張廷明,張啟濤,張守喜
(鞍鋼集團本鋼板材股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 本溪 117021)
煤氣切斷閥是高爐爐頂重要設(shè)備之一,在高爐生產(chǎn)工藝中占據(jù)重要地位,通過切換煤氣切斷閥通環(huán)、閉環(huán)位置,可以切通或切斷高爐與旋流除塵器之間的高爐煤氣。 鞍鋼集團本鋼板材股份有限公司煉鐵總廠4747 m3高爐在中修控料線期間通過對煤氣切斷閥進行特殊防護,確保了該設(shè)備的完好性,能夠滿足高爐生產(chǎn)需要。
煤氣切斷閥由閥體、機架、支架、驅(qū)動馬達、通環(huán)、閉環(huán)組成。 煤氣切斷閥組成如圖1 所示。
圖1 煤氣切斷閥組成Fig. 1 Gas Shut-off Valve Composition
煤氣切斷閥利用液壓碟簧油缸放松、 夾緊,控制波紋管伸縮量,再利用驅(qū)動馬達帶動通環(huán)、閉環(huán)進行切換動作,以實現(xiàn)切通、切斷高爐煤氣的功能。 動作順序為,閥體的初始狀態(tài)為開狀態(tài),碟簧油缸進油,活塞桿帶動波紋管法蘭回縮,壓縮波紋管,通環(huán)在蝶簧缸的作用下,與閥體之間產(chǎn)生足夠的間隙后,液壓馬達通過鏈輪機構(gòu)移動機架至閉環(huán)位置,液壓馬達停止工作,碟簧油缸卸貨,活塞桿在蝶簧的作用下帶動波紋管法蘭伸出,通過閉環(huán)壓縮蝶簧缸,此時整個閥體形成了一個密封體[1]。 煤氣切斷閥主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 煤氣切斷閥主要技術(shù)參數(shù)Table 1 Main Technical Parameters for Gas Shut-off Valve
高爐控料線期間爐頂及下降管溫度較高,在200~500 ℃,切斷閥在此溫度范圍內(nèi)工作,上下密封膠圈受高溫易損壞,損壞后,將直接造成切斷閥泄漏煤氣,導(dǎo)致高爐爐內(nèi)泄壓,因此,需重點控制切斷閥上、下密封面溫度,控制溫度在100~260 ℃為宜。
提出在閥通環(huán)側(cè)、 閉環(huán)側(cè)各安裝一組打水環(huán)管,環(huán)管末端安裝至回收水槽,杜絕水流淌到下方的設(shè)備上,環(huán)管內(nèi)側(cè)每間距100 mm 開Φ10 mm的打水孔,每組打水環(huán)管進口安裝1 臺控制閥門,對打水量進行調(diào)節(jié),并提前進行打水實驗。高爐控料線回收煤氣期間,煤氣切斷閥處于通環(huán)位置,不回收煤氣時處于閉環(huán)位置。 煤氣切斷閥打水實驗情況如圖2 所示。
圖2 煤氣切斷閥打水實驗Fig. 2 Water Pumping Experiment for Gas Shut-off Valve
高爐控料線期間,當不回收煤氣時,煤氣切斷閥切斷煤氣處于關(guān)閉狀態(tài),切斷閥閉環(huán)側(cè)上密封面承受高爐爐頂?shù)膲毫^高 (15~46 kPa),爐內(nèi)風(fēng)量較大且有輕微爆震,切斷閥僅靠液壓缸的夾緊力,無法實現(xiàn)密封,極易造成切斷閥大面積泄漏,影響高爐正??亓暇€操作(其它高爐在控料線期間發(fā)生過切斷閥泄漏現(xiàn)象)。 為此,設(shè)計機械鎖緊頂絲,見圖3,當切斷閥切斷煤氣后,閥體處于閉環(huán)位置,在液壓油缸進行自動鎖緊后,將自制鎖緊頂絲安裝在相鄰兩組液壓缸之間(共計12 組),以上下閥體平面接觸為宜。依靠機械頂絲的機械力二次進行機械鎖緊,以確保閥體在閉環(huán)位置徹底鎖緊[2]。
圖3 機械鎖緊示意圖Fig. 3 Schematic Diagram for Mechanical Locking
