蘇軍,武宏
1國家電投山西鋁業(yè)有限公司 山西原平 034100
2西安建筑科技大學(xué) 陜西西安 710055
磨機適用于有色或黑色金屬礦山選礦廠及氧化鋁廠的濕磨作業(yè),它以鋼棒或磨球為研磨介質(zhì),可將一定大小的礦塊磨碎至符合入選要求的粒度,為選礦作業(yè)準(zhǔn)備物料[1]。磨機在氧化鋁領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,山西某廠一期、二期共有 11 組磨機,每組均由棒磨機和球磨機兩段磨組成,分別進(jìn)行粗磨和細(xì)磨,為下道工序提供合格的原礦漿。
無論是球磨機或棒磨機都存在筒體螺栓、進(jìn)料管和減速機泄漏問題。料漿泄漏會導(dǎo)致車間跑冒滴漏,從而增加清理工作量,污染現(xiàn)場環(huán)境,亟需改進(jìn)和優(yōu)化。
磨機筒體螺栓失效泄漏會造成磨機檢修頻次增加,工人勞動強度增大,備件的更換周期縮短,嚴(yán)重時泄漏的礦漿流入大齒輪后附著在齒形面上,會導(dǎo)致大、小齒輪加速磨損或斷裂,造成磨機停運。筒體螺栓孔不斷變形擴大,也會對筒體造成不可逆轉(zhuǎn)的傷害,密封治理愈加困難。
1.1.1 原因分析
(1) 襯板鑄造做工粗糙導(dǎo)致襯板間隙過大,螺栓孔內(nèi)雜質(zhì)未清除干凈,磨機運行過程中襯板受到長時間沖擊振動,導(dǎo)致螺栓松動;
(2) 磨機正常運轉(zhuǎn) 2~ 4 個月后,螺栓密封組件松動,螺栓桿和筒體部螺栓孔間隙變大,密封圈加速失效;
(3) 密封圈質(zhì)量差、彈性不足、老化過快;
(4) 扁頭螺栓斷裂,螺母松動或脫絲,密封緊固失效。
1.1.2 改進(jìn)方案
根據(jù)筒體螺栓泄漏和筒體螺栓內(nèi)徑變形擴大的情況,重新設(shè)計筒體螺栓密封組件,如圖 1 所示。該套流阻密封組件基于原磨機結(jié)構(gòu)尺寸設(shè)計,主要由流阻錐環(huán)、流阻密封、密封外套、密封壓套、螺母和輔助扳手組成。各部件作用如下:
圖1 改進(jìn)后的螺栓密封組件Fig.1 Improved bolt sealings
(1) 流阻錐環(huán) (異型墊) 用作筒體孔徑與螺栓之間的填充物,防止螺栓受擠壓和相對運動磨損筒體孔徑而導(dǎo)致螺栓松動,造成密封泄漏。
(2) 流阻密封 (異型密封圈) 在流阻錐環(huán)外配有異型密封圈,主要用于包裹螺栓和筒體部位,內(nèi)設(shè)螺紋,增強密封性能。
(3) 密封外套 用于壓縮密封圈,增加密封圈與筒體、螺栓之間的密封性,確保密封圈與密封點緊密結(jié)合。
(4) 密封壓套 主要用于壓緊密封圈和密封外套,防止螺栓松動導(dǎo)致的密封泄漏。
(5) 螺母 與原筒體螺栓螺母作用相同,整體緊固密封。
(6) 輔助扳手 緊固密封時的專用輔助緊固扳手。
若進(jìn)料管泄漏,泄漏料漿必須用母液持續(xù)沖洗,母液與漏漿長期共存,會造成料漿循環(huán)量增加,污水泵電耗與備件消耗增加。進(jìn)料管長期泄漏將會導(dǎo)致進(jìn)料部位長期結(jié)疤,一旦清理不及時,料漿將會進(jìn)入進(jìn)料管軸瓦油箱,造成油泵磨損、油箱高壓閥組工作故障,嚴(yán)重時會導(dǎo)致磨機進(jìn)料端中空軸和軸瓦磨耗增大。
1.2.1 原因分析
(1) 礦石通過磨機機頭下礦與循環(huán)母液混合,再通過磨機進(jìn)料螺旋送入磨機內(nèi)部進(jìn)行研磨。由于磨機使用達(dá) 10 年之久,進(jìn)料螺旋磨損嚴(yán)重,基本起不到向內(nèi)送料作用,反而會從進(jìn)料密封處向外倒料,現(xiàn)場泄漏嚴(yán)重。
(2) 固定給料管和旋轉(zhuǎn)筒體部結(jié)合處的簡易環(huán)狀密封難以阻止棒磨機進(jìn)料管導(dǎo)致的返料現(xiàn)象,造成現(xiàn)場漏漿嚴(yán)重。
1.2.2 改進(jìn)方案
根據(jù)進(jìn)料管進(jìn)料方式和磨機進(jìn)料端蓋、進(jìn)料螺旋結(jié)構(gòu),優(yōu)化設(shè)計磨機進(jìn)料密封,將磨機進(jìn)料管動密封改為靜密封,將動密封部件改為陶瓷與橡膠之間的配合,如圖 2 所示。該密封組件主要包括進(jìn)料管、橡膠陶瓷錐組件、法蘭橡膠彈性組件、推進(jìn)支架和壓緊環(huán)組件。各部件設(shè)計及要求如下:
