杜雪雷,韓東東,李大偉,陳建宏,喬中山
(1. 中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術分公司,天津 300452;2. 中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300452)
井眼側(cè)鉆技術常用于鉆井過程中井眼軌跡發(fā)生較大偏差,不能滿足中靶需求,處理井漏、掉塊、卡鉆復雜情況及事故,生產(chǎn)井投產(chǎn)后產(chǎn)量降低、產(chǎn)能下降,評價油田地質(zhì)儲量等情況[1-4]。通常井眼側(cè)鉆技術可以分為套管內(nèi)側(cè)鉆和裸眼側(cè)鉆兩大類,對于套管內(nèi)側(cè)鉆主要是下入斜向器,通過磨銑工具對套管進行開窗側(cè)鉆;裸眼側(cè)鉆又可以分為裸眼斜向器側(cè)鉆、裸眼懸空側(cè)鉆和裸眼水泥塞側(cè)鉆作業(yè)。裸眼側(cè)鉆是鉆井過程中盡快解除井下事故和節(jié)約勘探成本行之有效的重要手段[5]。
對于裸眼側(cè)鉆作業(yè),首選水泥塞側(cè)鉆。在水泥石強度無法滿足側(cè)鉆要求、重注水泥塞時間長、水泥石強度無法保障的情況下,綜合考慮成本與時效因素而選擇懸空側(cè)鉆。在以往的作業(yè)中,裸眼側(cè)鉆大多為同尺寸鉆頭側(cè)鉆,而對于欠尺寸鉆頭裸眼懸空側(cè)鉆技術所用甚少。龍崗69井在處理牙輪落井事故中,采用了下套管后,欠尺寸鉆頭裸眼側(cè)鉆技術[6]。與之相比,本井的問題在于水泥塞強度低,不能作為鉆頭的有效支點,增加了作業(yè)難度;同時,海上時效要求高,在水泥塞無承壓情況下,懸空側(cè)鉆更有利于節(jié)約鉆井工期。
A1井為渤海火成巖較發(fā)育的一口開發(fā)井,該井自上而下將鉆遇的地層為:第四系平原組、新近系明化鎮(zhèn)組和館陶組、古近系東營組和沙河街組。其中東營組東一段、東二段、沙河街組沙二段火成巖發(fā)育,主要為玄武巖、凝灰?guī)r、凝灰質(zhì)泥巖、凝灰質(zhì)細砂巖等?;鸪蓭r地層裂縫發(fā)育,存在較多微裂隙,吸水后易發(fā)生井壁失穩(wěn),實鉆過程中存在卡、漏、涌等風險,同時該井東營組鉆遇火山通道,火成巖更加發(fā)育。
A1井是一口目的層為沙二段、完鉆井深在沙三段的定向井。二開φ311 mm(12-1/4″)井眼中完井深3 212 m,地層為東二上段;三開φ215.9 mm (8-1/2″)井眼分別鉆進至3 270 m、3 316 m、3 376 m發(fā)生失返性漏失,鉆井期間持續(xù)有不同程度的井下漏失,泵入各種濃度堵漏鉆井液12次,共計151 m3,全井段累計漏失鉆井液1 910 m3。先后使用9套鉆進鉆具,其中第9套鉆具鉆進至4 027 m鉆具發(fā)生斷裂,落魚長度3 377 m,進行多次打撈,無法打撈成功。決定電纜下入爆炸切割工具至3 845 m,進行爆炸切割,切割后上部井段下入φ177.8 mm(7″)尾管,封固上部漏失地層,然后使用φ152.4 mm(6″)鉆頭進行側(cè)鉆,避開底部落魚,重新鉆進至完鉆井深。
