国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

高溫?zé)岷ΦV井通風(fēng)制冷降溫技術(shù)

2022-09-16 07:26:12王春耀簡(jiǎn)俊常鄭興博
煤礦安全 2022年9期
關(guān)鍵詞:風(fēng)流采區(qū)井口

王春耀,周 建,簡(jiǎn)俊常,鄭興博,駱 偉

(1.山東能源集團(tuán)魯西礦業(yè)有限公司,山東 菏澤 274700;2.山東李樓煤業(yè)有限公司,山東 菏澤 274700;3.兗煤菏澤能化有限公司 趙樓煤礦,山東 菏澤 274700;4.山東新巨龍能源有限責(zé)任公司,山東 菏澤 274700)

為解決長(zhǎng)距離通風(fēng)下的礦井熱害問題[1-2],國(guó)內(nèi)外相關(guān)學(xué)者針對(duì)深井通風(fēng)和礦井降溫技術(shù)進(jìn)行了相關(guān)研究[3-6]。程伯明等[7]針對(duì)深井工作區(qū)域風(fēng)量分配、風(fēng)量管理和漏風(fēng)等問題,對(duì)礦井通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn);石乃敏等[8]針對(duì)金屬礦山的復(fù)雜通風(fēng)系統(tǒng)、風(fēng)流漏風(fēng)短路、風(fēng)量不足且氣溫偏高等問題,提出以通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造為主、局部制冷為輔的綜合降溫技術(shù);苗俊德等[9]提出了1 種工作面局部降溫技術(shù),通過在工作面設(shè)置多個(gè)冷風(fēng)口的方式對(duì)局部進(jìn)行降溫,采用數(shù)值模擬對(duì)其降溫效果進(jìn)行驗(yàn)證;易欣等[10]分析了全風(fēng)量井口降溫技術(shù)的可行性,并提出了井口大風(fēng)量空氣處理技術(shù)及井口封閉技術(shù);Guo 等[11]采用深井回風(fēng)作為深井冷卻系統(tǒng)的冷卻能量,試驗(yàn)得到冷卻系統(tǒng)對(duì)工作面溫度和濕度分別降低了8~12 ℃和8%~15%;Luo Y 等[12]進(jìn)行了U 型和Y 型通風(fēng)系統(tǒng)的降溫試驗(yàn)研究,Y 型通風(fēng)系統(tǒng)的巷道風(fēng)流溫度比U 型通風(fēng)系統(tǒng)低3~5 ℃,濕度從95%~100%降至92%左右?;诖耍陨綎|巨野礦區(qū)新巨龍、趙樓及李樓礦井為研究對(duì)象,通過對(duì)高溫?zé)岷ΦV井通風(fēng)熱害防治難點(diǎn)的分析,提出井下集中式降溫系統(tǒng)和礦井全風(fēng)量降溫系統(tǒng)相結(jié)合的降溫方法,并對(duì)降溫系統(tǒng)運(yùn)行前后井口風(fēng)流和工作面進(jìn)風(fēng)的沿程風(fēng)流狀態(tài)對(duì)比,分析系統(tǒng)的降溫效果。

1 高溫?zé)岷ΦV井通風(fēng)及熱害防治難點(diǎn)

1.1 高溫礦井通風(fēng)難點(diǎn)

礦井開采程度提高后,井下采區(qū)和工作面布置范圍更廣,工作面距離進(jìn)風(fēng)井口長(zhǎng)度增加,通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜[13-14]。煤礦開采中,工作面設(shè)計(jì)長(zhǎng)度增加后需風(fēng)量也相應(yīng)增加,因此礦井通風(fēng)系統(tǒng)的供風(fēng)量和風(fēng)壓均隨礦井開采強(qiáng)度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。礦井進(jìn)風(fēng)量增加后,風(fēng)流在井巷沿程流動(dòng)過程時(shí)的摩擦阻力隨通風(fēng)路線的延長(zhǎng)而相應(yīng)增加。由于井巷斷面、方向變化以及分叉和匯合點(diǎn)增多,使風(fēng)流的局部阻力增加,造成風(fēng)流能量的損失。在礦井通風(fēng)過程中為了克服通風(fēng)阻力,除了降低井巷摩擦阻力、減小局部阻力和優(yōu)化調(diào)整風(fēng)網(wǎng)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,還需增加礦井的通風(fēng)動(dòng)力來滿足礦井開采通風(fēng)的安全需求[15]。

