李亞松
(河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼公司邯寶冷軋廠,河北 邯鄲 056015)
目前,邯寶冷軋廠鍍鋅線液壓設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定,據(jù)2018年全年鍍鋅機(jī)械作業(yè)區(qū)事故統(tǒng)計(jì),總計(jì)13次事故中,其中液壓設(shè)備事故就有7次,占鍍鋅機(jī)械事故數(shù)一半以上,造成產(chǎn)線長(zhǎng)時(shí)間的停車,影響鍍鋅線鍍鋅卷板的順利生產(chǎn)。由于連續(xù)退火爐對(duì)鋼帶長(zhǎng)時(shí)間過(guò)燒和鋅鍋帶鋼產(chǎn)生“鋅疤”影響,以及產(chǎn)線再次運(yùn)行時(shí),連續(xù)退火爐的再升溫工序中,產(chǎn)線產(chǎn)生了大量的非計(jì)劃出品,致使原鍍鋅板計(jì)劃合同無(wú)法正常交付,給鍍鋅板客戶造成不必要的損失,影響了下游企業(yè)的正常生產(chǎn)。由于設(shè)備漏油問(wèn)題頻發(fā),造成設(shè)備的6S管理水平不高,這也是環(huán)保整治的難點(diǎn)。
邯寶冷軋廠鍍鋅線是酸軋線生產(chǎn)冷硬板后的深加工工序,冷硬板是高端汽車板和家電板的重要板材。由入口鋼卷小車將酸軋冷硬板運(yùn)輸至開(kāi)卷機(jī)設(shè)備,在開(kāi)卷機(jī)完成鋼卷開(kāi)卷,由雙切剪減去卷板的帶頭和帶尾,在焊機(jī)處完成獨(dú)立板帶的焊接工作,從而形成連續(xù)的鍍鋅生產(chǎn)線,板帶經(jīng)清洗段清洗洗去帶鋼表面的油污等雜質(zhì),再進(jìn)入連續(xù)退火爐,實(shí)現(xiàn)冷硬板的退火工藝后,經(jīng)過(guò)鋅鍋,完成熱鍍鋅工藝,再經(jīng)光整機(jī)軋制消除應(yīng)力平臺(tái),以提高板材的冷加工性能,再由卷取機(jī)將帶鋼卷成鋼卷,經(jīng)運(yùn)卷小車將鋼卷運(yùn)輸至后續(xù)包裝工藝,期間由卷取機(jī)前飛剪設(shè)備完成分卷工序。
通過(guò)對(duì)鍍鋅線設(shè)備事故進(jìn)行總結(jié),針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和問(wèn)題進(jìn)行分析研究,目前液壓設(shè)備存在的疑難點(diǎn)有:
1)入口液壓站在主動(dòng)停泵、產(chǎn)線急停或電氣信號(hào)錯(cuò)誤停泵后,再次啟動(dòng)液壓泵,入口液壓站服務(wù)區(qū)域設(shè)備無(wú)壓力,因此產(chǎn)生了較長(zhǎng)時(shí)間的停車問(wèn)題;
2)光整機(jī)軋制工作輥到達(dá)軋制公里數(shù)換輥時(shí),光整機(jī)上支撐輥快速換輥“中間位”無(wú)法自動(dòng)保持,導(dǎo)致新上機(jī)輥系軸頭劃傷,嚴(yán)重時(shí)造成鍍鋅線需重新備輥換輥,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn);
3)光整機(jī)高壓液壓站油液溫度高達(dá)65℃,已達(dá)到46號(hào)液壓油的承受極限,極易導(dǎo)致液壓油內(nèi)添加劑析出、油品變質(zhì)、油液潤(rùn)滑系統(tǒng)性能降低等問(wèn)題,造成伺服閥和液壓缸的控制精度下降,不利于光整機(jī)對(duì)帶鋼“屈服平臺(tái)”的恢復(fù);
4)卷取機(jī)下卷小車出現(xiàn)行走過(guò)程中無(wú)法準(zhǔn)確定位的問(wèn)題,即小車“溜車”現(xiàn)象,造成出口下卷小車自動(dòng)信號(hào)報(bào)錯(cuò),不利于產(chǎn)線高效生產(chǎn);
5)卷取機(jī)后壓輥底座螺栓易斷裂,由于后壓輥無(wú)法壓緊帶尾,鋼卷不能從卷取機(jī)上卸下,使內(nèi)板帶充滿鍍鋅活套而引起產(chǎn)線停車。
