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塔里木盆地柯坪斷隆帶柯探1井酸化解堵工藝及應(yīng)用效果

2022-07-06 10:16白海鵬
山西化工 2022年3期
關(guān)鍵詞:井段酸液油管

周 孟,白海鵬,陳 勇

(北京京能油氣資源開發(fā)有限公司,北京 100020)

引言

酸化壓裂技術(shù)為油氣井的常用增產(chǎn)方法,針對碳酸鹽巖儲層特性,常采用酸化壓裂的方法來解決增產(chǎn)的問題。常規(guī)的酸壓方法為通過油管或套管通道向地層陸續(xù)擠入壓井液、壓裂液的施工流程,該方法針對高破裂壓力地層、井口設(shè)備壓力級別低等井的施工存在一定的局限性,導(dǎo)致常規(guī)的酸壓施工無法正常進行[1-2]。

1 連續(xù)油管定點替酸工藝

1.1 井口施工壓力高的常規(guī)解決方法

1.1.1 更換井口采油樹

酸壓施工時,采油樹承受著井口的施工壓力,當施工壓力高時,可通過更換更高壓力級別采油樹的方式來解決。但更換高壓力級別的采油樹需要更高的成本,且在酸壓后的油氣井正常生產(chǎn)過程中,油壓遠遠低于采油樹的額定工作壓力,實際應(yīng)用將無形增加各項成本。

1.1.2 運用井口保護器

油氣井壓裂井口保護器是一種安裝在采油樹主通徑內(nèi),向下延伸過油管懸掛器至油管內(nèi)的井口承壓設(shè)備。其作用是在油氣井酸化、壓裂過程中保護井口裝置不受酸壓液體沖刷、腐蝕,以及不讓井口裝置承受施工壓力,從而對井口裝置進行保護。

使用井口保護器對井口裝置的通徑有一定的要求,由于井口保護器的密封件為皮碗密封,在井口通徑不標準的情況下會導(dǎo)致皮碗無法通過,從而無法使用。該方法的實際應(yīng)用有一定的局限性。

1.2 連續(xù)油管定點替酸工藝

連續(xù)油管酸壓技術(shù)是運用連續(xù)油管設(shè)備將酸壓施工液通過連續(xù)油管注入酸壓層位的一種新型酸壓工藝。該工藝主要特點有:施工效率高,設(shè)備安裝迅速,能夠較快進行作業(yè);精確控制施工液注入的位置,精確定位等。

但連續(xù)油管進行酸壓施工在施工排量上往往較低,而常規(guī)酸壓施工時通過提高排量可達到提高縫高和縫長的效果。

通過綜合連續(xù)油管定點替酸及常規(guī)酸壓施工的各項優(yōu)點,首先運用連續(xù)油管酸壓工藝精確定位的特點,將酸液循環(huán)替至射孔層位,使酸液能夠直接作用于地層,與地層反應(yīng),用酸液破壞近井地帶地層的堵塞、污染以及溶巖,從而溝通地層孔隙、裂縫,以達到降低破裂壓力的效果。在破裂壓力降低后,起出井內(nèi)連續(xù)油管,再進行常規(guī)的酸壓施工,以達到高排量施工的效果。用以解決地層破裂壓力高,施工時井口壓力高的施工難點。

2 柯探1 井基本情況介紹

柯探1 井在新疆維吾爾族自治區(qū)阿克蘇境內(nèi),為部署在塔里木盆地西北緣柯坪斷隆帶薩拉姆布拉克構(gòu)造下寒武系頂面構(gòu)造高點上的一口預(yù)探井。

2.1 基本情況

2.1.1 測試井段及井身結(jié)構(gòu)

該井第3 層測試井段為3 686 m~3 698 m,井身結(jié)構(gòu)如第151 頁圖1 所示。

圖1 井身結(jié)構(gòu)

