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EB-6S系列中高壓預(yù)硫化耐硫變換催化劑的工業(yè)應(yīng)用

2022-09-03 06:18李國煒魯煜坤孫小偉李新懷李小定
煤化工 2022年4期
關(guān)鍵詞:硫化蒸汽催化劑

李國煒,羅 平,魯煜坤,孫小偉,李新懷,李小定

(華爍科技股份有限公司,湖北 武漢 430074)

由于制氣原料與形式的多元化和最終產(chǎn)品需要的碳?xì)浔炔煌?,合成氣需?jīng)過變換反應(yīng)來調(diào)整碳?xì)浔?,因此變換反應(yīng)是現(xiàn)代煤化工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。變換反應(yīng)是等摩爾可逆的放熱反應(yīng),反應(yīng)前后氣體總體積不會改變。從反應(yīng)平衡的角度看,降低反應(yīng)溫度能促使反應(yīng)向正反應(yīng)方向進(jìn)行,因此,較低的反應(yīng)溫度對于降低水蒸氣消耗具有積極意義,尤其是在制氫和合成氨產(chǎn)業(yè)中。

鈷鉬耐硫變換催化劑具有活性溫區(qū)寬、耐硫無上限、遇水不粉化、抗毒能力強(qiáng)及加氫脫有機(jī)硫等優(yōu)良性能,在煤化工中應(yīng)用廣泛。一般鈷鉬耐硫變換催化劑中的活性組分鈷和鉬以氧化態(tài)的形式負(fù)載在載體上,使用前需在用戶生產(chǎn)裝置的反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行硫化,將催化劑轉(zhuǎn)化為硫化態(tài),通常以二硫化碳作為硫化劑。近年來,各地對環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的要求日益嚴(yán)格,硫化過程中高硫尾氣排放帶來的環(huán)境污染以及硫化劑普遍易燃、具有毒性的安全問題日益突出。在此背景下,預(yù)硫化耐硫變換催化劑應(yīng)運(yùn)而生,它不需要在反應(yīng)器內(nèi)硫化,直接升溫至一定溫度后即可使用,從根源上解決了氧化物催化劑硫化時的環(huán)保問題和安全問題,同時縮短了開車時間,避免了硫化時有效氣體的浪費(fèi),具有良好的工業(yè)應(yīng)用前景。

開發(fā)具有更低活性溫度的變換催化劑一直都是變換催化劑研發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域的重大課題之一,原因是低活性溫度意味著低蒸汽消耗、低能耗、低副反應(yīng)和低生產(chǎn)成本。自2016年開始,預(yù)硫化耐硫變換催化劑工業(yè)應(yīng)用的相關(guān)報道陸續(xù)出現(xiàn)[1-3],這些報道中預(yù)硫化耐硫變換催化劑床層的進(jìn)口溫度均在230℃以上。因此,研發(fā)與應(yīng)用具有更低活性溫度的預(yù)硫化耐硫變換催化劑有一定空間,也具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義。

華爍科技股份有限公司在EB-6系列中高壓耐硫變換催化劑的基礎(chǔ)上,成功研發(fā)出具有較低活性溫度的EB-6S系列中高壓預(yù)硫化耐硫變換催化劑。EB-6S系列催化劑硫化徹底,硫化形態(tài)穩(wěn)定,存儲、運(yùn)輸和裝填過程中無需特殊保護(hù),使用時無需進(jìn)行硫化,用氮?dú)馍郎氐交钚詼囟?,直接?dǎo)入工藝氣并氣生產(chǎn)即可,從根本上解決了氧化物催化劑硫化時的環(huán)保問題和安全問題。本文介紹了其在河北正元?dú)淠芸萍加邢薰竞吐喊布瘓F(tuán)太化新材料有限公司變換裝置的應(yīng)用情況。

