蒙長(zhǎng)有
(淮礦芬雷選煤工程技術(shù)(北京)有限責(zé)任公司,安徽 淮南 232046)
毅騰選煤廠隸屬于烏拉特中旗浩通清潔能源有限公司,位于內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市金泉工業(yè)園區(qū)內(nèi)。其中三車(chē)間設(shè)計(jì)規(guī)模為5.00 Mt/年,采用有壓脫泥三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器+TBS 粗煤泥分選+煤泥浮選的聯(lián)合工藝,入選原煤為甘其毛都口岸進(jìn)口的蒙古焦煤。重介洗煤系統(tǒng)負(fù)責(zé)分選塊煤。重介車(chē)間洗煤過(guò)程控制環(huán)節(jié)主要分布在一至三層,隨著生產(chǎn)崗位人員的不斷減少,重介車(chē)間一至三層所有崗位僅由一名崗位人員值守。在重介洗煤系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,該人員負(fù)責(zé)控制重介一樓介質(zhì)泵、重介二樓介質(zhì)桶內(nèi)液面、重介三樓斜輪分選機(jī)、脫介篩。由于重介洗煤系統(tǒng)自動(dòng)化環(huán)節(jié)比較落后,洗煤過(guò)程控制的操作和監(jiān)控均處于人工手動(dòng)的原始操作狀態(tài),員工勞動(dòng)強(qiáng)度大。同時(shí)井下毛煤煤質(zhì)情況逐年下降,并且兩個(gè)工作面煤質(zhì)情況存在較大差異,導(dǎo)致重介洗煤系統(tǒng)入洗原煤煤質(zhì)變化大,洗煤過(guò)程需要頻繁調(diào)節(jié),不但再度加大員工勞動(dòng)強(qiáng)度,而且因人工手動(dòng)監(jiān)測(cè)及調(diào)節(jié)分選密度不及時(shí),從而影響洗產(chǎn)品灰分穩(wěn)定性和回收率。
原懸浮液密度是崗位司機(jī)用比重壺在分選槽內(nèi)對(duì)懸浮液進(jìn)行采樣,然后通過(guò)電子秤稱量并計(jì)算得出。此種方法操作誤差較大,操作時(shí)間較長(zhǎng),操作過(guò)程較為繁瑣。在洗煤生產(chǎn)過(guò)程中,崗位司機(jī)無(wú)法實(shí)時(shí)掌握懸浮液密度的變化情況,導(dǎo)致懸浮液密度波動(dòng)范圍大。當(dāng)需要執(zhí)行懸浮液密度調(diào)控操作時(shí),需要崗位司機(jī)從重介三樓走到重介二樓介質(zhì)桶附近,手動(dòng)調(diào)控介質(zhì)管路閥門(mén)執(zhí)行打分流作業(yè)或調(diào)控加水閥門(mén)進(jìn)行補(bǔ)加水作業(yè)。崗位司機(jī)手動(dòng)調(diào)控懸浮液密度不僅作業(yè)時(shí)間長(zhǎng),同時(shí)給崗位司機(jī)增加勞動(dòng)強(qiáng)度。系統(tǒng)應(yīng)用后,采用同位素密度計(jì)在線測(cè)量懸浮液的密度,在加水管上安裝角行程電動(dòng)加水閥門(mén),根據(jù)要求的分選密度和當(dāng)前密度的測(cè)量值,通過(guò)PLC 控制系統(tǒng)自動(dòng)控制加水閥門(mén)的開(kāi)度大小,達(dá)到對(duì)斜輪分選密度的自動(dòng)控制。不僅取消了手動(dòng)測(cè)量及調(diào)控懸浮液的密度的作業(yè)方式,減輕崗位司機(jī)勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)崗位司機(jī)可以實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地掌握懸浮液密度的變化情況,大大提高了洗煤過(guò)程分選密度的穩(wěn)定性[1-2](見(jiàn)圖1)。
原懸浮液中煤泥含量是崗位司機(jī)在分選槽內(nèi)對(duì)懸浮液進(jìn)行采樣,通過(guò)目測(cè)觀察懸浮液黏度估測(cè)出大概結(jié)果。此種方法操作誤差比較大,在洗煤生產(chǎn)過(guò)程中,崗位司機(jī)無(wú)法實(shí)時(shí)掌握懸浮液中煤泥含量的變化情況,導(dǎo)致懸浮液黏度變化大,不利于洗煤過(guò)程的穩(wěn)定。系統(tǒng)應(yīng)用后,在合格介桶安裝磁性物濃度計(jì),在分流管路安裝分流執(zhí)行機(jī)構(gòu),通過(guò)磁性物濃度計(jì)檢測(cè)懸浮液中的磁性物含量[3],從而計(jì)算出煤泥含量,當(dāng)懸浮液中煤泥含量超過(guò)給定值時(shí),系統(tǒng)將啟動(dòng)分流執(zhí)行機(jī)構(gòu),使懸浮液中煤泥含量控制在給定范圍內(nèi)。該系統(tǒng)的應(yīng)用不僅取消了人工觀測(cè)懸浮液中煤泥含量的作業(yè)方式,減輕崗位司機(jī)勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)崗位司機(jī)可以實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地掌握懸浮液中煤泥含量的變化情況,避免了因浮液中煤泥含量過(guò)高而造成洗煤過(guò)程紊亂現(xiàn)象的發(fā)生(見(jiàn)下頁(yè)圖2)。
