国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

橋式雙斗輪混勻取料機振動超標改造

2022-09-11 01:27:22樊增彬
設備管理與維修 2022年11期
關(guān)鍵詞:輥道磨損量軸承座

樊增彬

(山東鋼鐵集團日照有限公司煉鐵廠,山東日照 276805)

0 引言

山鋼集團日照有限公司設計年產(chǎn)鐵810 萬噸、鋼850 萬噸、鋼材790 萬噸,主要工藝有原料場、燒結(jié)、球團、高爐、轉(zhuǎn)爐及軋鋼設備等。原料場工程中混勻料場采用兩跨兩堆式的方法,兩跨有效儲料面積4.32 萬平方米,儲料能力2×26.7 萬噸;混勻料場主要設備有:混勻堆料機1 臺,堆料能力2500 t/h;單梁式雙斗輪混勻取料機2 臺?;靹蛟O施的主要工藝是將燒結(jié)所需的全部含鐵原料和部分輔料先進行定量配料,然后在混勻料場進行平鋪直取,制成混勻料,供給燒結(jié)使用。在混勻料場布置的兩臺QLKH2000·38 型混勻取料機,額定生產(chǎn)能力2000 t/h,跨距38 m,分別位于混勻料棚南北兩跨,兩臺設備采用一開一停的模式交替生產(chǎn),依據(jù)不同的生產(chǎn)工藝情況安排使用,一般情況下倒用周期約7~8 s。

1 改造前的現(xiàn)狀

山鋼集團日照有限公司選用的QLKH2000·38 型混勻取料機適用于大中型鋼鐵企業(yè)、有色金屬冶金企業(yè)的散裝物料儲料場,是一種高效率的連續(xù)混勻取料的裝卸設備,該機與混勻堆料機配合使用,完成混勻堆取料?;靹蛉×蠙C的斗輪裝置依靠支承滾輪組支承于小車架上,共兩個斗輪分別支承于兩個小車架上,斗輪裝置由斗輪體、料斗、漏斗、圓弧擋料板、支承輥輪組、傳動裝置組成,傳動裝置由電機、減速機和鋼球偶合器組成,依靠鏈條裝置實現(xiàn)傳動,其主要技術(shù)參數(shù)見表1。

表1 QLKH2000·38 型混勻取料機主要技術(shù)參數(shù)

由于混勻取料機自身結(jié)構(gòu)及設備安裝、后期運行維護等綜合因素,導致混勻取料機使用1 年后斗輪內(nèi)側(cè)輥道磨損量不一致,出現(xiàn)波浪型變形(圖1)。

圖1 混勻取料機投產(chǎn)1 年后狀態(tài)

其他主要參數(shù)也發(fā)生明顯惡化,主要表現(xiàn)有以下兩個方面。

(1)混勻取料機輥道磨損嚴重、波浪形變形嚴重。經(jīng)測量,1#斗輪取料機最大不均勻磨損量為7 mm;2#混勻取料機最大不均勻磨損量為12 mm。設備運轉(zhuǎn)時引起整車劇烈振動(大梁水平振動位移最大可達1680 m)。

(2)支承輥采用整體結(jié)構(gòu)形式容易在底座處造成積料,積料又隨支撐輪旋轉(zhuǎn)帶至斗輪體軌道處形成研磨,因為斗輪轉(zhuǎn)速為5.93 r/min(其他鋼鐵廠轉(zhuǎn)速一般為4.8~5.3 r/min),斗輪內(nèi)側(cè)輥道處線速度1.71 m/s,運行過程中沖擊及物料研磨造成斗輪輪體內(nèi)側(cè)輥道磨損明顯,最大磨損量達10 mm;原設計輥道厚度較薄為24~26 mm。

2 振動原因分析

斗輪運行引發(fā)整車振動超標,造成機械電氣故障頻發(fā),已嚴重制約生產(chǎn)組織,必須對振動超標原因予以分析并制定消除隱患措施,經(jīng)綜合現(xiàn)場技術(shù)人員及相關(guān)制造廠專家意見,認為振動超標的主要原因有3 個。

(1)斗輪內(nèi)側(cè)滾道波浪變形是造成振動的重要原因:首先是斗輪內(nèi)側(cè)滾道熱處理工藝差,處理后硬度不均勻,金屬分子晶粒大小分布不一致,致使在使用過程中磨損量不一致;其次檢修維護作業(yè)更換支撐輥未按標準調(diào)整支撐輥水平度及支撐輥與滾道間隙,造成斗輪運轉(zhuǎn)過程中內(nèi)側(cè)滾道周期性在支承輥表面滑動和沖擊,加劇內(nèi)側(cè)滾道的不均勻磨損、失圓。

