李 陽
(1.煤炭科學技術研究院有限公司,北京 100013;2.煤炭資源高效開采與潔凈利用國家重點實驗室,北京 100013)
目前,煤化工廢水處理工藝[1-2]分為三步,即預處理-生化處理-深度處理,其中深度處理有膜濃縮及蒸發(fā)結晶工藝[3],但深度處理出水為含大量有機物的高鹽廢水[3],其中高濃鹽水總溶解固體(TDS)質量濃度達到10 g/L以上,COD一般在300 mg/L~500 mg/L或者更高,可生化性差,COD的組成多為難降解復雜有機物,諸如多環(huán)芳烴、雜環(huán)化合物等?,F(xiàn)有技術[4-5]難以有效處理高鹽環(huán)境下的有機物及重金屬,是煤化工廢水資源化利用的技術瓶頸,對生態(tài)環(huán)境造成了嚴重威脅。
近年來煤化工高鹽廢水有機物的高效去除受到廣泛關注,主要方法有生物降解法[6]、化學氧化法[7]、物理吸附法[8]及高級氧化法等。其中生物降解法受廢水高鹽度的影響,微生物生長受到抑制,導致COD去除率降低,增加了高鹽廢水有機物的處理難度;化學氧化法在處理過程中會帶來二次污染,諸如鐵泥沉淀、鹽量增加等問題;物理吸附法可有效去除高鹽廢水中的有機物,但吸附填料的吸附容量小,導致填料再生頻繁、吸附性能低及運行成本高等問題。
相比而言,高級氧化法(AOPs)是利用氧化能力更強的羥基自由基(·OH)降解有機物[9],諸如光催化氧化法、電解法、光芬頓氧化法及臭氧催化氧化法等。但光催化氧化法對廢水色度要求高,降解效率較低,運行成本高,工程應用少;電解法存在電極昂貴且壽命短的缺點,制約了其在高鹽廢水領域的應用;光芬頓氧化法需加入大量的酸,該過程易產生鐵泥,增加膜濃縮及蒸發(fā)結晶負荷,不適于高鹽廢水難降解有機物的去除。相比上述方法,臭氧催化氧化法以臭氧催化劑作為“媒介”,將臭氧催化成·OH對有機物進行降解,具有臭氧利用率高、COD去除效率高、操作簡單等優(yōu)點。但因高鹽廢水中的陰陽離子易吸附至催化劑表面,抑制·OH的生成,導致現(xiàn)有臭氧催化劑的COD去除率僅有30%~40%,因此有必要研究高效和穩(wěn)定的催化劑來提高臭氧催化氧化法對廢水COD的去除率。
本文對來自內蒙古某煤制天然氣的高鹽廢水進行水質分析,了解高鹽廢水水質特征;采用浸漬-焙燒法制備臭氧催化劑,以該廢水為實驗水樣,探討載體及活性組分對COD去除率的影響,確定最佳臭氧催化劑;對臭氧催化劑開展物性表征及臭氧利用率的計算研究,確定有機物的降解機理;最后優(yōu)化確定最佳的工藝參數(shù),并開展連續(xù)實驗以評價催化劑的穩(wěn)定性,以期為臭氧催化氧化技術在煤化工高鹽廢水的應用提供理論依據(jù)。
1.1實驗試劑及儀器
試劑:硝酸銅、硝酸錳、硝酸鎳、硝酸鐵、硝酸鈷、硝酸鈰、硝酸鋅、活性氧化鋁(粒徑3 mm~5 mm)、陶粒(粒徑3 mm~5 mm)。
儀器:COD消解測定儀、X射線衍射儀、比表面積與孔徑測定儀、場發(fā)射掃描電子顯微鏡、X射線能譜儀。
1.2實驗裝置
臭氧催化氧化間歇實驗和連續(xù)實驗反應裝置示意圖如圖1所示,裝置中反應器為有機玻璃柱,內徑40 mm、高度150 mm、壁厚10 mm。
間歇實驗用于臭氧催化劑評價及工藝參數(shù)優(yōu)化,即按比例投加適量的廢水與催化劑,廢水采用循環(huán)泵自上而下循環(huán)流動,保證混合均勻,采用臭氧發(fā)生器和臭氧濃度監(jiān)測儀控制臭氧質量濃度在0~500 mg/L,臭氧體積流量為0.5 L/min,定時從出水口取樣檢測COD含量。連續(xù)實驗用于催化劑的穩(wěn)定性評價,反應過程中連續(xù)進出水,反應后出水直接排出,定時取樣檢測COD含量。
1.3臭氧利用率計算方法