在對(duì)鍍鋅線進(jìn)行周期檢修時(shí),根據(jù)產(chǎn)線節(jié)能要求,需要將檢修不用的液壓站停泵,液壓站再起泵后,入口液壓系統(tǒng)無(wú)壓力,入口段無(wú)法起車,造成檢修延時(shí)。由于產(chǎn)線急停或電氣設(shè)備故障造成液壓站動(dòng)力電下電,待故障排除后,入口液壓系統(tǒng)無(wú)壓力,產(chǎn)線事故時(shí)間變長(zhǎng)。針對(duì)這種情況,對(duì)液壓原理圖進(jìn)行分析,原理圖如下頁(yè)圖1所示,故障點(diǎn)為17.01插裝閥,17.01插裝閥在19.01先導(dǎo)換向閥的驅(qū)動(dòng)下,實(shí)現(xiàn)入口液壓系統(tǒng)的開(kāi)啟和關(guān)閉,由于先導(dǎo)控制插裝閥17.01在液壓站主泵啟動(dòng)至第三臺(tái)后,控制先導(dǎo)閥電磁閥19.01得電,靠壓力油將插裝閥17.01的閥芯打開(kāi),但此時(shí)液壓系統(tǒng)的油液壓力為14 MPa(140 bar),插裝閥17.01閥芯前后壓力較大,閥芯無(wú)法正常動(dòng)作,高壓液壓油無(wú)法進(jìn)入入口液壓系統(tǒng),造成入口液壓設(shè)備無(wú)壓力,設(shè)備不能動(dòng)作。針對(duì)這種問(wèn)題,對(duì)700.SVH1先導(dǎo)換向閥控制程序進(jìn)行優(yōu)化,在開(kāi)啟第一臺(tái)泵的同時(shí),打開(kāi)先導(dǎo)換向閥19.01,此時(shí)液壓系統(tǒng)壓力為零,插裝閥17.01背壓為零,插裝閥閥芯在進(jìn)口壓力作用下正常開(kāi)啟,從而解決了入口液壓系統(tǒng)再起泵無(wú)壓力的問(wèn)題。
圖1 入口液壓站原理圖插座閥控制部分
光整機(jī)軋制工作輥到達(dá)軋制公里數(shù)換輥時(shí),光整機(jī)上支撐輥快速換輥“中間位”無(wú)法自動(dòng)保持,換輥操作員只能對(duì)上支撐輥進(jìn)行手動(dòng)操作,使上支撐輥行走至上極限位置才能進(jìn)行換輥操作,并通過(guò)手動(dòng)操作保持上支撐輥在上限位處,而后由人工進(jìn)行后期換輥步驟,光整機(jī)不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)換輥功能。這樣就造成換輥時(shí)間較長(zhǎng),產(chǎn)生更多的未光整非計(jì)劃產(chǎn)品。液壓原理圖如圖2所示。
圖2 光整機(jī)支撐輥液壓原理圖控制部分
從圖2中可看出,支撐輥的“中間位”保持功能由抗衡閥562D、溢流閥545C和支撐輥提升液壓缸配合實(shí)現(xiàn),在電磁換向閥101D不得電而閥芯回至中位后,光整機(jī)上支撐輥?zhàn)灾嘏c抗衡閥保持背壓的壓力缸壓力平衡,支撐輥不再下降,從而實(shí)現(xiàn)支承輥“中間位”保持功能。對(duì)控制系統(tǒng)中的抗衡閥和溢流閥進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)抗衡閥562D存在內(nèi)泄,同時(shí)溢流閥545C閥芯有“卡澀”現(xiàn)象,使得支撐輥提升液壓缸背壓側(cè)壓力無(wú)法保持,支撐輥在自重作用下下降,抬起高度緩慢低于中間位的反饋信號(hào)點(diǎn),換輥?zhàn)詣?dòng)步停止,中間位快速換輥位功能不能實(shí)現(xiàn)。而后,由操作員手動(dòng)將上支承輥提升至最高位時(shí),101D電磁換向閥停止輸出,支承輥上限位也不能保持,只能一直手動(dòng)保持電磁換向閥101D的長(zhǎng)輸出,將上支撐輥抬起,由人工完成后續(xù)換輥工作,這樣操作繁瑣且極易出現(xiàn)換輥失敗的情況。
