趙秀峰
(大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠,河北 張家口 075133)
某發(fā)電廠共八臺320 MW 汽輪發(fā)電機組,其中1、2 號機組為東方電氣集團生產(chǎn)的高、中、低壓缸三缸汽輪發(fā)電機組,3~8 號機組為東方電氣集團生產(chǎn)的高、中壓缸合缸汽輪發(fā)電機組。分散控制系統(tǒng)(DCS)和汽輪機數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(DEH)除7 號機組為和利時控制系統(tǒng)外,其他機組均為北京日立控制系統(tǒng),由于北京日立控制系統(tǒng)DEH 轉(zhuǎn)速設(shè)計精度低,無法滿足一次調(diào)頻要求。
式中:Nmax為汽輪機空負荷時對應(yīng)的最大轉(zhuǎn)速;Nmin為額定負荷時對應(yīng)的最小轉(zhuǎn)速;ne為汽輪機額定轉(zhuǎn)速。
轉(zhuǎn)速不等率越大,一次調(diào)頻動作時,機組動作的負荷越少,機組穩(wěn)定性越好,一般不大于6%;轉(zhuǎn)速不等率越小,一次調(diào)頻動作時,機組動作的負荷越多,機組穩(wěn)定性越差,一般不低于3%。
我廠一次調(diào)頻的轉(zhuǎn)速不等率設(shè)置為4.5%,機組參與一次調(diào)頻的負荷調(diào)整系數(shù)為:
式中:K 為一次調(diào)頻調(diào)整系數(shù),MW/(r·min-1);Ne為機組額定負荷,取320 MW;δ 為機組轉(zhuǎn)速不等率,取45%;ne為機組額定轉(zhuǎn)速,取3 000 r/min。將數(shù)值代入公式計算得K=-2.4MW/(r·min-1)
相當(dāng)于轉(zhuǎn)速超出死區(qū)每分鐘變化一轉(zhuǎn)對應(yīng)機組負荷變化2.4 MW。
一次調(diào)頻在額定轉(zhuǎn)速附近對轉(zhuǎn)速變化的不靈敏區(qū)。
張家口發(fā)電廠頻率死區(qū)設(shè)置為±2r/min(±0.033Hz)。
式中:Δn 為同一功率下轉(zhuǎn)速上升最大值與下降最小值之差;ne為汽輪機額定轉(zhuǎn)速。
汽輪機調(diào)速系統(tǒng)各部套存在間隙和摩擦使調(diào)速系統(tǒng)動作存在遲緩現(xiàn)象,電網(wǎng)頻率偏離死區(qū)至閥門動作也存遲緩現(xiàn)象。遲緩率越大,說明汽輪機轉(zhuǎn)速變化一次調(diào)頻動作到調(diào)節(jié)閥動作時間越大,嚴重時造成轉(zhuǎn)速震蕩,甚至發(fā)生頻率震蕩。
華北電網(wǎng)發(fā)電機組參與一次調(diào)頻管理規(guī)定中要求網(wǎng)內(nèi)機組全程參與一次調(diào)頻,調(diào)頻上限為額定負荷的10%,且應(yīng)滿足以下各項要求。
1)15 s 響應(yīng)指數(shù)不小于75%,15 s 響應(yīng)指數(shù)=15 s 內(nèi)機組實際最大出力調(diào)整量/理論最大出力調(diào)整量×100%,即一次調(diào)頻動作至達到75%理論目標負荷的時間應(yīng)不大于15 s。
2)30 s 響應(yīng)指數(shù)不小于90%,30 s 響應(yīng)指數(shù)=30 s 內(nèi)機組實際最大出力調(diào)整量/理論最大出力調(diào)整量×100%,即一次調(diào)頻動作至達到90%理論目標負荷的時間應(yīng)不大于30 s。
3)機組持續(xù)調(diào)頻時間內(nèi)電量貢獻指數(shù)不小于75%,電量貢獻指數(shù)=機組一次調(diào)頻實際貢獻電量/理論貢獻電量,即在一個調(diào)頻周期內(nèi)的積分電量達到理論積分電量的75%。
