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陽極銅模壓鑄控制系統(tǒng)改造及應用*

2022-08-31 07:51:24杜昱初管桂生
云南冶金 2022年4期
關(guān)鍵詞:凹面底模冷卻水

毛 慶,杜昱初,管桂生

(云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司,云南 昆明 650102)

銅陽極模是指用于陽極板生產(chǎn)的一種純銅鑄件,其作用是:從陽極爐流出的高溫銅液經(jīng)溜槽流入到銅模凹面內(nèi),凝固冷卻成型為陽極板。陽極板脫模后,被輸送至電解車間進行再次提純形成純度較高的電解銅。目前,陽極銅模采用壓鑄工藝生產(chǎn),由設(shè)備特點所決定,生產(chǎn)工藝采用人工控制(如:中頻爐中銅液傾倒量控制、銅模小車運行控制、上頂模冷卻水溫控制以及上頂模下壓和拔??刂频龋嬖谳^大的人為影響因素,導致銅模質(zhì)量不穩(wěn)定,成品率較低,在一定程度上導致陽極銅模生產(chǎn)成本偏高。為提高陽極銅模合格品率和產(chǎn)品質(zhì)量,針對銅模壓鑄生產(chǎn)的關(guān)鍵過程的控制系統(tǒng)實施改造,力爭以自動控制方式替代人工控制,實現(xiàn)“一鍵操作”。

1 陽極銅模壓鑄設(shè)備及工藝

1.1 陽極銅模主要生產(chǎn)設(shè)備

除銅板剪切機外,陽極銅模壓鑄生產(chǎn)線還包括:中頻爐、溜槽、底模、壓鑄機及其他輔助系統(tǒng),如圖1所示。壓鑄機主要由支架、電機、減速機構(gòu)、上模、底模、軌道及相關(guān)控制系統(tǒng)組成,上模、底模結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖1 陽極銅模壓鑄生產(chǎn)線Fig.1 Pressure casting production line of anode copper mould

圖2 壓鑄機上模、底模Fig.2 Upper and bottom mould of pressure casting machine

銅板剪切機的作用是將電解銅板剪切分解成小塊,以便小塊銅板能順利被放入爐中;中頻爐的作用是將小塊銅板熔化;溜槽的作用是將熔化的銅液導入到底模中;底模的作用是盛裝銅液;壓鑄機的作用是通過移動上模,將底模內(nèi)的銅液壓鑄成陽極銅模。

1.2 陽極銅模主要生產(chǎn)工藝及控制方法

陽極銅模的生產(chǎn)工藝流程為:剪板機將電解銅板剪切為4小塊→小塊銅板通過滑板被加入到中頻爐內(nèi)→銅板在爐內(nèi)熔化→銅液通過溜槽流到底模內(nèi)→底模小車壓模位→壓鑄機壓鑄銅液成型→上模內(nèi)部通入冷卻水冷卻→冷卻成型后上模向上移動拔模→脫邊框→吊裝、運輸銅模至冷卻區(qū)再次冷卻。底模由底板和邊框組成。

實現(xiàn)上模上下移動的原理及控制方法:變頻器控制電機通過減速裝置、渦輪蝸桿起升裝置傳輸動力,實現(xiàn)上模的上下移動。控制方式為:通過啟停及正反轉(zhuǎn)開關(guān)控制電機的正反轉(zhuǎn)及啟停,實現(xiàn)對上模的控制。當需要壓鑄銅模時,操作人員通過視覺反饋控制上模壓入銅液的深度[1],當目測上模下移到預定位置時,按停止按鈕,電機停止運轉(zhuǎn),上頂模停止下移;當陽極銅模冷卻成型后,啟動電機反轉(zhuǎn)實現(xiàn)上模拔模動作。上模上下移動的控制流程圖如圖3所示。