圖2 改進(jìn)后的進(jìn)料管密封組件Fig.2 Improved feeding pipe sealings
(1) 進(jìn)料管 與原磨機進(jìn)料設(shè)計相同,但要求進(jìn)料管外管滿足一定的圓度與光潔度,外管靜密封無泄漏。
(2) 橡膠陶瓷錐組件 安裝在進(jìn)料管上,陶瓷錐面與橡膠板進(jìn)行相對運動,形成新的動密封。
(3) 法蘭橡膠彈性組件 安裝在進(jìn)料端端蓋上,用來密封端蓋,防止端蓋泄漏;新安裝的密封膠墊與陶瓷錐面形成新的動密封方式,發(fā)揮柔性密封優(yōu)勢,達(dá)到防漏的目的。
(4) 推進(jìn)支架 用于固定陶瓷錐密封,一旦發(fā)生泄漏,可在不停車的情況下推進(jìn)陶瓷錐,調(diào)整密封緊度。
(5) 壓緊環(huán) 用于緊固陶瓷錐與進(jìn)料管密封,確保進(jìn)料管緊固可靠無泄漏。
減速機密封泄漏,造成現(xiàn)場污染和潤滑油的損失,導(dǎo)致人工清理工作量及潤滑油消耗增加。密封泄漏嚴(yán)重制約設(shè)備產(chǎn)能,影響正常生產(chǎn),增加了設(shè)備維護(hù)成本,大幅降低了企業(yè)效益[2]。
1.3.1 原因分析
現(xiàn)場某棒磨減速機到目前為止已連續(xù)使用 14年。在日常運行中存在多處密封漏油的情況,雖經(jīng)多次處理,仍效果不佳?,F(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境較差,近期發(fā)生過球磨減速機內(nèi)部潤滑油管脫落導(dǎo)致齒輪損壞事件。
1.3.2 改進(jìn)方案
棒磨減速機與球磨減速機結(jié)構(gòu)基本一樣,根據(jù)減速機潤滑油路及密封面泄漏情況,從改變密封方式和潤滑油管連接方式出發(fā),將原來密封膠平面密封改造成 O 形條密封,徹底改善減速機運行狀況,達(dá)到治理泄漏的目的。
(1) 在減速機下箱體密封面沿內(nèi)側(cè)邊緣 20 mm處加工矩形密封槽 (密封槽總長度約 4 m),槽寬 10 mm,槽深 6.3±0.16 mm,槽底部粗糙度Ra1.6,并配φ8 mm 的 O 形氟橡膠條;
(2) 在上箱體兩側(cè)面加工φ16.5 mm 的同心孔,配套φ16 mm×2.25 mm×500 mm 鍍鋅鋼管,并在其柱面一側(cè)開設(shè) 8 個φ3 mm 的油孔,兩端加工 M16×1.5螺紋 (螺紋長度 100 mm),并封堵其中一端;
(3) 將原減速機與油站連接管更換成軟管,將剛性連接改為柔性連接,有效避免振動引起的密封泄漏。
磨機筒體螺栓泄漏嚴(yán)重,再加上磨機前六排筒體螺栓孔徑擴大變形,筒體螺栓的泄漏和治理困難重重。采用改進(jìn)后的螺栓密封組件,解決了筒體螺栓泄漏問題,改善了現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,減少了料漿清理和螺栓復(fù)緊的工作量;同時也有效防止了筒體螺栓孔徑變形導(dǎo)致的螺栓磨損,后期僅需更換相關(guān)的橡膠密封墊,維護(hù)方便;由于有效避免了磨機漏漿引起的齒面異常磨損,延長了小齒輪使用壽命。
改進(jìn)后的進(jìn)料管密封組件,既有橡膠圈柔性特征,密封效果好;又有陶瓷的耐磨特性,使用壽命長;二者優(yōu)勢互補,后期僅需更換橡膠密封圈,維護(hù)極為方便。現(xiàn)場安裝使用后,解決了進(jìn)料管密封泄漏的問題,避免了料漿進(jìn)入軸瓦油箱的風(fēng)險,解決了油箱污染和高壓閥組卡閥的問題,降低了設(shè)備主要備件損壞的風(fēng)險。
通過密封方式升級優(yōu)化,提升了減速機箱體和油管密封效果,改善了現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生,減少了人工清理工作量,降低了因泄漏造成的油品日常消耗。
從磨機運行的實際情況出發(fā),通過分析磨機密封泄漏原因,設(shè)計改進(jìn)密封組件結(jié)構(gòu),有效解決了磨機長期存在的筒體螺栓、進(jìn)料管及減速機密封泄漏問題,磨機后期維護(hù)簡單方便,減少了備件費用,降低了運行成本,使用效果良好。