王明蘭,王 輝,楊列省
(聯(lián)泓(山東)化學有限公司, 山東滕州 277527)
聯(lián)泓(山東)化學有限公司(簡稱聯(lián)泓化學)以對置式四噴嘴水煤漿加壓氣化生產(chǎn)的水煤氣作為原料,經(jīng)變換、低溫甲醇洗工序制得合格的凈化氣體,送入甲醇合成系統(tǒng)生產(chǎn)甲醇。2套甲醇合成裝置并聯(lián)使用,原設(shè)計單套裝置生產(chǎn)甲醇質(zhì)量流量為360 kt/a,整套裝置生產(chǎn)甲醇質(zhì)量流量達720 kt/a。
甲醇合成裝置利用前工序來的凈化氣進行甲醇合成反應。凈化氣中含有微量氮氣、氬氣等惰性氣體,隨著甲醇合成反應的進行,系統(tǒng)中惰性氣體積累,造成壓力升高、動力消耗增加,需要引出部分弛放氣。針對煤制甲醇富碳缺氫,而合成弛放氣中含大量氫氣的現(xiàn)象,甲醇合成裝置在設(shè)計時,多設(shè)計原理簡單、運行可靠的膜分離氫氣回收裝置,以回收氫氣生產(chǎn)甲醇[1]。
聯(lián)泓化學甲醇合成裝置經(jīng)過多年的穩(wěn)定運行后,通過分析研究和性能標定,部分設(shè)備尚有富余能力。為了充分發(fā)揮裝置潛能、降低裝置能耗,以提升企業(yè)的經(jīng)濟效益和市場競爭力,聯(lián)泓化學在現(xiàn)有甲醇合成裝置的基礎(chǔ)上進行節(jié)能技術(shù)改造,同時充分利用現(xiàn)有裝置潛能進行增產(chǎn)。對膜分離氫氣回收裝置也進行了一系列擴能改造,以達到節(jié)能降耗的目的。
和傳統(tǒng)的分離技術(shù)相比,膜分離技術(shù)具有投資少、能耗低、使用方便和操作彈性大等特點。膜分離技術(shù)是利用特殊制造的有選擇透過性能的薄膜,在外力推動下對混合物進行分離、提純、濃縮的一種新型分離技術(shù)。膜是一種具有分子級分離過濾作用的介質(zhì),驅(qū)動力是壓差;當混合氣體與膜接觸, 膜的兩側(cè)存在壓差時, 滲透率高的氣體以很高的速率透過薄膜, 形成滲透氣流, 滲透率低的氣體則被選擇性地攔截,大部分在薄膜進氣側(cè)形成殘留氣流,兩股氣流分別引出, 從而使混合氣體的不同組分被分離。膜分離氫氣回收裝置對氫氣的回收率可以達到85%以上[2]。
膜分離氫氣回收裝置的工藝流程見圖1。
1—水洗塔;2—氣液分離器;3—套管式換熱器;4—膜分離器;5—氫氣壓縮機。圖1 膜分離氫氣回收裝置工藝流程
由甲醇分離器出口來的弛放氣,先進入水洗塔(T5101)洗去氣體中甲醇(甲醇體積分數(shù)≤200×10-6),再進入氣液分離器(V5115)除去氣體中夾帶的液體,然后進入套管式換熱器(E5105)將原料氣加熱至50 ℃左右,使原料氣溫度遠離露點。加熱后的氣體并列進入膜分離器(M5102A/B/C/D)進行分離,在低壓側(cè)得到富氫的滲透氣,滲透氣進入氫氣壓縮機入口,加壓后送甲醇合成裝置繼續(xù)參與反應,非滲透氣經(jīng)減壓后并入燃料氣管網(wǎng)或送火炬燃燒。
原氫氣回收裝置設(shè)計為1組膜分離器,并聯(lián)運行,為2套甲醇合成裝置共同使用,年操作時間為8 000 h,設(shè)計的操作負荷率為30%~110%,最大處理氣體積流量為12 096 m3/h。
氫氣壓縮機采用D型往復式一級壓縮機,合成系統(tǒng)壓力為5.3 MPa,由于壓縮比的限制,氫氣壓縮機入口壓力只能控制在3.1 MPa。由于膜分離前后壓差較小,氫氣回收率低,非滲透氣中氫氣含量較高,非滲透氣中高濃度的氫氣去火炬燃燒,造成能源浪費。原氫氣回收裝置生產(chǎn)運行工藝參數(shù)和氣體組成見表1。
表1 原氫氣回收裝置生產(chǎn)運行工藝參數(shù)和氣體組成
