尚成龍,鄭 超,吳洪洋
(吉林恒聯(lián)精密鑄造科技有限公司,吉林 磐石 132300)
某煉鐵廠燒結(jié)工序有90 m2燒結(jié)機(jī)1臺,混合機(jī)2臺,因高爐煉鐵需求,燒結(jié)礦產(chǎn)量應(yīng)在5 150 t左右,其中堿度控制在2.15倍,成礦率低,返礦率高,燒結(jié)礦供應(yīng)比較緊張,受配礦結(jié)構(gòu)等影響,燒結(jié)礦質(zhì)量存在階段性波動,如何解決燒結(jié)機(jī)產(chǎn)量、質(zhì)量為當(dāng)前最大難題。
配礦結(jié)構(gòu)是影響燒結(jié)產(chǎn)量、質(zhì)量的初始因素,現(xiàn)階段燒結(jié)過程配礦鐵料主要有國產(chǎn)精礦粉及進(jìn)口礦為主。國產(chǎn)精礦粉主要為細(xì)粉;進(jìn)口礦為粗粉,粒級較好,適當(dāng)提高進(jìn)口礦配比可提高混合料粒級,改善燒結(jié)過程透氣性。表1為燒結(jié)主要物料配比。
表1 燒結(jié)主要物料配比
以上為現(xiàn)階段主要物料配比,外粉配比合計為27%,混合料粒級(≥3 mm)為65.51%,其中該廠所使用的常用外粉為紐曼、PB、金布巴、FMG超特粉、FMG混合粉等,其外粉燒結(jié)性能不同,與院校科研機(jī)構(gòu)共同對其性能檢測,其中PB粉粒級及冶金性能均劣于其他四種外粉,F(xiàn)MG混合粉粒級及冶金性能處于中等水平,燒損較大,大比例配加不利于燒結(jié)礦提高產(chǎn)量。
表2 不同進(jìn)口礦粒級及冶金性能
燒結(jié)生產(chǎn)過濕層的形成,使得料層的透氣性惡化,對燒結(jié)過程產(chǎn)生很大的影響,當(dāng)混合料溫度達(dá)到“露點”以上時,可大幅度減少或消除料層的過濕現(xiàn)象,有研究得出料溫由18 ℃提高至70 ℃時,過濕層的水分凝結(jié)量由6.8%降低至0.9%,明顯改善了料層的透氣性,強(qiáng)化了燒結(jié)過程[1-2]。
該廠提高混合料溫度的主要熱源途徑為沖渣水、環(huán)冷余熱蒸汽,受蒸汽產(chǎn)出及發(fā)電平衡影響,蒸汽壓力給到0.02 MPa,對混料皮帶、混合機(jī)等進(jìn)行蒸汽加熱,混合料溫度在40 ℃~50 ℃(室外溫度零下25 ℃~32 ℃),無較大改善空間。
通常將堿度R=1.8~2.2的燒結(jié)礦稱為高堿度燒結(jié)礦,堿度R>2.2的燒結(jié)礦稱為超高堿度燒結(jié)礦,高堿度燒結(jié)礦具有轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、還原性、低溫還原粉化性、熔滴性能好等優(yōu)點。雖固相反應(yīng)中鐵酸一鈣生成早生成速度快,但一旦形成熔體后,熔體中CaO和SiO2的親和力、SiO2和FeO的親和力都比CaO和Fe2O3親和力大得多,因此最初生成的鐵酸一鈣CF容易分解形成CaO·SiO2熔體,只有當(dāng)CaO過剩(即高堿度)時,CaO才能與Fe2O3作用生成鐵酸一鈣[3]。
堿度低時不僅SFCA少,且鐵酸鈣大多為片狀和柱狀。堿度R>2.2又出現(xiàn)大量難還原鐵酸二鈣2CaO·Fe2O3。適宜堿度R為1.9~2.15,最低不低于1.85,最高不超過2.2,該廠堿度選擇在2.15倍組織生產(chǎn)。
在抽風(fēng)燒結(jié)生產(chǎn)中,臺車上部的燒結(jié)礦遇冷空氣急劇冷卻,結(jié)晶程度低,玻璃質(zhì)含量高,強(qiáng)度差,粉末多,隨著料層增加,臺車上下部強(qiáng)度差的燒結(jié)礦比例降低。在燒結(jié)過程后,燒結(jié)高溫帶增寬,燒結(jié)速度減慢,礦物結(jié)晶條件變好,結(jié)晶度升高,燒結(jié)礦強(qiáng)度和成品率升高,且在燒結(jié)過程中,料層自身蓄熱能力隨料層的增加而增強(qiáng)。文獻(xiàn)[4]經(jīng)驗數(shù)值表明料層提高10 mm,可降低1 kg~3 kg燃料消耗,但某廠目前受料層透氣性及負(fù)壓影響,未能實現(xiàn)厚料層燒結(jié)。