(2)斗輪轉(zhuǎn)速偏快。該混勻取料機斗輪驅(qū)動采用鏈條驅(qū)動。斗輪驅(qū)動電機Y280S-4 額定轉(zhuǎn)速1460 r/min,減速機型號H2H08B,傳動比22.4;驅(qū)動鏈輪齒數(shù)17;斗輪鏈輪齒數(shù)187。計算可得斗輪轉(zhuǎn)速5.93 r/min,大于一般鋼廠該類型取料機斗輪轉(zhuǎn)速5 r/min。斗輪轉(zhuǎn)速快,內(nèi)側(cè)輥道線速度1.71 m/s,與上側(cè)支承輥沖擊能量大,是造成振動超標的另一主要原因。

(3)斗輪上支承輥與斗輪內(nèi)側(cè)滾道匹配性差。上支承輥最大外徑450 mm,聚氨酯厚度30 mm;與斗輪內(nèi)側(cè)輥道匹配性差,滾道受力面積小,局部壓力大,加劇斗輪輥道磨損,且因上支承輥外圈聚氨酯厚度只有30 mm,緩沖能力差,是斗輪振動超標的另一原因。

由于以上因素造成設備在運行過程中產(chǎn)生沖擊、振動,這些沖擊和過大的振動對主要零部件,如斗輪體、鏈輪、上支承輥、下支承輥,斗輪側(cè)擋輥、小車側(cè)輪以及小車行走輪、電氣元器件等的使用壽命有較大影響,特別是電氣元器件因振動超標造成線路接觸不良、打火甚至變頻器背板開裂等,大大降低其使用壽命。振動對輪體滾道面及各輥輪支承面磨損、小車框架結(jié)構(gòu)及橋架梁的引起變形等,還易產(chǎn)生振動源,形成惡性循環(huán)。

3 改造方案

針對以上原因,綜合現(xiàn)場使用維護過程中發(fā)現(xiàn)的問題,決定對混勻取料機實施以下3 項改進。

(1)改進斗輪內(nèi)側(cè)滾道耐磨性及支撐剛度。斗輪內(nèi)側(cè)滾道材料由低合金16Mn 提升耐磨性好且力學性能不低于GB/T 11352—2009《一般工程用鑄造碳鋼件》中35SiMn 的材料,厚度由25 mm 提升至40 mm 并在內(nèi)側(cè)表面均勻淬火,硬度50~58 HRC,淬火深度10~12 mm。同時增加斗輪輪體支撐剛度,避免斗輪內(nèi)側(cè)滾道在使用過程中因支撐剛度不足變形。輪體為分體式板框焊接結(jié)構(gòu)(分成兩段),合體后對輪體滾道面(內(nèi)圓及兩外側(cè)端面)整體加工成形,保證其滾道內(nèi)圓的圓度、兩滾道內(nèi)圓的同軸度及兩端面對滾道內(nèi)圓的跳動要求。

(2)降低斗輪轉(zhuǎn)速。減速機型號保持不變,傳動比由22.4 增加至28,斗輪轉(zhuǎn)速相應由5.93 r/min 降低至5 r/min。斗輪轉(zhuǎn)速降低,為保障取料能力符合生產(chǎn)需求及原設計要求,取料斗適應性改造斗容由0.36 m3增加至0.45 m3。

(3)優(yōu)化上支承輥匹配性。上支承輥采用通軸結(jié)構(gòu)型式,軸承座與支承輥分離,兩支承輥體在軸承座中間,輥體為鋼芯外包聚氨酯結(jié)構(gòu),每個軸承座內(nèi)安裝有兩個重型調(diào)心軸承。軸承座本體采用分體式,由軸承蓋和軸承底座構(gòu)成,便于安裝、使用及調(diào)整:輥體圓滾徑為450 mm,輥體聚氨酯外徑560 mm,其寬度為350 mm,聚氨酯的抗壓強度應大于6100 kN/m2,邵氏硬度為80~85 HS,輥體滾圓的跳動公差小于0.2 mm,并保證上支承輥與輪體的匹配性(圖2)。另外,增加上支承輥輪外圈聚氨酯層厚度至55 mm,這提高了上支承輥的緩沖性能,減少斗輪輪體振動;并在軸承座與支承座之間設中間墊板結(jié)構(gòu),墊板即可作為聚氨酯支承輥磨損后調(diào)整用,又可作為方便維修及更換聚氨酯支承輥用;為延長上支承輥軸承的使用壽命,將軸承座外移,軸徑加大。改造后的支撐形式同時可以減少斗輪內(nèi)側(cè)輥道和支承輪磨損。