在臭氧催化氧化過程中,氣相臭氧和液相臭氧存在質量平衡,可用公式(1)表示:
式中:CT為初始加入的臭氧質量濃度,mg/L;CO為出水中的臭氧質量濃度,mg/L;CR為殘余在水中、未消耗的臭氧質量濃度,mg/L;CD為消耗的臭氧質量濃度,mg/L。
由公式(1)可推導出CD,見公式(2):
則臭氧利用率(Ru)[10]可由公式(3)表示:
式中:t為反應時間,s;v為臭氧氣體流速,m3/s;V為廢水體積,m3。
去除單位質量COD消耗的臭氧量由公式(4)表示:
式中:η為去除單位質量COD消耗的臭氧量,mg/mg;C(COD)0為原水COD,mg/L;C(COD)t是t時間后的出水COD,mg/L。
2.1水樣分析
實驗水樣來自內蒙古某煤制天然氣廢水,共2種:水樣1為一次反滲透濃鹽水,水樣2為二次反滲透濃鹽水,基本水質指標如表1所示。
表1 廢水基本水質
由表1可知,水樣的TDS含量均超過了3%(質量濃度30 000 mg/L),屬高鹽廢水,且COD較高;因水樣2為水樣1的二次濃縮,因此其TDS、COD、氯離子濃度、硬度指標均高于水樣1。
2.2催化劑制備及評價
實驗采用浸漬-焙燒法制備臭氧催化劑,即采用等體積浸漬的方式,將一定體積的活性氧化鋁分別浸漬至不同活性組分的硝酸鹽溶液(濃度1 mol/L)中,以轉速150 r/min于恒溫振蕩器中振蕩24 h,隨后在105℃烘箱中干燥12 h,最后將其置于550℃馬弗爐內焙燒5 h。
按上述方法制備出不同活性組分的活性氧化鋁基催化劑,采用間歇實驗裝置開展催化劑評價實驗,以一級反滲透濃鹽水為實驗水樣,反應90 min后取樣分析COD,結果如圖2所示。
圖2 不同載體和活性組分催化劑的COD去除率
由圖2可知:(1)活性氧化鋁的COD去除率為21.3%,而陶粒的COD去除率僅10.2%,即活性氧化鋁作為載體的催化活性優(yōu)于陶粒,因此載體選擇活性氧化鋁。(2)以活性氧化鋁為載體,負載不同活性組分制備催化劑,發(fā)現(xiàn)負載活性組分后的活性氧化鋁基催化劑的催化效果明顯優(yōu)于活性氧化鋁;活性組分不同,催化效果不同,COD去除率由大到小時采用的活性組分依次為:Cu、Mn、Fe、Ce、Zn,COD去除率分別為37.8%、36.4%、34.5%、32.3%、29.4%。分析其原因:臭氧催化劑表面的羥基為Br onst ed酸,而活性組分為Lewis酸和堿,活性組分不同導致催化劑表面的酸堿不同,從而與臭氧的作用方式也不同,進而影響·OH的生成速率及產生量。相比Ce、Zn,Cu、Mn、Fe的氧化物的催化活性高,提供質子的能力強,與臭氧作用后,·OH的產生量提高;另外Cu、Mn、Fe的氧化物存在多種價態(tài),價態(tài)間變化所轉移的電子也會促進臭氧分解產生·OH,提高COD的去除率。
考慮活性組分負載的難易程度及活性組分間的相互作用,最終確定Cu/Mn-Al2O3為最佳臭氧催化劑,采用間歇實驗裝置開展催化劑評價實驗,以水樣1為實驗水樣,分別于30 min、60 min、90 min及120 min時取樣分析COD,結果如圖3所示。
圖3 臭氧氧化及催化氧化的COD去除率
由圖3可知:(1)臭氧催化氧化COD去除率高達54.3%,遠高于臭氧氧化COD去除率;說明臭氧氧化中臭氧難以徹底氧化有機物,只能轉化成中間產物,而臭氧催化氧化過程由于·OH的生成速率及產生量增加,有機物氧化效率顯著提升;(2)在臭氧催化氧化過程中,前90 min氧化速率快,90 min后基本不再氧化,分析其原因:廢水呈堿性(pH=8.24),在反應初期,臭氧在催化劑作用下快速分解產生·OH,并氧化有機物,提高COD去除率;隨著反應時間的延長,有機物被氧化為小分子物質,如酸、醛等,此時廢水呈酸性,催化劑表面吸附臭氧,臭氧轉化成氧氣而并非·OH,導致COD去除率升高緩慢;(3)在臭氧催化氧化過程中,載體及活性組分協(xié)同配合,活性組分通過水合作用使催化劑表面覆蓋帶有孤對電子的·OH,有利于吸附有機物,同時催化劑表面的·OH作為活性位點,促進臭氧分解生成高氧化性的·OH,因此臭氧催化氧化的COD去除率高于臭氧氧化。