原介質(zhì)桶液位情況是崗位司機(jī)到重介二樓介質(zhì)桶附近通過(guò)肉眼觀測(cè)得出,在洗煤過(guò)程中,崗位司機(jī)為了解質(zhì)桶液位情況需要經(jīng)常往返重介二樓與重介三樓崗位,給崗位司機(jī)增加勞動(dòng)強(qiáng)度。系統(tǒng)應(yīng)用后,在合格介質(zhì)桶上方安裝了超聲波液位計(jì),并根據(jù)重介洗煤生產(chǎn)過(guò)程的需要,設(shè)定好合格介質(zhì)桶液位的上限值和下限值,當(dāng)液位超出設(shè)定范圍時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)報(bào)警。該系統(tǒng)不僅取消了人工對(duì)液位的檢測(cè),減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度。同時(shí),避免了因崗位司機(jī)監(jiān)控失誤造成液位過(guò)高導(dǎo)致的介質(zhì)桶跑貨現(xiàn)象及液位過(guò)低導(dǎo)致分選槽堆貨現(xiàn)象的發(fā)生。
重介洗煤司機(jī)上崗后,根據(jù)上個(gè)班的洗煤過(guò)程情況,制定懸浮液介質(zhì)添加數(shù)量,并組織人員添加介質(zhì)。滿足開(kāi)機(jī)條件后,洗煤司機(jī)聯(lián)系廠調(diào)度員啟動(dòng)重介洗煤系統(tǒng),設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,洗煤司機(jī)回到重介三樓洗煤控制室,操控重介自動(dòng)控制系統(tǒng)的控制屏,設(shè)置洗煤過(guò)程的懸浮液密度設(shè)定值。重介洗選自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)將通過(guò)管路密度計(jì)實(shí)時(shí)測(cè)量的懸浮液密度與洗煤司機(jī)輸入的密度設(shè)定值進(jìn)行比對(duì)。當(dāng)密度測(cè)量值大于給定值時(shí),控制系統(tǒng)將自動(dòng)打開(kāi)加水閥門(mén),執(zhí)行加水操作;當(dāng)密度測(cè)量值小于給定值時(shí),控制系統(tǒng)將自動(dòng)關(guān)閉加水閥門(mén),停止執(zhí)行加水操作??刂葡到y(tǒng)根據(jù)密度測(cè)量值與設(shè)定值差值絕對(duì)值的大小,自動(dòng)調(diào)整加水閥門(mén)的開(kāi)合程度,進(jìn)而控制自動(dòng)調(diào)節(jié)過(guò)程的速度。設(shè)置洗煤過(guò)程的懸浮液中煤泥含量的設(shè)定值。
重介洗選自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)將通過(guò)磁性物含量計(jì)實(shí)時(shí)測(cè)量并計(jì)算出的懸浮液中煤泥含量計(jì)算值與洗煤司機(jī)輸入的煤泥含量設(shè)定值進(jìn)行比對(duì)。當(dāng)煤泥含量計(jì)算值大于給定值時(shí),控制系統(tǒng)將自動(dòng)啟動(dòng)分流執(zhí)行機(jī)構(gòu),執(zhí)行打分流操作;當(dāng)煤泥含量計(jì)算值小于給定值時(shí),控制系統(tǒng)將自動(dòng)關(guān)閉分流執(zhí)行機(jī)構(gòu),停止執(zhí)行打分流操作??刂葡到y(tǒng)根據(jù)煤泥含量計(jì)算值與設(shè)定值差值絕對(duì)值的大小,自動(dòng)調(diào)整分流執(zhí)行機(jī)構(gòu)的開(kāi)合程度,進(jìn)而控制自動(dòng)調(diào)節(jié)過(guò)程的速度。洗煤司機(jī)通過(guò)系統(tǒng)控制屏隨時(shí)可以查看合格介質(zhì)桶內(nèi)懸浮液液位情況,當(dāng)懸浮液液位超限時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)報(bào)警裝置。洗煤司機(jī)聽(tīng)到報(bào)警后,會(huì)及時(shí)趕到重介二樓檢查合格介質(zhì)桶液位情況,并立即做出相應(yīng)的處理,避免事故的發(fā)出。在洗煤過(guò)程中如果需要人工干預(yù),洗煤司機(jī)可以將系統(tǒng)的自動(dòng)控制過(guò)程調(diào)整為手動(dòng)控制過(guò)程,這時(shí)洗煤司機(jī)可以自行調(diào)節(jié)洗煤過(guò)程的各項(xiàng)參數(shù),調(diào)整完畢后可隨時(shí)切換到自動(dòng)控制過(guò)程。
