素裝置中串低變換工藝系統(tǒng)中,水加熱器的作用是使中變爐出口氣與熱水泵出口熱水在此完成換熱,以降低中變爐出口氣的溫度,使中變氣溫度指標(biāo)達(dá)到進(jìn)低變爐的要求。2019—2020年變換系統(tǒng)水加熱器頻繁出現(xiàn)泄漏,泄漏的熱水帶入低變爐后,造成低變催化劑活性下降,對(duì)系統(tǒng)生產(chǎn)負(fù)荷影響很大,同時(shí)還影響到設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。為此,安化公司采取了一系列措施,最終徹底解決了水加熱器泄漏的問題,以下對(duì)有關(guān)情況作一介紹。

1 變換系統(tǒng)工藝流程及水加熱器簡(jiǎn)介

1.1 變換系統(tǒng)工藝氣流程

造氣系統(tǒng)來的半水煤氣,經(jīng)壓縮機(jī)提壓至2.16 MPa送入變換系統(tǒng),經(jīng)入工段分離器分離煤氣中的廢油水后從飽和塔塔底進(jìn)入,循環(huán)熱水從飽和塔塔頂進(jìn)入,在飽和塔內(nèi)經(jīng)換熱后半水煤氣溫度從常溫提至約140 ℃,之后從蒸汽混合器頂部進(jìn)入,與從蒸汽混合器底部進(jìn)入的2.5 MPa蒸汽混合,再經(jīng)中溫?fù)Q熱器繼續(xù)提溫,通過副線調(diào)節(jié)溫度至340 ℃左右,進(jìn)入中變爐進(jìn)行變換反應(yīng),使半水煤氣中的CO含量由約30%降至約7%;出中變爐的工藝氣(中變氣)溫度在420 ℃左右,進(jìn)入中溫?fù)Q熱器降溫至約270 ℃,再通過水加熱器與循環(huán)熱水換熱降溫至200 ℃左右,進(jìn)入低變爐進(jìn)一步進(jìn)行變換反應(yīng),使工藝氣中的CO含量降至1%左右,之后低變爐出口工藝氣(低變氣)經(jīng)降溫后送至變換氣脫硫塔。

1.2 變換系統(tǒng)循環(huán)熱水流程

循環(huán)熱水通過水加熱器與中變氣換熱,溫度升高至160 ℃左右進(jìn)入飽和塔頂部加熱、增濕半水煤氣,降溫后的熱水再到熱水塔頂部,與低變氣換熱,降低低變氣的溫度并回收熱量,從熱水塔出來的熱水由熱水循環(huán)泵加壓至2.8 MPa左右送入水加熱器,形成熱水循環(huán)。據(jù)熱水水質(zhì)分析情況,通過熱水塔底排污進(jìn)行部分熱水的置換——循環(huán)熱水用4.0 MPa脫鹽脫氧水補(bǔ)充和置換,可從飽和塔補(bǔ)入,也可從熱水塔補(bǔ)入。

1.3 水加熱器概況

水加熱器為列管式換熱器,屬二類容器,外筒規(guī)格為φ1 000 mm×14 mm×4 200 mm,換熱面積232 m2;水加熱器列管材質(zhì)為S32168,共有列管737根,列管規(guī)格為φ25 mm×2.5 mm×4 200 mm。水加熱器管程介質(zhì)為循環(huán)熱水,設(shè)計(jì)壓力3.12 MPa、操作壓力2.84 MPa,設(shè)計(jì)溫度170 ℃、操作溫度157.5~168.4 ℃;水加熱器殼程介質(zhì)為變換氣,設(shè)計(jì)壓力2.42 MPa、操作壓力2.20 MPa,設(shè)計(jì)溫度292 ℃、操作溫度182.0~291.6 ℃。

2 水加熱器列管泄漏事故經(jīng)過

2019—2020年變換系統(tǒng)水加熱器共出現(xiàn)過3次泄漏:2019年4月15日,投運(yùn)低變爐的過程中,發(fā)現(xiàn)低變爐入口導(dǎo)淋大量帶水,變換系統(tǒng)停止開車,處理水加熱器泄漏列管11根;2019年10月,生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)低變爐阻力上漲較快,判斷水加熱器出現(xiàn)內(nèi)漏,當(dāng)年11月檢修時(shí)對(duì)水加熱器進(jìn)行了更新;2020年6月,第二套合成氨/尿素裝置檢修后開車的過程中,水加熱器再次出現(xiàn)泄漏,發(fā)現(xiàn)近300根列管泄漏,不得不更換為備用水加熱器。

