江智強(qiáng),馮碩,劉穎杰,李文博,張慶春
1.中海油能源發(fā)展股份有限公司 工程技術(shù)分公司(天津 300452)
2.中海石油(中國)有限公司 天津分公司(天津 300459)
墾利10-1油田位于我國渤海灣南部海域,勘探實(shí)踐表明,墾利凹陷內(nèi)發(fā)育有豐富的中孔中滲油氣藏,具有良好的開發(fā)前景,且儲(chǔ)層埋藏較深,主要集中在古近系沙河街地層[1]。但在前期的探井作業(yè)中發(fā)現(xiàn),墾利10-1 油田沙河街組地層容易坍塌、井壁穩(wěn)定性差、井下復(fù)雜情況多,起下鉆效率低[2]。為此,在設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)目的儲(chǔ)層在沙河街組的井采用了“339.73 mm(13?″)表層套管+244.48 mm(9?″)技術(shù)套管+177.80 mm(7″)尾管”的3層井身結(jié)構(gòu)[3]。經(jīng)過墾利10-1 油田前期4 口井鉆井作業(yè)的摸索和經(jīng)驗(yàn)積累,發(fā)現(xiàn)在保證作業(yè)安全的前提下,通過使用海水膨潤土漿深鉆技術(shù)、改進(jìn)型PEC鉆井液體系及等壁厚馬達(dá)與水力振蕩器配合深鉆技術(shù),能夠適當(dāng)加深部分沙河街井的二開311.15 mm(12?″)井眼深度,提出了簡(jiǎn)化儲(chǔ)層在沙河街地層且井深在3 100 m以內(nèi)井身結(jié)構(gòu)的設(shè)想,首次實(shí)現(xiàn)了二開井眼一次性鉆穿明化鎮(zhèn)組、館陶組、東營組和沙河街組4套不同地層。
通過在墾利10-1 油田嘗試應(yīng)用,已有10 口井順利完成井身結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化,將設(shè)計(jì)需要三開完鉆的井,提前到二開完鉆,規(guī)避了下177.80 mm尾管作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),簡(jiǎn)化了作業(yè)步驟,縮短了鉆井作業(yè)周期,有效降低了作業(yè)費(fèi)用,經(jīng)濟(jì)效益顯著,值得進(jìn)一步推廣應(yīng)用。
墾利10-1 構(gòu)造位于萊北的低凸起南界大斷層下降盤,沙河街組的構(gòu)造特征為受萊北1 號(hào)邊界大斷層控制繼承性發(fā)育的半背斜構(gòu)造,其內(nèi)部被北東向、北西向斷層分割成多塊斷塊,構(gòu)造為南低北高,地層向東、西、南3方面下傾;明化鎮(zhèn)組、館陶組斷裂系統(tǒng)十分發(fā)育,為復(fù)雜的斷塊構(gòu)造[4]。
墾利10-1 油田揭示地層自上而下分為第四系的平原組,新近系的明化鎮(zhèn)組和館陶組,古近系的東營組和沙河街組。明化鎮(zhèn)組又細(xì)分為明上段和明下段,沙河街組又細(xì)分為沙一段、沙二段和沙三段,含油層位主要發(fā)育于新近系的明化鎮(zhèn)組明下段和古近系的沙河街組沙三段[5]。
通過對(duì)墾利10-1 油田已鉆部分探井井身結(jié)構(gòu)及各井段復(fù)雜情況的統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn):探井鉆遇的復(fù)雜情況主要包括遇阻遇卡、頻繁憋壓、抬鉆具、縮徑、返出大量泥團(tuán)和井壁掉塊等,并且在平原組、明化鎮(zhèn)組、館陶組、東營組和沙河街組均有不同的井出現(xiàn)復(fù)雜情況。
通過對(duì)已鉆井井身結(jié)構(gòu)、復(fù)雜情況及井壁穩(wěn)定性分析可知:墾利10-1油田地層孔隙壓力總體上屬于正常靜水壓力系統(tǒng);各地層均含不同程度泥巖,上部地層泥巖成巖性較差、水化膨脹性較強(qiáng);下部地層砂泥巖互層較多且砂泥膠結(jié)強(qiáng)度不高,泥巖水化引起局部膨脹;沙三段探井采用215.9 mm(8?")井段完鉆的井,作業(yè)效率低,起鉆困難。
通過上述地質(zhì)特征及已鉆探井復(fù)雜情況分析,為井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了地質(zhì)基礎(chǔ)及現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。