2.3催化劑作用機理分析
2.3.1 催化劑的表征
(1)BET分析
對催化劑及其載體的比表面積、孔容和孔徑進行BET分析,結果如表2所示。
表2 催化劑及其載體的BET結果
由表2可知:(1)活性氧化鋁的比表面積、孔容及孔徑均大于陶粒,活性氧化鋁比表面積大,臭氧與催化劑表面活性位點接觸幾率增加,促進臭氧傳質及提高臭氧分解生成·OH的速率,故活性氧化鋁催化效率高;(2)Cu/Mn-Al2O3催化劑比表面積及孔容小于活性氧化鋁,但孔徑大于活性氧化鋁,分析其原因:Cu、Mn的氧化物負載在載體孔道內,支撐了孔道,使得孔徑增加,但氧化物占據(jù)孔道導致其比表面積和孔容降低。
(2)SEM、EDS分析
對催化劑和載體進行SEM分析,對催化劑進行EDS分析,觀察其整體表觀形貌及微區(qū)元素組成,結果如圖4和圖5所示。
圖4 催化劑和載體的SEM圖
圖5 催化劑的EDS圖
由圖4可知,Al2O3和Cu/Mn-Al2O3表面均具有大小不一的孔,其中Cu/Mn-Al2O3被銅錳氧化物均勻密實的覆蓋。由圖5可知,Cu/Mn-Al2O3中Cu和Mn質量分數(shù)分別為4.32%和4.06%,兩種元素質量比約為1∶1,即活性組分Cu和Mn以質量比1∶1的形式均勻負載在活性氧化鋁表面及孔隙內。
(3)XRD分析
為了解催化劑的物相特征,對催化劑進行了XRD分析,結果如圖6所示。由圖6可知,Cu/Mn-Al2O3在2θ為31.2°和54.3°附近出現(xiàn)了Mn的特征衍射峰,經查找對應α-MnO2,即催化劑負載的Mn的形態(tài)為α-MnO2,在2θ為37.4°和67.2°附近出現(xiàn)了Cu的特征衍射峰,經查找對應α-CuO,即催化劑負載的Cu的形態(tài)為α-CuO。因此催化劑活性組分氧化物形態(tài)為CuO/MnO2。
圖6 催化劑的XRD圖
2.3.2 臭氧利用率計算
根據(jù)圖3臭氧氧化及臭氧催化氧化對COD的去除率,計算臭氧利用率(Ru)及去除單位質量COD消耗的臭氧量(η),結果如圖7所示。
圖7 臭氧利用率及去除單位質量COD消耗的臭氧量
由圖7可知:(1)臭氧催化氧化及臭氧氧化隨著反應時間的延長,臭氧利用率均逐漸增加至穩(wěn)定值,同時臭氧催化氧化的臭氧利用率明顯高于臭氧氧化。分析其原因:在臭氧催化氧化過程中,臭氧與催化劑活性位點接觸,快速分解產生·OH,而臭氧氧化過程僅能依靠自身大量的臭氧消耗產生少量的·OH,因此臭氧催化氧化的臭氧利用率高于臭氧氧化;隨著反應時間的延長,臭氧催化氧化中催化劑活性位點被臭氧全部占據(jù),臭氧利用率達到穩(wěn)定值。(2)臭氧催化氧化及臭氧氧化隨著處理時間的延長,去除單位質量COD消耗的臭氧量均降低,且臭氧催化氧化的低于臭氧氧化。分析其原因:臭氧催化氧化可有效地將臭氧快速分解成·OH,加速有機物的降解;同時隨著反應時間的延長,·OH成為主要氧化有機物的介質,臭氧氧化作用進一步降低,因此去除單位質量COD消耗的臭氧量均降低。
2.4臭氧催化氧化工藝參數(shù)優(yōu)化
臭氧催化氧化過程中影響COD去除率的因素主要有:臭氧投加量及催化劑投加量。為優(yōu)化確定最佳工藝參數(shù),采用間歇實驗裝置,以水樣1為實驗水樣進行實驗,分別于30 min、60 min、90 min及120 min時取樣分析COD含量,計算COD去除率。
2.4.1 臭氧投加量
