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直驅(qū)螺桿泵過載原因分析及治理

2022-09-29 06:15:10大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠
石油石化節(jié)能 2022年9期
關(guān)鍵詞:供液螺桿泵停機

(大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠)

1 直驅(qū)螺桿泵扭矩計算及原理分析

為了解決直驅(qū)螺桿泵過載問題,首先,對螺桿泵扭矩進行計算及原理分析[1-2]。截至2021年6月,現(xiàn)場共出現(xiàn)過載井77口,平均單井日產(chǎn)液49.55 t,轉(zhuǎn)速61 r/min,沉沒度535.36 m,泵效69.82%。從泵型分布上看,GLB1200型螺桿泵38口,GLB800型螺桿泵32口,這兩種泵型占比達到90.9%。

1.1 螺桿泵扭矩的組成

螺桿泵總扭矩由三部分組成:定轉(zhuǎn)子的初始扭矩、泵舉升井筒流體所產(chǎn)生的有功扭矩和桿液摩擦扭矩(包括扶正環(huán)摩擦扭矩)[3]。

螺桿泵扭矩的組成為:

式中:M1為泵初始扭矩,N·m;M2為泵舉升液體的有功扭矩,N·m;M3為摩擦扭矩,N·m;

泵的初始扭矩可由實驗室獲得,也可以根據(jù)公式計算:

式中:δ0為轉(zhuǎn)子定子過盈量,m;n為螺桿泵轉(zhuǎn)數(shù),r/min。

有功扭矩計算公式:

式中:D為螺桿泵的轉(zhuǎn)子直徑,m;T為螺桿泵的定子導(dǎo)程,m;Δp為螺桿泵的進出口壓差,Pa;e為螺桿泵的轉(zhuǎn)子偏心距,m;q為液量,t/d。

桿液摩擦扭矩和扶正環(huán)摩擦扭矩公式:

式中μ為井液的黏度,mPa·s;n為螺桿泵的轉(zhuǎn)速,r/min;Dt為油管的內(nèi)徑,m;d2為抽油桿的外徑,m;d為扶正環(huán)的外徑,m;L為抽油桿的長度,m;ΔL為扶正環(huán)間距,m;N為扶正環(huán)數(shù)量;f1為摩擦系數(shù),取值0.1;Wg為每米桿重kg/m。

螺桿泵總扭矩計算公式:

1.2 螺桿泵扭矩值理論計算

螺桿泵卡泵時轉(zhuǎn)子、定子卡死,總扭矩中的M1會急劇增加[4],為了防止螺桿泵卡泵,按8 MPa生產(chǎn)壓差計算螺桿泵泵況正常時的扭矩理論最大值。由于過載井中泵型主要為1 200 r/min、800 r/min,因此根據(jù)計算公式,設(shè)定桿長900 m,管內(nèi)徑76 mm,桿外徑28 mm,環(huán)外徑73 mm,井液黏度6 mPa·s。將以上數(shù)據(jù)代入公式可以計算出不同轉(zhuǎn)速、不同生產(chǎn)壓差下GLB1200和GLB800泵型理論扭矩計算值見表1。

表1 GLB1200、GLB800型螺桿泵扭矩計算值Tab.1 Torque calculation value of GLB1200 and GLB800 screw pump

生產(chǎn)壓差在8 MPa時,GLB1200型螺桿泵最大扭矩理論值為1 494.1 N·m??紤]生產(chǎn)過程中結(jié)蠟液面泡沫段影響,增加扭矩15%,達到1 718.2 N·m,因此GLB1200型泵要配備1 800 N·m及以上驅(qū)動。GLB800型螺桿泵最大扭矩理論計算值為1 322.9 N·m??紤]生產(chǎn)過程中結(jié)蠟和液面泡沫段影響,增加扭矩15%,即達到1 521.5 N·m,因此,GLB800型泵要配備1 600 N·m及以上驅(qū)動。

2 過載原因分析及治理措施

2.1 過載原因分析

2.1.1 井下負(fù)荷大導(dǎo)致過載停機

1)供液不足影響。供液能力差,導(dǎo)致螺桿泵定轉(zhuǎn)子干磨,散熱不良,定子橡膠熱彭脹后增加了過盈量,增加了定子轉(zhuǎn)子之間的摩擦,扭矩增大[5]。

2)由于熱洗不及時,洗井不徹底,導(dǎo)致井筒結(jié)蠟,運行負(fù)荷大。

3)井下泵損壞。由于泵本身過盈量過大,轉(zhuǎn)子抱死,或由于泵定子橡膠損壞,導(dǎo)致井下扭矩增大[6]。

4)直驅(qū)扭矩配置偏低,出現(xiàn)“小馬拉大車”現(xiàn)象。主要表現(xiàn)在螺桿泵泵型為800或1200大泵井上,由于補孔、換大泵或連通水井注入量提高,油井產(chǎn)液能力增強,舉升液體需要的扭矩大,但地面直驅(qū)系統(tǒng)并沒有隨液量變化及時調(diào)整[7]。

5)聚驅(qū)井井液濃度高或是三元井井下結(jié)垢影響,運轉(zhuǎn)時井下負(fù)荷大,舉升扭矩大。

2.1.2運行溫度高導(dǎo)致變頻器過熱保護停機

1)變頻器積灰影響。由于變頻器運行環(huán)境差,長期在野外,變頻器內(nèi)部易積灰,風(fēng)道受阻,影響散熱效果。

2)變頻器風(fēng)扇損壞影響。由于運行時間長導(dǎo)致風(fēng)扇損壞,大量熱量聚積無法散熱。

3)變頻器受氣溫高影響。尤其是進入夏季高溫炎熱,變頻柜在陽光直射下更容易出現(xiàn)過熱保護停機,表現(xiàn)為變頻逆變模塊過熱故障停機[8]。

2.1.3 過載值設(shè)置不合理或設(shè)備故障停機

1)變頻器過載值設(shè)置不合理。過載電流設(shè)置偏低,可以有效保護永磁電動機不損壞,但不能滿足生產(chǎn)需要,較低的電流容易出現(xiàn)停機。

