王長(zhǎng)青,曾登林,王彥江,劉光成,戚海軍,王健偉
(獨(dú)山子石化公司設(shè)備檢修公司,833699)
汽提塔進(jìn)料泵主要作用是將工藝水送入汽提塔,塔內(nèi)的低壓蒸汽將工藝水中的酸性物質(zhì)和油類組分汽提出,余下的較為潔凈的工藝水一部分用急冷油預(yù)熱到158℃進(jìn)入1#稀釋蒸汽發(fā)生罐,一部分去1#爐作急冷介質(zhì),一部分去廢汽油洗滌罐作洗滌水。該泵出現(xiàn)故障將影響整個(gè)后續(xù)工藝流程的正常運(yùn)行,因此必須確保該泵安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行。
某車間汽提塔進(jìn)料泵為單級(jí)懸臂式離心泵,工作介質(zhì)為工藝水。設(shè)備其本參數(shù)如表1所示:
表1 汽提塔進(jìn)料泵主要設(shè)備參數(shù)
從急冷水中分離出稀釋蒸汽凝液,通過工藝水汽提塔進(jìn)料泵送往工藝水汽提塔。塔內(nèi)汽提低壓蒸汽汽提出油類和酸性組分,由塔頂經(jīng)過換熱器冷卻后返回另一座汽提塔。塔釜合格的工藝水經(jīng)過稀釋蒸汽發(fā)生器進(jìn)料泵輸送到蒸汽進(jìn)料預(yù)熱器,一部分工藝水用急冷油預(yù)熱到158℃進(jìn)入1#稀釋蒸汽發(fā)生罐10-V-115/165,一部分工藝水去1#爐10-L-101A作急冷介質(zhì),此外還有一部分工藝水去廢汽油洗滌罐10-V-802作洗滌水。
該泵采用小彈簧非集裝單端面式機(jī)械密封,型號(hào)為58B-45,摩擦副配對(duì)材質(zhì)為石墨—碳化硅,該組合耐腐蝕性好,導(dǎo)熱性好且具有低的線脹系數(shù),適用于該泵工況。輔助系統(tǒng)沖洗方案為PLAN11,從泵出口引出介質(zhì)對(duì)密封進(jìn)行沖洗,沖洗液可增加密封腔壓力和介質(zhì)汽蝕余量,滿足設(shè)備設(shè)備密封要求。
該泵于2019年3月18日發(fā)現(xiàn)機(jī)封泄漏,經(jīng)與生產(chǎn)車間協(xié)商,3月19對(duì)該泵進(jìn)行檢修。3月22日配合生產(chǎn)車間對(duì)該泵進(jìn)行試車,試車時(shí)該泵狀態(tài)良好,運(yùn)行20分鐘后發(fā)現(xiàn)該泵發(fā)生泄漏,立即進(jìn)行搶修。
檢修人員于2019年3月19日第一次對(duì)該泵進(jìn)行檢修時(shí),在拆檢過程中發(fā)現(xiàn)該機(jī)封動(dòng)、靜環(huán)O型圈發(fā)生損壞(圖一)。2019年3月22日第二次對(duì)該泵進(jìn)行檢修,在拆檢過程中發(fā)現(xiàn)該機(jī)封動(dòng)、靜環(huán)O型圈發(fā)生溶脹(圖二),動(dòng)環(huán)出現(xiàn)嚴(yán)重碎裂裂紋(圖三)。
圖一 密封圈斷裂
圖二 密封圈溶脹
圖三 機(jī)封動(dòng)環(huán)碎裂
3.2.1 密封圈碎裂原因分析