側(cè)鉆的關鍵是側(cè)鉆點的選擇,懸空側(cè)鉆點一般選擇在井眼軌跡增斜或穩(wěn)斜、地層穩(wěn)定、可鉆性好的井段[7]。根據(jù)錄井圖顯示,本井從3 676 m開始以砂泥巖互層為主,砂泥巖互層井壁易出現(xiàn)鋸齒狀,但東營組地層較硬,井眼相對較規(guī)則。原井眼從3 714 m到4 027 m井段無實時測斜數(shù)據(jù),馬達鉆進期間全程無滑動調(diào)整井眼軌跡,無局部全角變化率較大井段;綜合考慮鉆井成本、井眼軌跡、地層巖性、全角變化率、側(cè)鉆鉆具等因素,盡可能多地保留原井眼段,決定將φ177.8 mm(7″)尾管下至3 804 m左右,距離落魚魚頂約40 m,φ152.4 mm(6″)鉆頭出上層套管鞋后直接進行側(cè)鉆,允許側(cè)鉆窗口僅有40 m左右。
φ177.8 mm(7″)尾管固井后,裸眼井段內(nèi)會留有一定的水泥塞,φ152.4 mm(6″)鉆頭出上層套管鞋后,進行水泥塞承壓試驗,試驗合格,則進行水泥塞側(cè)鉆,優(yōu)先使用30~40 L工具面進行側(cè)鉆,從老井眼左上方分離。若不滿足側(cè)鉆強度,則使用130~150 L工具面進行懸空側(cè)鉆,從老井眼的左下方分離。
小尺寸側(cè)鉆作業(yè)受到鉆井工具、鉆井排量、泵壓等鉆井參數(shù)的限制,同時還受到機械鉆速低、井眼清潔困難、井下摩阻扭矩較大等因素的影響[8]。對于小井眼開窗側(cè)鉆、裸眼水泥塞側(cè)鉆來說,成功率相對較高;但對于裸眼井段無軌跡預留情況下,懸空側(cè)鉆則較為困難。本井使用欠尺寸鉆頭φ152.4 mm(6″)鉆頭,在大尺寸井眼φ215.9 mm(8-1/2″)井眼內(nèi)懸空側(cè)鉆,鉆頭活動空間大,鉆頭出管鞋后受到φ177.8 mm(7″)尾管及近鉆頭扶正器的影響,不易貼近井壁,對井壁進行側(cè)向切削。
在長裸眼井段,多次打撈作業(yè)會對井壁井型破壞[9]。井眼的不規(guī)則、井壁的不穩(wěn)定使得側(cè)鉆作業(yè)難度加大,甚至側(cè)鉆失敗。
A1井允許側(cè)鉆井段僅有40 m左右,而本井靶點為3 895 m,距離側(cè)鉆點僅有將近90 m,若從3 806 m側(cè)鉆成功,本井預計3 900 m防碰距離大于4 m,井眼方位數(shù)據(jù)將不受“落魚”磁干擾,而本井φ177.8 mm(7″)尾管最終下深3 803.98 m,因此φ152.4 mm(6″)井眼需要在2 m之內(nèi)造出臺階,且慢慢與老井眼遠離,保證靶點附近不受磁干擾。
在以往的側(cè)鉆過程中,側(cè)鉆成功的標志主要為:(1)通過鉆井參數(shù)分析判斷,鉆壓增大,泵壓上升,馬達工具面反轉(zhuǎn);(2)根據(jù)機械鉆速判斷,在鉆壓為3~5 t時,如鉆進比較慢(3~5 m/h)則為出現(xiàn)新井眼;(3)通過對比分析振動篩返出,巖屑砂樣明顯增多的現(xiàn)象;(4)根據(jù)MWD提供的井斜數(shù)據(jù),通過Compass 軟件判斷側(cè)鉆情況[10]。在兩種或兩種以上的標志去印證的情況下,可以有效判斷側(cè)鉆成功。
A1井受控時鉆進的影響,側(cè)鉆成功的標志不明顯,主要為:
(1)控時鉆進過程中,鉆井參數(shù)基本上能夠隨著鉆頭、馬達工作情況而發(fā)生較小范圍變化,但易受到主觀因素的影響;
