郭艷軍
(晉控金石化工集團(tuán)有限公司 , 河北 石家莊 050099)
氮氧化物是城市空氣主要污染物,能夠引起光化學(xué)煙霧和酸雨,對人體、土壤和建筑物均能造成巨大危害,平流層的氮氧化物還能對臭氧層產(chǎn)生影響。
2018年6月河北省發(fā)布通知要求具備改造條件的電廠燃煤鍋爐顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度全部達(dá)到嚴(yán)于《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB13/2209—2015)的標(biāo)準(zhǔn),NOx濃度不得高于30 mg/m3(干基,氧含量6%)。
煙氣脫硝技術(shù)分為干法和濕法。濕法脫硝技術(shù)根據(jù)反應(yīng)原理有氧化法和還原法,氧化法是利用氧化劑與難溶于水的氮氧化物反應(yīng)生成易溶于水的NOx,再利用溶液吸收;還原法則是通過還原劑與氮氧化物反應(yīng),生成氮?dú)庵苯与S煙氣排放。濕法脫硝技術(shù)有堿液吸收法、酸吸收法、絡(luò)合吸收法、液相吸收還原法等[1]。干法脫硝技術(shù)工業(yè)化應(yīng)用的主要有選擇性非催化還原法(SNCR)、選擇性催化還原法(SCR)和SNCR+SCR聯(lián)合法。
某化工企業(yè)260 t/h熱電鍋爐為循環(huán)流化床,循環(huán)流化床具有低溫燃燒、分級送風(fēng)的低氮氧化物生成特點(diǎn),但面對嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),需進(jìn)行技術(shù)改造。
鍋爐主要參數(shù):型號,UG-260/9.8-M5;額定蒸發(fā)量260 t/h,額定蒸發(fā)溫度540 ℃,額定蒸發(fā)壓力9.8 MPa,給水溫度193 ℃,排煙溫度約140 ℃,空氣預(yù)熱器進(jìn)風(fēng)溫度20 ℃,計(jì)算熱效率88.6%,燃料消耗43.8 t/h,一次熱風(fēng)溫度180 ℃,二次熱風(fēng)溫度為160 ℃,循環(huán)倍率25~30,飛灰份額65%。
燃料煤經(jīng)給煤機(jī)通過落煤管進(jìn)入爐膛,與經(jīng)布風(fēng)板進(jìn)入爐膛的一次風(fēng)和經(jīng)爐膛前后墻進(jìn)入爐膛的二次風(fēng)進(jìn)行摻混燃燒,放出大量熱。與爐膛受熱面進(jìn)行熱交換后,夾帶大量顆粒的煙氣離開爐膛進(jìn)入蝸殼式旋風(fēng)分離器。分離下來的物料經(jīng)返料器返回爐膛循環(huán)燃燒,分離后的煙氣經(jīng)轉(zhuǎn)向室、高溫過熱器、低溫過熱器、省煤器、一二次風(fēng)空氣預(yù)熱器等由尾部煙道排出。
2015年,某化工企業(yè)鍋爐系統(tǒng)實(shí)施脫硝改造,采用SNCR技術(shù),脫硝劑為稀氨水。在旋風(fēng)分離器入口煙道處布置12臺雙流體SNCR氨水噴射器,氨水噴射器圍繞鍋爐煙道周向?qū)ΨQ均布,噴出霧化氨水與煙氣中NOx進(jìn)行反應(yīng)以達(dá)到脫除NOx的目的。NOx和氨的氧化還原反應(yīng),反應(yīng)溫度過高,會使氨分解而降低氮氧化物的還原率;反應(yīng)溫度過低,會增加氨逃逸而降低氮氧化物的還原率。噴頭設(shè)在水平煙道,既可以滿足SNCR技術(shù)850~1 050 ℃的反應(yīng)溫度要求,也可以滿足0.5 s的煙氣停留時(shí)間,以保證脫硝效率[2-3]。
(1)
(2)
實(shí)際運(yùn)行中,鍋爐煙氣經(jīng)脫硝處理后,NOx濃度可降低至90 mg/m3以下。80%生產(chǎn)負(fù)荷時(shí),排放煙氣NOx折算濃度(干基,氧含量為6%)為40~65 mg/m3。
影響NOx生成最主要的因素是燃燒方式,即燃燒條件。當(dāng)燃燒條件發(fā)生變化時(shí),NOx的排放也隨之發(fā)生變化。因此,通過改變?nèi)紵龡l件來抑制NOx的生成或破壞已生成的NOx,達(dá)到減少NOx排放的措施,稱為低氮燃燒技術(shù)。低氮燃燒改造應(yīng)以不影響燃燒穩(wěn)定性、不降低鍋爐效率、不會導(dǎo)致還原性氣氛對受熱面的腐蝕為前提,降低NOx的原始排放量。NOx生成主要集中在鍋爐的密相區(qū),溫度和氧化還原氣氛是影響循環(huán)流化床鍋爐中NOx生成的最主要因素[4-5]。氧化氣氛濃,床溫高,NOx原始排放濃度隨之升高。NOx在密相區(qū)中上部是控制NOx生成的最佳時(shí)機(jī),創(chuàng)造富燃料區(qū),降低局部氧濃度,抑制NOx的生成。