在原膜分離氫氣回收裝置的基礎(chǔ)上進行改造,保證氫氣產(chǎn)品質(zhì)量、尾氣壓力、裝置負荷滿足要求,確保改造后可實現(xiàn)“安穩(wěn)長滿”運行,充分利用原設(shè)備及管線,用較小的投資取得較好的運行效果。膜分離技術(shù)中的推動力(膜兩側(cè)相應組分的分壓差)、膜面積及膜的分離選擇性,構(gòu)成了膜分離的三要素[3]。此次技術(shù)改造主要從增加膜的數(shù)量、提高膜兩側(cè)的壓差和擴大關(guān)鍵設(shè)備來提高分離效果。
為提高氫氣回收率,減少尾氣中氫氣損失,新增2支二級膜分離器(M5102E/F),膜分離器采用撬裝框架。二級膜分離器主要由2臺膜芯、配套膜殼、連接管道、閥門及撬裝框架等組成。二級膜分離器與原一級膜分離器串聯(lián),將一級膜分離的非滲透氣繼續(xù)分離提氫。
改造后膜分離氫氣回收裝置的工藝流程見圖2。弛放氣經(jīng)一級并聯(lián)的4支膜分離器分離后,滲透氣經(jīng)過下部回到系統(tǒng),非滲透氣去往二級膜分離器繼續(xù)分離,回收的滲透氣經(jīng)下部回到系統(tǒng),尾氣送燃料氣管網(wǎng)。改造后可以實現(xiàn)氫氣的分級回收利用,將原設(shè)計的非滲透氣繼續(xù)分離提氫,降低非滲透氣的氫含量,氫氣回收效率得到較大提升[1]。
1—水洗塔;2—氣液分離器;3—套管式換熱器;4—一級膜分離器;5—二級膜分離器;5—氫氣壓縮機。圖2 改造后的氫回收裝置工藝流程
原氫氣壓縮機采用一級兩缸的往復機,型號為 DW-5/32-58,打氣量為7 066.7 m3/h。該氫氣壓縮機進口壓力為3.2 MPa,限制了分離膜的前后壓差。分離膜前后壓差低,即膜分離的推動力小,則氫回收的效率低。實際運行中由于活塞環(huán)、填料、支撐環(huán)、氣閥等部件泄漏的影響,造成氫氣壓縮機打氣量降低,不能滿足甲醇合成裝置擴產(chǎn)后的要求。
新上1臺兩級壓縮的往復式氫氣壓縮機(DW-15/17-54對稱平衡型氫氣壓縮機組),代替原氫氣壓縮機。一、二級膜分離器回收的滲透氣混合后,進入氫氣壓縮機一段進口(一段進氣壓力控制在1.7 MPa左右),經(jīng)一段壓縮后,壓力達到3.54 MPa,經(jīng)一段冷卻器冷卻后進入二段壓縮,二段出口壓力達到5.2 MPa送入合成系統(tǒng),完成氫氣的回收。氫氣壓縮機采用二段出口冷卻后的氣體返回一段進口的方式,自動調(diào)整氣量。
滲透氣壓力的降低可以增加分離膜前后的壓差,從而增加氫氣的回收效率,提高回收的滲透氣量。
采用1臺DN500的氣液分離器代替原DN400氣液分離器,同時新增1套自動排液系統(tǒng)。由于氣量的增加,為保證進入分離膜的甲醇含量,需要增加水洗塔的洗滌液。經(jīng)計算,水洗塔后原氣液分離器不能滿足要求,洗滌液帶入會縮短分離膜的使用壽命。新增加1臺DN500氣液分離器進行氣液分離,安裝遠傳液位計,替換原DN400氣液分離器,并安裝高效絲網(wǎng)除沫內(nèi)件,以提高分離效果。為了更好地控制氣液分離器液位,增加1套液位調(diào)節(jié)閥組,將分離的液體送往精餾系統(tǒng),保證了洗滌液體的分離。
由于原料氣量增加較多,滲透氣量也會相應增加,需要對氫氣總管及相應閥門等進行改造,主要包括:氫氣總管由DN100改為DN150;滲透氣壓力由3.2 MPa降低到1.7 MPa,對滲透氣管線中的安全閥進行了重新設(shè)計更換。同時,更換了滲透氣總管上的流量孔板,以方便準確測量回收的氣體流量;利用此次改造的機會,更換了滲透氣總管上的儀表根部閥、引壓管等,消除了在運行過程中發(fā)現(xiàn)的部分漏點隱患。
改造后,氫氣回收裝置氫氣回收率由75%提高至86%左右,尾氣中氫氣體積分數(shù)由40%降低至26%左右,回收效果明顯得到提高,改造后的數(shù)據(jù)見表2。從表2可以看出,氫氣回收率仍然沒有達到設(shè)計預期(90%)。為提高氫氣回收的效果,根據(jù)改造后的運行情況,又進一步進行優(yōu)化,以達到節(jié)能降耗的目標。