(2)原井眼為旋轉(zhuǎn)鉆進,新井眼為馬達滑動鉆進,不同工況下鉆速可對比性較差,控時鉆進,鉆速0.3~0.5 m/h,鉆速上下波動的范圍不明顯;
(3)新井眼為φ152.4 mm(6")井眼,每米產(chǎn)生的巖屑量為18.2 L,每小時進尺0.3~0.8 m,產(chǎn)生巖屑量僅為5.5~14.5 L,同時受上層套管內(nèi)水泥塞的影響,使得振動篩處返出的主要為水泥屑,巖屑很少,甚至沒有;
(4)鉆具組合為常規(guī)馬達鉆具,MWD距離鉆頭24 m,若依據(jù)MWD測斜信號判斷側(cè)鉆成功,則需要近30 m井段,控時鉆進距離長,時效低。
側(cè)鉆點位于東三段,附近為淺灰色細砂巖和褐灰色泥巖為主,泥巖易發(fā)生井壁失穩(wěn),原井眼鉆井期間井下漏失嚴重,因此該井段井漏風險較大。綜合考慮井壁失穩(wěn)、井漏、井眼清潔等因素,需要泥漿具有低密度、高抑制、高封堵、高攜帶性能。因此,選用鉆井液體系為PEM體系,密度走設計下線1.36~1.38 g/cm3,在滿足攜砂的前提下降低鉆井液的循環(huán)當量密度;利用KCl,PF-JLX C,PF-COK等添加劑,維持鉀離子含量在70 000 mg/L,提高體系抑制性,增強東營組井壁穩(wěn)定性;向鉆井液中加入隨鉆堵漏、單項封堵劑等隨鉆堵漏材料,預防井下發(fā)生漏失。
本井側(cè)鉆時,鉆具幾乎全部在套管內(nèi),壓差卡鉆風險較??;在較硬地層中,馬達的造斜率要比旋轉(zhuǎn)導向高;本井在大井眼中側(cè)鉆,使用旋轉(zhuǎn)導向鉆具,鉆頭會在大井眼內(nèi)晃動,不利于鉆頭對下井壁的切削;成本方面,馬達比旋轉(zhuǎn)導向費用低。綜合考慮馬達鉆具和旋轉(zhuǎn)導向鉆具的優(yōu)缺點,決定使用馬達鉆具進行側(cè)鉆,馬達使用彎角1°的。
鉆具組合如下:φ152.4 mmPDC鉆頭+φ120.65 mm馬達(扶正套149 mm)+φ120.65 mm浮閥+φ146 mm扶正器+φ120.65 mm非磁鉆鋌+φ120.65 mmIMPULSE(MWD+LWD)+φ120.65 mm非磁鉆鋌+φ88.9 mm加重鉆桿+φ120.65 mm震擊器。
鉆穿水泥塞及套管附件至3 806 m(馬達扶正套出管鞋),做承壓測試,測試水泥強度,開排量300 L/min,加壓3 t無法穩(wěn)壓,機械鉆速在30 m/h;降排量至150 L/min,加壓4 t無法穩(wěn)壓,機械鉆速在10 m/h,此時已下探至3 806.66 m,水泥塞無強度,決定控時懸空側(cè)鉆。
懸空側(cè)鉆通常分為側(cè)鉆滑槽和控時鉆進兩部分,側(cè)鉆滑槽是采用慢提快放,井眼低邊定向劃眼的措施,讓鉆頭充分切削下井壁,形成一個與原井眼的分離趨勢[11],側(cè)鉆滑槽對于較硬的地層來說效果較差,同時本井側(cè)鉆井段僅有40 m左右,側(cè)鉆距離有限,該方法并不適用本井;因此本井選用控時鉆進,控制鉆頭在井眼的下井壁不斷切削,從井眼的低邊形成新井眼,完成側(cè)鉆。
懸空側(cè)鉆通常選在低邊的左右45°范圍內(nèi),本井側(cè)鉆井眼方位在老井眼的左側(cè),且需要降斜側(cè)鉆出去,因此選擇初始工具面為135 L(即低邊左側(cè)45°),控時鉆進參數(shù)見表1,控時進尺18.59 m,歷時40.75 h,側(cè)鉆成功。