1 EB-6S系列催化劑的性能

EB-6S系列催化劑的物性指標(biāo)和使用工藝條件如表1所示。

表1 EB-6S系列催化劑的物性指標(biāo)和使用工藝條件

2 EB-6S系列催化劑的工業(yè)應(yīng)用

2.1 在河北正元?dú)淠芸萍加邢薰镜墓I(yè)應(yīng)用

河北正元?dú)淠芸萍加邢薰井a(chǎn)品規(guī)模為年產(chǎn)60萬t合成氨、80萬t尿素及14 400萬m3CO2+14 400萬m3H2工業(yè)氣體,氣化系統(tǒng)采用航天粉煤氣化技術(shù),變換系統(tǒng)采用四段式變換工藝流程,變換裝置入口粗煤氣氣量為197 000 m3/h(干基),或337 741.9 m3/h(濕基),1#變換爐采用2臺等溫變換爐并聯(lián)操作,2#、3#變換爐采用軸徑向絕熱爐,4#變換爐采用軸向絕熱爐。

變換系統(tǒng)工藝流程示意圖如圖1所示。來自氣化工段的粗煤氣首先經(jīng)過1#氣液分離器,排出因熱量損失產(chǎn)生的冷凝液,然后通過換熱器加熱后進(jìn)入過濾器,脫除相應(yīng)的雜質(zhì)和毒物,過濾器采用1開1備的形式。隨后粗煤氣進(jìn)入1#變換爐發(fā)生變換反應(yīng),1#變換爐為等溫變換爐,反應(yīng)熱隨水移出,副產(chǎn)3.9 MPa的飽和蒸汽。出1#變換爐的變換氣進(jìn)入1#冷激汽化器,降溫的同時將汽氣比提高至0.83左右,隨后進(jìn)入中壓蒸汽冷凝器降溫并副產(chǎn)中壓蒸汽。降溫后的變換氣進(jìn)入2#變換爐,進(jìn)一步發(fā)生變換反應(yīng)。變換氣繼續(xù)通過2#冷激汽化器、1#低壓蒸汽冷凝器和冷凝液加熱器,提高變換氣的汽氣比至0.48左右,降低變換氣溫度,然后進(jìn)入3#變換爐進(jìn)行變換反應(yīng)。變換氣出3#變換爐后進(jìn)入4#變換爐進(jìn)行深度變換反應(yīng)。

圖1 河北正元?dú)淠芸萍加邢薰咀儞Q裝置工藝流程示意圖

2018年10月該裝置因停車時間較短,2#和4#變換爐內(nèi)更換催化劑時使用了EB-6S系列預(yù)硫化催化劑,更換催化劑后裝置運(yùn)行情況良好。2021年8月,3#變換爐內(nèi)催化劑的更換依然選擇了EB-6S系列預(yù)硫化催化劑。該裝置催化劑詳細(xì)裝填情況見表2。

表2 催化劑裝填情況

2021年8月上旬完成3#變換爐內(nèi)催化劑的裝卸,2021年8月15日系統(tǒng)開始升溫,升溫操作采用氮?dú)鉃榻橘|(zhì),使用電加熱器和蒸汽加熱器循環(huán)升溫。8月16日8時,2#變換爐床層溫度210℃,3#變換爐床層溫度180℃,4#變換爐床層溫度160℃,升溫結(jié)束,開始并氣,12點(diǎn)打通變換工段,變換氣進(jìn)入下工段。升溫開車時間合計約30 h。

裝置自2021年8月16日開車后運(yùn)行穩(wěn)定,運(yùn)行情況如表3所示。2#、3#和4#變換爐的進(jìn)口溫度分別控制在220℃、205℃和200℃左右,均在該處工藝條件下露點(diǎn)溫度以上20℃左右,在保證不帶液態(tài)水的條件下最大限度利用反應(yīng)平衡的推動力,降低了蒸汽消耗,表現(xiàn)出催化劑低溫活性好,變換率高的特點(diǎn);自2018年10月以來,2#和4#變換爐內(nèi)催化劑已使用三年半,依舊能保證在低溫運(yùn)行,表現(xiàn)出EB-6S系列催化劑具有良好的穩(wěn)定性,能夠滿足裝置長周期運(yùn)行的要求。

表3 河北正元?dú)淠芸萍加邢薰咀儞Q操作數(shù)據(jù)

