浙江浙能金華燃機(jī)發(fā)電有限責(zé)任公司 何飛德 盧宏建 應(yīng) 飛
常山燃機(jī)#1余熱鍋爐為NG-M701F4-R型,三壓、再熱、臥式、無補(bǔ)燃、自身除氧、自然循環(huán)燃機(jī)余熱鍋爐,鍋爐整體向下膨脹脹。#1機(jī)組2014年投產(chǎn)至今累計(jì)運(yùn)行約5500h,啟停330次,中壓再熱主汽溫度約為568℃,壓力約為4.05MPa。2020年初#1爐啟動(dòng)過程中再熱主汽疏水管泄漏,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)隔離閥前直管段與彎頭的焊接接頭處斷裂。疏水直管段材質(zhì)為SA335P91,規(guī)格為φ60.3mm×5.54mm;彎頭材質(zhì)為SA234WP91,規(guī)格為90°LR彎頭2”-Sch80。為明確焊口失效原因,對(duì)失效部件斷口形貌的宏觀檢查,部件進(jìn)行光譜、金相、硬度檢驗(yàn)分析。
中再熱主汽疏水管泄漏部位位于疏水直管段與第二個(gè)90°彎頭出口對(duì)接焊縫處開裂(圖2),裂紋在焊縫與彎頭熱影響區(qū)之間的區(qū)域擴(kuò)展,裂穿整根管,外觀形貌見圖3所示。直管道與彎頭母材內(nèi)外壁有輕微的氧化皮層,管壁無明顯減薄、內(nèi)部無裂紋,斷口形貌顯示靠近彎頭內(nèi)側(cè)下方位置有陳舊的銹蝕痕跡,而斷口其余部分較為新鮮仍有金屬光澤。初步判斷,開裂起始于彎頭內(nèi)側(cè)下方位置,擴(kuò)展至整個(gè)焊口,最后撕裂斷開。
圖1 現(xiàn)場照片
圖2 管道布置示意圖
圖3 外觀形貌
#1爐中壓再熱器2出口蒸汽集箱疏水管斷口下游約0.5米位置有1處金屬抱箍,且鎖緊(圖4),形成一個(gè)相對(duì)死點(diǎn),在余熱鍋爐啟停過程中,主管道帶動(dòng)疏水管產(chǎn)生膨脹位移時(shí),該位置疏水管水平、垂直方向自由膨脹移動(dòng)受限。冷熱態(tài)對(duì)中壓再熱器2出口蒸汽集箱水平、垂直方向位移量檢測,水平沿介質(zhì)流向最大位移量約5cm。
圖4 抱箍支架型式
對(duì)失效位置部件-直管道、彎頭、焊縫進(jìn)行材質(zhì)及成分分析,其合金元素成分的檢測結(jié)果符合國標(biāo)10Cr9Mo1VNbN的要求,焊接材料和母材屬于同種材質(zhì)焊接。直管段、彎頭、焊縫中各元素成分分別為:C 0.08/0.1/0.11、Mn 0.5/0.4/0.55、Si 0.3/0.35/0.23、Cr 9.15/8.82/8.67、Mo 0.86/0.91/0.88、V 0.22/0.18/0.2、Nb 0.09/0.08/0.08、P 0.006/0.01/0.005、N 0.04/0.05/0.05、Ni 0.1/0.3/0.2。
對(duì)斷口的起始處、撕裂處及彎頭分別取樣做金相分析。斷口起始處的金相組織不佳,馬氏體晶粒十分粗大,在基體中發(fā)現(xiàn)有大塊的鐵素體(圖5a),會(huì)導(dǎo)致焊縫韌性下降。在斷口附近存在橫向的微裂紋(圖5b),穿晶開裂,說明管材受到拉應(yīng)力。斷口撕裂處的金相組織不佳,馬氏體晶粒十分粗大,在基體中也發(fā)現(xiàn)有大塊的鐵素體,以及一些凝固晶界(圖6),上述特征都會(huì)導(dǎo)致焊縫韌性下降。
圖5 斷口起始處金相
圖6 斷口撕裂處金相
對(duì)失效部件-焊縫顯微硬度檢測。初始斷口附近的焊縫組織硬度非常高,最高值達(dá)到440HV(約為415HBW)。DL/T 869-2012規(guī)定:T/P91鋼焊縫硬度不超過母材布氏硬度值加100HBW,且不超過300HBW。檢測結(jié)果顯示,初始斷口附近的焊縫組織硬度超標(biāo)。