以2020年6月的這次水加熱器列管泄漏為例,當(dāng)時(shí)第二套合成氨/尿素裝置檢修后開車,6月21日00:25中變催化劑開始氮?dú)馍郎兀?9:52開脫鹽水調(diào)節(jié)閥(FI10406)向飽和塔補(bǔ)水,補(bǔ)水(脫鹽水)流量為4 m3/h,20:42飽和塔液位開始上漲,21:32飽和塔液位達(dá)到56%,停止補(bǔ)水,自調(diào)閥關(guān)閉,21:40開熱水循環(huán)泵5 min,21:55中變爐開始通蒸汽提溫(低變爐前放空)。6月22日06:40接半水煤氣開車,飽和塔放空,低變爐前放空,13:35變脫塔后放空,19:43雙機(jī)加滿負(fù)荷生產(chǎn),21:40凈化氣微量合格送氨合成系統(tǒng);23:00發(fā)現(xiàn)甲醇合成塔填料泄漏。6月23日10:55安排停車處理。變換系統(tǒng)停車后發(fā)現(xiàn),水加熱器管間導(dǎo)淋有水排出,懷疑開車過程中水加熱器出現(xiàn)了泄漏,于是在管間導(dǎo)淋水排凈后,從水加熱器熱水入口管補(bǔ)熱水檢驗(yàn)水加熱器是否泄漏,補(bǔ)水后水加熱器管間導(dǎo)淋有大量水排出,基本確認(rèn)水加熱器出現(xiàn)了泄漏,隨即對(duì)水加熱器列管進(jìn)行堵漏:第一次堵管54根,充氮?dú)庠噳褐?.4 MPa不漏,回裝封頭后再從水加熱器熱水入口管補(bǔ)熱水,排水加熱器管間導(dǎo)淋時(shí)又有水排出,判斷水加熱器仍有列管泄漏;再次進(jìn)行堵漏處理,先后兩次查漏又發(fā)現(xiàn)近300根列管存在泄漏,水加熱器泄漏的列管數(shù)量已經(jīng)超過列管總數(shù)的1/3,不具備修復(fù)價(jià)值,即使修復(fù)后其換熱效果也滿足不了生產(chǎn)所需,故當(dāng)時(shí)直接更換為了備用水加熱器。

3 水加熱器泄漏列管檢測(cè)情況

本次水加熱器有超過300根列管出現(xiàn)泄漏,將所有列管全部抽出后,任意抽取了其中4根(分別編號(hào)為1#、2#、3#、4#)進(jìn)行宏觀檢查,并對(duì)這4根列管(或2#、3#列管)進(jìn)行了微觀檢測(cè)。

3.1 宏觀檢查情況

出現(xiàn)泄漏的300多根列管中,任意抽取的4根不銹鋼列管,經(jīng)打磨后肉眼觀察,全部有裂紋,形態(tài)為龜裂或放射狀裂紋。

3.2 微觀檢測(cè)情況

(1)對(duì)水加熱器任意抽取的4根泄漏列管(列管材質(zhì)為S32168)樣品進(jìn)行合金成分光譜檢驗(yàn),并與新管(材質(zhì)為S32168)及《耐熱鋼棒》(GB/T 1221—2007)中統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)為S32168的奧氏體型耐熱鋼的主要化學(xué)成分進(jìn)行對(duì)比,光譜檢驗(yàn)結(jié)果見表1??梢钥闯?,任意抽取的這4根泄漏列管的合金成分均符合GB/T 1221—2007要求。

表1 列管合金成分檢驗(yàn)結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的對(duì)比 %

(2)對(duì)水加熱器的2#、3#泄漏列管和新管進(jìn)行組織形貌金相分析,結(jié)果為:新管金相組織為奧氏體,組織正常,晶粒度為5級(jí),符合《高壓鍋爐用無縫鋼管》(GB/T 5310—2017)中奧氏體型耐熱鋼材料晶粒度要求;2#列管金相組織為奧氏體,組織正常,晶粒度為7級(jí),符合GB/T 5310—2017要求;3#列管金相組織為奧氏體,組織正常,晶粒度為7級(jí),符合GB/T 5310—2017要求。根據(jù)組織形貌檢測(cè)情況,水加熱器列管檢驗(yàn)結(jié)果未見異常,表明水加熱器列管出現(xiàn)裂紋與材料自身無關(guān)。

(3)對(duì)2#、3#泄漏列管裂紋和裂紋尖端進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果為:2#泄漏列管樣品裂紋起源于外壁,在裂紋起源處未見明顯腐蝕形貌,裂紋平直,略有分叉,裂紋多發(fā),多數(shù)單獨(dú)發(fā)展且互相平行,靠近外壁有較多小裂紋,少數(shù)距離較近的有合并現(xiàn)象,裂紋尖端尖銳,裂紋為穿晶裂紋;3#泄漏樣品裂紋起源于外壁,在裂紋起源處未見明顯腐蝕形貌,裂紋平直,略有分叉,裂紋多發(fā),多數(shù)單獨(dú)發(fā)展且互相平行,少數(shù)距離較近的有合并現(xiàn)象,裂紋尖端尖銳,裂紋為穿晶裂紋。從泄漏列管的裂紋形貌與裂紋走向看,其裂紋屬于熱疲勞裂紋。