圖3 上??刂屏鞒虉DFig.3 Control flow chart of upper mould

1.3 陽極銅模質(zhì)量要求及現(xiàn)狀分析

圖4為上模壓鑄銅液過程照片,從圖4中可以看出,上模壓入到銅液中。圖5為壓鑄銅液冷卻后形成了凹面,即為陽極銅液澆鑄用模具,陽極銅液澆鑄到凹面內(nèi),冷卻后形成陽極板。

圖4 上模壓鑄銅液及冷卻過程Fig.4 Melting copper of upper pressure casting mould and its cooling process

圖5 壓鑄成型冷卻后的陽極銅模Fig.5 Anode copper mould after pressure casting formation and cooling

根據(jù)陽極銅液澆鑄工藝及陽極銅模壓鑄工藝的特點,對陽極銅模質(zhì)量要求提出了要求:①陽極銅模凹面深度為(75±5) mm;②凹面的左右兩邊尺寸必須保持對稱;③陽極銅模的重量誤差為±50 kg;④陽極銅模凹面不得有開裂現(xiàn)象。生產(chǎn)出的陽極銅模必須全部同時滿足4個要求,才能被判為合格。

采用壓鑄工藝生產(chǎn)陽極銅模,產(chǎn)生的不合格評率情況如表1所示,從表1中可以看出,近 3年中,部分陽極銅模達不到要求,產(chǎn)生的廢品率較高,平均值達15%,主要是由以下4個方面的控制不準確所致。

表1 陽極銅模不合格率統(tǒng)計情況Tab.1 Statistics of unqualified product yield of anode copper mould

1.3.1 銅液澆鑄量控制

銅模壓鑄生產(chǎn)的第一道流程為:中頻爐內(nèi)的高溫銅液通過翻轉(zhuǎn)中頻爐將銅液澆入底模內(nèi),操作人員根據(jù)目測底模內(nèi)銅液面情況控制澆鑄過程,人為影響因素較大,很容易出現(xiàn)澆鑄量過多或過少的現(xiàn)象。澆鑄量過少導致陽極模重量少于銅模要求的重量,澆鑄量過多導致陽極銅模重量超過規(guī)定重量。銅模重量偏差量達到±200 kg以內(nèi),遠遠不能滿足質(zhì)量要求。

1.3.2 銅模小車??课恢每刂?/p>

銅模小車的作用是將盛裝銅液的底模輸送至壓鑄位置進行壓鑄,完成壓鑄后再將銅模輸送到澆鑄位置。底模的運行全程采用手動控制,這種控制方式存在一定的弊端:①小車??课恢每刂戚^難控制,很容易出現(xiàn)偏差,從而導致銅模凹面左右兩邊出現(xiàn)不對稱的現(xiàn)象;②在壓鑄過程中,由于小車沒有固定,會出現(xiàn)滑動現(xiàn)象,也會導致陽極銅模凹面左右兩邊出現(xiàn)不對稱的情況。

1.3.3 上頂模上下移動位置控制

從上模下移的時間和距離來看,壓鑄速度較大,達到了7.5 mm/s,這就給操作人員造成了一定的控制難度[2]:①由于操作人員必須遠離(5 m以上)銅液壓鑄點,以免被突然噴出的高溫銅液燙傷引起安全事故;②高溫銅液所產(chǎn)生的光線較為刺眼;③上模移動速度較快,當移動到預定位置時,來不及反應。由于這3個原因,使得上模下壓距離較難控制在預定位置,易出現(xiàn)下壓量過多或過少的情況,不合格品率較高。

1.3.4 上頂模冷卻水溫度控制

上頂模下壓到位后,需向其內(nèi)通入冷卻水,目的:①冷卻上頂模,防止溫度過高損壞頂模;②冷卻銅液,使其凝固成型。目前對于冷卻水溫度、上頂模溫度及凝固過程中銅模溫度沒有采取控制措施,從而導致凝固過程不受控,產(chǎn)生大量的鑄造應力,很容易導致凹面表層出現(xiàn)開裂。

