司廣宏,王 剛,李 鋼
(潞安化工集團(tuán) 余吾煤業(yè)公司礦壓治理研究中心, 山西 長治 046100)
余吾礦主采3#煤層,礦井西翼采區(qū)在煤層中布置有5條永久大巷,擔(dān)負(fù)整個采區(qū)的通風(fēng)、出煤及物料運輸任務(wù)。在采煤工作面末采時期,5條大巷受回采動壓擾動影響,會發(fā)生不同程度的頂板下沉、幫鼓及底鼓變形,同時伴隨有支護(hù)失效現(xiàn)象,給安全生產(chǎn)帶來隱患。采煤工作面回采期間,在煤層上方堅硬頂板形成的傳遞巖梁作用下,工作面前方巷道會受到超前支承應(yīng)力影響,產(chǎn)生不同程度變形[1]. 根據(jù)相關(guān)研究及現(xiàn)場經(jīng)驗,采煤工作面動壓影響范圍至少有數(shù)十米[2-3],而工作面前方微震活動規(guī)律表明,影響范圍甚至可達(dá)到數(shù)百米[4-5]. 針對煤層巷道群易受回采工作面末采階段動壓擾動難題,在余吾礦N1206工作面末采階段開展了高壓水力切頂卸壓試驗。
余吾礦N1206工作面標(biāo)高+440 m~+465 m,煤層平均厚度6.4 m,膠帶順槽長1 013 m,回風(fēng)順槽長954 m,切眼平距254 m. 煤層直接頂為0.96 m厚的砂質(zhì)泥巖,基本頂為3.7 m厚的粉砂巖,其上仍有多層較厚的中粒砂巖及粉砂巖,總厚度達(dá)到19.07 m,頂?shù)装鍘r性特征見表1.
表1 N1206工作面頂?shù)装鍘r性特征表
工作面停采線距離西翼2#回風(fēng)大巷最短距離151 m,最長距離196 m,工作面末采階段布置圖見圖1.
圖1 N1206工作面末采階段位置圖
高壓水力壓裂技術(shù)可以削弱煤層上方堅硬巖層的完整性,進(jìn)而減少工作面前方傳遞應(yīng)力,同時使巷道附近的高應(yīng)力轉(zhuǎn)移至實體煤巖的深部,最終達(dá)到主動卸壓目的,減緩巷道變形,是礦山壓力控制的重要手段[6]. 利用大功率鉆機對需要壓裂的頂板打孔至特定深度,再換裝特制的鉆頭在孔底開槽形成定向切口,之后對切口段封孔并注入高壓水,在高壓水的作用下,切口端部產(chǎn)生極高的拉應(yīng)力致使巖層產(chǎn)生定向的擴展裂隙,最終破壞巖層的整體性。根據(jù)工作面頂板巖性情況,壓裂孔的垂深應(yīng)最大程度覆蓋堅硬頂板范圍,以取得較好的卸壓效果。
N1206膠順輔運巷和N1206膠帶順槽需要壓裂段長度約260 m,總共布置28個水力壓裂鉆孔。其中,N1206膠順輔運巷布置21個鉆孔(1#—21#);N1206膠帶順槽布置7個鉆孔(22#—28#). 鉆孔間距10 m,采用d56 mm鉆頭,利用ZLJ250地質(zhì)鉆機進(jìn)行鉆進(jìn),鉆孔深度42 m,1#—21#鉆孔仰角45°,22#—28#鉆孔仰角55°,開口位置距頂角0.5 m. 巷道頂板水力壓裂鉆孔布置見圖2.
圖2 N1206水力壓裂鉆孔布置圖
為全面監(jiān)測N1206工作面水力壓裂效果,分別在N1206膠順輔運巷壓裂段、西翼進(jìn)風(fēng)大巷及西翼2#回風(fēng)大巷內(nèi)布置3組錨桿(索)測力計和30組表面位移測站。從工作面收尾至支架回撤結(jié)束,對布置的礦壓監(jiān)測測站數(shù)據(jù)進(jìn)行不間斷收集。
1) 錨桿(索)受力分析。
錨桿(索)受力情況見表2.
表2 錨桿(索)受力情況統(tǒng)計表
從表2可看出,回架后錨桿(索)受力數(shù)據(jù)整體呈上升趨勢,增量2.3~21.7 kN. 說明回架后基本頂進(jìn)一步斷裂,支承應(yīng)力峰值前移,造成錨桿(索)受力值上升。由于提前采取了水力壓裂施工,巷道錨桿(索)受力數(shù)值增幅并不大,且現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)錨桿(索)崩斷等明顯來壓現(xiàn)象。
2) 表面位移數(shù)據(jù)分析。
巷道表面位移情況見表3.
表3 巷道表面位移情況統(tǒng)計表
從表3可得出以下結(jié)論:
a) 回架前4個月內(nèi)巷道兩幫位移量在0.22~0.36 m波動,且沒有穩(wěn)定,每月位移增量在0.05~0.09 m;回架后3個月內(nèi)兩幫位移量在0.2~0.26 m波動,巷道變形較大,平均每月位移增量在0.07~0.09 m;回架3~6個月內(nèi)巷道兩幫平均每月變形量為0.04~0.06 m,10個月內(nèi)兩幫總體變形量達(dá)到0.55~0.75 m.
b) 巷道頂?shù)装逦灰屏颗c兩幫位移量相差不大,10個月累計移近量達(dá)到0.50~0.67 m,主要以底鼓變形為主。與兩幫變形規(guī)律相似,頂?shù)装逶诠ぷ髅媸瘴财谂c回架期變形較大,回架結(jié)束后最終變形速度穩(wěn)定在每月移近0.02~0.05 m.
c) 對比以往N1102工作面回采完畢(未采取水力壓裂措施)礦壓監(jiān)測結(jié)果,巷道兩幫移近量1.2~1.4 m,頂?shù)装逡平?~1.2 m,采取水力壓裂切頂措施后,巷道兩幫位移量減小至0.55~0.75 m,頂?shù)装逡平繙p小至0.50~0.67 m,巷道變形量減少近一半。可見水力壓裂技術(shù)可減緩綜采工作面對大巷的礦壓擾動影響,在減少零散修巷工程量、延長巷道服務(wù)期限方面效果顯著。
余吾礦N1206采煤工作面末采期高壓水力切頂技術(shù)的應(yīng)用使受影響臨近大巷兩幫變形量由原來的1.3 m減少至0.6 m左右,頂板變形量由原來1.1 m降低至0.6 m左右,間接減少了礦井巷修工程量,保證了巷道的穩(wěn)定。同時為動壓影響的大巷維護(hù)提供了另外一種途徑,實現(xiàn)了巷道維護(hù)由過去單一的強支護(hù)被動承載到主動卸壓方式的轉(zhuǎn)變,豐富了礦井的護(hù)巷手段,為后期水力切頂卸壓護(hù)巷常態(tài)化應(yīng)用打下了堅實基礎(chǔ)。