對(duì)此,更換了抗衡閥562D和溢流閥545C,將液壓系統(tǒng)內(nèi)的減壓閥465壓力重新標(biāo)定為8.5 MPa(85 bar),抗衡閥562D設(shè)定為7 MPa(70 bar),溢流閥545C設(shè)定為9.5 MPa(95 bar),消除了支承輥液壓缸液壓油由抗衡閥562D和溢流閥545C泄漏的問(wèn)題,同時(shí)也阻止了液壓缸的自動(dòng)下降,從而實(shí)現(xiàn)了光整機(jī)中間位快速換輥的功能,節(jié)約了光整機(jī)工作輥換輥時(shí)間,減少了鍍鋅板帶非計(jì)劃品的產(chǎn)生量。
夏季到來(lái)后,由于氣溫升高,光整機(jī)液壓站冷卻水進(jìn)水溫度已升高至25℃以上,光整機(jī)液壓站油液溫度也在55℃以上,甚至升高到65℃,出現(xiàn)液壓站高溫報(bào)警,對(duì)光整機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)影響,較高的液壓油溫造成液壓油黏度下降,液壓油潤(rùn)滑性能降低,伺服閥、光整機(jī)彎輥缸和軋制力缸內(nèi)泄量增加,光整機(jī)的軋制穩(wěn)定性變差。
針對(duì)油液溫度高問(wèn)題,利用測(cè)溫槍對(duì)光整機(jī)液壓系統(tǒng)內(nèi)的溢流閥、泵、液壓缸及換熱器的油管進(jìn)行測(cè)溫,發(fā)現(xiàn)光整機(jī)2號(hào)控制閥溢流管路溫度偏高,光整機(jī)支撐輥平衡缸溢流閥閥體溫度明顯高于正常值,經(jīng)檢測(cè),溢流閥存在較嚴(yán)重的內(nèi)泄問(wèn)題,更換此溢流閥;光整機(jī)液壓系統(tǒng)換熱器進(jìn)出口油溫相差不足5℃,換熱器冷卻水對(duì)液壓油的冷卻能力不足,清理?yè)Q熱回路中的冷卻水過(guò)濾器和換熱器,并增加15塊板式換熱器板片,大大提升了換熱器的熱交換能力;更換光整機(jī)液壓站循環(huán)過(guò)濾器濾芯,降低了油液通過(guò)循環(huán)過(guò)濾器的阻力,提高了過(guò)濾器的通過(guò)流量,加大了油液降熱量。通過(guò)維護(hù)和改造光整機(jī),使得油液穩(wěn)定在液壓油的最佳工作溫度,即40~50℃之間,實(shí)現(xiàn)了光整機(jī)軋制的穩(wěn)定運(yùn)行。
卷取機(jī)處下卷小車由液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)行走完成,行走馬達(dá)內(nèi)含有液壓抱閘制動(dòng)機(jī)構(gòu),而液壓抱閘制動(dòng)機(jī)構(gòu)的控制油從液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的AB油管中引入,由于下卷小車攜帶較重鋼卷,下卷小車停止時(shí)車體慣性力較大,馬達(dá)反向給AB管道供油,回饋的液壓油將小車液壓抱閘打開(kāi),小車無(wú)法準(zhǔn)確地停止在預(yù)定的車位,出現(xiàn)“溜車”現(xiàn)象。鑒于原下卷小車液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)的缺陷,利用原有閥塊進(jìn)行了改造,改造原理圖如下頁(yè)圖3所示。
圖3 下卷小車液壓控制原理圖改造部分
1)改造下卷小車原液壓控制回路,將原設(shè)計(jì)中控制小車舉升液壓缸抗衡閥開(kāi)啟的先導(dǎo)換向閥用于控制液壓抱閘,實(shí)現(xiàn)了液壓抱閘的單獨(dú)控制,液壓抱閘不再受液壓馬達(dá)停止輸出時(shí)的沖擊油壓的影響,使得抱閘實(shí)現(xiàn)了準(zhǔn)確地抱緊制動(dòng)。
2)將原設(shè)計(jì)中控制舉升缸防止液壓缸下降的抗衡閥的先導(dǎo)換向閥油管改造到舉升缸下降管道上,當(dāng)下降管道有油壓時(shí),在下降管道壓力油作用下,平衡閥打開(kāi),舉升液壓缸能夠?qū)摼砥椒€(wěn)放下。
3)聯(lián)系電氣維護(hù)員修改下卷小車運(yùn)行控制程序,將原設(shè)計(jì)的小車舉升先導(dǎo)閥控制程序改到液壓馬達(dá)行走控制上,當(dāng)馬達(dá)行走比例閥有輸出時(shí),此先導(dǎo)閥也得電輸出,實(shí)現(xiàn)了馬達(dá)液壓抱閘開(kāi)啟。待下卷小車行走至設(shè)定位置時(shí),先導(dǎo)閥控制閥關(guān)閉,馬達(dá)抱閘抱緊,小車停止運(yùn)行。
