何小軍HE Xiao-jun
(河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司,新鄭 451184)
煤與瓦斯突出主要是由地應(yīng)力和瓦斯壓力共同作用下發(fā)生,這種說法一直得到許多學(xué)者一致贊同。然而,現(xiàn)場統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)煤與瓦斯突出并未是瓦斯壓力起到主要作用[1],例如,鄭州礦區(qū)有些煤礦瓦斯壓力小于煤與瓦斯突出鑒定臨界值0.74MPa,通過現(xiàn)場施工發(fā)現(xiàn),煤層瓦斯壓力雖小,但是煤層瓦斯含量卻很大,煤層最大瓦斯含量接近20m3/t,該煤層具有煤與瓦斯突出危險性。為何該煤層測得瓦斯壓力較小的原因進行分析可知:該煤層屬于非常松軟煤層,煤層透氣性系數(shù)非常低,游離瓦斯占比小于10%,通過現(xiàn)場施工裸孔,孔口測得瓦斯?jié)舛刃∮?%,絕大多數(shù)都是1%左右,鉆孔瓦斯涌出量小,鉆孔施工后出現(xiàn)塌孔,從而影響瓦斯抽采效果。
為了消除該煤層的突出危險性,一方面需要對于松軟特厚煤層采取底板巷穿層鉆孔抽采工作面瓦斯,消除煤層突出危險性。另外需要對該煤層進行卸壓增透,加大煤層裂隙為瓦斯運移產(chǎn)生通道[2-3]。
目前,我國超過80%以上的煤礦為地下開采,煤層埋深的增大,煤層透氣性變小,尤其是對松軟特厚煤層,透氣性更小,雖然煤層節(jié)理、裂隙發(fā)育好,但是煤層瓦斯流通的通道不連通,這樣對煤層瓦斯抽采增加難度,為了更好的消除煤層突出性。采用普通抽采鉆孔很難抽出煤層瓦斯[4-6]。為了抽采松軟特厚煤層瓦斯,相關(guān)研究學(xué)者進行了大量的試驗研究。其中:劉旭東[1]等通過高壓水力“割-壓”鉆孔周圍煤體潤濕范圍演化特征,為“割-壓”聯(lián)合增透條件煤層水分滲流規(guī)律,從而判斷水力壓裂技術(shù)的有效范圍;周雷[7]等通過理論研究水力壓割聯(lián)合增透理論,提出了壓割聯(lián)合增透模型,進行了數(shù)值模擬壓割聯(lián)合增透的裂隙發(fā)育規(guī)律,驗證了聯(lián)合增透的效果;林柏泉[8]等研究了水力化技術(shù)措施條件下多場耦合作用機理,驗證了水力化增透技術(shù)在松軟煤層中應(yīng)用效果,結(jié)果表明水力化增透作用下增加了煤層的透氣性系數(shù),抽采達(dá)標(biāo)時間縮短了50%。
鑒于此,筆者鑒于趙家寨煤礦采掘接替現(xiàn)狀,決定采用超高壓水力割縫增透技術(shù),增加極松軟低透氣性煤層滲透率,進一步擴大煤體裂隙。最后,通過理論分析、現(xiàn)場試驗,驗證了超高壓水力割縫增透技術(shù),對提高極松軟煤層透氣性系數(shù)具有良好的效果。
趙家寨煤礦主要可采煤層為二1 煤層,煤層瓦斯賦存規(guī)律呈西高東低的特征,最大煤層瓦斯壓力0.48MPa,瓦斯壓力整體偏小,但是瓦斯含量整體較大。目前研究的區(qū)域附近最大瓦斯含量為18.11m3/t,煤層透氣性系數(shù)0.078~0.178m2/(MPa2·d),測得二1 煤的堅固性系數(shù)f 值為0.09~0.31,瓦斯放散初速度ΔP 為15.7~22。
本次走向需要消突的區(qū)域為14201 上付巷煤巷回風(fēng)聯(lián)巷,該巷道長度140m,傾向消突控制范圍上幫向上37.4m、下幫向下50m;煤層厚度2~26.4m,平均5.5m,煤層部分區(qū)域含有夾矸1~2 層,夾矸厚度0.10~2.27m,夾矸巖性多為泥巖和炭質(zhì)泥巖,煤層結(jié)構(gòu)整體簡單。
通過超高壓水力壓裂后,煤體瓦斯含量一定程度降低,壓裂孔周邊煤體應(yīng)力一定幅度降低[9-10]。此時,通過超高壓水力割縫技術(shù),對松軟煤體進一步卸壓,煤體內(nèi)部孔裂隙大大增加[11-12]。創(chuàng)造了瓦斯運移和釋放的通道,提升瓦斯抽采效率,進而降低瓦斯含量與壓力,達(dá)到消突的目的[13]。水力割縫鉆孔與普通鉆孔增滲消突機制對比圖如圖1 所示。
圖1 水力割縫增透原理圖
