李懷念
(陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限責(zé)任公司五礦選煤廠,山西 陽泉 045209)
五礦選煤廠是一座年處理能力6.80 Mt 的礦井型選煤廠。原煤經(jīng)過13 mm 馳張篩脫粉,篩上物料進(jìn)入洗選系統(tǒng),洗選系統(tǒng)采用跳汰主再洗工藝。目前選煤廠煤泥水存在三級濃縮工藝:角錐池為第一級濃縮、角錐池溢流進(jìn)入一次濃縮機(jī)為第二級濃縮、一次濃縮機(jī)底流去二次濃縮機(jī)為第三級濃縮。由于矸石易泥化,煤泥水系統(tǒng)復(fù)雜而且每一級濃縮的效果都不好,導(dǎo)致循環(huán)水質(zhì)量濃度平均為300 g/L,有時高達(dá)400 g/L~500 g/L。這嚴(yán)重影響了跳汰機(jī)的分選精度,降低了精煤產(chǎn)率[1]。
為了降低煤泥水濃度,達(dá)到清水洗煤,實(shí)現(xiàn)洗水閉路循環(huán),在不改變現(xiàn)有煤泥水系統(tǒng)工藝流程的基礎(chǔ)上,向煤泥水中添加絮凝劑是行之有效的方法[2-6]。本文在研究煤泥水性質(zhì)的基礎(chǔ)上,選取多種絮凝劑進(jìn)行了煤泥水絮凝沉降試驗(yàn),最終選擇性能最優(yōu)的絮凝劑用于選煤廠的煤泥水濃縮和煤泥壓濾,取得較好的工業(yè)應(yīng)用效果。
對一次濃縮機(jī)和二次濃縮機(jī)的入料、溢流和底流的濃度進(jìn)行了測定。從表1 可知,濃縮機(jī)的濃縮效果差,溢流質(zhì)量濃度均超過300 g/L。這樣的溢流作為循環(huán)水將嚴(yán)重影響選煤效果。
表1 煤泥水系統(tǒng)各部分的濃度
表2 為一次濃縮機(jī)的入料、溢流和底流的小篩分試驗(yàn)的粒度組成,表3 為二次濃縮機(jī)的入料、底流和溢流的小篩分試驗(yàn)的粒度組成。由表2 可知,一次濃縮機(jī)的入料、溢流和底流的各粒級組成差別較小,說明一次濃縮機(jī)的濃縮效果差。同樣地,由表3 可知,二次濃縮機(jī)的入料、溢流和底流的各粒級組成也基本相似,說明二次濃縮機(jī)的濃縮效果也很差。2 個濃縮機(jī)的入料中-0.03 mm 粒級產(chǎn)率均在50%左右,且灰分均超過50%,而+0.15 mm 粒級產(chǎn)率小于20%。說明2個濃縮機(jī)入料中存在大量高灰細(xì)泥,造成煤泥水自然沉降困難。對于二次濃縮機(jī)的溢流和底流,其粒度分布情況與入料相似,說明濃縮機(jī)的濃縮效果差。
表2 一次濃縮機(jī)入料、溢流、底流的粒度組成
表3 二次濃縮機(jī)入料、溢流、底流的粒度組成
通過對五礦選煤廠一次濃縮機(jī)和二次濃縮機(jī)煤泥水性質(zhì)的研究可知,煤泥水濃度高,細(xì)顆粒含量大且灰分高,煤泥水體系為帶負(fù)電荷的煤泥顆粒形成的高濃度和高黏度的膠體。在現(xiàn)有的生產(chǎn)狀況下很難沉降,需要添加絮凝劑加快煤泥沉降的效果。
第114 頁圖1 的數(shù)據(jù)是二次濃縮機(jī)入料的自然沉降特性試驗(yàn)。從試驗(yàn)結(jié)果可知,煤泥水的自然沉降時間較長,短時間內(nèi)很難達(dá)到澄清效果,需要加入凝聚劑或絮凝劑提高沉降效果。
圖1 煤泥水自然沉降特性曲線
本次絮凝劑選擇相對分子質(zhì)量為1600 萬、1800萬、2 000 萬的陽離子聚丙烯酰胺(CPAM)進(jìn)行試驗(yàn)。考慮到煤泥水的實(shí)際情況,絮凝劑加藥量較大時,沉降效果會更好。所以,在實(shí)驗(yàn)室中將各種分子量的絮凝劑按照較高的濃度0.3%配藥比例制備藥劑,溶解1 h 后分別開始試驗(yàn)。當(dāng)藥劑添加量為12 mL/L 煤泥水時,對相對分子質(zhì)量為1 600 萬、1 800 萬、2 000 萬的陽離子聚丙烯酰胺(CPAM)的絮凝效果進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見圖2。從圖2 可知,相對分子質(zhì)量為1800 萬的陽離子聚丙烯酰胺(CPAM)的沉降時間最短,沉降距離最大,沉降效果最佳。
圖2 不同相對分子質(zhì)量CPAM 的沉降特性曲線
選定相對分子質(zhì)量為1800 萬的陽離子聚丙烯酰胺(CPAM),研究不同藥劑添加量時的絮凝效果。藥劑添加量為12、16、20 mL/L(煤泥水)。試驗(yàn)結(jié)果見圖3、圖4。從試驗(yàn)結(jié)果可知,當(dāng)藥劑添加量為16 mL/L 時,絮凝沉降速度最快,絮團(tuán)體積最小,絮團(tuán)最結(jié)實(shí),上清液透徹。
圖3 不同藥劑添加量的煤泥水沉降特性曲線
圖4 絮凝劑加藥前后的煤泥水情況
相對分子質(zhì)量為1 800 萬的陽離子聚丙烯酰胺的技術(shù)性能指標(biāo)如下:固含量≥90%;離子度50%~60%;水不溶物≤0.3%;溶解速度≤60 min;殘余單體質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.1%。
經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室對煤泥水絮凝沉降試驗(yàn)后,將相對分子質(zhì)量為1 800 萬的陽離子聚丙烯酰胺應(yīng)用于選煤廠煤泥水濃縮機(jī)后進(jìn)行壓濾試驗(yàn)。從選煤廠壓濾試驗(yàn)可知,添加相對分子質(zhì)量為1 800 萬的聚丙烯酰胺后,壓濾時間比之前縮短了25 min~30 min,濾餅水分降低了3.0%左右,循環(huán)水質(zhì)量濃度小于50 g/L。
1)選煤廠煤泥水系統(tǒng)處理效果差,溢流水濃度高,作為為循環(huán)水嚴(yán)重影響選煤效果。
2)煤泥水自然沉降時間長,很難達(dá)到澄清效果。當(dāng)添加相對分子質(zhì)量為1 800 萬的陽離子聚丙烯酰胺,添加量為16 mL/L 時,煤泥水沉降時間最短,沉降距離最大,絮團(tuán)體積最小,上清液透徹,沉降效果最佳。
3)選煤廠濃縮機(jī)中添加相對分子質(zhì)量為1 800 萬的陽離子聚丙烯酰胺后,煤泥壓濾時間平均縮短了25 min~30 min,濾餅水分降低了3.0%左右,循環(huán)水質(zhì)量濃度小于50 g/L。