①布風(fēng)流化裝置風(fēng)帽類型單一,未充分考慮到布風(fēng)板上部物料阻力不均的實(shí)際情況,一次流化風(fēng)的布風(fēng)均勻性和流化質(zhì)量欠佳,密相區(qū)燃燒份額偏大引起床溫偏高。②合理的循環(huán)灰量不僅可以讓鍋爐具有優(yōu)良的帶負(fù)荷能力,還能控制爐內(nèi)溫度場,保證爐內(nèi)碳濃度的合理分布。旋風(fēng)分離器效率偏低,沒有足夠返料與密相區(qū)燃燒釋放的熱量進(jìn)行熱量交換,引起鍋爐的床溫偏高。③鍋爐受熱面積偏小,熱交換量不足,熱量無法轉(zhuǎn)移導(dǎo)致床溫偏高。④下排二次風(fēng)管距離布風(fēng)板較近,而落煤口幾乎與上排二次風(fēng)口等高,距離布風(fēng)板較遠(yuǎn),密相區(qū)不能形成有效的還原性氣氛,燃燒生成的NOx難以還原成N2,導(dǎo)致鍋爐的NOx原始排放濃度較高。
①靠近布風(fēng)板處爐墻加厚,減小布風(fēng)板面積,布風(fēng)板重新開孔布置低氮型鐘罩式風(fēng)帽,按設(shè)計(jì)安裝兩種不同規(guī)格的風(fēng)帽接管,提高布風(fēng)均勻性。②汽冷旋風(fēng)分離裝置不做改動,僅將分離器進(jìn)口煙道進(jìn)行改造,適當(dāng)增加進(jìn)口煙氣速度,減小進(jìn)口側(cè)邊和爐膛側(cè)墻夾角,減少渦流,提高分離器分離效率。為了兼顧靶區(qū)磨損,速度適當(dāng)增加至約25 m/s,分離效率提高0.5%。返料裝置改為新型返料風(fēng)室結(jié)構(gòu),小風(fēng)量,高壓頭,防止煙氣反竄和返料噎塞,保證返料順暢。爐膛灰濃度增加,可有效降低床溫。③增加兩片水冷屏,提高爐膛受熱面積,轉(zhuǎn)移爐膛熱量,防止床溫過高。同時(shí)增加下降管與水冷屏截面比,相應(yīng)連接管母管擴(kuò)徑,保證鍋爐水動力。④一次風(fēng)量由136 000 Nm3/h降至118 000 Nm3/h,二次風(fēng)量由111 300 Nm3/h增至118 000 Nm3/h,總風(fēng)量減少,改變一、二次風(fēng)比例,降低出口空氣過剩系數(shù)至1.16,強(qiáng)化分級燃燒。
通過以上措施,提高分離效率,強(qiáng)化分級燃燒,降低過??諝饬?,降低床溫,創(chuàng)造出有利于NOx還原的煙氣流場,實(shí)現(xiàn)低氮燃燒。鍋爐原始排放NOx濃度降低至150 mg/m3以下。
SCR選擇性催化還原脫硝技術(shù)是在O2和非均相催化劑存在條件下,用還原劑煙氣中NOx還原為N2和H2O。SCR的窗口溫度低于SNCR,而脫硝效率一般高于SNCR。SCR與SNCR工藝特點(diǎn)比較見表1。
表1 SCR與SNCR工藝特點(diǎn)比較
考慮到鍋爐實(shí)施低氮燃燒,且有SNCR脫硝裝置對NOx進(jìn)行初次脫除,SCR裝置的脫硝效率不低于55%即可滿足煙氣排放要求。SCR反應(yīng)器的最佳反應(yīng)溫度區(qū)在尾部煙道的省煤器區(qū)域,原煙道布置3組省煤器,未預(yù)留SCR反應(yīng)器位置,故需對省煤器進(jìn)行改造。改造后在第一組和第二組省煤器中間留出位置,布置1個(gè)SCR反應(yīng)器,高度3.0~3.5 m,催化劑設(shè)置1層,單個(gè)模塊高度1.2 m,采用蜂窩式釩鈦鎢鉬系(TiO2作為主要載體,V2O5為主要活性成分)。在汽冷旋風(fēng)分離器出口煙道增設(shè)2組氨水噴槍,逃逸氨作為SNCR脫硝裝置的還原劑,通過合理調(diào)節(jié)氨水噴射量,使煙氣中余氨濃度滿足SCR脫硝使用要求。低溫段空氣預(yù)熱器換熱管改為搪瓷管,防止低溫環(huán)境下產(chǎn)生的液態(tài)硫酸氫銨從金屬換熱管表面氣孔進(jìn)入產(chǎn)生的低溫腐蝕。
改造實(shí)施后,爐內(nèi)實(shí)現(xiàn)低氮燃燒,NOx原始濃度降至150 mg/m3以下,經(jīng)SNCR脫硝處理后,煙氣中NOx濃度降低,逃逸氨作為SCR的還原劑,在SCR反應(yīng)器中300~380 ℃和催化劑存在的條件下,發(fā)生還原反應(yīng)生成N2和H2O。
根據(jù)實(shí)際運(yùn)行效果看,NOx排放濃度大大降低,滿足低于30 mg/m3的排放要求。煙氣中氨濃度也有明顯的下降趨勢,滿足SNCR+SCR耦合技術(shù)下,氨逃逸濃度低于2.3 mg/m3的排放要求。
圖1 改造后鍋爐系統(tǒng)流程圖
表2 改造前后NOx排放和氨逃逸濃度對比
熱電鍋爐在原有SNCR煙氣脫硝的基礎(chǔ)上,進(jìn)行爐內(nèi)低氮燃燒和煙氣SCR的聯(lián)合改造,使煙氣中NOx和氨逃逸濃度滿足了嚴(yán)于《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB13/2209—2015)的排放標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到了NOx≤30 mg/m3的排放要求。
在實(shí)際運(yùn)行中,仍需注意:①SCR催化劑堵塞失活。②SCR催化劑中毒失活。③尾部煙道積灰問題,生產(chǎn)中嚴(yán)格控制,確保安全生產(chǎn)。