圖2 改造后的混勻取料機布置

4 改造效果

2019 年11 月完成2#混勻取料機改造工作,2020 年5 月完成1 號混勻取料機改造工作,混勻取料機斗輪改造全部完成。

(1)斗輪體通過改造后,輪體的強度及剛度得到大大提高,輪體的變形量減小,且由于兩半圓輪體合體后一次性加工成形,保證了滾道內(nèi)圓的圓度及兩側(cè)滾道圓的同心度以及兩側(cè)滾道面的平行度。滾道內(nèi)圓及端面滾道面的熱處理硬度及淬火層深度的加大,滾道面更加耐磨。通過安裝調(diào)整好斗輪兩側(cè)的斗輪側(cè)擋輪和輪體間的裝配間隙、保證所有鏈輪中心面的共面度,控制斗輪在運轉(zhuǎn)過程中的擺動量,減小輪體側(cè)面與側(cè)擋輪的沖擊力度和頻率。

(2)通過對斗輪轉(zhuǎn)速的相應調(diào)整,降低了斗輪的轉(zhuǎn)速,回轉(zhuǎn)頻率減低了約16%,卸料更加順暢,返料現(xiàn)象改善,也減少了斗子挖掘物料時被沖擊的次數(shù),保證輪體機構(gòu)起動、運行的平穩(wěn)性,延長輪體的使用壽命。

(3)通過改造上支承輥組的結(jié)構(gòu)形式,運行時聚氨酯層能吸收大量的沖擊能量,使振動和噪聲大大減小。另外,借本次改造安裝,嚴格按照圖中技術(shù)要求的安裝、調(diào)整。調(diào)整上支承輥水平度誤差≤1 mm/m,兩支承輥平行度誤差≤1 mm/m,兩側(cè)輥子中心面在同一平面內(nèi)誤差≤2 mm;其他各支承輥、側(cè)擋輥對輥道面的間隙≤3 mm;調(diào)整兩側(cè)水平鋼輪與側(cè)軌道頂面的間隙≤3 mm,并保證橋架大梁兩側(cè)的側(cè)水平鋼輪滾動面與側(cè)軌間的間隙應小于小車行走輪踏面與水平行走軌道側(cè)面的間隙,就能防止小車行走時小車行走車輪踏面和滾道易產(chǎn)生沖擊,造成啃軌和磨損,同時也會減小因沖擊帶來的振動和噪聲。調(diào)整鏈條與鏈輪及輪體大鏈輪同面度誤差≤2 mm,防止鏈條打滑或爬鏈引起振動。

改造后的實際運行振動位移對比見表2,穩(wěn)定的水平位移也保證了輪體機構(gòu)起動、運行的平穩(wěn)性,延長混勻取料機的整體使用壽命(圖3)。

圖3 改造前后水平位移對比

表2 改造前后主梁水平位移對比 μm

通過一系列的改造,目前設備整體運行平穩(wěn),主梁振動幅值穩(wěn)定在100 μm 左右,取料能力達到原設計2000 t/h,最大取料能力可達2200 t/h,滿足生產(chǎn)需求。本次改造效果達到預期目標。

猜你喜歡
輥道磨損量軸承座
磁懸浮列車制動閘片磨損行為及其剩余壽命預測研究
調(diào)相機軸承座振動優(yōu)化改進方案研究
基于ANSYS Workbench軟件在軸承座模態(tài)分析中的應用
防爆電機(2022年1期)2022-02-16 01:14:00
西門子整流回饋單元在輥道電機上的應用
冶金設備(2019年6期)2019-12-25 03:08:54
基于輪廓提取的刀具磨損量檢測研究
曳引輪不均勻磨損量的檢測
熱軋中間輥道冷卻方式的優(yōu)化
山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:06
425輕量化橋軸承座工藝改進
關(guān)節(jié)軸承壽命試驗機在線磨損量檢測綜合誤差建模
寬體輥道窯預熱帶蓄熱結(jié)構(gòu)數(shù)值模擬
陶瓷學報(2015年4期)2015-12-17 12:45:04
仪征市| 崇信县| 辽源市| 建瓯市| 屏南县| 鸡东县| 平定县| 庆城县| 临邑县| 新河县| 南康市| 玉林市| 鲜城| 南通市| 道孚县| 汉源县| 昌都县| 昌吉市| 富蕴县| 汽车| 左云县| 正定县| 阳城县| 临漳县| 福海县| 开阳县| 怀宁县| 台东县| 耒阳市| 苏尼特左旗| 卢氏县| 神池县| 灵台县| 九台市| 攀枝花市| 五原县| 凤山县| 伊宁县| 中宁县| 买车| 镇康县|