閆文博
(晉能控股集團(tuán)挖金灣煤業(yè)公司, 山西 大同 037003)
隨著刮板輸送機(jī)不斷朝著重型化方向發(fā)展,作為輸送機(jī)運(yùn)行核心的鏈傳動(dòng)系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性越來越成為影響刮板輸送機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的關(guān)鍵因素。煤礦井下工作環(huán)境惡劣、刮板輸送機(jī)工作時(shí)的工況多變,在不同工況下刮板輸送機(jī)具有不同的動(dòng)態(tài)特性,造成刮板輸送機(jī)鏈傳動(dòng)系統(tǒng)鏈條張力和運(yùn)行阻力不斷變化。當(dāng)鏈條張力過小時(shí),會(huì)導(dǎo)致鏈條垂度過大,影響刮板輸送機(jī)鏈輪和鏈環(huán)的正常嚙合,造成脫齒等現(xiàn)象;當(dāng)鏈條張力過大時(shí),則會(huì)導(dǎo)致鏈輪和鏈條嚙合時(shí)的嚙合力劇增,影響鏈輪和鏈環(huán)的嚙合可靠性與鏈傳動(dòng)系統(tǒng)的使用壽命。因此,需要在刮板輸送機(jī)內(nèi)設(shè)置自動(dòng)張緊裝置,以滿足在不同工作狀態(tài)下刮板輸送機(jī)自動(dòng)根據(jù)鏈傳動(dòng)系統(tǒng)的工作情況自動(dòng)調(diào)整鏈條的張力狀況,確保刮板輸送機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。本文針對(duì)現(xiàn)有張緊控制系統(tǒng)的缺陷,提出了將模糊PID 控制與鏈傳動(dòng)控制相結(jié)合的理論,設(shè)計(jì)了新型的自動(dòng)張緊控制系統(tǒng),對(duì)其工作情況進(jìn)行了分析,以進(jìn)一步提升刮板輸送機(jī)工作時(shí)的穩(wěn)定性和可靠性,提高刮板輸送機(jī)鏈傳動(dòng)系統(tǒng)的使用壽命。
刮板輸送機(jī)的自動(dòng)張緊控制系統(tǒng)主要是通過控制張緊機(jī)構(gòu)來調(diào)整兩個(gè)鏈輪之間的距離,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)鏈條內(nèi)張緊力的可靠調(diào)節(jié),其控制原理如圖1 所示[1]。
由圖1 可知,刮板輸送機(jī)自動(dòng)張緊系統(tǒng)在工作時(shí)首先由張力傳感器對(duì)鏈條內(nèi)的張力進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)測(cè)并輸出張力監(jiān)測(cè)信號(hào)SA、SB,系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行濾波處理,獲取實(shí)際值,然后由信號(hào)比較器Ⅰ計(jì)算二者與系統(tǒng)設(shè)定值之間的差值,再由信號(hào)比較器Ⅱ計(jì)算出差值是否超過了系統(tǒng)運(yùn)行的誤差值,然后輸出最終的觸發(fā)信號(hào)eA、eB,分別用于控制張緊油缸A 和張緊油缸B 的動(dòng)作。在實(shí)際控制時(shí),若觸發(fā)信號(hào)為1,則控制執(zhí)行油缸推出;若觸發(fā)信號(hào)為0,則控制執(zhí)行油缸保持靜止不動(dòng);若觸發(fā)信號(hào)為-1,則控制執(zhí)行油缸收回。
圖1 刮板輸送機(jī)自動(dòng)張緊控制系統(tǒng)的工作原理
刮板輸送機(jī)自動(dòng)張緊控制系統(tǒng)中電液伺服系統(tǒng)的工作原理[2]如圖2 所示。
圖2 電液伺服控制系統(tǒng)的控制原理
由圖2 分析可知:
式中:Ue為系統(tǒng)輸出的調(diào)節(jié)電壓信號(hào);Ur為設(shè)定的張緊力所對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào);Uf為系統(tǒng)監(jiān)測(cè)值的反饋電壓信號(hào)。
因此,活塞桿位移的傳遞函數(shù)xA(s)可表示為:
式中:UA(s)為系統(tǒng)輸出電壓傳遞函數(shù);Kbv為電液比例溢流閥的增益;Gbv(s)為伺服系統(tǒng)的傳遞函數(shù),Gbv(s)=Kbv+1;A 為執(zhí)行油缸進(jìn)油腔的面積;S 為被測(cè)點(diǎn)鏈條的張力;MA為系統(tǒng)的質(zhì)量摩擦力;C 為執(zhí)行油缸進(jìn)油腔的容積;K 為電子放大器增益;βec為系統(tǒng)的有效體積剛度系數(shù);Cip為執(zhí)行油缸的內(nèi)泄露系數(shù)。