2.1.2 測試井段地層鉆進時情況簡述

該層測試井段鉆進時鉆時較慢,均在30 min/m~60 min/m(第151 頁圖2)。鉆進時使用鉆井液密度為2.0 g/cm3。該測試井段所在開次的鉆進井段3 726 m~3 742 m 連續(xù)發(fā)生井漏,累計漏失密度1.88 g/cm3~2.01 g/cm3的鉆井液627 m3,進行堵漏作業(yè)11 次,使用堵漏材料均為酸溶性材料。

2.1.3 測試井段地層巖性及測井簡述

測試井段:3 686.00 m~3698.00 m,試油層位:∈1 w,厚度12.00 m。巖性為深灰色灰質(zhì)泥晶白云巖、深灰色含泥質(zhì)泥晶白云巖,巖性較硬,測井顯示井眼未鉆遇較好裂縫。

在深橫波成像圖(圖2)上,可見反射波能量,說明近井地帶有發(fā)射體,可能為裂縫發(fā)育帶。說明該段橫向上儲層品質(zhì)發(fā)育具有一定的連續(xù)性。如果采用壓裂等手段,預(yù)測效果會較好。

圖2 測井成像圖

2.1.4 測試-酸壓情況簡述

酸壓施工:泵入質(zhì)量分數(shù)2%氯化鉀溶液2.30 m3,酸液10 m3,泵壓升至45 MPa,且基本無下降趨勢,泄壓至4.7 MPa;再次用清水分別補壓50 MPa 一次、55 MPa 2 次、60 MPa 4 次,壓降均較慢,平均在10 MPa/10 min 左右,后泄油壓至0 MPa,累計泵入井內(nèi)4.3 m3溶液。鑒于該井采油樹壓力級別為70 MPa,上提更高施工壓力的施工風(fēng)險較高,無法繼續(xù)酸壓施工,酸壓失敗。井下壓力計顯示井口施加壓力已作用至井底,地層破裂壓力較高。

2.1.5 酸壓失敗原因分析

綜合分析失敗原因由以下兩個方面導(dǎo)致:

一是地層方面的原因。該地層巖性主要以白云巖為主,性硬,且井周基本無裂縫發(fā)育,導(dǎo)致了地層破裂壓力極高。而實際酸壓施工時最高當量密度已達2.65,無法壓開地層。

二是地層污染的原因。該開次鉆進時鉆井液密度高,且漏失嚴重,多次進行了堵漏作業(yè)。雖然漏失及堵漏作業(yè)均不在該測試井段,但離測試井段僅僅20 m~30 m 的距離。因此,這些原因可能導(dǎo)致了地層的污染、地層堵塞嚴重。另外,該趟測試的解釋數(shù)據(jù)中的表皮系數(shù)高達64.87,也能夠說明地層污染的問題。

2.2 改進酸壓方案的選擇

2.2.1 運用井口保護器的方案

該井的油管懸掛器為多功能懸掛器,能夠安裝井口背壓閥,安裝背壓閥部分的通徑為74.7 mm,而井口全通徑為78 mm。進行井口保護器與井口的匹配測試,實際證明無法通過,該方案無法實施。

2.2.2 運用連續(xù)油管輔助的方案

通過分析,施工步驟初步擬定為:

1)起出井內(nèi)測試管柱,下入全通徑完井管柱。

2)采用1.75”連續(xù)油管,下至3 720 m(射孔井段為3 686 m~3 698 m),用泵車替酸至射孔井段上下30 m,起連續(xù)油管,浸泡、酸液反應(yīng)。替液前嚴格計算好酸液及頂替液量,確保酸液在封隔器以下30 m(封隔器長時間泡酸,失封可能性大)。