4 水加熱器列管泄漏原因分析

結(jié)合水加熱器列管的檢測(cè)情況,從設(shè)備材質(zhì)、物料、操作等方面對(duì)本次水加熱器列管泄漏原因進(jìn)行分析,具體如下。

4.1 設(shè)備材質(zhì)方面

本次第二套合成氨/尿素裝置檢修期間,水加熱器的試壓查漏列為了檢修項(xiàng)目,通過試壓查漏未發(fā)現(xiàn)設(shè)備泄漏,可以排除檢修完成開車前設(shè)備本來就存在泄漏的情況;檢修后系統(tǒng)開車出現(xiàn)甲醇合成塔填料泄漏,停車處理時(shí)發(fā)現(xiàn)水加熱器泄漏列管數(shù)量已超過列管總數(shù)的1/3,對(duì)泄漏列管樣品進(jìn)行合金成分光譜檢驗(yàn)和組織形貌金相分析,均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,由此可排除水加熱器列管材質(zhì)不符合要求而引起泄漏的可能。

4.2 物料方面

采用蒸汽先加熱氮?dú)?、再由氮?dú)鈱?duì)中變爐催化劑床層進(jìn)行提溫,中變催化劑在氮?dú)馍郎亟Y(jié)束后,按要求中變爐一段催化劑床層溫度要達(dá)到350 ℃以上、二段催化劑床層溫度要達(dá)到300 ℃以上、三段催化劑床層溫度要達(dá)到260 ℃以上,但是在本次合成氨裝置檢修后開車采用此方法升溫時(shí),由于冷熱交換器上/下封頭墊子出現(xiàn)泄漏,導(dǎo)致冷熱交換器無法投運(yùn),這種氮?dú)馍郎胤绞街荒苁怪凶儬t一段催化劑床層溫度升至290 ℃、二段催化劑床層溫度升至220 ℃、三段催化劑床層溫度升至170 ℃,中變催化劑溫度達(dá)不到起活溫度,后不得不使用蒸汽直接進(jìn)中變爐提溫并在低變爐入口前放空泄壓;而水加熱器入口有切斷閥,水加熱器殼程出口管線沒有切斷閥,蒸汽提溫時(shí),高溫蒸汽會(huì)通過出口管線對(duì)水加熱器進(jìn)行加熱,而此次中變爐催化劑床層提溫時(shí)間比以往要長,造成中溫?fù)Q熱器出口蒸汽溫度(TI10414)最高達(dá)到311 ℃,超出水加熱器殼程設(shè)計(jì)溫度292 ℃,即本次高溫蒸汽長時(shí)間加熱水加熱器造成的設(shè)備超溫應(yīng)該是導(dǎo)致水加熱器列管泄漏的一個(gè)主要原因。

4.3 操作方面

本次裝置檢修后開車氮?dú)馍郎剡^程中,使用中壓蒸汽提溫的要求是,提前建立飽和塔、熱水塔液位,之后開啟熱水泵3~5 min,使熱水泵出口管線以及水加熱器管內(nèi)充滿熱水,然后接中壓蒸汽,對(duì)中壓蒸汽管線進(jìn)行暖管,排放各導(dǎo)淋,打開中壓蒸汽放空閥,逐步增加中壓蒸汽放空量,用中壓蒸汽對(duì)中變爐催化劑床層進(jìn)行提溫。本次系統(tǒng)實(shí)際升溫過程為,6月21日19:52開脫鹽水調(diào)節(jié)閥(FI10406)向飽和塔補(bǔ)水,21:32飽和塔液位達(dá)到56%,21:40開熱水循環(huán)泵5 min,21:55中變爐開始通蒸汽提溫(低變爐前放空);6月22日06:40蒸汽提溫結(jié)束。從實(shí)際操作過程來看,操作工是按照要求進(jìn)行的操作,但正常情況下中變爐蒸汽提溫只需2 h左右,而本次開車蒸汽提溫用時(shí)近10 h,蒸汽提溫時(shí)間過長,會(huì)造成水加熱器管程內(nèi)的脫鹽水蒸干,水加熱器缺水,列管不能得到均勻的冷卻,列管局部出現(xiàn)溫度波動(dòng),列管在長時(shí)間劇烈的溫度波動(dòng)狀態(tài)下,在熱應(yīng)力最大的方向出現(xiàn)熱疲勞裂紋,熱疲勞裂紋由外壁逐漸延伸至內(nèi)壁,在蒸汽提溫結(jié)束后接半水煤氣開車期間,一開啟熱水泵,大量循環(huán)熱水進(jìn)入水加熱器列管,熱水遇高溫迅速汽化造成列管“爆管”而泄漏,這應(yīng)該是水加熱器列管泄漏的又一個(gè)主要原因。