表2 改造后氫氣回收裝置氣體組成
經(jīng)分析,一級膜分離器的4支膜芯已使用近10 a,存在纖維膜老化、膜芯堵塞的情況,氫回收率呈下降趨勢。膜分離氫氣時,主要影響膜芯使用壽命的因素有:水露、甲醇、鐵銹、油污等。隨著使用時間的推移,水露會附在纖維膜的表面,增加了氣體的滲透阻力,還會使膜變脆;甲醇會使膜表面的涂層老化脫落,降低回收氫氣的濃度,還會使纖維膜變脆;鐵銹等細粉顆粒磨損中空纖維膜表面,并在膜外表面積累,影響膜裝置的正常運行[4];油污會附在纖維膜的表面,增加了氣體的滲透阻力。
一般正常工況下,膜芯的使用壽命為10 a左右。原始開車使用的膜芯會因為系統(tǒng)吹掃不干凈,導致鐵銹、油污帶入膜芯,影響其分離效率和使用壽命。因此,對一級膜分離器的4支膜進行了膜芯更換(見圖3),更換中發(fā)現(xiàn)在膜芯處確實有鐵銹物質(zhì)(見圖4),影響了膜芯的使用。
圖3 新膜芯
圖4 使用后的膜芯
膜芯更換后,回收的滲透氣量明顯增加,氫氣回收率達到90%以上,提高了甲醇產(chǎn)量,減少了放空氣中的氫氣含量。更換膜芯后氫氣回收裝置的氣體組成見表3。
表3 更換膜芯后氫氣回收裝置氣體組成
甲醇合成催化劑在使用初期,催化劑性能較好,弛放氣量小,膜分離氫氣回收裝置的滲透氣量也少;隨著催化劑的不斷老化,轉(zhuǎn)化效率逐漸下降,弛放氣量變大,膜分離氫氣回收裝置的滲透氣量增加,所以氫氣壓縮機的負荷變化較大。氫氣壓縮機采用了二段出口氣體經(jīng)冷卻后返回一段入口的方式進行氣量調(diào)節(jié),以適應膜分離氫氣回收裝置滲透氣量的變化。但這種方式使大部分電能浪費在調(diào)節(jié)氣量上,氫氣壓縮機功率沒有變化,大部分氣體經(jīng)回流調(diào)節(jié)返回一段入口,造成了電能的浪費;回流氣量大,需要人工調(diào)節(jié)或主控臺值班人員監(jiān)測調(diào)節(jié)閥門,增加了工人的勞動量;同時,設(shè)備長時間高速運轉(zhuǎn),易損部件如活門、填料、活塞環(huán)等更換頻繁,檢修費用高;電動機高負荷運行時電量浪費大,電氣和管道系統(tǒng)機械磨損嚴重,增加了維修頻次和費用,影響使用壽命。
經(jīng)公司技術(shù)人員考察,對氫氣壓縮機電動機(10 kV)進行變頻改造。采用高壓變頻器調(diào)速控制裝置,改變電動機的轉(zhuǎn)速以達到調(diào)節(jié)氣量的作用;同時,變頻器能實現(xiàn)對交流異步電動機的軟啟動、變頻調(diào)速、提高運轉(zhuǎn)精度、改變功率因數(shù)、過流/過壓/過載保護等功能。變頻器的控制方式采用自動控制方式和手動控制方式,手動、自動控制由中控操作畫面的按鈕來實現(xiàn),由設(shè)置在電動機旁的切換開關(guān)實現(xiàn)就地、遠程切換。
改造后,氫氣壓縮機實現(xiàn)穩(wěn)定控制運行,節(jié)約了大量電能。每年可節(jié)省電量1.88×106kW·h,僅此一項費用就節(jié)約90余萬元。隨著變頻調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速降低,電氣、風機設(shè)備和管道系統(tǒng)機械磨損大幅減小,大大降低了維護、維修費用。
膜分離氫氣回收技術(shù)通過從低濃度氫氣廢氣中提取氫氣用于許多加氫的工藝中,應用范圍較廣,主要用于合成氨、甲醇等煤化工行業(yè)。聯(lián)泓化學利用膜分離氫氣回收技術(shù)將弛放氣中的有效氣體進行提氫回收利用,通過擴能改造氫氣回收率由75%提高至約86%,后經(jīng)系統(tǒng)優(yōu)化實現(xiàn)了氫氣回收率為90%以上的目標,效益明顯。