在無高溫?zé)岷ΦV井中,增大通風(fēng)動(dòng)力的主要影響在于礦井通風(fēng)機(jī)負(fù)荷增加,造成耗電量升高,降低煤礦生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性。然而,對(duì)于高溫礦井不僅僅存在增大能耗的問題,因?yàn)榈V井通風(fēng)阻力的增加,風(fēng)流與井巷之間的熱交換作用時(shí)間延長(zhǎng),熱量傳遞增加,導(dǎo)致風(fēng)流在相同流動(dòng)距離內(nèi)溫升速率更快,進(jìn)一步加劇礦井熱害。

1.2 高溫礦井熱害防治難點(diǎn)

巨野煤田位于山東省西南部,主采煤層為3#煤層,開采深度大,地溫高,煤層平均采深-1 010 m,平均地溫38 ℃。巨野煤田所屬礦井普遍存在高溫?zé)岷栴},且隨著開采強(qiáng)度的增加熱害問題日趨加劇。新巨龍公司煤層屬正常地溫梯度為背景的高溫區(qū),地層年恒溫帶為50~55 m,溫度為18.2 ℃,平均地溫梯度2.20 ℃/100 m,非煤系地層平均地溫梯度1.85℃/100 m,煤系地層平均地溫梯度2.76 ℃/100 m,初期采區(qū)大部分塊段原始巖溫為37~45 ℃,處于二級(jí)熱害區(qū)域。

礦井主要熱源有地表季節(jié)性氣溫、地溫、空氣壓縮熱、大型機(jī)電設(shè)備散熱及氧化放熱等,礦井進(jìn)風(fēng)流溫度升高的主要原因是地表季節(jié)性氣溫,每年7 月是地表氣溫最高的時(shí)間,日最高氣溫可達(dá)41.6 ℃,濕度可達(dá)80%以上。礦井開采深度增加,造成圍巖溫度升高和通風(fēng)路線長(zhǎng)度增加,其中進(jìn)風(fēng)豎井長(zhǎng)度增加導(dǎo)致空氣壓縮產(chǎn)熱增加,同時(shí)風(fēng)流與巷道圍巖之間的熱交換長(zhǎng)度增加,熱量交換作用加強(qiáng)。通風(fēng)距離增加后,為滿足礦井通風(fēng)的要求,需要增大礦井通風(fēng)量和通風(fēng)速度,因此造成高溫礦井工作面兩端的壓差增大,同時(shí)由于工作面高溫環(huán)境產(chǎn)生的熱風(fēng)壓,導(dǎo)致工作面兩端的風(fēng)壓差加劇,造成采空區(qū)的漏風(fēng)量增加,風(fēng)流在采空區(qū)內(nèi)與垮落圍巖的熱濕交換作用以及煤氧化產(chǎn)生的熱量導(dǎo)致采空區(qū)風(fēng)流溫度升高,高溫風(fēng)流漏出工作面后對(duì)工作面熱環(huán)境造成影響。礦井開采機(jī)械化程度提高,機(jī)械設(shè)備使用率增加,機(jī)械設(shè)備散熱也成為礦井主要熱源之一。