(1)高爐控料線回收煤氣時,煤氣切斷閥處于通環(huán)狀態(tài)下,打開切斷閥通環(huán)側(cè)打水環(huán)管閥門,對通環(huán)側(cè)上下密封面進行強制打水冷卻,每小時進行一次測溫。 采集爐頂溫度、煤氣切斷閥溫度等參數(shù),檢驗切斷閥通環(huán)上下密封膠圈是否受高溫損壞。 高爐控料線回收煤氣期間各項參數(shù)見表2。
表2 高爐控料線回收煤氣期間各項參數(shù)Table 2 Parameters for BF Control Stock Line during Gas Recovery
由表2 可以看出,在控料線回收煤氣期間,爐頂溫度在209~556 ℃,通過對通環(huán)側(cè)進行打水,煤氣切斷閥溫度在135~206 ℃,能夠滿足冷卻要求,可以確保煤氣切斷閥正常工作、無泄漏[3]。
(2)高爐控料線不進行回收煤氣時,當爐頂放散閥開啟后,爐頂壓力在15 kPa 左右時,煤氣切斷閥切換到關(guān)閉狀態(tài),在每相鄰液壓缸之間安裝一組自制鎖緊頂絲,頂絲與閥體上下平面接觸鎖緊后,檢測密封面間隙,均勻為宜。 打開閉環(huán)側(cè)打水環(huán)管閥門進行冷卻,采集爐頂溫度、煤氣切斷閥溫度等參數(shù),檢驗切斷閥閉環(huán)上下密封膠圈是否受高溫損壞。 高爐控料線不回收煤氣期間各項參數(shù)見表3。
表3 高爐控料線不回收煤氣期間各項參數(shù)Table 3 Parameters for BF Control Stock Line during No Gas Recovery
由表3 可以看出,在高爐控料線不進行回收煤氣期間,爐頂壓力在16~46 kPa,爐頂溫度在361~566 ℃,通過對閉環(huán)側(cè)進行打水,煤氣切斷閥溫度在120~210 ℃,能夠滿足冷卻要求,煤氣切斷閥正常工作,無泄漏。
高爐控料線結(jié)束后,爐頂下降管溫度逐步下降,關(guān)閉打水環(huán)管控制閥門,檢測鎖緊頂絲工作情況并對其進行拆卸。 切換煤氣切斷閥到通環(huán)位置和閉環(huán)位置,分別檢測密封圈,大部分完好。 檢測切斷閥閥體密封面、 閉環(huán)側(cè)上密封面,發(fā)現(xiàn)有高爐粉塵板結(jié)物,見圖4,說明高爐控料線不回收煤氣期間,切斷閥閉環(huán)上密封面有輕微逸出,可見作用在閥體閉環(huán)上的力較大,克服了閥本體液壓缸鎖緊力,機械鎖緊頂絲起到了關(guān)鍵性作用。利用打磨工具對閥體、閉環(huán)側(cè)密封面進行打磨清凈處理。通環(huán)側(cè)、閉環(huán)側(cè)更換新密封膠圈后,進行開關(guān)密封試驗,密封效果良好。
圖4 切斷閥密封面板結(jié)物Fig. 4 Seal Panel Binding of Shut-off Valve
可見,煤氣切斷閥防護方法制定合理,在高爐回收煤氣或不回收煤氣時,高爐下降管內(nèi)溫度最高達570 ℃,切斷閥通環(huán)、閉環(huán)在高溫狀態(tài)下得到冷卻,在爐內(nèi)高壓力、大風(fēng)量、輕微爆震時,煤氣切斷閥閥體、上下密封面均無損傷,煤氣切斷閥沒有發(fā)生煤氣泄漏,避免了火災(zāi)事故,保護了附近的液壓管路、電纜等設(shè)施,保證了安全、穩(wěn)定的高爐控料線環(huán)境;同時,確保了高爐使用正常風(fēng)量,保證了高爐爐內(nèi)控料線深度,為高爐中修奠定了良好基礎(chǔ)。
鞍鋼集團本鋼板材股份有限公司煉鐵總廠4747 m3高爐在中修控料線期間,通過采取安裝打水環(huán)管和機械鎖緊頂絲的措施,對煤氣切斷閥進行特殊防護,有效避免了煤氣泄漏情況的發(fā)生,保證了安全、穩(wěn)定的高爐控料線環(huán)境,為高爐中修奠定了良好基礎(chǔ),值得參考和借鑒。