水力割縫成套裝置主要包括金剛石鉆頭、水力割縫淺螺旋高壓密封鉆桿、超高壓旋轉(zhuǎn)水尾、超高壓清水泵、高低壓轉(zhuǎn)換割縫器、超高壓軟管、安全防脫等安全設(shè)施,其組成結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
圖2 超高壓水力割縫工藝示意圖
①水力割縫器:水力割縫時當(dāng)水力壓力小于15MPa,水從割縫器前端噴出,鉆機可以正常鉆進,如圖3 所示;當(dāng)水壓壓力大于15MPa,前端封閉,高壓水從割縫器側(cè)面射出如圖4 所示。
圖3 水壓小于15MPa 正常鉆進過程
圖4 水壓大于15MPa 正常割縫退鉆過程
②高壓軟管:主要連接超高壓旋轉(zhuǎn)水尾與超高壓清水泵。
③淺螺旋鉆桿:采用高強度無縫鋼管制作而成,鉆桿長度1000mm,外徑73mm,壁厚13mm,抗扭強度大于7200N·m。
④旋轉(zhuǎn)水尾:采用高壓動密封設(shè)計,工作壓力為150 MPa,流量為400L/min。
結(jié)合趙家寨煤礦目前瓦斯抽采實際情況,在工作面14201 上付巷回風(fēng)聯(lián)巷掘進前,采用底板巷施工穿層鉆孔結(jié)合水力割縫,提高掘進煤巷條帶區(qū)域瓦斯抽采效率,實現(xiàn)快速降低煤層瓦斯含量。達(dá)到消突的為目的[14]。為提高割縫效率,底板巷穿層鉆孔設(shè)計為8×8 模式,即為單組扇形鉆孔孔間距設(shè)計為8m,每組設(shè)計鉆孔16 個,組間距也為8m。
底板巷穿層鉆孔從左到右鉆孔編號分別為1#~16#孔,鉆孔終孔點位置為穿過煤層頂板0.92m,上付巷回風(fēng)聯(lián)巷上幫控制范圍37.4m,下幫控制范圍50m,終孔間距8m;鉆孔割縫從8#、9#鉆孔分別向兩側(cè)依次進行割縫。
圖5 底板巷穿層鉆孔水力割縫設(shè)計示意圖
水力割縫壓力為60MPa 左右,底板巷穿層鉆孔水力割縫時沖出大量煤粉,通過割縫卸煤量增加[15],煤粉顆粒大小為0.01cm 左右,在高壓水射流和螺旋鉆桿的共同作用下,工作面14201 上付巷回風(fēng)聯(lián)巷掘進工作面累計完成水射沖刷32 個鉆孔,每個鉆孔共沖刷次數(shù)3~7 刀,每次沖刷時間40~80min,平均單孔沖出煤粉量為7.2t[16],平均每刀沖刷排屑量為1.2t。
π——圓周率3.14;
M——水射流沖刷后排出煤粉量,t;
r——水射流沖刷后縫隙的半徑,m;
h——縫隙的高度,根據(jù)地面試驗割縫后產(chǎn)生縫隙的高度為0.03~0.05m;
K——割縫后煤的損失率,K=0.85~0.95;
γ——煤的密度,t/m3。
根據(jù)公式(1)反算在每刀平均排出煤屑量M=1.2t 的條件下,割縫后形成縫槽半徑:r=2.51m。
根據(jù)14201 上付巷回風(fēng)聯(lián)巷割縫鉆孔抽采純量統(tǒng)計將平均單孔日抽采純量繪制如圖6 所示。
圖6 平均單孔純量變化趨勢
由圖可知:針對于14201 上付巷回風(fēng)聯(lián)巷超高壓水力割縫增滲工藝后鉆孔抽采純量進行了統(tǒng)計分析,超高壓水力增滲鉆孔施工完成后,平均單孔日抽采純量大幅增加,平均單孔抽采純量峰值達(dá)到68.48m3/d。抽采39d 后,平均單孔日抽采純量出現(xiàn)衰減,平均值仍然保持在30.52m3/d。是未割縫區(qū)域鉆孔的瓦斯抽采純量12.42m3/d 的2.5 倍,割縫工藝后的抽采純量增加顯著。
14201 上付巷回風(fēng)聯(lián)巷在二1 煤層中掘進,該區(qū)域煤層平均瓦斯含量8.91m3/t。超高壓水力割縫增滲鉆孔抽采28d 后,在底抽巷施工3 個穿層鉆孔測量殘余瓦斯含量結(jié)果分別為5.61m3/t、4.71m3/t、5.74m3/t,數(shù)據(jù)顯示使用壓割工藝增加煤巖透氣性后,煤層瓦斯抽采效率得到顯著提升。
①總結(jié)了松軟煤層水力割縫理論,并對水力割縫鉆孔設(shè)計進行了優(yōu)化。②采用超高壓水力割縫增滲工藝后,瓦斯抽采日純量平均為30.52m3/d,是未割縫區(qū)域鉆孔的瓦斯抽采純量12.42m3/d 的2.5 倍,割縫工藝后的抽采純量增加顯著。③該區(qū)域煤層平均瓦斯含量8.91m3/t。割縫后鉆孔抽采28d 后,瓦斯含量降低到5.74m3/t,達(dá)到了突出煤層消突的目的。