鄭磊(山東魯碧建材有限公司,山東 濟南 271104)
我公司一臺Φ3.5m×13m球磨機,主減速機為中心傳動方式。主減速機作為球磨生產(chǎn)系統(tǒng)最關鍵的運行設備之一,必須要有足夠的承載能力和運行的可靠性。因此減速機內(nèi)部溫度保護顯得尤為關鍵,若是內(nèi)部軸瓦出現(xiàn)溫度保護不靈敏情況導致減速機出現(xiàn)故障,檢修難度大、檢修費用高、檢修周期長,對全廠的生產(chǎn)會造成較大影響。
該生產(chǎn)線自運行10年以來,主減速12路軸瓦溫度只能通過現(xiàn)場12路巡檢儀顯示。該儀表不能輸出4~20mA信號,因此上位機不能進行顯示,中控操作人員不能及時掌握設備運行狀態(tài)。該巡檢儀只能實現(xiàn)當任何一路達到設定值時候,輸出一個綜合故障,引發(fā)油站重故障,磨機跳停。具體是哪一路出現(xiàn)問題,只能進行細致排查。多路巡檢儀接線處是端子插頭,容易出現(xiàn)松動,有時候會出現(xiàn)接觸不良情況,導致磨機跳停。當跳停時候,只能對12路進行認真檢查,故障排查時間較長,而且存在不確定軸瓦溫度高是自身原因還是溫度波動引起的弊端。同時多路巡檢儀的溫度顯示是輪巡顯示,間隔20s顯示下一路溫度,顯示不直觀,給員工巡檢帶來不便。如何讓減速機溫度在中控顯示,而且溫度顯示準確、信號波動小,現(xiàn)場能夠直觀顯示12路溫度,是我們需要解決的問題。
為了實現(xiàn)現(xiàn)場溫度在中控顯示,中控操作人員實時監(jiān)控主減速機內(nèi)部溫度,通過WINCC歸檔,實現(xiàn)對減速機溫度歷史查詢,提高對重點設備的管控力度,進一步降低現(xiàn)場點檢人員的巡檢強度。
原來減速機12路測量溫度經(jīng)三線制輸出后到測溫端子排。
(1)常規(guī)思路:可以在現(xiàn)場增加12個溫度變送器,將Pt100信號轉為4~20mA信號,將該信號引至PLC模擬量輸入模塊。但是從現(xiàn)場端子到PLC控制室,線纜需要120m左右,而且進入配電室后,有高壓電機水阻柜和高壓柜,低壓動力電纜也較多,有可能會有信號干擾,造成溫度波動較大,改造后可能達不到預期效果。
(2)現(xiàn)場增加PLC控制系統(tǒng),將現(xiàn)場溫度信號進入CPU進行處理后,通過新加PLC與現(xiàn)在的西門子400PLC進行通信,可以有效杜絕信號干擾問題。在選擇CPU的問題上,我們本著投資少、操作簡單、通信便捷、信號傳輸穩(wěn)定的原則,首先選擇以太網(wǎng)或者S7通信,其次是兼容性的問題,因SR20、SR40等系列CPU標配PROFINET接口,支持多種通信協(xié)議,可與PLC、上位機等連網(wǎng)通信,最終選用西門子SR20系列。
現(xiàn)場增加小配電柜一個,CPU采用西門子SR20,擴展模塊直接采用對應該CPU的RTD測溫模塊:EM AR04(4AI RTD),每個模塊可以采集4路模擬量輸入,因此需要3個該型號的模塊即可?,F(xiàn)場硬線連接線見圖1,系統(tǒng)塊組態(tài)見圖2。
圖1 現(xiàn)場硬線連接線
圖2 系統(tǒng)塊組態(tài)
因為我們采用的是RTD模擬量輸入模塊,輸入的是電阻信號,將測得的整數(shù)變量經(jīng)過數(shù)值轉換后除以10即可得到實際溫度顯示值。部分編程內(nèi)容見圖3。
圖3 RTD模擬量輸入模塊部分編程內(nèi)容
由此實現(xiàn)了對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集,通過圖3程序實時監(jiān)控,我們看到第一路(AIW16)、第二路(AIW18)溫度為44.7和46.5,顯示穩(wěn)定。下一步重點是實現(xiàn)S7-400PLC與SR20的通信,讓400CPU讀取遠程SR20處理的數(shù)據(jù)。