2 高溫?zé)岷ΦV井分級(jí)降溫方法

礦井各熱源影響作用導(dǎo)致工作面風(fēng)流溫度和濕度增加,井下空氣的溫度、濕度、風(fēng)速達(dá)到一定的狀態(tài)以后,人體出現(xiàn)體溫調(diào)節(jié)功能失調(diào)和熱疲勞,形成礦井熱害[16]。《煤礦安全規(guī)程》第六百五十五條和第六百五十六條規(guī)定采掘工作面空氣溫度不得超過26 ℃、機(jī)電設(shè)備硐室不得超過30 ℃,有熱害的井工煤礦應(yīng)當(dāng)采取制冷降溫措施[17]。為有效解決礦井熱害問題,以巨野礦區(qū)新巨龍煤礦為例,提出了由進(jìn)風(fēng)井口降溫和井下集中式降溫相結(jié)合的分級(jí)降溫方法,從進(jìn)風(fēng)井筒開始沿風(fēng)流流動(dòng)路徑至工作面進(jìn)行逐級(jí)降溫。

2.1 礦井全風(fēng)量井口降溫系統(tǒng)

風(fēng)流在豎井中流動(dòng)時(shí),風(fēng)流熱量的增加主要包括3 個(gè)方面:風(fēng)流壓縮熱、風(fēng)流與井壁的摩擦生熱及井筒壁與風(fēng)流的對(duì)流散熱[18]。礦井進(jìn)口風(fēng)流溫度降低能有效減小進(jìn)入礦井的熱量,在進(jìn)風(fēng)井口對(duì)風(fēng)流進(jìn)行降溫除濕,從源頭解決風(fēng)流的高濕高溫問題,有效達(dá)到降溫目的。為解決地表風(fēng)流溫度對(duì)井下環(huán)境的影響,建立了礦井全風(fēng)量井口降溫系統(tǒng),系統(tǒng)主要由水源熱泵機(jī)組、冷卻塔、無動(dòng)力換熱器等組成。

2.1.1 礦井全風(fēng)量降溫需冷量

對(duì)新巨龍礦井地表氣溫進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間觀測(cè),以進(jìn)風(fēng)溫度20 ℃和相對(duì)濕度95%為降溫目標(biāo),以現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)的實(shí)際平均溫度進(jìn)行降溫冷負(fù)荷進(jìn)行計(jì)算。新巨龍礦總進(jìn)風(fēng)量30 000 m3/min(主井11 000 m3/min,副井19 000 m3/min),可處理進(jìn)風(fēng)空氣所需的冷負(fù)荷為:主井9 393 kW;副井16 224 kW。計(jì)算公式為:

P=Gρ(h2-h1) (1)

式中:P 為冷負(fù)荷;G 為體積流量,m3/s;ρ 為空氣密度,冷卻前空氣密度,干球溫度34.4 ℃、相對(duì)濕度72.7%、99.89 kPa 壓力的空氣密度約1.131 kg/m3;h1為冷卻前空氣(34.4 ℃、72.7%相對(duì)濕度)比焓,101.3 kJ/kg;h2為冷卻后空氣(20 ℃、95%相對(duì)濕度)比焓,56.0 kJ/kg。

2.1.2 制冷機(jī)組配置與工藝

考慮到夏季制冷和冬季井口供熱需求,根據(jù)礦井降溫需冷量,設(shè)計(jì)選用4 臺(tái)離心式冷水機(jī)組,單臺(tái)機(jī)組制冷負(fù)荷6 000 kW,額定輸入功率1 022 kW,2 臺(tái)2 500 kW 的離心機(jī)組,地面制冷站總制冷負(fù)荷可達(dá)到29 000 kW,總制熱負(fù)荷達(dá)24 000 kW,其中2 臺(tái)2 500 kW 離心機(jī)組作為全年洗浴用水熱源及夏季礦井全風(fēng)量降溫補(bǔ)充制冷。制冷機(jī)組輔助設(shè)備有冷凍水泵4 臺(tái),設(shè)計(jì)流量為1 760 m3/h。冷卻水泵4 臺(tái),設(shè)計(jì)流量為2 160 m3/h。冷卻水塔4 組,設(shè)計(jì)流量為1 575 m3/h,4 組冷卻水塔并聯(lián)使用便于冷卻水流量的分配。