張家口發(fā)電廠機組一次調(diào)頻均采用電液控制加協(xié)調(diào)控制,即DEH+CCS方式實現(xiàn)。DEH 系統(tǒng)內(nèi)額定轉(zhuǎn)速與汽輪機的實際轉(zhuǎn)速偏差超過設(shè)定死區(qū)后,通過一次調(diào)頻函數(shù)計算后的閥門指令直接疊加至綜合閥位指令動作調(diào)門;CCS 通過轉(zhuǎn)差與不等率函數(shù)計算后的調(diào)頻指令疊加至機組實際負荷指令進行補償,保障一次調(diào)頻動作時鍋爐增加出力,以保證發(fā)電機輸出功率。
2020 年上半年經(jīng)電網(wǎng)統(tǒng)計的一次調(diào)頻動作次數(shù)為5 183 次,因每次動作考核三個指標(積分電量、15 s指數(shù)、30 s 指數(shù)),故參與考核次數(shù)為15 549 次,其中不合格次數(shù)為6 840 次,正確率為56%,考核電量為13 132.8 MW,考核金額493 萬余元。
為了查找一次調(diào)頻不正確動作原因,分別在機組負荷達到192 MW、240 MW、288 MW 進行了手動設(shè)定±4 r/min(±0.067 Hz)和±6 r/min(±0.1 Hz)的一次調(diào)頻擾動試驗,試驗結(jié)果都比較理想,各個指標的負荷貢獻均能夠滿足一次調(diào)頻考核要求,由此推斷一次調(diào)頻不合格跟機組本身關(guān)系不大。
通過對2020 年大量考核數(shù)據(jù)的分析,結(jié)合機組動作時的各參數(shù),以及一次調(diào)頻擾動試驗結(jié)果,我們發(fā)現(xiàn)一次調(diào)頻存在以下問題:
1)一次調(diào)頻電網(wǎng)考核時刻與機組動作時刻不同步,是導(dǎo)致一次調(diào)頻不合格的主要原因。機組一次調(diào)頻動作時,電網(wǎng)未記為考核,電網(wǎng)記錄考核時刻機組一次調(diào)頻未動作,由此也產(chǎn)生了大量無效動作,據(jù)統(tǒng)計一臺機組一個月的無效動作次數(shù)達到1 萬余次,給機組安全運行也帶來嚴重威脅。
2)絕大部分一次調(diào)頻動作時,系統(tǒng)轉(zhuǎn)速與額定轉(zhuǎn)速差為2.5 轉(zhuǎn)左右,剛剛越過死區(qū),由于轉(zhuǎn)速在死區(qū)邊緣,轉(zhuǎn)速離調(diào)頻函數(shù)零點太近,函數(shù)零點邊緣一次調(diào)頻動作量不足,導(dǎo)致負荷響應(yīng)不足或無響應(yīng),一次調(diào)頻負荷貢獻量不夠。
3)為了節(jié)能需求,運行中主汽壓力低于額定值,調(diào)門開度相對偏大,導(dǎo)致調(diào)門節(jié)流小,鍋爐蓄熱能力不足,一次調(diào)頻動作時,調(diào)門開啟對進入汽輪機的主汽流量影響小,負荷響應(yīng)不足,一次調(diào)頻負荷貢獻量不夠。
4)一次調(diào)頻動作時,有時存在AGC 指令與一次調(diào)頻動作指令相反,導(dǎo)致一次調(diào)頻貢獻負荷被AGC實際負荷抵消。
5)一次調(diào)頻動作時調(diào)門頻繁波動,導(dǎo)致抗燃油泵電流波動大,調(diào)門抗燃油進油管路振動大,極端情況下造成抗燃油管理接頭及焊口斷裂,甚至泄露,給系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行帶來隱患。
經(jīng)過多次分析,我們認為北京日立控制系統(tǒng)有限公司設(shè)計的DEH 系統(tǒng)轉(zhuǎn)速精度低,系統(tǒng)轉(zhuǎn)速測量誤差較大,存在電網(wǎng)考核時刻,轉(zhuǎn)速未超過死區(qū)的情況。通過市場調(diào)研每臺機組增加了一塊高精度轉(zhuǎn)速卡,以提高轉(zhuǎn)速測量精度,同時在高精度轉(zhuǎn)速卡中設(shè)定轉(zhuǎn)速死區(qū),當(dāng)轉(zhuǎn)速超過死區(qū)時,直接輸出開關(guān)量給DEH 系統(tǒng),減小DEH 系統(tǒng)模擬量判斷的系統(tǒng)延時,縮短了一次調(diào)頻響應(yīng)時間,有效地解決了一次調(diào)頻動作與電網(wǎng)考核不一致問題。