4)原小車下降時(shí),先導(dǎo)閥得電程序取消,將舉升液壓缸高低速控制閥程序優(yōu)化到舉升程序中,即在小車快速舉升下降時(shí),高壓閥得電,小車低速下降舉升時(shí),低壓閥得電,從而實(shí)現(xiàn)小車鞍座接觸芯軸和放卷鞍座放卷時(shí)的平穩(wěn)運(yùn)行。
5)優(yōu)化小車行走比例閥輸出和比例閥控制輸出波形,在保證不影響生產(chǎn)的前提下,將比例閥輸出下調(diào)到50%左右,同時(shí),將控制小車行走比例閥的輸出信號(hào)進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后的比例閥輸出波形上升沿和下降沿更加平滑,減輕了小車啟停時(shí)液壓馬達(dá)的沖擊力,實(shí)現(xiàn)了下卷小車的平穩(wěn)停車和啟動(dòng)。
通過(guò)改造,小車的“溜車”現(xiàn)象消失了。小車所受沖擊力也減少了,啟動(dòng)和停止更加柔性化,降低了下卷小車其他設(shè)備的損耗。
卷取機(jī)后壓輥用于鋼卷卷取完成后帶尾的定位壓緊工序,以保證分切鋼卷外圈在帶鋼剪斷后無(wú)張力情況下,外圈無(wú)松脫現(xiàn)象的發(fā)生。在生產(chǎn)過(guò)程中,每半月就要對(duì)液壓缸底座緊固螺栓進(jìn)行一次周期檢查,而且液壓缸底座螺栓都有松動(dòng)或斷裂的情況出現(xiàn),嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)液壓缸底座螺栓全部斷裂、卷取機(jī)芯軸上的鋼卷無(wú)法卸下和液壓缸連接軟管斷裂漏油的嚴(yán)重停車問(wèn)題。
對(duì)卷取機(jī)后壓輥液壓系統(tǒng)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)原設(shè)計(jì)存在漏洞,液壓缸控制系統(tǒng)中缺少減壓閥壓力控制元件,壓輥液壓缸不能減壓,只能在液壓缸14 MPa(140 bar)全壓的情況下壓緊帶尾。鋼卷甩尾帶頭卷至壓輥時(shí),鋼卷旋轉(zhuǎn)帶尾產(chǎn)生交變載荷,由后壓輥液壓缸傳遞至底座螺栓,造成螺栓疲勞斷裂。針對(duì)這一問(wèn)題進(jìn)行了如下改造:
1)改造后的壓輥底座液壓控制系統(tǒng)中,在原有后壓輥控制系統(tǒng)中添加了減壓閥,經(jīng)過(guò)液壓缸壓力計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)壓輥反復(fù)動(dòng)作試驗(yàn)后,將系統(tǒng)壓力由原來(lái)的14 MPa(140 bar)降低至8.5 MPa(85 bar),既滿足了卷板帶尾壓緊的需要,又有效地減小了底座螺栓的受力情況。
2)將底座螺栓M16 mm×100 mm的12.9級(jí)高強(qiáng)螺栓改為8.8級(jí)螺栓,降低了螺栓脆性,同時(shí),將螺栓緊固螺栓改為防松螺母,并安裝兩個(gè)螺母防松,從而避免了螺栓松動(dòng)。按每年一周期更換底座螺栓1次,消除疲勞斷裂問(wèn)題。
3)液壓缸耳軸底座與后壓輥輥?zhàn)悠叫姓艺?,從而保證4根螺栓的均勻受力,提高了抗擊鋼卷壓頭凸起交變載荷的能力。
通過(guò)改造,卷取機(jī)后壓輥底座螺栓斷裂問(wèn)題得到了解決,在每次周期檢修時(shí),未出現(xiàn)螺栓松動(dòng)及斷裂問(wèn)題。
通過(guò)對(duì)液壓設(shè)備系統(tǒng)的改造和維護(hù),以及在鍍鋅線生產(chǎn)過(guò)程中反復(fù)嘗試摸索設(shè)備運(yùn)行參數(shù),不斷地修改完善設(shè)備功能,制約鍍鋅線生產(chǎn)的液壓設(shè)備問(wèn)題得到了根本解決,每年事故次數(shù)降為小于2次,實(shí)現(xiàn)了鍍鋅線長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。