齊玉文,王森林,孟勝軍,金甜甜
(1. 中車長春軌道客車股份有限公司,吉林 長春 130062;2. 山東朗進科技股份有限公司,山東 青島 266071)
近年來,隨著我國城市軌道交通行業(yè)的蓬勃發(fā)展,開通地鐵的城市逐年增多,車內(nèi)噪聲作為影響乘客舒適性的重要指標,愈發(fā)受到人們的關(guān)注。研究能夠有效降低地鐵車輛空調(diào)機組噪聲的措施,對于降低地鐵車輛內(nèi)部噪聲有著重要意義。
根據(jù)聲學(xué)原理,空調(diào)機組的噪聲可分為兩大類,一類是氣體動力噪聲,另一類是機械振動噪聲。其中氣體動力噪聲是影響軌道車輛空調(diào)機組噪聲的主要影響因素。
地鐵車輛空調(diào)機組內(nèi)部的通風(fēng)機及冷凝風(fēng)機是輸送空氣與換熱器進行強制換熱的旋轉(zhuǎn)部件。當通風(fēng)機與冷凝風(fēng)機工作時會產(chǎn)生強烈的氣體動力噪聲,氣體動力噪聲包括旋轉(zhuǎn)噪聲和渦流噪聲。當風(fēng)機以一定轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)時,空氣受到葉片及其壓力場的激勵而引起壓力波動變化,進而形成周期性的旋轉(zhuǎn)噪聲。當風(fēng)機以一定轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)時,在葉片表面會形成氣體渦流,渦流在葉片表面不斷形成,成長到一定程度便從葉片滑脫,形成渦流噪聲。
有研究表明,對于離心風(fēng)機而言,聲波在風(fēng)機蝸殼內(nèi)連續(xù)反射,形成一個混聲場,噪聲聲壓級較高。采用吸音蝸殼可吸收聲能,減少反射的聲能,使聲場的聲壓級降低[1]。
對于離心風(fēng)機吸音蝸殼降噪的影響,國內(nèi)外學(xué)者做了很多的研究工作,周志勇等[2]研究了在蝸殼的不同部位加裝吸音材料對后向式離心風(fēng)機噪聲的影響,使改進后的風(fēng)機A計權(quán)聲壓級(以下簡稱“A聲級”)降低5~7 dB。Bartenwerfer等[3]將蝸板外側(cè)吸音部分的外殼做成方形,里面填充吸音材料,對離心風(fēng)機進行降噪試驗研究,使改進后的風(fēng)機A聲級降低了9~12 dB[3]。對于軸流風(fēng)機而言,吸音導(dǎo)流圈對于降低軸流風(fēng)機噪聲的影響鮮有相關(guān)研究。
本文以吸音蝸殼、吸音導(dǎo)流圈為切入點,在某A型地鐵車輛空調(diào)機組上進行對比測試,研究其對于地鐵車輛空調(diào)機組的噪聲的影響。
地鐵車輛空調(diào)系統(tǒng)要求室內(nèi)送風(fēng)量較大,每節(jié)車廂送風(fēng)量一般為8 000~10 000 m3/h,故軌道車輛空調(diào)系統(tǒng)一般選用性能較高的前向式離心風(fēng)機作為通風(fēng)機,以滿足車輛內(nèi)部的通風(fēng)要求。本文以選用的空調(diào)機組內(nèi)部的前向式離心風(fēng)機為研究對象,對4種組合方式的吸音蝸殼進行試驗驗證,研究每一種組合方式的降噪效果,以及對風(fēng)機性能的影響。
3.1.1 通風(fēng)機性能、結(jié)構(gòu)參數(shù)
本文研究的通風(fēng)機主要性能、結(jié)構(gòu)參數(shù)見表1。
表1 通風(fēng)機主要性能、結(jié)構(gòu)參數(shù)
圖1為本試驗通風(fēng)機的結(jié)構(gòu)簡圖,風(fēng)機的內(nèi)層蝸殼為孔板,內(nèi)層蝸殼與外層蝸殼之間填充吸音棉,形成吸音蝸殼。以此形成4種組合(表2),其中組合1為單層蝸殼,無吸音層,作為對照組。
