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晶鑫煤礦綜掘工作面粉塵綜合治理技術(shù)研究

2022-09-14 09:01
山東煤炭科技 2022年8期
關(guān)鍵詞:水幕降塵掘進機

吳 鵬

(山西陽城陽泰集團晶鑫煤業(yè)股份有限公司,山西 陽城 048100)

煤礦巷道掘進作業(yè)是井下主要產(chǎn)塵地點之一,晶鑫礦3133回風(fēng)順槽采用掘進機作業(yè),掘進強度大,粉塵濃度最高時可達700 mg/m3以上,嚴重威脅礦工身體健康。針對掘進面粉塵問題采用了綜合降塵技術(shù)[1-6],取得了良好效果。

1 工作面概況

晶鑫煤礦位于山西省陽城縣,隸屬于山西陽城陽泰集團。3133 回風(fēng)順槽掘進工作面煤種為3#無煙煤,煤層厚度2.47~4.80 m,平均厚3.65 m,煤層硬度f值為4,煤層裂隙不發(fā)育,煤質(zhì)狀況見表1。

表1 煤質(zhì)情況

3133 回風(fēng)順槽設(shè)計長度436 m,位于+630 m水平東采區(qū)。巷道北為掘進巷道前方;東為掘進巷道右翼,為3133 工作面煤柱;南為掘進巷道后方;西為掘進巷道左翼。工作面采用的掘進機型號為EBZ120,采用FBDY №5.6/(2×11 kW)型通風(fēng)機供風(fēng),供風(fēng)量為400 m3/min。

2 綜合降塵技術(shù)及效果

綜掘面粉塵主要產(chǎn)生點有4 個,分別是掘進機截割作業(yè)產(chǎn)塵、星輪旋轉(zhuǎn)裝載產(chǎn)塵、轉(zhuǎn)載點拋煤碰撞產(chǎn)塵以及鉆孔支護產(chǎn)塵,針對4 個產(chǎn)塵點所需的粉塵治理措施也不同。

2.1 掘進面綜合降塵技術(shù)優(yōu)化

掘進機機身自帶有外噴霧,但并未對產(chǎn)塵點做針對性調(diào)整和優(yōu)化,且長時間使用出現(xiàn)了損壞、噴嘴堵塞等問題。針對截割頭旋轉(zhuǎn)割煤產(chǎn)塵,選用的噴嘴應(yīng)該霧化效果高、射程遠且噴嘴噴出的霧滴粒徑較小,噴嘴在截割臂上的安裝布置如圖2。噴霧裝置共由8 個噴嘴以及上下兩個半圓形供水鋼管組成,供水鋼管既作為噴嘴的供水管路,又作為噴嘴固定支架安裝在截割臂與掘進機身連接處。上半部分供水鋼管上安裝有5 個噴嘴,下半部分安裝3 個噴嘴,由于截割頭旋轉(zhuǎn)割煤時粉塵主要從截割頭左右兩邊拋出,因此在上部供水鋼管的左右兩邊分別設(shè)置兩個噴嘴,以增加霧滴密度,保證降塵效果。供水鋼管上方安裝5 mm 厚的鋼板,避免截割過程中掉落的煤體碎塊砸壞噴嘴。噴嘴安裝角度都向外側(cè)傾斜20°,實現(xiàn)了噴射霧滴場對截割頭的全包裹。通過長期現(xiàn)場觀測發(fā)現(xiàn),煤壁破碎產(chǎn)塵區(qū)域呈近似圓環(huán)形,直徑略大于截割頭外徑,因此能夠保證粉塵在霧滴場內(nèi)部產(chǎn)生,增加了噴霧降塵的效率。

圖1 3133 回風(fēng)順槽位置示意圖

圖2 截割臂噴霧安裝示意圖

分析可知,掘進機鏟板上的旋轉(zhuǎn)星輪鏟煤的過程中也會產(chǎn)生粉塵,在掘進機機身前側(cè)的下部均勻安裝4 個實心錐噴霧,霧化角度為90°,保證霧滴場完全覆蓋整個鏟板,如圖3。