2 改造方法

從產(chǎn)生不合格品的原因分析來看,很有必要對上頂模的移動控制、銅液倒入底模量的控制、底模小車的運行控制及上頂冷卻水溫控制進行自動化改造,實現(xiàn)壓模全流程“一鍵操作”要求。

2.1 電控方案設(shè)計

根據(jù)工藝流程,將整個壓模流程劃分為3個電控階段:銅液傾倒計重→底模小車運行→壓模流程→冷卻拔模,根據(jù)這3個電控階段的特點分別進行電控方案的設(shè)計。

2.1.1 底模銅液稱重設(shè)計

由于銅液倒入底模中需測量倒入銅液質(zhì)量以確定銅模厚度滿足使用要求,底模又位于軌道小車上,直接測量小車質(zhì)量計算銅液質(zhì)量較為方便可靠?;诖怂悸罚捎贸墒炜煽康撵o態(tài)軌道衡對小車質(zhì)量進行稱重的方案,通過計算小車停于軌道衡上增加的重量變相得出銅液的質(zhì)量來確認銅模的重量是否滿足使用要求。軌道衡原理如圖6所示。

圖6 軌道衡原理Fig.6 Rail weighbridge principle

軌道衡與周圍物體無任何硬性連接,可準確對小車進行稱重。由于工藝所需銅模為大模(重3.2 t)和小模(重2.6 t)兩種尺寸,重量偏差為±50 kg即可滿足標準,再加上小車質(zhì)量(重3.5 t),選取額定載荷為10 t的靜態(tài)軌道衡即可滿足使用需求。

2.1.2 底模小車運行設(shè)計

底模小車的平穩(wěn)運行和壓模位的精確定位是小車運行控制的核心關(guān)鍵點,是保證銅模定位尺寸的重要流程。小車原為使用變頻驅(qū)動的雙向卷揚機牽引軌道平車,采用人工手動控制和機械阻擋方式進行小車行走和定位。

在不改變驅(qū)動方式的條件下進行改造,自動運行過程中,變頻器使用“S”型曲線加減速方式,根據(jù)“S”型加減速的路程、速度、加速度曲線圖7可知,加速度的逐漸變化使小車受力逐漸變化,可保證小車運行過程的平穩(wěn)[3]。小車增加減速限位和停止限位控制小車進行粗定位,在小車4個邊角增加液壓錐型定位銷對小車進行精確定位,如圖8所示,當小車感應到停車限位后減速停車,4液壓油缸驅(qū)動錐形定位銷進入小車4角定位孔,實現(xiàn)小車的準確定位。

圖7 “S”型曲線加減速圖Fig.7 Diagram of acceleration and deceleration of "S" curve

圖8 錐形定位銷示意圖Fig.8 Schematic diagram of conical dowel pin

2.1.3 壓模驅(qū)動設(shè)計

采取低成本改造方式,對上模驅(qū)動機構(gòu)進行改造升級,實現(xiàn)自動控制、速度調(diào)整、準確定位的功能。上模由4極異步電機絲杠螺母機構(gòu)進行驅(qū)動,滿速運行速度為7.5 mm/s,根據(jù)計算,電機旋轉(zhuǎn)1圈上模移動0.31 mm的距離,工藝需求上模下壓深度誤差≤±1 mm范圍內(nèi)可完全滿足使用要求,去除機械間隙誤差,電機定位精度只需在±360°以內(nèi)可以達到所需定位精度。

電機原驅(qū)動方式采用富士FRENIC-MEGA系列變頻器V/F控制對變頻電機進行控制,該控制方式為開環(huán)控制,無位置控制功能,同時速度控制精度也較差[4],難以滿足使用需求。交流伺服電機的控制精度由電機軸后端的旋轉(zhuǎn)編碼器保證。以標準2000線編碼器的電機而言,由于驅(qū)動器內(nèi)部采用了四倍頻技術(shù),其脈沖當量為360°/8000=0.045°,定位精度可在0.045°。目前使用場景下伺服電機的定位精度遠遠高于所需標準,且改造成本較高,為降低成本,采用電機增加旋轉(zhuǎn)變壓器進行位置反饋的變頻閉環(huán)控制[5],定位精度可以達到≤360°的要求。