水源熱泵機(jī)組冷凍水系統(tǒng)及冷卻水系統(tǒng)均采用純凈水,冷凍水系統(tǒng)為閉式循環(huán),水量基本不損耗,冷卻水系統(tǒng)為開式循環(huán),存在夏季蒸發(fā)情況,需要補(bǔ)充水量。冬季采暖時(shí)冷卻水系統(tǒng)通過板式換熱器與礦井涌水進(jìn)行熱交換,作為水源熱泵熱源。

2.1.3 井口空氣換熱系統(tǒng)

1)副井口換熱系統(tǒng)。副井口設(shè)計(jì)進(jìn)風(fēng)量為19 000 m3/min,對(duì)進(jìn)風(fēng)井口的全部風(fēng)量進(jìn)行處理(溫度20℃,相對(duì)濕度95%)需要的冷負(fù)荷為16 224 kW。根據(jù)GB 50019—2015 換熱器選型應(yīng)預(yù)留0.15~0.25 的富裕系數(shù),換熱器按18 658~20 280 kW 選型,總制冷負(fù)荷21 260 kW,處理風(fēng)量23 776 m3/min,表冷器換熱總面積396 m2。副井口空氣換熱器設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。副井表冷器平面布置圖如圖1。

表1 副井口空氣換熱器設(shè)計(jì)參數(shù)Table 1 Design parameters of auxiliary wellhead air heat exchanger

圖1 副井表冷器平面布置圖Fig.1 Layout of surface cooler of auxiliary well

2)主井口換熱系統(tǒng)。主井口設(shè)計(jì)進(jìn)風(fēng)量為11 000 m3/min,對(duì)進(jìn)風(fēng)空氣狀態(tài)全部進(jìn)行處理(溫度20 ℃,相對(duì)濕度95%)需要的冷負(fù)荷為9 393 kW。根據(jù)換熱器選型的富裕系數(shù),選用26 臺(tái)功率為450 kW 的無動(dòng)力空氣換熱器,表冷器額定總制冷量11 700 kW,處理風(fēng)量13 728 m3/min,表冷器換熱總面積228.8 m2。主井口無動(dòng)力表冷器裝在井筒側(cè)壁,配備可調(diào)式風(fēng)葉,通過調(diào)節(jié)風(fēng)葉開合,調(diào)節(jié)礦井進(jìn)風(fēng)量及風(fēng)壓。主井表冷器平面布置圖如圖2。

圖2 主井表冷器平面布置圖Fig.2 Layout of surface cooler in main well

2.1.4 井口封閉技術(shù)

為確保井口通風(fēng)降溫效果,增強(qiáng)井口建筑物的密閉性,減少未經(jīng)表冷器處理的高溫風(fēng)流漏入進(jìn)風(fēng)井口,降低對(duì)井口全風(fēng)量通風(fēng)降溫的影響,井口需要進(jìn)行封閉減少漏風(fēng)。副井井口房封閉示意圖如圖3。

圖3 副井井口房封閉示意圖Fig.3 Schematic diagram of sealing of wellhead house of auxiliary well

井筒房四周使用彩鋼板或玻璃窗進(jìn)行密封,在副井東西兩側(cè)各設(shè)置2 道封閉通道,進(jìn)車側(cè)封閉通道長(zhǎng)30 m,出車側(cè)封閉通道長(zhǎng)28 m。在井筒房的東西兩側(cè)封閉通道的端頭,設(shè)置自動(dòng)開啟的可視風(fēng)門。自動(dòng)風(fēng)門設(shè)置有1 組紅外線感應(yīng)探頭,當(dāng)車輛接近電動(dòng)風(fēng)門時(shí),紅外線感應(yīng)探頭檢測(cè)到車輛后,對(duì)應(yīng)自動(dòng)風(fēng)門開啟,待車輛全部通過后,風(fēng)門自動(dòng)關(guān)閉。后側(cè)對(duì)應(yīng)軌道的電動(dòng)風(fēng)門開啟,在通過后道門以后,后道門保持關(guān)閉。在電動(dòng)風(fēng)門開啟時(shí),其對(duì)應(yīng)的后道電動(dòng)風(fēng)門保持關(guān)閉。當(dāng)電動(dòng)門失電時(shí),所有電動(dòng)門處于開啟狀態(tài)。在井口等候室出入口各安設(shè)1 道自動(dòng)門,減少等候室熱風(fēng)進(jìn)入副井房。