對(duì)失效部件-彎頭顯微硬度檢測,從外壁到內(nèi)壁逐漸升高,最高值達(dá)到261HV(約為248HBW)。根據(jù)ASME鍋爐及壓力容器規(guī)范第II卷A篇2007版規(guī)定:中、高溫用鍛制碳鋼和合金鋼管道配件用的SA234WP91,最高硬度為248HBW。檢測結(jié)果顯示,彎頭硬度最高值已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的上限。
由上述失效部件位置管道、彎頭、焊縫化學(xué)成分、理化、硬度檢驗(yàn)結(jié)果可知,管道、彎頭的化學(xué)成分、雜質(zhì)物含量、顆粒度及顯微組織基本滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,而焊縫及熱影響區(qū)的硬度、晶粒度存在異常,且斷裂焊縫及熱影響區(qū)硬度大幅超過標(biāo)準(zhǔn)值(最高達(dá)415HBW)。經(jīng)查閱該焊口原始焊接相關(guān)檢驗(yàn)資料,射線檢測報(bào)告顯示合格,但未發(fā)現(xiàn)焊后硬度檢測數(shù)據(jù),考慮該管段的運(yùn)行最高運(yùn)行溫度568℃,按照TP91材質(zhì)特性,不可能由鍋爐運(yùn)行溫度過高導(dǎo)致,且附近母材硬度正常??赏茢喑觯夯〞r(shí)直管段和彎頭對(duì)接焊后,未對(duì)焊縫進(jìn)行消除應(yīng)力、降硬度的焊后熱處理,故焊縫融合線附近區(qū)域會(huì)存在較大的殘余應(yīng)力[1],且在距熔合線一定距離處應(yīng)力將達(dá)到最大值,這與焊縫中裂紋沿平行于熔合線方向擴(kuò)展吻合。
中再熱主汽疏水管斷裂焊縫下游安裝的金屬抱箍+支架結(jié)構(gòu)實(shí)際上固定了管道的豎直向自由度和一個(gè)水平向自由度,僅保留了管道軸向1個(gè)水平方向的自由度。因再熱蒸汽管道運(yùn)行溫度較高,產(chǎn)生的膨脹量較大,而采用上述簡易導(dǎo)向支架將會(huì)導(dǎo)致管道膨脹受阻。另外#1余熱鍋爐是燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組配套調(diào)峰發(fā)電鍋爐,每年的機(jī)組啟停次數(shù)多達(dá)130次,經(jīng)過長期重復(fù)性的啟停,該焊縫會(huì)逐漸產(chǎn)生應(yīng)力疲勞。
在基建期間,鍋爐范圍內(nèi)壓力管道主要由鍋爐廠配套設(shè)計(jì)和提供,針對(duì)小口徑管道的設(shè)計(jì)、安裝、檢驗(yàn),容易被設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理、業(yè)主所忽視,較多的小口徑管道都沒有納入的鍋爐廠或設(shè)計(jì)院的配套設(shè)計(jì)范圍,導(dǎo)致現(xiàn)場布局、安裝合理性存在差異。
本次#1爐中壓再熱主汽疏水管焊縫及熱影響區(qū)硬度大幅超過標(biāo)準(zhǔn)值上限,焊縫處韌性差是造成開裂的內(nèi)部原因,管道抱箍阻礙膨脹受阻在重復(fù)的啟停后產(chǎn)生應(yīng)力疲勞是造成開裂的外部原因。
更換受損的管件,焊接、后焊嚴(yán)格TP91材料焊接工藝、焊后熱處理應(yīng)嚴(yán)格按照DLT86《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》執(zhí)行;將斷裂焊縫下游安裝的金屬抱箍+支架結(jié)構(gòu)改為彈簧吊架形式以滿足管道的自由膨脹;嚴(yán)格按照DL/T438《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》要求,做好TP91管道焊縫的硬度、射線預(yù)防性定期檢測;建議將金屬技術(shù)監(jiān)督范圍內(nèi)的管道,特別是小口徑管道應(yīng)納入主機(jī)廠配套設(shè)計(jì)范圍,設(shè)計(jì)、安裝、檢驗(yàn)應(yīng)等同于主管道進(jìn)行管理。