在初期勘探評(píng)價(jià)階段,三開井身結(jié)構(gòu)能夠完全滿足海上鉆井安全,并實(shí)現(xiàn)勘探開發(fā)要求[6]。但隨著墾利10-1區(qū)塊勘探開發(fā)腳步不斷邁進(jìn),鉆完井提速提效和經(jīng)濟(jì)高效開發(fā)的需求也越來越迫切,此時(shí)井身結(jié)構(gòu)方面存在一些優(yōu)化空間[7]。通過現(xiàn)場(chǎng)鉆井經(jīng)驗(yàn)表明,目前采用的三開井身結(jié)構(gòu)主要存在以下問題:①開次較多,每開次完鉆需要作業(yè)時(shí)間過多,若優(yōu)化一層井身結(jié)構(gòu),可減少總鉆井周期15%以上;②套管層次多,套管用量大,成本過高。因此,為了提高鉆完井效率,增加經(jīng)濟(jì)收益,有必要對(duì)后續(xù)該區(qū)塊開發(fā)井的井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。
井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化的任務(wù)是優(yōu)化套管下入層次、下入深度以及優(yōu)化鉆頭與套管尺寸[8]。而其中重要內(nèi)容是套管的層數(shù)設(shè)計(jì),套管層數(shù)設(shè)計(jì)須有效封固鉆井過程中鉆遇的必封點(diǎn),降低下部施工可能遇到的井壁穩(wěn)定等風(fēng)險(xiǎn),保證井下安全,縮短鉆井周期[9]。套管層數(shù)設(shè)計(jì)主要受到儲(chǔ)層壓力、儲(chǔ)層地質(zhì)特征以及現(xiàn)有鉆井工藝水平等限制[10],同時(shí)還需兼顧考慮鉆柱強(qiáng)度、套管下入校核等問題。為此,在明確了井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)后,對(duì)已鉆井進(jìn)行三壓力剖面情況、鉆柱強(qiáng)度、套管下入校核分析。
根據(jù)墾利區(qū)塊前期地質(zhì)勘探及實(shí)鉆經(jīng)驗(yàn),將三開井身結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化為二開井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),簡(jiǎn)化后的鉆頭尺寸為Φ406.4~311.2 mm,套管尺寸為Φ339.7~244.5 mm。優(yōu)化前后的井身結(jié)構(gòu)如圖1、圖2 所示。優(yōu)化前后的井身結(jié)構(gòu)區(qū)別在于,優(yōu)化后使用311.15 mm鉆頭直接完鉆,減少一開井身結(jié)構(gòu),有利于縮短鉆井周期,減少鉆井費(fèi)用,降低鉆井投入總成本。
圖1 優(yōu)化前的井身結(jié)構(gòu)
圖2 優(yōu)化后的井身結(jié)構(gòu)
目標(biāo)區(qū)塊已鉆探井地層三壓力曲線如圖3 所示,整個(gè)區(qū)塊都處于正常壓力系統(tǒng)。垂深855 m 處存在坍塌壓力突增的異常點(diǎn),但已鉆井在該點(diǎn)處并未發(fā)生坍塌、漏失等現(xiàn)象,且井眼擴(kuò)大率正常。
圖3 已鉆探井地層三壓力曲線
在起下鉆的過程中,井底會(huì)產(chǎn)生一定的抽汲壓力和激動(dòng)壓力,此時(shí)井內(nèi)有效液柱壓力當(dāng)量密度為[11]:
有效液柱壓力當(dāng)量密度ρmE應(yīng)當(dāng)小于或等于該井段中最小地層破裂壓力密度ρfmin。即:
考慮到地層破裂壓力存在誤差,附加安全系數(shù)Sf,則套管裸露段底界(必封點(diǎn)深度)為:
式中:ρpmax為最大地層壓力當(dāng)量密度,g/cm3;Sw為最大抽汲壓力當(dāng)量密度,g/cm3;Sg為最大激動(dòng)壓力當(dāng)量密度,g/cm3;Sf為地層破裂安全增值當(dāng)量密度,g/cm3。
根據(jù)已鉆探井的三壓力計(jì)算,證明了明化鎮(zhèn)至沙河街組具備同一裸眼段實(shí)施的可行性。
以設(shè)計(jì)井中井深最深,井斜最大的B37 井為例計(jì)算,在同等條件下,采用優(yōu)化井身結(jié)構(gòu),使用139.7 mm新鉆桿,比傳統(tǒng)三開井身結(jié)構(gòu)使用127 mm鉆桿,鉆具抗拉余量提升300 kN 左右,鉆具安全性更高。計(jì)算結(jié)果如圖4、圖5所示。裸眼段摩阻系數(shù)從0.2~0.35 分別計(jì)算下套管工況時(shí)的鉤載大小,套管下到位時(shí)鉤載余量充足,套管可以依靠自重正常下入到位,如圖6所示。