2.2 井下集中式降溫系統(tǒng)

根據(jù)新巨龍煤礦實(shí)際情況及降溫負(fù)荷需求,井下采用集中式水冷降溫系統(tǒng),主要由井下制冷機(jī)組、冷凍水循環(huán)系統(tǒng)、冷卻水循環(huán)系統(tǒng)、空冷器及電控系統(tǒng)等設(shè)備組成。根據(jù)井下降溫制冷量計(jì)算,井下降溫系統(tǒng)需設(shè)置3 臺(tái)KM3000 的制冷機(jī)組,降溫系統(tǒng)總制冷量9 900 kW。

井下降溫系統(tǒng)的冷卻水管道通過制冷硐室的鉆孔直接通至地面,地面的冷卻水管道采用直埋敷設(shè)的方式。地面冷卻泵站安裝冷卻水循環(huán)系統(tǒng)設(shè)備、冷卻塔、補(bǔ)水裝置及配套的配電控制系統(tǒng)設(shè)備,冷卻水管連接至冷卻泵站,用于排放井下制冷機(jī)組產(chǎn)生的冷凝熱。井下集中式降溫系統(tǒng)圖如圖4。

圖4 井下集中式降溫系統(tǒng)圖Fig.4 Diagram of downhole centralized cooling system

1)井下集中式降溫系統(tǒng)設(shè)備。新建制冷硐室位于-980 邊界回風(fēng)下山與井底車場(chǎng)聯(lián)巷,制冷機(jī)組及冷凍水循環(huán)系統(tǒng)均設(shè)置在制冷硐室內(nèi),在東副立井場(chǎng)地新建冷卻泵站,冷卻塔設(shè)于冷卻泵站的西側(cè)。井下制冷硐室主要有制冷機(jī)組3 臺(tái),設(shè)計(jì)額定功率為3 300 kW。MD280-43×3 型冷凍水循環(huán)水泵4 臺(tái),1套定壓補(bǔ)水裝置,配置容積為1.0 m3的膨脹定壓罐,以及手動(dòng)清洗過濾器和Y 型過濾器各2 臺(tái)。

2)地面冷卻設(shè)備。地面冷卻設(shè)備主要有3 臺(tái)角形橫流式玻璃鋼冷卻塔,冷卻水流量500 m3/h;冷卻水循環(huán)水泵4 臺(tái),額定流量460 m3/h;全自動(dòng)鈉離子交換器1 臺(tái),全程綜合水處理器2 臺(tái),用于軟化處理冷卻水,并配置有容積300 m3的混凝土冷卻水池。

3)井下制冷硐室及冷凍水管路布置??紤]井下降溫系統(tǒng)的服務(wù)范圍、制冷硐室的規(guī)模以及降溫系統(tǒng)的管道布置,分別在一采區(qū)和二采區(qū)分別布置制冷硐室,主供冷距離不超過1 km,縮短了冷水的流動(dòng)距離減少沿程能量損失。在制冷硐室對(duì)應(yīng)的地面位置,布設(shè)有井下降溫系統(tǒng)專用鉆孔,根據(jù)冷卻水流量和流速,在孔內(nèi)敷設(shè)2 趟?480 無縫鋼管作為冷卻水立管,實(shí)現(xiàn)地面與井下直接熱交換,形成“井下制冷、地面散熱”。根據(jù)制冷硐室供給的冷凍水流量及流速,冷凍水管路由制冷硐室沿回風(fēng)大巷敷設(shè),共敷設(shè)2 趟?377 無縫鋼管作為冷凍水管路,并接至各綜采工作面及掘進(jìn)工作面的空冷器。冷凍水管路總長(zhǎng)45 000 m,全部采用聚氨酯發(fā)泡保溫?zé)o縫鋼管,在管路連接處使用保溫海綿,實(shí)現(xiàn)管路的全線保溫覆蓋,管路溫升控制在0.4 ℃/km 以內(nèi),構(gòu)建高效輸冷管網(wǎng)。主要輸冷管網(wǎng)尺寸見表2。