通過對變頻器增加PG卡:旋轉(zhuǎn)變壓器選件卡OPC-G1-RES,可以使變頻器采集電機旋轉(zhuǎn)變壓器信號分析得到電機旋轉(zhuǎn)位置和速度,實現(xiàn)閉環(huán)控制[6]。通過控制原理和接線圖可知,使用PLC向PG卡輸出和采集脈沖信號可以實現(xiàn)類似于伺服的位置控制模式,如圖9所示。通過PLC自帶的運動控制功能使用高速脈沖接口(PTO/PWM)對電機的速度和位置進行控制。在電機尾部增加旋轉(zhuǎn)變壓器作為電機位置反饋元件,實現(xiàn)變頻器的閉環(huán)矢量控制,滿足電機控制精度需求,示意圖如圖10所示。

圖9 變頻器PG卡的控制方式Fig.9 Control method of PG card of frequency converter

圖10 系統(tǒng)控制原理Fig.10 The control principle of the system

由于系統(tǒng)需要電機在負載變化、頻繁加減速和正反轉(zhuǎn)的工況下進行精確的速度和位置控制,要求控制系統(tǒng)具有動態(tài)響應快和穩(wěn)態(tài)準確度高的特性,本系統(tǒng)采用帶速度傳感器的矢量控制[7]。變頻器使用旋轉(zhuǎn)變壓器作為位置反饋元件,檢測電機的旋轉(zhuǎn)位置與速度,進行速度控制,并將電機電流分解為勵磁電流和轉(zhuǎn)矩電流,進行各自的矢量控制。

2.1.4 冷卻系統(tǒng)設(shè)計

在壓鑄銅模過程中,盡量在表層產(chǎn)生較厚的細晶區(qū),減緩冷卻速度減少內(nèi)應力的產(chǎn)生,對防止陽極銅模凹面開裂有積極作用[8]。所以,對上模內(nèi)部循環(huán)冷卻水的控制原則為:

1) 控制上模在壓鑄前的表面溫度在70℃以內(nèi),利于細晶區(qū)的形成;

2) 冷卻過程中上模維持較高溫度,保持穩(wěn)定,減緩內(nèi)應力產(chǎn)生;

3)精確檢測模溫,達到拔模溫度自動拔模,多利用自然緩冷減少內(nèi)應力。

根據(jù)以上控制原則,增加水溫檢測儀表、冷卻水流量計、水泵變頻控制流量、底模紅外測溫槍等元件和功能。壓鑄前對上模通過低流量冷卻水,通過檢測水溫計算上模溫度,將上頂模溫度控制在70℃以內(nèi),壓鑄過程中通過檢測水溫控制水流量,將上模維持在較高的溫度,同時激光測溫儀檢測底模溫度計算銅模溫度,達到拔模溫度后自動拔模。

2.2 控制流程

本次改造選用西門子S7-1200系列1217C PLC對各個機構(gòu)進行控制,使用PLC的差分信號接口采集和控制壓模變頻器相關(guān)信號,模擬量通道控制小車和水泵變頻器,硬件架構(gòu)示意圖如圖11。

圖11 硬件架構(gòu)圖Fig.11 Structure chart of hardwares

2.2.1 稱重控制邏輯

銅液傾倒是由手動液壓閥控制中頻翻轉(zhuǎn)通過溜槽流入底模中,改造系統(tǒng)無法對中頻爐進行控制,控制方案仍然以人工傾倒,根據(jù)顯示重量進行手動調(diào)節(jié)方式進行控制,控制流程圖如圖12。