表1 A1井側(cè)鉆鉆進參數(shù)Table 1 Drilling parameters of sidetracking in Well A1
常規(guī)的判斷方法主要有返出鉆屑的含量變化、隨鉆測量工具MWD測量的井斜與原井眼的數(shù)值變化、鉆井參數(shù)的變化等現(xiàn)象進行判定。對于本井,首先,井眼尺寸小,每米產(chǎn)生的巖屑量為18.2 L,僅相當于整個井眼容積的1.40/000;控時過程中撈取砂樣顯示只有少量地層巖屑,始終無增多趨勢,無法通過撈砂來判斷側(cè)鉆是否成功;其次,隨鉆測量工具測點距離鉆頭零長約24 m左右,無法直觀測量到新井眼數(shù)據(jù);因此只能通過分析鉆井參數(shù)的變化來判斷是否出現(xiàn)臺階、是否進入新地層。
通過對鉆井參數(shù)的分析,本井控時鉆進至3 815.44 m時,泵壓從17.2 MPa上漲至17.5 MPa,工具面從146 L逐漸反轉(zhuǎn)至159 L,然后不斷提高機械鉆速鉆進至3 819 m,泵壓不斷上漲至17.8 MPa,工具面反轉(zhuǎn)至176 L,初步判斷鉆頭已經(jīng)鉆入新地層,鉆頭切削地層的反作用力使工具面反轉(zhuǎn)。對于φ152.4 mm(6″)井眼使用的φ120.65 mm、彎角1°馬達,理論造斜率為11.3°/30 m,通過以往硬地層造斜率經(jīng)驗在(5~6) °/30 m左右,同時控時鉆進至3 825.35 m后,用排量300 L/min、鉆壓3 t做地層承壓試驗,下放時泵壓直接由3.4 MPa上升至8.5 MPa,承壓試驗成功。綜合鉆井參數(shù)、馬達造斜率和地層承壓試驗,初步判斷側(cè)鉆成功,不再控時鉆進。
實鉆數(shù)據(jù)與老井眼數(shù)據(jù)對比見表2,受到磁干擾的影響,方位數(shù)據(jù)存在誤差,實際井斜數(shù)據(jù)從3 807 m開始,逐漸從老井眼的下方分離出去。新井眼在3 815 m與老眼距離0.15 m,在3 820 m與老眼距離0.4 m,3 825 m與老眼距離0.76 m,實際控時鉆進進尺10 m左右(即3 816 m)時,鉆頭已進入新地層,側(cè)鉆成功,對于理論造斜率11.3°/30 m的立林螺桿馬達來說,實際馬達造斜率達到(6~7) °/30 m。
表2 A1井老井眼與新井眼井斜對比Table 2 Comparison of the inclination of the old wellbore and the new wellbore in Well A1
(1)在原井眼無側(cè)鉆計劃、井眼軌跡未進行預留、水泥塞強度較差的情況下,通過控時鉆進,讓鉆頭在自身重力的作用下,不斷切削原井眼下井壁,人為制造井眼臺階,能夠從原井眼的下井壁側(cè)鉆出去。
(2)對于欠尺寸鉆頭在大尺寸井眼中懸空側(cè)鉆,無法通過鉆屑含量、井斜角、方位角變化判斷是否側(cè)鉆成功時,可以通過側(cè)鉆過程中參數(shù)的變化、螺桿馬達工具的造斜率和地層承壓試驗,判斷側(cè)鉆成功。
(3)對于側(cè)鉆距離短,地層為東營組、沙河街組較硬地層,控時鉆進更有利于懸空側(cè)鉆的成功。