表2 主要輸冷管網(wǎng)尺寸Table 2 Size of main cooling pipe network

3 高溫?zé)岷ΦV井降溫效果

3.1 井口全風(fēng)量降溫效果

井下環(huán)境溫度與地面同步測(cè)試,沿著綜放工作面進(jìn)風(fēng)路線,對(duì)沿途各主要地點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試地點(diǎn)為:副井下口、主井下口、南部1#大巷測(cè)風(fēng)站和2#大巷測(cè)風(fēng)站、一集軌道上車場(chǎng)(距副井口900 m)、一集軌道中車場(chǎng)(距副井口1 500 m)、一集軌道下車場(chǎng)(距副井口2 000 m),對(duì)比井口全風(fēng)量降溫系統(tǒng)運(yùn)行前后各測(cè)點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù),分析井口全風(fēng)量降溫系統(tǒng)的降溫效果。風(fēng)流溫度數(shù)據(jù)如圖5。

圖5 全風(fēng)量降溫前后溫度變化情況Fig.5 Temperature changes before and after cooling with full air volume

采取礦井全風(fēng)量降溫系統(tǒng)后,相比往年同一時(shí)間的風(fēng)流溫度,降溫系統(tǒng)運(yùn)行后,進(jìn)風(fēng)井口風(fēng)流溫度出現(xiàn)明顯下降,下降幅達(dá)最大為16 ℃,井下環(huán)境得到有效改善,工人在井下工作的體感溫度得到明顯改善。地面進(jìn)風(fēng)流濕度不變的情況下,經(jīng)過井口降溫后,副井下井口、一采上車場(chǎng)、下車場(chǎng)的風(fēng)流溫度和濕度均出現(xiàn)降低,濕度降幅約15%,溫度降幅在4~5 ℃,副井下井口溫度能保持在26 ℃以下,一采下車場(chǎng)溫度保持在28 ℃以下。

3.2 礦井采區(qū)主要通風(fēng)路線降溫效果

礦井采掘工作面為工人作業(yè)的主要場(chǎng)所,同樣也是礦井降溫的主要目標(biāo)區(qū)域。對(duì)新巨龍礦井一采區(qū)和三采區(qū)主要通風(fēng)路線上的風(fēng)流溫度進(jìn)行觀測(cè),一采區(qū)主要通風(fēng)路線風(fēng)流溫度如圖6。三采區(qū)主要通風(fēng)路線風(fēng)流溫度如圖7。

圖6 一采區(qū)主要通風(fēng)路線風(fēng)流溫度Fig.6 Air flow temperature of main ventilation routes in the first mining area

圖7 三采區(qū)主要通風(fēng)路線風(fēng)流溫度Fig.7 Air flow temperature of main ventilation routes in the third mining area

由圖6 可知,副井風(fēng)流經(jīng)過風(fēng)量降溫后,進(jìn)口風(fēng)流溫度為16.2 ℃,風(fēng)流經(jīng)過豎井到達(dá)井底時(shí)溫度為26.4 ℃。風(fēng)流流經(jīng)井下大巷進(jìn)入一采區(qū),在該段過程中風(fēng)流溫度基本保持不變。一采區(qū)進(jìn)風(fēng)巷的風(fēng)流溫度為26 ℃,一采區(qū)總回風(fēng)的平均風(fēng)流溫度為28.6℃,風(fēng)流經(jīng)過一采區(qū)的溫升范圍相對(duì)較小,對(duì)比風(fēng)流流動(dòng)路線上其他測(cè)點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù),風(fēng)流的整體溫度保持穩(wěn)定基本不變,井下采區(qū)的風(fēng)流環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定。