在催化劑投加量為100 g/L下,控制臭氧投加量分別為200 mg/(L·h)、300 mg/(L·h)、400 mg/(L·h),得到的臭氧投加量對COD去除率的影響如圖8所示。
圖8 臭氧投加量對COD去除率的影響
由圖8可知:臭氧投加量越多,COD去除率越高,出水COD含量越低。分析其原因:臭氧投加量越多,臭氧在水中的溶解量也越多,與催化劑活性位點接觸的臭氧量會增加,進而生成更多的·OH,提高COD的去除率。因此,臭氧最佳投加量選擇400 mg/(L·h)。
2.4.2 催化劑投加量
在臭氧投加量為400 mg/(L·h)下,控制催化劑投加量分別為50 g/L、100 g/L、150 g/L,得到的催化劑投加量對COD去除率的影響如圖9所示。
圖9 催化劑投加量對COD去除率的影響
由圖9可知:(1)催化劑投加量越多,COD去除率越高,出水COD含量越低。分析其原因:催化劑投加量越多,催化劑表面的活性位點越多,使臭氧與活性位點接觸的幾率增加,進而生成更多的·OH。(2)反應前60 min,COD去除率隨臭氧催化劑投加量的增加而增加,60 min后COD去除率的變化不再明顯,分析其原因:催化劑投加量增加,活性位點雖然會增加,但已不再是影響COD去除率的主要因素,過量投加催化劑反而會導致臭氧消耗量增加,臭氧利用率降低。因此,臭氧催化劑最佳投加量選擇100 g/L。
綜合考慮,臭氧催化氧化的優(yōu)化工藝參數(shù)為:臭氧投加量400 mg/(L·h)、催化劑投加量100 g/L,反應90 min,此時COD去除率可達58.9%。
2.5臭氧催化劑穩(wěn)定性評價
為驗證臭氧催化劑的穩(wěn)定性,采用連續(xù)實驗裝置,分別以水樣1和水樣2為實驗水樣,在臭氧投加量為400 mg/(L·h)、Cu/Mn-Al2O3催化劑投加量為100 g/L下,連續(xù)實驗70 h,每隔5 h取樣分析COD,結果如圖10所示。
圖10 催化劑連續(xù)穩(wěn)定性評價
由圖10可知:水樣1的COD去除率穩(wěn)定在53%~55%,出水COD質量濃度穩(wěn)定在120 mg/L~130 mg/L;水樣2的COD去除率穩(wěn)定在47%~48%,出水COD質量濃度穩(wěn)定在210 mg/L~230 mg/L;其中因水樣2為水樣1的二次濃縮,TDS含量高于水樣1,導致COD去除率低于水樣1??傮w而言,Cu/Mn-Al2O3催化劑具有良好的催化穩(wěn)定性,且COD去除率均明顯高于現(xiàn)有催化劑的COD去除率。
3.1通過對煤化工高鹽廢水臭氧催化劑的研究,發(fā)現(xiàn)載體活性氧化鋁的COD去除率優(yōu)于陶粒,活性組分種類對COD去除率的影響不同,其中Cu、Mn活性組分優(yōu)于Fe、Ce、Zn,因此最終確定Cu/Mn-Al2O3催化劑為最佳臭氧催化劑,經物性分析發(fā)現(xiàn),Cu、Mn元素在催化劑上以氧化物形態(tài)存在,具體形態(tài)為CuO/MnO2。
3.2對臭氧催化劑開展工藝條件優(yōu)化研究,確定了最佳工藝參數(shù):臭氧投加量400 mg/(L·h)、催化劑投加量100 g/L,在此條件下反應90 min,COD去除率可達58.9%。
3.3對臭氧催化劑開展70 h連續(xù)穩(wěn)定性評價實驗研究,發(fā)現(xiàn)Cu/Mn-Al2O3催化劑對水樣1的COD去除率穩(wěn)定在53%~55%;對水樣2的COD去除率穩(wěn)定在47%~48%。即Cu/Mn-Al2O3催化劑具有良好的催化穩(wěn)定性,且COD去除率均明顯高于現(xiàn)有催化劑的COD去除率,因此Cu/Mn-Al2O3催化劑對高鹽廢水臭氧催化劑的制備具有一定的指導意義。