刮板輸送機(jī)因其工作特性及結(jié)構(gòu)特點(diǎn),在實(shí)際工作中,其在刮板輸送機(jī)端部和尾部的摩擦力極大,且鏈傳動(dòng)系統(tǒng)鏈條的非線性分布也較為明顯,導(dǎo)致刮板輸送機(jī)鏈傳動(dòng)控制系統(tǒng)在實(shí)際工作時(shí)具有顯著的非線性和瞬變特性,因此為了提高控制系統(tǒng)對(duì)張力調(diào)節(jié)的穩(wěn)定性和精確性,提出了將模糊PID 控制與現(xiàn)有控制方式相結(jié)合的思想。利用模糊控制特性對(duì)刮板輸送機(jī)的張力調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化控制,其控制原理如圖3 所示。
圖3 基于模糊PID 控制的張緊控制原理
本文以某礦所采用的刮板輸送機(jī)為研究對(duì)象,其采用了雙驅(qū)動(dòng)的鏈傳動(dòng)系統(tǒng),張緊裝置位于刮板輸送機(jī)的尾部,根據(jù)實(shí)際工作情況,利用Simulink 仿真分析軟件[3]建立基于模糊PID 控制的刮板輸送機(jī)自動(dòng)張緊控制系統(tǒng)的控制方塊圖,對(duì)刮板輸送機(jī)在不同工況下工作時(shí)自動(dòng)張緊控制系統(tǒng)對(duì)鏈條內(nèi)張力的調(diào)節(jié)情況進(jìn)行仿真分析,研究該張緊控制系統(tǒng)工作的可靠性和穩(wěn)定性。基于模糊PID 控制的刮板輸送機(jī)張緊控制系統(tǒng)的傳動(dòng)控制系統(tǒng)如圖4 所示。
圖4 基于模糊PID 控制的張緊控制傳遞方塊圖
圖4 中,U(k)為系統(tǒng)模糊整定后的輸出控制信號(hào);λ 為增益放大系數(shù);Imax為調(diào)節(jié)控制電流;e(τ1+τ2)s/S表示控制電路的延時(shí)特性的傳遞函數(shù);τ1+τ2=80 ms;Ki為控制系統(tǒng)檢測(cè)電路的增益;AC為執(zhí)行油缸有桿腔和無桿腔的面積差,取0.021 m2;KξF為控制電路的放大增益系數(shù)。
為了對(duì)該張緊控制系統(tǒng)的控制效果進(jìn)行分析,本文選擇了刮板輸送機(jī)在實(shí)際工作中的最差啟動(dòng)條件——直接啟動(dòng)情況下的控制效果進(jìn)行研究,結(jié)果如圖5、圖6 所示。
圖5 傳統(tǒng)張緊控制系統(tǒng)鏈條張力控制效果
圖6 模糊PID 張緊控制系統(tǒng)鏈條張力控制效果
由仿真分析結(jié)果可知,采用模糊PID 張緊控制系統(tǒng)后,在直接啟動(dòng)下,其調(diào)節(jié)時(shí)間由優(yōu)化前的約0.45 s提升到了現(xiàn)在的約0.15 s,調(diào)節(jié)效率提升了約66.7%,穩(wěn)定時(shí)系統(tǒng)的張力由最初的30 kN 降低到了現(xiàn)在的20 kN,張力降低了約33.3%,且在調(diào)整過程中鏈條張力的波動(dòng)顯著降低。由此可以看出,該新型刮板輸送機(jī)張緊控制系統(tǒng)具有調(diào)節(jié)速度快、可靠性高、穩(wěn)定性好的優(yōu)點(diǎn),完全可滿足刮板輸送機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的技術(shù)要求。
本文根據(jù)現(xiàn)有刮板輸送機(jī)自動(dòng)張緊控制系統(tǒng)的缺陷,提出了一種新的基于模糊PID 控制的刮板輸送機(jī)張緊裝置自動(dòng)控制系統(tǒng),利用Simulink 仿真分析軟件對(duì)直接啟動(dòng)工況下的調(diào)整情況進(jìn)行了仿真分析,結(jié)果表明:
1)采用模糊PID 張緊控制系統(tǒng)后,在直接啟動(dòng)下其調(diào)節(jié)時(shí)間由優(yōu)化前的約0.45 s 提升到了現(xiàn)在的約0.15 s,調(diào)節(jié)效率提升了約66.7%;
2)采用模糊PID 張緊控制系統(tǒng)后,在直接啟動(dòng)下鏈條穩(wěn)定后的張力下降了33.3%,顯著降低了刮板輸送機(jī)鏈傳動(dòng)系統(tǒng)鏈條嚙合時(shí)的接觸力,降低了鏈輪和鏈環(huán)的磨損,提升了刮板輸送機(jī)的工作可靠性和使用壽命。