2.2 在潞安集團(tuán)太化新材料有限公司的工業(yè)應(yīng)用

潞安集團(tuán)太化新材料有限公司產(chǎn)品規(guī)模為年產(chǎn)40萬t合成氨,氣化系統(tǒng)采用4.0 MPa航天粉煤氣化工藝,變換系統(tǒng)采用一段等溫+兩段絕熱工藝流程,變換裝置入口粗煤氣氣量為164 545 m3/h(干基),或348 197 m3/h(濕基)。2021年9月全廠大修更換變換系統(tǒng)催化劑,深度變換爐催化劑采用華爍科技股份有限公司生產(chǎn)的EB-6LS預(yù)硫化耐硫變換催化劑,裝填量114 m3。

變換系統(tǒng)工藝流程示意圖如圖2所示。從氣化來的粗煤氣經(jīng)1#氣液分離器分離出粗煤氣中夾帶的冷凝水,經(jīng)變換爐進(jìn)料換熱器升溫后,與制氫裝置中解吸氣混合進(jìn)入凈化爐A/B,去除粗煤氣中有毒氣體及粉塵等,并發(fā)生部分絕熱反應(yīng),出口高溫氣體經(jīng)變換爐進(jìn)料換熱器降溫,并補(bǔ)加部分蒸汽后進(jìn)入等溫變換爐內(nèi)反應(yīng),出等溫變換爐氣體溫度為250℃~290℃,CO體積分?jǐn)?shù)降至1.2%~1.5%;反應(yīng)后變換氣經(jīng)冷凝液加熱器、冷激汽化器降溫后進(jìn)入深度變換爐,出口變換氣CO體積分?jǐn)?shù)降至≤0.4%;然后經(jīng)冷卻降溫、氣液分離、噴水除氨后送往低溫甲醇洗。

圖2 潞安集團(tuán)太化新材料有限公司變換裝置工藝流程示意圖

2021年9月16日21點(diǎn)深度變換爐催化劑開始升溫,升溫操作采用氮?dú)鉃榻橘|(zhì),使用電加熱器循環(huán)升溫,至2021年9月17日14點(diǎn)升溫結(jié)束,用時17 h。9月18日等溫變換爐和深度變換爐內(nèi)催化劑相繼成功開車投入運(yùn)行。

2021年9月18日裝置開車后的運(yùn)行情況如表4所示。

由表4可知,深度變換爐入口溫度控制在200℃左右,比更換催化劑前的入口溫度降低約20℃;入口CO體積分?jǐn)?shù)在2.5%~4.0%,高于設(shè)計指標(biāo)1.2~1.5個百分點(diǎn),出口CO體積分?jǐn)?shù)依然控制在0.4%以下,且熱點(diǎn)位置始終處于1點(diǎn)附近,說明催化劑有較好的低溫活性、變換率高且運(yùn)行穩(wěn)定,蒸汽消耗低,能夠滿足工藝要求。

表4 潞安集團(tuán)太化新材料有限公司變換操作數(shù)據(jù)

3 能耗分析

低活性溫度意味著低蒸汽消耗,利用Aspen Pl us工程軟件,以潞安集團(tuán)太化新材料有限公司變換裝置深度變換爐的設(shè)計指標(biāo)為模型,對低進(jìn)口溫度下減少的蒸汽消耗量進(jìn)行了定量計算。深度變換爐入口氣體成分(干基,設(shè)計值)如表5所示。為了方便比較,進(jìn)口干基氣量取100 000 m3/h,模擬計算結(jié)果如表6所示。

表5 深度變換爐入口氣體成分(干基)

表6 計算結(jié)果

表6結(jié)果表明,在進(jìn)口干基氣量為100 000 m3/h情況下,當(dāng)進(jìn)出口CO濃度相同時,進(jìn)口溫度低20℃,每小時可節(jié)約蒸汽約14.04 t;當(dāng)進(jìn)出口汽氣比相同時,進(jìn)口溫度低20℃,每小時可多產(chǎn)氫氣120 m3。

4 結(jié) 語

河北正元?dú)淠芸萍加邢薰竞吐喊布瘓F(tuán)太化新材料有限公司變換裝置的應(yīng)用實(shí)踐表明,EB-6S系列中高壓預(yù)硫化耐硫變換催化劑能夠在進(jìn)氣溫度200℃左右時表現(xiàn)出高變換率、高活性和穩(wěn)定性的特點(diǎn),各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定,蒸汽消耗降低,可滿足加壓煤氣化變換工藝要求。

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