2)線路氧化虛接,出現(xiàn)電路故障停機。

3)軸承摩損影響。由于直驅(qū)運行時間長,軸承摩損量大,導(dǎo)致負(fù)荷增大停機。

2.2 治理措施

2.2.1 井下負(fù)荷大過載停機

1)供液不足井及時下調(diào)參,保證合理沉沒度。

2)對結(jié)蠟影響井,合理調(diào)整熱洗周期,提高熱洗質(zhì)量。

3)對于驅(qū)動裝置配置偏小井,先采取在礦內(nèi)進行驅(qū)動互換,大功率大扭矩驅(qū)動調(diào)換到負(fù)荷大的井上,使驅(qū)動配置更合理;如無法互換,工技大隊與各礦結(jié)合更換新驅(qū)動。

4)對井液濃黏度高的化學(xué)驅(qū)井,采取套管灌摻熱水降黏措施,降低直驅(qū)電動機運行電流和扭矩。

5)對于轉(zhuǎn)子抱死、三元結(jié)垢卡泵,先采取小修解卡措施,小修無效采取檢泵措施。

2.2.2 變頻器散熱不良、過熱保護停機

1)更換風(fēng)扇,對損壞風(fēng)扇進行更換,確保良好的散熱效果。

2)加裝風(fēng)扇。對控制柜外排散熱風(fēng)扇不足的井,加裝外排風(fēng)扇,確保控制柜內(nèi)空氣流通,強化變頻器散熱效果。

3)定期對變頻器清灰處理。定期清理控制柜的通風(fēng)通道,保證變頻器的合理散熱[9]。

2.2.3 設(shè)備故障導(dǎo)致停機

1)對變頻器過載值設(shè)定偏低的井,合理上調(diào)過載值。

2)由于控制柜到電動機之間電纜選型不合適現(xiàn)導(dǎo)致線路氧化虛接,進行及時維護后,保證了正常生產(chǎn)。

3)軸承及承重等部件損壞的井,及時送修。如無法維修,更換新驅(qū)動裝置。

3 直驅(qū)螺桿泵過載井治理效果

3.1 治理方法

2021年上半年共出現(xiàn)高扭矩過載井77口,通過逐井分析過載原因,采取下調(diào)參、換小泵等措施,已恢復(fù)正常生產(chǎn)67口,螺桿泵井實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。剩余10口待更換驅(qū)動或轉(zhuǎn)抽,過載井治理措施統(tǒng)計見表2。

表2 過載井治理措施統(tǒng)計Tab.2 Statistics of overload well

3.2 監(jiān)測管理

3.2.1 編制過載判斷及處理流程圖

建立流程圖,使過載分析和治理更規(guī)范、高效。過載判斷及處理流程見圖1。

圖1 過載判斷及處理流程Fig.1 Overload judgment and handling process

3.2.2 編制扭矩及低沉沒度井監(jiān)測程序

扭矩監(jiān)測程序?qū)崿F(xiàn)了兩項功能:一是實時監(jiān)測高扭矩井,每天自動預(yù)警,減少高扭矩導(dǎo)致桿斷;二是自動計算理論扭矩并與實際扭矩對比,分析過載原因。低沉沒度監(jiān)測程序?qū)崿F(xiàn)對液面測試情況的實時監(jiān)測,每天自動預(yù)警,縮短調(diào)整周期,減少因供液不足造成的過載井。

3.3 節(jié)能效果分析

直驅(qū)螺桿泵取消了螺桿泵電動機的皮帶傳動,可以實現(xiàn)螺桿泵轉(zhuǎn)數(shù)的無級調(diào)節(jié),使該系統(tǒng)更加可靠安全、高效節(jié)能,同時利于維護、方便管理、減少了生產(chǎn)成本和降低了工人的勞動強度,該裝置適應(yīng)于380 V電壓,可提高電網(wǎng)的功率因數(shù),可以將更多的電能轉(zhuǎn)換成有功功率,實現(xiàn)節(jié)能降耗[10],由于該裝置取消了皮帶傳動,避免了飛輪隱患,使螺桿泵運行更安全。具有很好的經(jīng)濟效益和社會效益。

通過運用檢測程序及時調(diào)整參數(shù)、泵型,2021年全年泵徑大換小45口、下調(diào)轉(zhuǎn)速774口,年節(jié)電364.66×104kWh,電價按0.6381元/kWh計算,年創(chuàng)經(jīng)濟效益232.29萬元。措施前后參數(shù)變化統(tǒng)計見表3。

表3 措施前后參數(shù)變化統(tǒng)計Tab.3 Statistical table of parameter changes before and after adjustment

4 結(jié)論

1)通過理論計算扭矩與實際扭矩對比,可以準(zhǔn)確分析出螺桿泵過載原因。

2)治理螺桿泵過載井可以提高螺桿泵井開井時率,降低安全隱患。

3)利用扭矩和低沉沒度監(jiān)測程序,可有效預(yù)防和減少過載井,減少高扭矩導(dǎo)致的桿斷及低沉沒度導(dǎo)致的供液不足燒泵,防治結(jié)合,提前預(yù)警。

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