圖3 掘進機外噴霧系統(tǒng)安裝示意圖

除了綜掘機截割頭旋轉(zhuǎn)截割產(chǎn)塵以及星輪裝煤產(chǎn)塵以外,迎頭煤壁受到掘進影響可能發(fā)生大范圍破裂甚至垮落片幫,大范圍煤體掉落到底板上發(fā)生破碎產(chǎn)塵和二次揚塵。這種粉塵產(chǎn)生點以及具體范圍難以預(yù)判,同時設(shè)置除塵風(fēng)機進行負壓抽塵。如圖4 所示,負壓風(fēng)機吸風(fēng)口通過硬質(zhì)抽出式風(fēng)筒連接至掘進面迎頭附近,產(chǎn)生的負壓風(fēng)場與壓入式風(fēng)筒吹出的正壓風(fēng)場聯(lián)合形成前段空氣幕,粉塵產(chǎn)生后不會向巷道后方移動,而是從抽出式風(fēng)筒入口處吸入,最終被除塵風(fēng)機凈化。

圖4 長壓短抽式封閉除塵技術(shù)示意圖

轉(zhuǎn)載點處通常布置有霧化噴嘴,而干式打鉆作業(yè)產(chǎn)生的粉塵通常難以有效治理。為進一步治理巷道空氣中飄散的粉塵,在距工作面迎頭20 m 和50 m 處分別安裝一道全斷面全自動水幕簾,當(dāng)有行人經(jīng)過時由紅外傳感器感應(yīng)并自動關(guān)閉供水開關(guān)。每道水幕簾頂端安裝有4 個擴散角度為60°的扇形噴頭,孔徑為1.2 mm,供水水壓為5 MPa,如圖5。

圖5 防塵水幕簾示意圖

2.2 降塵效果

綜合降塵技術(shù)效果好壞需要在綜掘工作面實地進行測量,采用CCZ-1000 直讀式測塵儀在掘進機司機處和水幕簾后方5 m 處測定粉塵濃度,每次測量均采用兩臺測塵儀同時測定全塵和呼塵濃度。先關(guān)閉所有降塵措施,測定兩個位置的原始全塵和呼塵濃度,然后開啟優(yōu)化后的掘進機外噴系統(tǒng)、除塵風(fēng)機以及水幕簾,測定治理后的粉塵殘余濃度,每個點均測3 次取平均值。

實測結(jié)果見表2。除塵率按照公式(1)計算:

表2 不同位置的粉塵濃度 mg/m3

式中:μ為除塵率,%;c1為沒有降塵措施時的粉塵濃度,mg/m3;c2為采用綜合降塵措施后的粉塵濃度,mg/m3。

由表2 看出,掘進機司機處原始全塵平均濃度為745.4 mg/m3,采用了優(yōu)化后的掘進機外噴霧除塵、除塵風(fēng)機抽塵凈化綜合降塵手段以后殘余平均濃度為95.1 mg/m3,降塵率達到了87.2%;呼塵平均濃度從382 mg/m3降低至50.6 mg/m3,降塵率達到了86.8%。在水幕簾后方5 m 處,由于其阻隔了粉塵向巷道后方移動,粉塵度更低,全塵平均濃度從639 mg/m3降低至39.7 mg/m3,降塵率高達93.8%,而呼塵平均濃度從352.9 mg/m3降低至27 mg/m3,降塵率達到了92.4%。因此,綜合降塵措施能夠有效治理綜掘工作面粉塵問題,保障了工人身心健康和礦井安全高效生產(chǎn)。

3 結(jié)論

針對綜掘工作面產(chǎn)塵特征,對掘進機外噴霧進行了改進優(yōu)化,對掘進機底部星輪旋轉(zhuǎn)裝載產(chǎn)塵布設(shè)了專用霧化噴嘴,同時采用了濕式除塵風(fēng)機形成封閉式治塵空間,安設(shè)了2 道全斷面水幕簾凈化降塵。全塵和呼塵降塵率在掘進機司機處分別達到了87.2%和86.8%,在降塵風(fēng)幕后方5 m 處降塵率分別為93.8%和92.4%。

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