3)試擠施工,查驗效果。若試擠壓力仍較高,則再次用連續(xù)油管替酸浸泡;若試擠壓力明顯降低,則進行后續(xù)施工。

4)組織壓裂車組到位,起出連續(xù)油管后,壓裂車組進行酸壓作業(yè)。

3 實際施工應(yīng)用

3.1 連續(xù)油管注酸、試擠施工

3.1.1 第一次泡酸試擠

下放連續(xù)油管至3 720 m,用氯化鈣溶液替出油管內(nèi)壓井液。

用連續(xù)油管替入酸液2 m3,氯化鈣溶液4 m3。

起連續(xù)油管至井深3 220 m,浸泡、反應(yīng)1 h,用氯化鈣溶液試擠,排量100 L/min~110 L/min,泵壓0MPa~60 MPa,進液量5 m3,停泵5 min 壓力降到34.7 MPa,停泵15 min 降到28.5 MPa,共擠入地層酸液2 m3,氯化鈣溶液3 m3。

3.1.2 第二次泡酸試擠

下放連續(xù)油管至井深3 720 m,替入酸液7 m3,環(huán)空保護液4 m3。

起連續(xù)油管至井深3 220 m,浸泡、反應(yīng)1 h,用環(huán)空保護液試擠,排量130 L/min升至450 L/min,泵壓0 MPa 升至60 MPa 后又降至38.3 MPa,進液量11 m3,停泵壓力38.3 MPa降至18 MPa,共擠入地層酸液7 m3,氯化鈣溶液4 m3。

通過第一次少酸量試擠,提高至第2 次多酸量試擠,試擠效果明顯,施工壓力明顯降低,施工排量顯著提高。連續(xù)油管試擠成功,起連續(xù)油管至井口。

3.2 常規(guī)酸壓施工

試擠成功后進行常規(guī)酸壓施工,施工酸液配方為20%HCl+1%HF+1%HAC。排量0.6 m3/min~3.0 m3/min,泵壓4.6 MPa~57.2 MPa,套壓9.40 MPa~19.80 MPa,注入井筒總液量160.00 m3。停泵20 min 測壓降,油壓18.5 MPa~2.6 MPa,套壓9.4 MPa~9.9 MPa。酸壓成功。

4 酸化工藝效果

4.1 連續(xù)油管注酸、試擠效果

施工壓力由第一階段常規(guī)酸壓施工時的最高泵壓60 MPa 無法擠開地層,到第二階段第一次采用定點泡酸后在泵壓60 MPa 的情況下能夠持續(xù)注液入地層,第二次采用定點泡酸后在持續(xù)提高泵入排量的情況下,泵壓持續(xù)下降。成功地解決了地層孔隙污染堵塞嚴重、地層破裂壓力高的問題,應(yīng)用效果較好。

4.2 常規(guī)酸壓效果

在運用連續(xù)油管溝通近井地帶孔隙、儲層后,再運用常規(guī)酸壓手段,大排量進行施工,施工效果明顯。酸壓施工最高泵壓57.20 MPa,最大排量3.00 m3/min。由酸壓曲線可知,正擠酸液期間,泵壓曲線呈明顯下降趨勢,反應(yīng)酸化效果較好,有效的溝通了有利儲層;停泵20 min 測壓降,油壓18.5 MPa降至2.6 MPa,套壓9.4 MPa升至9.9 MPa。在后續(xù)的放噴求產(chǎn)過程中,日產(chǎn)氣量由酸壓施工前的低產(chǎn)氣上升到酸壓施工后的百萬方高產(chǎn),酸壓效果得到了很好的驗證。

5 結(jié)論

1)由于該井為區(qū)塊內(nèi)第一口探井,該井的高破裂壓力原因一是由于地層鉆井期間污染嚴重導(dǎo)致的,二是由于在白云巖儲層鉆進時未鉆遇明顯裂縫、縫洞發(fā)育的地層,還需后續(xù)繼續(xù)鉆井研究。

2)在溶蝕率高的儲層,使用連續(xù)油管定點替酸、泡酸的施工工藝,能夠有效對儲層進行一定的溝通,解決了常規(guī)酸壓施工需要高泵壓將管柱內(nèi)原有的壓井液擠入地層的問題。

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