重介洗選自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)在選煤廠應(yīng)用后,通過(guò)對(duì)重介工藝參數(shù)的在線測(cè)量、顯示和自動(dòng)調(diào)節(jié),大大降低了崗位司機(jī)的勞動(dòng)強(qiáng)度、降低了介質(zhì)損耗,提高了重介洗煤系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性,提高了洗產(chǎn)品穩(wěn)定率和回收率。
系統(tǒng)應(yīng)用后,取消了崗位司機(jī)手動(dòng)檢測(cè)懸浮液密度、介質(zhì)桶液位、打分流等作業(yè)方式,不但降低了崗位司機(jī)的勞動(dòng)強(qiáng)度,還規(guī)避了相關(guān)操作的安全隱患,為選煤廠安全生產(chǎn)工作提供有力保障。
系統(tǒng)應(yīng)用后,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)懸浮液中煤泥含量的及時(shí)準(zhǔn)確的控制,避免了由于合格介質(zhì)懸浮液黏度過(guò)高,導(dǎo)致洗精煤及洗矸石表面大量粘帶懸浮液的現(xiàn)象的發(fā)生,既減少了洗煤過(guò)程中的介質(zhì)消耗,又提高了洗產(chǎn)品的質(zhì)量;與此同時(shí)也降低了稀介質(zhì)懸浮液的黏度,提高了磁選機(jī)在回收介質(zhì)過(guò)程中的介質(zhì)回收效果。介質(zhì)消耗對(duì)比情況見(jiàn)表1。
表1 重介洗煤自動(dòng)控制系使用前后介質(zhì)消耗對(duì)比表
通過(guò)表1 對(duì)比分析可以看出,選煤廠重介洗選自動(dòng)控制系統(tǒng)應(yīng)用后,洗煤過(guò)程噸煤介耗數(shù)值減少了0.1 kg,每年可節(jié)約介質(zhì)費(fèi)7.2 萬(wàn)元。
系統(tǒng)應(yīng)用后,通過(guò)對(duì)介質(zhì)桶液位的自動(dòng)檢測(cè),避免了因崗位司機(jī)監(jiān)控失誤造成液位過(guò)高導(dǎo)致的介質(zhì)桶跑貨現(xiàn)象及液位過(guò)低導(dǎo)致分選槽堆貨現(xiàn)象的發(fā)生,杜絕了因介質(zhì)桶跑貨、分選槽堆貨造成中斷生產(chǎn)事故的發(fā)生,提高了重介洗煤系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性。
系統(tǒng)應(yīng)用后,通過(guò)對(duì)懸浮液密度及煤泥含量的實(shí)時(shí)檢測(cè)與自動(dòng)控制,保證了重介洗煤過(guò)程在入洗原煤煤質(zhì)不變的條件下,懸浮液狀態(tài)的穩(wěn)定性。同時(shí)提高了重介洗煤過(guò)程在入洗原煤煤質(zhì)變化較大的條件下,對(duì)懸浮液密度調(diào)控的速度。從而縮小了洗產(chǎn)品灰分的波動(dòng)區(qū)間,降低了洗矸石帶煤量,提高了洗產(chǎn)品穩(wěn)定率和回收率。同時(shí)提高重介分選機(jī)數(shù)量效率1%以上。按照每年重介入洗60 萬(wàn)t 原煤,精煤理論產(chǎn)率35%,洗產(chǎn)品售價(jià)600 元/t 計(jì)算,精煤回收率可提高0.35%,重介洗產(chǎn)品量每年可增加0.21 萬(wàn)t,此項(xiàng)每年可增加經(jīng)濟(jì)效益126 萬(wàn)元。
經(jīng)濟(jì)效益,每年可節(jié)約介質(zhì)費(fèi)7.2 萬(wàn)元,洗產(chǎn)品增收126 萬(wàn)元,則項(xiàng)目合計(jì)年效益為133.2 萬(wàn)元。安全效益,此次改造提高了洗煤系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定率,減少了崗位司機(jī)的勞動(dòng)強(qiáng)度,規(guī)避了手動(dòng)操作打分流、檢測(cè)懸浮液密度、介質(zhì)桶液位過(guò)程中的安全隱患,為毅騰選煤廠安全生產(chǎn)工作提供有力保障。
重介洗選自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)在毅騰選煤廠應(yīng)用后,實(shí)現(xiàn)了懸浮液密度、煤泥含量、介質(zhì)桶液位的自動(dòng)檢測(cè)與控制,降低了崗位司機(jī)的勞動(dòng)強(qiáng)度和介質(zhì)消耗,提高了重介洗煤系統(tǒng)的洗煤穩(wěn)定率和回收率,規(guī)避了手動(dòng)操作打分流、檢測(cè)懸浮液密度、介質(zhì)桶液位過(guò)程中的安全隱患,為選煤廠安全生產(chǎn)工作提供了有力保障。