圖1 通風(fēng)機結(jié)構(gòu)簡圖
表2 通風(fēng)機吸音蝸殼4種組合參數(shù)配置 mm
3.1.2 通風(fēng)機性能及噪聲測試
試驗裝置和測試系統(tǒng)按照國家標準GB/T 1236—2000《工業(yè)通風(fēng)機用標準化風(fēng)道進行性能試驗》和GB/T 2888—1991《風(fēng)機和羅茨鼓風(fēng)機噪聲測量方法》的要求設(shè)計、制造、測試[5-6]。試驗結(jié)果詳見表3。
表3 通風(fēng)機性能及噪聲對比測試結(jié)果
通過表3可以看出,增加內(nèi)層蝸殼孔板后,使得通風(fēng)機的風(fēng)量及風(fēng)壓稍有降低,風(fēng)量影響約為0.5%,風(fēng)壓影響約為0.5%,此影響基本可以忽略。當內(nèi)層蝸殼孔板孔徑為5 mm,孔距10 mm時,內(nèi)層粘貼吸音棉對于降噪有較為明顯的效果,其中又以內(nèi)部粘貼40 mm吸音棉降噪效果最為明顯,噪聲降低1.5 dB;而當加大內(nèi)層蝸殼孔板的開孔孔徑和孔距時,通風(fēng)機噪聲有所升高,出現(xiàn)此類情況的原因可能為開孔率加大時,風(fēng)機內(nèi)部形成小型渦流,促使噪聲增加。
本文以選用的空調(diào)機組內(nèi)部軸流風(fēng)機為研究對象,對4種組合方式的吸音導(dǎo)流圈進行試驗驗證,研究每一種組合方式的降噪效果以及對風(fēng)機性能的影響。
3.2.1 冷凝風(fēng)機性能、結(jié)構(gòu)參數(shù)
選用的冷凝風(fēng)機的主要性能、結(jié)構(gòu)參數(shù)見表4。
表4 冷凝風(fēng)機主要性能、結(jié)構(gòu)參數(shù)
圖2為本試驗冷凝風(fēng)機的結(jié)構(gòu)簡圖,風(fēng)機的內(nèi)層導(dǎo)流圈為孔板,內(nèi)層導(dǎo)流圈與外層導(dǎo)流圈之間填充吸音棉,形成吸音導(dǎo)流圈。同樣的,設(shè)置4種組合進行對比測試,4種組合的配置參數(shù)詳見表5,其中組合1為單層導(dǎo)流圈,無吸音層,作為對照組。
表5 冷凝風(fēng)機吸音導(dǎo)流圈4種組合參數(shù)配置 mm
圖2 冷凝風(fēng)機
3.2.2 冷凝風(fēng)機性能及噪聲測試
冷凝風(fēng)機試驗裝置及測試方法與通風(fēng)機的測試裝置一致。其性能及噪聲對比測試結(jié)果見表6。
表6 冷凝風(fēng)機性能及噪聲對比測試結(jié)果
通過表6可以看出,增加吸音導(dǎo)流圈后,額定風(fēng)量及靜壓稍有波動,風(fēng)量波動范圍在0.6%以內(nèi),可看為基本保持不變;組合2及組合4靜壓分別下降5.9 Pa
和4.4 Pa,組合3靜壓提高1.4 Pa,靜壓波動范圍在6%以內(nèi),影響較??;組合2、3、4的噪聲值皆有提高,約為1.4 dB。由此說明,吸音導(dǎo)流圈的降噪方案對于冷凝風(fēng)機來說起到了相反的作用。
本文對吸音蝸殼、吸音導(dǎo)流圈對于軌道交通車輛空調(diào)用離心風(fēng)機、軸流風(fēng)機的降噪效果進行了研究。通過對比試驗發(fā)現(xiàn):
(1) 吸音蝸殼對于離心風(fēng)機具有較好的降噪效果,在額定工況下,可降低離心風(fēng)機A聲級噪聲1.5 dB;
(2) 吸音導(dǎo)流圈對于軸流風(fēng)機而言,無降噪作用,相反還會引起軸流風(fēng)機噪聲的增加。
但吸音蝸殼對于離心風(fēng)機降噪的效果受到內(nèi)層蝸殼孔板開孔率及吸音棉厚度的影響,本文并未進行詳盡研究探討,可作為后續(xù)地鐵車輛空調(diào)機組降噪研究的方向繼續(xù)深入。