在STEP7編程軟件內(nèi),進入組態(tài)網(wǎng)絡,找到1#qiumo,插入新連接,連接類型建立S7連接。并為S7-400 CPU減速機油站設置IP地址。
SR20以太網(wǎng)口的設置可以通過SR20專用編程軟件STEP 7-Micro/WIN SMART,該編程軟件與S7-200編程軟件類似,編程語言較簡單。
網(wǎng)絡配置已經(jīng)完成后,在S7-400中可以通過SFB/FB14"GET"從遠程CPU中讀取數(shù)據(jù),通過SFB/FB 15"PUT"向遠程CPU寫入數(shù)據(jù)。在S7-400中插入系統(tǒng)功能塊SFB14、SFB15。建立功能FC500,調用SFB14、SFB15,建立對應的背景數(shù)據(jù)塊DB18、DB17,填寫上對應地址即可。
在通信中,PUT和GET要在控制輸入REQ的上升沿處啟動SFB,即將寫入/讀取的區(qū)域和數(shù)據(jù)將被發(fā)送到伙伴CPU。因此,我們寫了一個中斷程序,M118.5為200ms的脈沖,每200ms,調用一次SFB14和SFB15,見圖4。
圖4 中斷程序
因S7-400沒有V區(qū),需要手動建立DB1來代替。即在SR20中的V區(qū)對應S7-400的DB1數(shù)據(jù)塊,這個時候用指針訪問一個數(shù)據(jù)塊,必須要指定該數(shù)據(jù)塊,數(shù)據(jù)類型為實數(shù)類型數(shù)據(jù),比如本通信中的P#DB1.DBX0.0 BYTE 56。這樣就建立了S7-400中DB1.DBD0-DB1.DBD56與SR20中VD0-VD56的讀取映射關系。通過以上步驟,我們通過S7通信實現(xiàn)了S7-400與SR20數(shù)據(jù)讀寫。同時,現(xiàn)場球磨機磨頭、磨尾大瓦溫度只能中控顯示,而在現(xiàn)場不能查看大瓦溫度,在S7-400程序里面增加程序段,將四個溫度數(shù)據(jù)寫到DB20中,SR20即可接收到相應的數(shù)據(jù)。程序段見圖5。
圖5 在S7-400程序里面增加的程序段
為了實現(xiàn)直觀顯示12路溫度數(shù)據(jù),我們在現(xiàn)場增加觸摸屏,型號TK6071iQ。該觸摸屏分辨率為800×600,供電電源10.5-28VDC。通過COM2:RS-485 2W/4W,可與SR20通信。觸摸屏畫面制作、變量連接,可以通過EasyBuilder Pro軟件實現(xiàn)。通過U盤下載到觸摸屏即可。我們還利用威綸通觸摸屏,增加趨勢畫面,動態(tài)掌握12路減速機溫度趨勢變化情況,見圖6。
圖6 減速機溫度趨勢畫面
S7-400讀取遠程SR20數(shù)據(jù)后,我們可以直接在WINCC上建立變量,通過編輯后顯示球磨機減速機內(nèi)部溫度。
通過改造,球磨主減速內(nèi)部12路軸瓦溫度在觸摸屏上得到了直觀的顯示,同時原來只能在中控顯示的球磨磨頭、磨尾球面瓦溫度也能夠在觸摸屏上顯示。球磨機系統(tǒng)重要的監(jiān)控參數(shù)都能夠在現(xiàn)場和中控顯示,進一步提高了我們對現(xiàn)場重點設備、重點參數(shù)的預知預控能力。通過再400程序內(nèi)編寫保護程序,當某一路溫度超過60℃后,延時5s主機設備跳停,既可以解決溫度波動引起主機誤動作跳停,又對主機保護更加準確。改造后,測溫系統(tǒng)顯示準確,運行可靠,大大減少了主機設備的停機次數(shù),具有較好的推廣前景。