圖4 井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化前鉆桿有效拉力
圖5 井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化后鉆桿有效拉力
圖6 不同摩阻系數(shù)下套管鉤載
墾利10-1 油田淺部明化鎮(zhèn)地層主要為褐灰色黏軟泥巖,活性泥巖黏土礦物質(zhì)含量高達(dá)20%~50%,大段的活性泥巖極容易水化膨脹[12]。根據(jù)前期作業(yè)經(jīng)驗(yàn),如果使用泥漿鉆進(jìn),返出的巖屑容易產(chǎn)生“泥球”,堆積在泥漿返出口,影響作業(yè)時(shí)效[13]。為此,二開上部井段采用了海水開路鉆進(jìn)加海水膨潤土漿深鉆技術(shù),盡可能使巖屑分散,沖刷井壁,增加井眼擴(kuò)大率,并大幅提升上部地層機(jī)械鉆速,提高起下鉆效率,進(jìn)而縮短二開井眼裸露時(shí)間,降低井壁坍塌風(fēng)險(xiǎn),具體數(shù)據(jù)見表1。
表1 墾利10-1油田膨潤土漿轉(zhuǎn)化為泥漿深度及機(jī)械轉(zhuǎn)速
面對(duì)墾利10-1 油田沙河街地層容易坍塌的難題,在初期鉆井設(shè)計(jì)中采用了渤海油田最常用的“海水/膨潤土漿(一開)+PEC體系(二開)+PEM體系(三開)”的三段式鉆井液體系,通過利用PEM 體系的“強(qiáng)抑制”性能,支撐穩(wěn)定易坍塌的沙河街地層。但是PEM 體系的“強(qiáng)抑制”會(huì)造成上部井段井壁過硬,使得起下鉆比較困難。針對(duì)這一問題,對(duì)傳統(tǒng)PEC 鉆井液體系進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)實(shí)驗(yàn),引入PF-HAS(氨基硅醇)替代PF-JMH-YJ(有機(jī)正電膠),PFHAS是以聚胺抑制劑為基礎(chǔ)加入硅羥基,HAS中的Si-OH 結(jié)構(gòu)與黏土礦物中的Si-OH 結(jié)構(gòu)縮聚成Si-O-Si結(jié)構(gòu),在黏土表面形成疏水層,阻止黏土水化,與傳統(tǒng)有機(jī)正電膠相比,提高了鉆井液抑制性,同時(shí)避免了井壁過硬和鉆井液黏度過高的現(xiàn)象(圖7)。室內(nèi)熱滾實(shí)驗(yàn)證明,HAS的加入對(duì)原PEC鉆井液體系的流變性及濾失量無明顯影響,具體數(shù)據(jù)見表2。同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際鉆進(jìn)作業(yè)中,未出現(xiàn)泥球、倒滑眼憋扭矩等復(fù)雜現(xiàn)象,鉆井液性能穩(wěn)定。
表2 加入HAS后鉆井液的性能變化情況
圖7 使用鉆井液后巖石親水性實(shí)驗(yàn)
同時(shí)為解決井深增加、鉆井液攜巖能力差的問題,在原PEC鉆井液基礎(chǔ)上優(yōu)選使用提切降濾失劑PF-VIF 來替代原有的RS-1和XC,使得改進(jìn)型PEC體系提高鉆井液切力的同時(shí),黏度更容易調(diào)節(jié)控制。改進(jìn)后的鉆井液性能結(jié)果見表3。
表3 加入VIF后鉆井液流變性變化情況
根據(jù)鉆井液優(yōu)化研究,形成了最終的新型鉆井液體系,其基礎(chǔ)配方為:3% 海水膨潤土漿+0.25%NaOH+0.3%Na2CO3+0.25%PAC-HV+0.25%PACLV+1.5%VIF+2%LSF+1%PLH+4%HTC+1.5%HAS,通過動(dòng)態(tài)污染實(shí)驗(yàn)對(duì)改進(jìn)型鉆井液進(jìn)行滲透率恢復(fù)值評(píng)價(jià)。由表4 可以看出,巖心污染后滲透率恢復(fù)值高達(dá)71.3%,切片后滲透率恢復(fù)值達(dá)92.1%,鉆井液體系對(duì)儲(chǔ)層具有很好的油氣層保護(hù)效果。
表4 優(yōu)化后鉆井液儲(chǔ)層保護(hù)實(shí)驗(yàn)
通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)鉆,首次成功實(shí)現(xiàn)了使用一套鉆井液體系一次性鉆穿明化鎮(zhèn)組、館陶組、東營組和沙河街組4 套不同巖性特征地層的目的,鉆進(jìn)及起下鉆過程十分順利,鉆井時(shí)效大幅度提升,取得了良好的應(yīng)用效果。
