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關(guān)于成型鼓及其撐塊優(yōu)化研究

2022-07-06 07:24洪志遠陸勝雷王達尊張先亮黃晉
橡塑技術(shù)與裝備 2022年7期
關(guān)鍵詞:分廠無縫規(guī)格

洪志遠,陸勝雷,王達尊,張先亮,黃晉

(杭州朝陽橡膠有限公司,浙江 杭州 310018)

杭州朝陽橡膠有限公司工程胎分廠(以下簡稱“分廠”)全鋼子午線工程胎子口缺膠病疵發(fā)生率達到了3.2%,在分廠高發(fā)病疵排行中位居第一;目前分廠小礦卡產(chǎn)量占比60%~70%,其中部分小礦卡規(guī)格花紋發(fā)生率高達25%~35%,因此應(yīng)市場質(zhì)量需求與分廠內(nèi)部成本管控要求,擴大品牌效應(yīng)與增加小礦卡盈利率迫在眉睫,降低子口缺膠病疵發(fā)生率成為了首要目標。

子口部位是輪胎與輪輞的接觸部位,該部位結(jié)構(gòu)復(fù)雜,對輪胎起著承重與傳遞動力的作用,由內(nèi)向外分別是鋼絲圈、胎體簾布、鋼絲包布、耐磨膠等材料,多層材料帶給子口優(yōu)良的性能的同時也帶來了更多的外在因素,給子口帶來了更高的質(zhì)量風(fēng)險。

子口的形狀對于子口缺膠的發(fā)生率有著決定性的作用,而撐塊的排布與形狀對子口寬度、飽和度有著直接的反饋。根據(jù)不同規(guī)格及設(shè)計需求設(shè)計匹配的撐塊能夠很好地改善子口的均勻性,也是目前主流改善子口的科研方向。

1 國內(nèi)全鋼子午工程胎發(fā)展概況

近幾年國內(nèi)全鋼子午工程胎發(fā)展迅速,全國各廠商相繼擴產(chǎn),相比國外起步早,具有成熟的科研與發(fā)展的進程,國內(nèi)目前發(fā)展參差不齊,但是總體研究方向是利用扇形塊尺寸決定了成型過程的兩大關(guān)鍵參數(shù)——胎圈落點位置及子口飽和度。保證定型過程中扇形塊撐起并對胎圈進行鎖緊。這樣在中心充氣壓力作用,膠囊鼓起,扇形塊撐起,鎖緊子口材料,防止子口分布材料的偏移從而降低質(zhì)量風(fēng)險。

2 無縫撐塊的原理

無縫撐塊能在胎胚成型過程中鋼絲圈被鎖緊時表面處于完整圓環(huán)形態(tài),如(圖1)所示:無縫鼓撐塊分為兩部分即大、小扇形塊簡稱一分塊和二分塊,兩分塊呈等角度穿插分布,由連桿連接,經(jīng)機械螺桿傳動,限位器定位,二分塊首先經(jīng)滑塊回縮,一分塊1再回縮至原位且形成一個高低位置差,鎖緊時同理反向運行,形成一個無縫隙的圓環(huán)[1]。

3 試驗方案

3.1 主要設(shè)備

成型機:本次試驗使用成型機均為兩鼓一次成型法成型機。

成型鼓:目前國內(nèi)外成型鼓分為兩大類:有縫鼓與無縫鼓。顧名思義,這兩種成型鼓最大的差別就在于撐塊撐起時形成的鎖緊圓環(huán)是否存在縫隙。有縫鼓作為我國早期進入輪胎行業(yè)引入結(jié)構(gòu),是目前國內(nèi)主流結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)簡單,價格相對低廉的優(yōu)勢,但隨著生產(chǎn)質(zhì)量的需求,技術(shù)的循序發(fā)展,因其結(jié)構(gòu)原因造成胎胚子口表面呈波浪狀,膠料分布不均等問題,使得有縫鼓需要被替換淘汰掉;而無縫鼓近年漸漸從全鋼子午胎發(fā)展深入載重胎領(lǐng)域,其生產(chǎn)胎胚子口飽滿,膠料分布均勻,但價格也相對高昂。

硫化機:硫化機采用板熱式硫化機活絡(luò)模高壓蒸汽硫化。硫化條件為151 ℃×210 min。

3.2 撐塊介紹

本次試驗使用有縫鼓扇形塊曲線(如圖2)。

該撐塊為原兩鼓成型機配套撐塊,其撐塊間部存在三角狀突起,雖然能夠更好鎖緊繞圈,防止子口在定型過程中向外逃出,但是也是目前子口缺膠問題的主要原因。

本次試驗使用無縫鼓原扇形塊曲線(如圖3),該撐塊為25"成型鼓通用撐塊,為分廠采用無縫鼓替換有縫鼓時所設(shè)計,就撐塊來看,無縫撐塊加寬了撐塊底部直徑由19 mm增加至30 mm,同時撐塊開口直徑增加至56 mm,降低撐塊高度。

新型撐塊為張先亮[2]根據(jù)分廠子口缺膠病疵發(fā)生率較高的幾類花紋的子口飽滿度以及輪胎設(shè)計子口規(guī)格在原無縫鼓撐塊基礎(chǔ)上重新設(shè)計的新型撐塊,其相較原撐塊在上下部位的寬度和撐塊高度均有所增加,新型撐塊各項數(shù)據(jù)可見圖4。