5 解決/預(yù)防措施

(1)設(shè)備檢修方面,要避免水加熱器列管泄漏,首先要保證設(shè)備在檢修期間試壓查漏壓力達(dá)到0.6 MPa以上(水加熱器正常投運(yùn)期間管程內(nèi)外壓差為0.6 MPa),以防查漏壓力低造成漏點(diǎn)處理不徹底繼而系統(tǒng)開車后再次出現(xiàn)泄漏。下次系統(tǒng)檢修時(shí),在水加熱器出口管線上增加切斷閥,把水加熱器隔離出來,從根本上解決蒸汽提溫期間長時(shí)間加熱設(shè)備造成的超溫問題。

(2)工藝操作方面,進(jìn)一步細(xì)化操作要求,使用中壓蒸汽提溫的要求細(xì)化為,提高4.0 MPa熱水溫度至80 ℃以上,提前建立飽和塔、熱水塔液位,開啟熱水泵3~5 min,使熱水泵出口管線以及水加熱器列管內(nèi)充滿熱水,之后開2#增濕器噴水自調(diào)閥(TV411)前切斷閥并全開自調(diào)閥后導(dǎo)淋,從水加熱器熱水入口管補(bǔ)熱水,保證流量計(jì)(FV10406)流量在5 m3/h以上,打開水加熱器出口熱水管上新增導(dǎo)淋,確認(rèn)有水排出(開車期間保持長流水),然后開始接中壓蒸汽,對(duì)中壓蒸汽管線進(jìn)行暖管,排放各導(dǎo)淋,打開中壓蒸汽放空閥,逐步增加中壓蒸汽放空量,用中壓蒸汽對(duì)中變爐催化劑床層進(jìn)行提溫。中壓蒸汽提溫要求細(xì)化后,通過連續(xù)補(bǔ)水可避免蒸汽提溫時(shí)間過長造成的水加熱器內(nèi)的水被蒸干,從而可消除因缺水造成的水加熱器列管熱疲勞和循環(huán)熱水大量進(jìn)入后列管“爆管”而致的泄漏。

(3)平時(shí)加強(qiáng)操作工技術(shù)培訓(xùn),提高操作技能,以便能正確地判斷和處理異常問題。

采取上述維護(hù)保養(yǎng)、技術(shù)改造、細(xì)化操作、加強(qiáng)培訓(xùn)等措施后,第二套合成氨/尿素裝置變換系統(tǒng)水加熱器列管泄漏問題得到徹底解決。

6 結(jié)束語

在變換系統(tǒng)水加熱器列管泄漏問題的原因分析及處理過程中,我們認(rèn)識(shí)到:無論是換熱設(shè)備“干燒”還是鍋爐設(shè)備“干燒”,都會(huì)造成設(shè)備超溫,影響金屬材料的強(qiáng)度,會(huì)對(duì)設(shè)備本身造成損壞,且“干燒”后的設(shè)備一般很難修復(fù),多數(shù)情況下均需停車更換新設(shè)備;當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備嚴(yán)重缺水后,嚴(yán)禁向設(shè)備內(nèi)加水,若強(qiáng)行補(bǔ)水,由于溫差過大,會(huì)產(chǎn)生巨大的熱應(yīng)力而使設(shè)備損壞,甚至因水遇到灼熱的金屬表面會(huì)瞬間汽化產(chǎn)生大量的蒸汽使設(shè)備內(nèi)壓力瞬間急劇升高而造成“爆管”或更嚴(yán)重的爆炸事故。因此,遇到類似問題的正確處理方式為,立即停車,使設(shè)備逐漸冷卻,檢查合格后才能再次使用。日常生產(chǎn)中,對(duì)于列管式換熱器這類設(shè)備,初期投運(yùn)時(shí)一定要控制好升溫速率,要先預(yù)熱,再逐步提溫;開車時(shí),先開啟冷介質(zhì)閥門,待穩(wěn)定后再開啟熱介質(zhì)閥門;停車時(shí),先關(guān)閉熱介質(zhì)閥門,再關(guān)閉冷介質(zhì)閥門;正常生產(chǎn)過程中,要嚴(yán)格控制工藝指標(biāo),嚴(yán)禁設(shè)備超溫超壓運(yùn)行??傊ㄟ^本次水加熱器泄漏原因的分析及處理,我們對(duì)列管式換熱器的運(yùn)行維護(hù)要點(diǎn)加深了理解,在類似換熱設(shè)備的長周期運(yùn)行方面積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),希望能為業(yè)內(nèi)類似設(shè)備問題的判斷及處理提供一點(diǎn)參考與借鑒。

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