劉金林,范曉望,趙遠征
(1.中車青島四方機車車輛股份有限公司,山東 青島 266111;2.中機試驗裝備股份有限公司,吉林 長春 130103)
內(nèi)燃動車組常以動力包或柴油發(fā)動機為動力源,與之匹配發(fā)電機、變流器、牽引電機或變速箱等,形成不同的驅(qū)動方式,主要有3種類型:電力驅(qū)動、液壓傳動和液力傳動。在碳達峰和碳中和的浪潮下,我國已逐步淘汰內(nèi)燃動車組。但在東歐及拉丁美洲,機械傳動型內(nèi)燃動車組憑借其簡單、可靠、制造及應(yīng)用成本低廉的優(yōu)勢,仍舊在軌道交通領(lǐng)域占有一席之地。動力包與變速箱組合構(gòu)成動力傳動系統(tǒng)時,往往會帶來較大的振動和沖擊,沖擊較大時會造成動力包柴油機熄火。采用液力變矩器能夠有效減少機械傳動帶來的振動,提高傳動效率。
常規(guī)汽車的變速箱由機械換擋機構(gòu)、液力換擋機構(gòu)和液力變矩器組成[1]。軌道交通用液力傳動裝置與汽車用變速箱具有相似的結(jié)構(gòu),也包含齒輪組和變矩器。以公司研制的中美洲內(nèi)燃動車組為例,其液力傳動裝置主要組成及特點:(1)4速變速箱;(2)第一擋為機械齒輪與變矩器的混合;(3)自動換擋;(4)集成式換向裝置,帶中立位,允許以最高車速進行反拖;(5)集成式傳動油熱交換器。
內(nèi)燃動車組啟動時,柴油發(fā)動機提供動力,該動力通過萬向軸傳遞給變速箱,再由液力變矩器提供啟動牽引力。隨著車速提升,通過第一擋機械齒輪傳遞至輪對的發(fā)動機扭矩占比逐漸增加。機械齒輪之間的切換由電磁閥控制,電磁閥通過液壓方式使變速箱內(nèi)部的離合器動作。中美洲內(nèi)燃動車組牽引特性曲線見圖1。
圖1 中美洲內(nèi)燃動車組牽引特性曲線
從牽引特性曲線能夠清晰地看出液力傳動裝置產(chǎn)生的牽引力與速度之間的對應(yīng)關(guān)系。牽引力曲線共有4段,分別與變速箱內(nèi)4組齒輪相對應(yīng),不同的牽引力間存在階梯差。牽引力的階梯差是造成動車組振動和沖擊的主要原因,在牽引控制時需引起足夠的重視。
為了盡可能地減輕動車組運行中的沖擊,在液力傳動及牽引控制匹配設(shè)計中,采用牽引級位更多的司控器。中美洲內(nèi)燃動車組根據(jù)控制要求,采用七級牽引的司控器,司控器輸出信號分別對應(yīng)為A、B、C,根據(jù)二進制原則,共有8位(0%為空擋),如表1所示。
表1 七級牽引司控器輸出信號
列車制動力由輔助裝置、發(fā)動機摩擦和液力制動裝置共同提供。動力包控制器采集這3個部件的當前轉(zhuǎn)矩數(shù)據(jù),并對動力包在任一時刻的最大可能制動力進行計算。動力包控制器將計算得出的實際制動力發(fā)送給車輛制動控制單元。
制動力發(fā)揮的大小來自車輛的司控器施加的制動級位。根據(jù)所需的制動力,制動優(yōu)先通過輔助裝置和發(fā)動機摩擦來完成。如果這樣無法達到要求,那么液力制動就會啟動。輔助裝置和發(fā)動機摩擦扭矩的制動力可以利用柴油發(fā)動機來調(diào)節(jié)。通過增加或減少噴油量,柴油發(fā)動機可以對輔助裝置和發(fā)動機摩擦進行補償。
液力制動由液力變矩器產(chǎn)生,通過注油量來調(diào)節(jié),可以在車輛制動工況下作無磨耗制動,與電動車組中的再生制動類似。液力變矩器結(jié)構(gòu)如圖2所示。
P-泵輪;L-導(dǎo)輪;T-渦輪圖2 液力變矩器結(jié)構(gòu)簡圖
液力變矩器的循環(huán)圈內(nèi)充滿液體,內(nèi)燃動車組在靜止狀態(tài)下,液體也是靜止的。當列車啟動時,動力包發(fā)動機通過差速裝置帶動泵輪旋轉(zhuǎn),泵輪內(nèi)葉片帶動液力變矩器內(nèi)液體流動,流動的液體帶動渦輪旋轉(zhuǎn),液力傳動裝置對外輸出轉(zhuǎn)矩。當列車在低速工況下制動時,液力變矩器內(nèi)液體反向流動,流動的液體反向拖動渦輪旋轉(zhuǎn),在導(dǎo)輪的作用下壓入泵輪。液體在流動過程中會沖擊渦輪,渦輪吸收液體動能,并產(chǎn)生熱能。
制動力的響應(yīng)速度取決于諸多因素,例如變速箱制動器的實際狀態(tài)、發(fā)動機實際轉(zhuǎn)速、實際車速以及輔助裝置實際功率等。
液力傳動裝置與柴油發(fā)動機組裝在試驗臺上,在額定功率20%、40%……100%下進行多次運轉(zhuǎn)試驗,從最低轉(zhuǎn)速上升至額定輸出轉(zhuǎn)速,評估裝置輸出轉(zhuǎn)矩特性、液力制動扭矩和換擋速率。液力傳動裝置試驗臺如圖3所示。
圖3 液力傳動裝置試驗臺
液力傳動裝置裝車完畢后,在試驗線路驗證動車組的牽引能力和制動能力。在驗證牽引性能時,分別在空載和滿載工況下,自牽引1擋至7擋逐一試驗。進行制動性能試驗時,分別記錄液力傳動裝置的實際制動力發(fā)揮值,制動力開始退出速度點和制動力完全退出速度點。
列車運抵用戶現(xiàn)場后,在運營線路上進行型式試驗,并開展了2000km運用考核試驗。該液力傳動裝置工作正常,升降擋跟隨積極,目前已穩(wěn)定運行三年,幾乎零故障。