3.3 試驗設(shè)計

試驗條件:溫度:24±4℃;濕度:≤55%;

氣壓 :I3:0.66 MPa ;K1:0.66 MPa

(1)方案一

試驗1:14.00R25-CB771A 設(shè)備編號:K1

成型鼓:無縫鼓老撐塊;

試驗2:14.00R25-CB771A 設(shè)備編號:I3 (結(jié)構(gòu)同 K1);

成型鼓:無縫鼓型新?lián)螇K;

試驗3:14.00R25-CB771A 設(shè)備編號:K1

成型鼓:有縫鼓;

(2)方案二

試驗4:14.00R25-CB793A 設(shè)備編號:K1

成型鼓:無縫鼓老撐塊;

試驗5:14.00R25-CB793A 設(shè)備編號:I3

成型鼓:無縫鼓新型撐塊。

本試驗過程,胎胚成型工藝參數(shù)嚴格按照施工表標準執(zhí)行,各半制品部件質(zhì)量參數(shù)符合標準,胎胚下線經(jīng)人員檢驗、修補后方可硫化,確保試驗結(jié)果準確、切實。

3.4 試驗結(jié)果

3.4.1 有無縫鼓試驗結(jié)果

以試驗1/3為例,2021年7月安排在兩鼓成型機K1上使用有縫鼓試產(chǎn)規(guī)格14.00R25-CB771A (以下簡稱規(guī)格1)31條,生胎胚子口一圈均勻排布撐塊擠壓形成的凸起,如圖5所示。

硫化后規(guī)格1子口缺膠11條,發(fā)生率35.5%,缺膠呈月牙狀且多處分布,經(jīng)成品檢驗X光及外觀未見其他病疵。

同月?lián)Q老無縫鼓試制規(guī)格1輪胎,生胎子口厚度55 mm,胎胚內(nèi)徑525 mm,子口較為飽滿,外觀無異常,如圖7所示。

本次試驗試產(chǎn)41條,硫化后出現(xiàn)11條子口缺膠,發(fā)生率26.8%,相較有縫鼓能夠作出一定的改善,但并沒有達到預(yù)期效果,即便子口飽滿度已經(jīng)作出極大改善。因子口缺膠發(fā)生原因做綜復(fù)雜,僅能預(yù)測原因為生胎子口形狀與零模不匹配。其X光圖如圖8所示。

3.4.2 新舊撐塊試驗結(jié)果

同期安排試驗2/4/5,其中試驗2/5安排在I3機臺,采用新型設(shè)計無縫撐塊,其中試驗2試產(chǎn)8條規(guī)格1輪胎,抽檢胎胚子口厚度55 mm,胎胚內(nèi)徑525 mm,子口形狀如圖9,成品胎X光成像如圖10,試驗5沿用新型撐塊試產(chǎn)14.00R25-CB793(以下簡稱規(guī)格2)花紋輪胎10條,抽檢胎胚子口厚度與胎胚內(nèi)徑與規(guī)格1相同,不做贅述,其子口形狀如圖11,X光成像如圖12。試驗4為日常生產(chǎn),7月規(guī)格2輪胎共870條抽檢胎胚子口厚度55 mm,胎胚內(nèi)徑528 mm,子口形狀如圖13, X光成像如圖14,三次試驗與試驗1結(jié)果統(tǒng)計見表1。

經(jīng)MES系統(tǒng)統(tǒng)計,試驗2和試驗5生產(chǎn)的規(guī)格1和規(guī)格2輪胎子口外觀X光檢驗均無異常。

從表1的發(fā)生率可以很明顯的對比出,新老撐塊的結(jié)果差異,采用新型設(shè)計撐塊形成子口更為平整,飽滿,且根據(jù)其設(shè)計結(jié)構(gòu)的優(yōu)化使運行過程中機械結(jié)構(gòu)運作更為流暢,擁有更好的穩(wěn)定性,減少了偶發(fā)病疵的發(fā)生率,同時不同花紋塊的情況下,對于子口缺膠病疵也能作出一定的改善,證明了其自身具有較好的的兼容性。

表1 子口缺膠發(fā)生率統(tǒng)計表

4 結(jié)論

全鋼子午工程胎小礦卡子口采用無縫鼓撐塊后,成功解決了部分小礦卡子口缺膠問題,子口缺膠發(fā)生率大幅度下降,分廠子口缺膠最終發(fā)生率維持在2.5%左右。張先亮等設(shè)計的25"新型無縫鼓在全鋼子午工程胎小礦卡子口的飽滿度、均勻性和一致性改善上相較有縫鼓具有較好的改善作用,能夠有效防止子口缺膠病疵大規(guī)模產(chǎn)生。這表明了無縫鼓在對子口部位的受力處理上更具優(yōu)勢,針對單個規(guī)格,進行撐塊設(shè)計的方向是正確的,通過進一步優(yōu)化撐塊規(guī)格,能夠使胎胚子口性能在無縫鼓基礎(chǔ)上進一步提升,但介于經(jīng)濟性因素考慮,開發(fā)單規(guī)格多花紋適用撐塊更具可行性。

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