風(fēng)是燒結(jié)過程中賴以進(jìn)行的基本條件之一,也是加快燒結(jié)過程最活躍的因素,關(guān)系式(1)表明,通過料層的有效風(fēng)量越大,垂直燒結(jié)速度越快,提高燒結(jié)生產(chǎn)率,一定范圍內(nèi)有效風(fēng)量與燒結(jié)礦產(chǎn)量成正比。但當(dāng)垂直燒結(jié)速度增大到一定程度后,繼續(xù)增加風(fēng)量,則因垂直燒結(jié)速度過快,表層燒結(jié)礦冷卻加劇,燃燒帶固結(jié)成型條件差,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度將有一定程度的降低,抵消了生產(chǎn)率增長的優(yōu)勢且燒結(jié)礦質(zhì)量變差。
△P=K1V1.8 ;
(1)
υ⊥=K2V0.9 ;
(2)
Q=K3V1.9
(3)
式中:V為燒結(jié)有效風(fēng)量,m3/min;△P為總管負(fù)壓,Pa;υ⊥為垂直燒結(jié)速度,mm/min;Q為燒結(jié)礦電耗,kWh/t;K1、K2、K3為與原料性質(zhì)和操作有關(guān)的系數(shù)。
關(guān)系式(2)和(3)表明,有效風(fēng)量增加,總管負(fù)壓和電耗基本呈平方關(guān)系明顯增加,增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于垂直燒結(jié)速度,影響燒結(jié)產(chǎn)能降低能耗升高,同時大風(fēng)量高負(fù)壓下,漏風(fēng)率增大,燒結(jié)礦氣孔率減小,還原性下降。目前燒結(jié)工序已將主抽能力提高到最大,設(shè)備方面無增大風(fēng)量空間。
某廠燒結(jié)工序生產(chǎn)主要為負(fù)壓高、有效風(fēng)量低、混合料溫度低等特點,想要進(jìn)一步提高燒結(jié)礦產(chǎn)量及質(zhì)量需要解決燒結(jié)過程料層透氣性問題。
常規(guī)燒結(jié)混料制粒系統(tǒng)配置為制粒機(jī)+混合機(jī),通過現(xiàn)階段對混合料粒級跟蹤發(fā)現(xiàn),某廠在進(jìn)口礦配比大幅變化前后粒級變化不明顯,與其他公司對標(biāo),整體同樣顆粒料占比情況下,某廠混合料粒級低于其他公司6%左右,說明某廠制粒系統(tǒng)制粒能力不足。
2019年對燒結(jié)制粒機(jī)進(jìn)行改造,新建一臺制粒機(jī),原制粒機(jī)停用,本次改造主要思路為將原舊制粒機(jī)進(jìn)行改造,增加皮帶走向,將舊制粒機(jī)串聯(lián)到制粒機(jī)及混合機(jī)之間,形成三道混合效果,對比常規(guī)燒結(jié)生產(chǎn)配置(制粒機(jī)+混合機(jī)),增加一臺制粒機(jī)后我廠制粒系統(tǒng)改造后為制粒機(jī)1(舊)+制粒機(jī)2+混合機(jī)聯(lián)合強(qiáng)化制粒生產(chǎn)。
(1)對混料時間進(jìn)行測定,使用小型礦泉水瓶,內(nèi)部填充混合料與實際混合料比重一致,將水瓶投入新增混合機(jī)開始計時→出混合機(jī)結(jié)束計時,記錄時間,新增設(shè)皮帶根據(jù)轉(zhuǎn)速進(jìn)行計算運(yùn)行用時,整體混料時間增加5.31 min。
表3 混料時間跟蹤
混合料粒級升高5.59%,負(fù)壓降低0.57 kPa,生產(chǎn)操作采取厚料層慢機(jī)速方針,料層提高11 mm,終點溫度提高11.67 ℃,風(fēng)量升高1.6萬m3。
表4 過程參數(shù)跟蹤
現(xiàn)場觀察機(jī)尾卸料紅料層厚度降低1/3,生球強(qiáng)度提高(生球表面光滑,致密),制粒后大球占比明顯增多,檢測粒級時篩下物(≤3 mm)也為小球狀,原篩下物多為面狀組成(如圖3、圖4)。
對比改造前高爐返礦率降低1.91%,綜合返礦率降低2.24%,整體燒結(jié)礦質(zhì)量改善明顯,成礦率升高,毛礦產(chǎn)量對比增加105 t,凈礦產(chǎn)量增加193 t。
圖1 原制粒效果 圖2 現(xiàn)制粒效果
表5 燒結(jié)礦產(chǎn)量、質(zhì)量變化
在同樣配礦結(jié)構(gòu)不變的條件下,通過機(jī)理及實踐過程跟蹤和效果驗證如下:在混合料溫度較低情況下,通過混合料粒級升高,負(fù)壓降低,調(diào)整燒結(jié)過程操作方針,采取厚料層慢機(jī)速燒結(jié),同時生球大粒級占比增加,料層風(fēng)量增加1.6萬m3,燒結(jié)礦產(chǎn)量升高105 t/d,質(zhì)量改善成礦率提高1.91%,凈礦產(chǎn)量提高193 t/d。