圖12 稱重控制邏輯Fig.12 Control logic of weighing

2.2.2 小車行走控制邏輯

設(shè)計小車按高、低雙速進行行走,設(shè)立減速限位和停止限位,轉(zhuǎn)運過程中以高速運行到達減速位后降為低速逼近停止位,到達停止位后小車停止,4個液壓錐型定位銷伸出固定主小車進行準確定位。小車的加減速速度在PLC程序內(nèi)部設(shè)定為“S”型曲線,通過PLC完成整個小車的自動運行控制??刂屏鞒虉D如圖13。

圖13 小車控制邏輯Fig.13 Control logic of trolley

2.2.3 壓鑄控制流程

整個壓鑄過程自動控制和調(diào)節(jié)下壓速度和位置,控制過程思路為:

1)當盛裝高溫銅液的底模移動到壓鑄位置時,操作人員啟動壓鑄按鈕,上模快速向下移動;

2)上模底面接近銅液距離約50 mm時停止,到達烘烤位,利用銅液溫度烘烤上模30 s,去除水汽并加熱上模;

3)烘烤時間到達后上模緩慢向下移動,直到底面接觸到底模內(nèi)的銅液,到達接觸位,使銅液和上模間空氣排出;

4) 停頓3 s后,上模根據(jù)工藝設(shè)定的下壓速度和下壓位置運行;

5)到達下壓終點后上模停止運行,冷卻系統(tǒng)檢測底模溫度和冷卻水溫度控制水流量對上模進行冷卻;

6)冷卻時間到達后,上模緩慢上升50 mm,之后快速向上移動到預定位置完成拔模。

上模接觸銅液的停止位置和下壓過程的速率和位置控制。根據(jù)整個控制過程思路,進行控制程序編寫,控制流程圖如圖14所示。

圖14 壓鑄控制流程圖Fig.14 Flow chart of pressure casting control

2.2.4 冷卻控制流程

結(jié)合冷卻水的控制原則,需對冷卻水的流量和出水溫度進行控制,不僅在壓鑄前將上模模溫控制在70℃以下,同時在冷卻過程中保持較高的上模溫度降低銅液冷卻的速率。這兩個控制要求均通過對冷卻水出水溫度結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)驗進行測量反推。冷卻水的控制方框圖如圖15所示。

圖15 冷卻水控制框圖Fig.15 Control block diagram of cooling water

3 實踐及結(jié)果

完成了電控原理和電路圖設(shè)計控制程序編寫,隨即根據(jù)圖紙購買相關(guān)零部件實施現(xiàn)場安裝調(diào)試,通過實踐驗證是否實現(xiàn)了預期目標。到目前已經(jīng)過了近10月(2021年3月~12月) 的實踐驗證,情況如表2所示。從表中可以看出,除了3月、4月因設(shè)備調(diào)試以及后續(xù)出現(xiàn)了設(shè)備故障導致產(chǎn)生了不合格品,其他月份均未出現(xiàn)過不合品,整體不合格率從原來15%降低至2.07%。

表2 2021年改完成改造后壓鑄陽極銅模不合格率統(tǒng)計情況Tab.2 Statistics of unqualified product yield of anode copper mould after renovation finished in 2021

4 結(jié)語

原陽極銅模生產(chǎn)工藝手動控制方式,存在一定的缺陷,較易產(chǎn)生不合格品,改為位置閉環(huán)自動控制后,效果非常明顯,極大地減少了陽極銅模不合格品率。

1)采用人工控制方式,部分關(guān)鍵工藝參數(shù)較難控制,陽極銅模不合格品率達15%;

2)改由自動控制,實現(xiàn)“一鍵操作”后,銅液澆鑄量控制、銅模小車移動控制、上頂模移動控制以及上頂模冷卻水溫控制的精度得到了大幅度提升,廢品率降低至2.07%。

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