機(jī)封密封圈所用的材質(zhì)為氟橡膠,該材質(zhì)具備耐高溫、耐油、耐酸、耐腐蝕以及氣密封性好的性能特征。該泵介質(zhì)為工藝水,介質(zhì)溫度85°。由工藝情況可知,該介質(zhì)中含有油類和酸性組份。正常情況下,氟橡膠材質(zhì)的密封圈適用于該泵的工況。但是在氟橡膠密封圈加工過程中存在一些異常和難點(diǎn),其中常見的混煉時(shí)出現(xiàn)較少死料、白點(diǎn)、燒邊缺膠、模具污染等。這些產(chǎn)品質(zhì)量問題,從氟橡膠外表面無法直接觀察出來。而這些問題的存在,會(huì)導(dǎo)致介質(zhì)中的溶劑分子進(jìn)入到氟橡膠高分子鏈的空隙中,增大了鏈段間的體積,所以氟橡膠的體積因膨脹而溶脹。氟橡膠密封圈溶脹后直徑變大,力學(xué)性能會(huì)大幅下降,密封效果急劇降低,進(jìn)而引起機(jī)封泄漏。
3.2.2 機(jī)封動(dòng)環(huán)破損原因分析
該機(jī)封密封圈材質(zhì)為氟橡膠,產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)容易發(fā)生溶脹現(xiàn)象,在機(jī)封座中的氟橡膠密封圈由于受到機(jī)封座的限制,無法向外膨脹,只能擠壓機(jī)封靜環(huán),由于靜環(huán)的材質(zhì)為碳化硅,強(qiáng)度較高,膨脹的密封圈最終把機(jī)封靜環(huán)從機(jī)封座中擠壓出來,從而造成機(jī)封泄漏。
機(jī)封動(dòng)環(huán)密封圈發(fā)生溶脹后同樣會(huì)對(duì)動(dòng)環(huán)摩擦副產(chǎn)生擠壓,由于機(jī)封動(dòng)環(huán)摩擦副材料為石墨,材質(zhì)較軟,在密封圈的強(qiáng)力擠壓下發(fā)生破損,進(jìn)而造成機(jī)封泄漏。
圖四 杜邦全氟醚密封圈
由于該泵介質(zhì)中所含的油類和酸性組份容易使氟橡膠發(fā)生溶脹,因此建議更換該機(jī)封密封圈的材質(zhì)。全氟醚密封圈有優(yōu)異的耐化學(xué)性能,一般的氟橡膠無法適用的醚類,胺基化合物、酮類、氧化劑、有機(jī)溶劑、酸堿等環(huán)境中,全氟醚密封圈都能顯示其卓越的穩(wěn)定性。在溶脹試驗(yàn)中,全氟醚能耐受多達(dá)1800多種化學(xué)品的攻擊,在本次檢修中將該機(jī)封中的密封圈更換為杜邦kalrez全氟醚密封圈。
設(shè)備回裝前認(rèn)真檢查配件質(zhì)量并測(cè)量相關(guān)數(shù)據(jù),經(jīng)檢查安裝機(jī)械密封部位的軸或軸套,表面無銹斑、裂紋等缺陷,粗糙度為Ra1.6。靜環(huán)尾部的防轉(zhuǎn)槽根部與防轉(zhuǎn)銷頂部的軸向間隙1.5mm。彈簧自由高度一致,壓縮量符合檢修標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)檢測(cè),該機(jī)封軸套跳動(dòng)值為0.02mm,該泵聯(lián)軸器型式為膜片式,回裝時(shí)找正結(jié)果為:外圓0.10mm,端面0.05mm,相關(guān)數(shù)據(jù)均符合檢修標(biāo)準(zhǔn)。目前該機(jī)封已穩(wěn)定運(yùn)行26個(gè)月。
本文通過分析,找到了引起機(jī)封泄漏的具體原因并有針對(duì)性的提出了解決方案。此次機(jī)械密封泄漏的的成功解決,大大延長(zhǎng)了設(shè)備的運(yùn)行周期,降低了檢修頻次。減少了因頻繁檢修造成的經(jīng)濟(jì)損失,對(duì)石化公司創(chuàng)建無污染企業(yè)具有積極的作用。同時(shí)對(duì)于同類型機(jī)泵在故障分析及處理方面提供了一定參考,具有一定的推廣作用。