簡(jiǎn)化井身結(jié)構(gòu),在解決了井壁穩(wěn)定性的問題后,面臨的另一個(gè)挑戰(zhàn)就是長裸眼段的井眼軌跡控制。目前,在定向工具方面,海上油田常用的是馬達(dá)鉆具和旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆具。但是隨著井深的增加,常規(guī)馬達(dá)鉆具經(jīng)常出現(xiàn)工具面不穩(wěn)定、托壓嚴(yán)重、定向滑動(dòng)困難等問題。采用水力振蕩器配合馬達(dá)深鉆,可以有效解決深部地層馬達(dá)滑動(dòng)過程中出現(xiàn)的鉆柱托壓?jiǎn)栴},使鉆壓有效傳遞到鉆頭上,減少底部鉆具黏附卡鉆等復(fù)雜情況發(fā)生,大大節(jié)約鉆井成本。
根據(jù)軟件進(jìn)行模擬,計(jì)算水力振蕩器不同閥盤尺寸對(duì)應(yīng)的泵壓數(shù)據(jù),再由現(xiàn)場(chǎng)泵況選擇適合的閥盤尺寸。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)鉆情況,203.20 mm 水力振蕩器311.15 mm 井眼中鉆井效果如圖8 所示。水力振蕩器配合馬達(dá)深鉆相對(duì)于常規(guī)馬達(dá)鉆進(jìn),平均機(jī)械鉆速提高36.6%,有效解決了深層滑動(dòng)造斜過程中馬達(dá)產(chǎn)生的托壓?jiǎn)栴},大幅提高鉆井時(shí)效。
圖8 不同井下工具機(jī)械鉆速對(duì)比
井身結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化技術(shù)已經(jīng)在墾利10-1 油田成功實(shí)施了10口井,作業(yè)效率和井下安全得到了大幅度提升,效果顯著。據(jù)統(tǒng)計(jì),墾利10-1 油田A/B 平臺(tái)前期共有4 口井深在3 100 m 以內(nèi)的井使用了三層井身結(jié)構(gòu),平均單井鉆井工期為13.58 d;有10 口井使用了優(yōu)化后的兩層井身結(jié)構(gòu),平均單井鉆井工期為11.35 d??梢钥闯?,經(jīng)過井身結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化,平均每口井可節(jié)省工期2.23 d。目前墾利10-1油田經(jīng)過井身結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化的10口井,累計(jì)節(jié)省工期22.3 d,節(jié)省費(fèi)用2 899萬元,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益(圖9)。
圖9 二開、三開井身結(jié)構(gòu)工期對(duì)比
1)以墾利10-1 區(qū)塊地質(zhì)特征及已鉆探井情況統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ),通過三壓力曲線必封點(diǎn)位置驗(yàn)證、鉆具強(qiáng)度及不同摩阻系數(shù)下套管下入鉤載,對(duì)優(yōu)化后的二開井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行可行性分析,制定井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,滿足墾利區(qū)塊的經(jīng)濟(jì)開發(fā)需求。
2)通過使用海水膨潤土漿開路深鉆技術(shù),有效擴(kuò)大井眼直徑,充分釋放機(jī)械鉆速,提高了作業(yè)效率;改進(jìn)優(yōu)化PEC 鉆井液體系,使用一套鉆井液體系一次性鉆穿明化鎮(zhèn)、館陶組、東營組和沙河街4套不同的地層,成功解決了墾利10-1油田沙河街地層容易坍塌的問題;配合使用等壁厚馬達(dá)加水力振蕩器深鉆技術(shù),順利完成深部定向井井眼軌跡控制。
3)墾利10-1油田已優(yōu)化井身結(jié)構(gòu)的井共10口,可行性研究及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果表明,優(yōu)化后井身結(jié)構(gòu)滿足鉆完井作業(yè)要求,可有效提高作業(yè)效率,累計(jì)節(jié)約工期22.3 d,累計(jì)節(jié)省費(fèi)用達(dá)2 899萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著,具有良好的應(yīng)用前景,值得進(jìn)一步推廣。