由圖7 可知,三采區(qū)進(jìn)風(fēng)的風(fēng)流溫度為28.5℃,沿三采區(qū)風(fēng)流進(jìn)風(fēng)路線,整體風(fēng)流溫度上升幅度不大,在回風(fēng)側(cè)的風(fēng)流溫度保持在29.5 ℃以下。2304N 工作面進(jìn)風(fēng)側(cè)的風(fēng)流溫度為27.6 ℃,風(fēng)流經(jīng)過工作面時(shí)受熱源影響溫度大約升高為4 ℃。根據(jù)其余監(jiān)測(cè)地點(diǎn)的風(fēng)流溫度數(shù)據(jù),整體風(fēng)流溫度變化趨于平穩(wěn),溫度波動(dòng)幅度在2 ℃之以內(nèi)。

4 結(jié) 語

1)礦井開采深度增加后,通風(fēng)路線延長(zhǎng),井巷斷面、方向變化以及分叉或匯合點(diǎn)增多,使風(fēng)流的沿程阻力和局部阻力增加,風(fēng)流能量損失增加;礦井通風(fēng)動(dòng)力增加后,高溫礦井中空氣壓縮產(chǎn)熱增加,風(fēng)流與圍巖的熱交換作用加強(qiáng),加劇高溫礦井的熱害。

2)井口全風(fēng)量降溫系統(tǒng)用于降低礦井進(jìn)風(fēng)口風(fēng)流溫度,將高溫風(fēng)流熱量留在地面,解決地面季節(jié)性高溫?zé)岷栴};井下集中式降溫系統(tǒng)布置2 個(gè)制冷機(jī)組,分別用于解決2 個(gè)采區(qū)的工作面降溫,形成井下制冷地面散熱的降溫方式,建立沿風(fēng)流流動(dòng)路徑的井口降溫和工作面降溫的分級(jí)降溫模式。

3)井口采取全風(fēng)量降溫后,井筒入口風(fēng)流溫度均保持在19 ℃以下,風(fēng)流經(jīng)過豎井后風(fēng)流溫度升高6~10 ℃,風(fēng)流進(jìn)入井底后沿通風(fēng)路線上溫度相對(duì)穩(wěn)定,整體變化幅度在2 ℃以內(nèi),采用井下集中式降溫系統(tǒng)后,工作面進(jìn)回風(fēng)之間的風(fēng)流溫度差為4 ℃,井口降溫和井下降溫相結(jié)合的分級(jí)降溫方法能有效改善井下環(huán)境。

猜你喜歡
風(fēng)流采區(qū)井口
稠油熱采區(qū)塊冷采降粘技術(shù)應(yīng)用
數(shù)你最風(fēng)流
黃河之聲(2021年14期)2021-10-28 03:53:04
140MPa井口壓裂四通管道沖蝕分析
留白——不著點(diǎn)墨,盡顯風(fēng)流
兼職者的風(fēng)流史
風(fēng)流總被雨打風(fēng)吹去
海峽姐妹(2019年7期)2019-07-26 00:50:50
CO2驅(qū)油系統(tǒng)的井口預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)
基于Delphi-TOPSIS法的露天礦采區(qū)接續(xù)方案優(yōu)選
氣田開發(fā)試采井口流程探討
露天礦首采區(qū)以及拉溝位置選擇的評(píng)價(jià)
金屬礦山(2014年7期)2014-03-20 14:19:51
西青区| 丰城市| 临泽县| 磐石市| 新乐市| 大埔县| 德昌县| 洛阳市| 康平县| 大新县| 江都市| 峨山| 万州区| 黑龙江省| 白沙| 白银市| 普兰店市| 无为县| 佛冈县| 旌德县| 浮梁县| 闵行区| 肥乡县| 金秀| 潜江市| 上饶县| 河南省| 长治县| 潞西市| 福安市| 河池市| 卓资县| 内江市| 西吉县| 蛟河市| 泰来县| 大方县| 横山县| 兴和县| 陇西县| 深圳市|