認真研究電網(wǎng)一次調(diào)頻考核規(guī)則,逐步掌握了電網(wǎng)的考核規(guī)則,針對考核規(guī)則,我們對一次調(diào)頻邏輯進行了優(yōu)化,增加了一次調(diào)頻越限動作延時,同時為了保證負荷響應(yīng),增加了一次調(diào)頻動作保持邏輯,通過配套邏輯優(yōu)化提高了一次調(diào)頻的正確動作率。同時也大大減少了一次調(diào)頻的無效動作次數(shù),初步統(tǒng)計2021 年上半年一次調(diào)頻無效動作次數(shù)減少原來的1/3。
轉(zhuǎn)速在超過死區(qū)邊緣時,由于轉(zhuǎn)速離調(diào)頻函數(shù)零點非常近,一次調(diào)頻動作量接近于“0”,我們將一次調(diào)頻函數(shù)設(shè)置為分段函數(shù),增加小頻差時調(diào)頻動作量,在大頻差時保持原有函數(shù),既保證一次調(diào)頻在轉(zhuǎn)速死區(qū)邊緣時的一次調(diào)頻貢獻量,又保證在大頻差下一次調(diào)頻動作幅度過大,造成機組運行不穩(wěn)定。
針對運行中主汽壓力低于額定值,增加一次調(diào)頻壓力修正函數(shù),當(dāng)主汽壓力低于額定值時,增加正向修正,加大一次調(diào)頻動作量,當(dāng)主汽壓力接近額定值時,保持原一次調(diào)頻動作量,保證壓力低于額定值時一次調(diào)頻的貢獻量。同時優(yōu)化閥門曲線,適當(dāng)增加閥門重疊度以保證閥門動作對流量和負荷的響應(yīng)速度。
增加一次調(diào)頻動作時閉鎖AGC 指令回路,當(dāng)電網(wǎng)頻率降低越限時,閉鎖減負荷指令回路,當(dāng)電網(wǎng)頻率升高越限時,閉鎖漲負荷指令回路,保證一次調(diào)頻貢獻量不被AGC 指令抵消。
摸索電網(wǎng)頻率越線時電網(wǎng)統(tǒng)計時刻與機組動作時刻時間差,盡可能使用跟電網(wǎng)統(tǒng)計時刻相符的參數(shù)作為一次調(diào)頻動作條件,必要時增加時間修正和保持回路,保證機組動作與電網(wǎng)統(tǒng)計同步,提高一次調(diào)頻合格率。
表征頻差越線的轉(zhuǎn)速測量值采用多重信號攝取,采用智能邏輯把變化最小的測量值作為參與一次調(diào)頻的動作條件,避免轉(zhuǎn)速波動造成一次調(diào)頻頻繁動作調(diào)門擺動,從而減少抗燃油系統(tǒng)管道的振動。
增加一次調(diào)頻快動緩回回路,當(dāng)一次調(diào)頻動作時,調(diào)門快速開啟,動作結(jié)束后緩慢關(guān)閉至實時閥位,既保證了一次調(diào)頻負荷貢獻量,又避免一次調(diào)頻頻繁動作導(dǎo)致負荷波動造成的低頻振蕩。同時避免一次調(diào)頻頻繁動作導(dǎo)致汽輪機調(diào)門頻繁開關(guān)造成的抗燃油系統(tǒng)管道振動。
2021 年上半年一次調(diào)頻動作6 042 次,參與考核次數(shù)為18 126 次,不合格次數(shù)3 660 次,正確率79.8%,考核電量7 027.2 MW,考核金額263 萬元。
通過增加高精度轉(zhuǎn)速卡和優(yōu)化邏輯一次調(diào)頻正確動作率由原來的56%提高到了80%,大大減少了一次調(diào)頻的考核,同時也減少了一次調(diào)頻動作次數(shù),保障了汽輪機調(diào)速系統(tǒng)的安全,為電網(wǎng)提供了高品質(zhì)的電力。