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液氯充裝系統(tǒng)技術(shù)改造

2022-07-04 00:35:12陳秀原
氯堿工業(yè) 2022年2期
關(guān)鍵詞:屏蔽泵納氏液氯

陳秀原

(廣西柳化氯堿有限公司,廣西 柳州 545600)

廣西柳化氯堿有限公司(以下簡(jiǎn)稱“柳化氯堿”)2019年初形成20萬t/a燒堿生產(chǎn)規(guī)模,液氯產(chǎn)能達(dá)12.55萬t/a。氯氣液化崗位產(chǎn)能10~12 m3/h,折400 t/d。園區(qū)內(nèi)消耗200 t/d多液氯,但仍需充裝液氯100 t/d以上,園區(qū)內(nèi)耗氯企業(yè)生產(chǎn)不正常時(shí)充裝液氯達(dá)200 t/d以上,因此,液氯充裝系統(tǒng)的重要性不言而喻。

1 改造前液氯充裝工藝

液氯儲(chǔ)槽的液氯經(jīng)屏蔽泵抽出,加壓至1.3~1.4 MPa,分別用多臺(tái)帶過載報(bào)警儀和自動(dòng)控制裝載量的電子秤充裝。用戶返回的鋼瓶須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可充裝,包裝時(shí)切忌超重。每臺(tái)秤充裝完成后充裝管內(nèi)余氯由納氏泵抽至事故氯處理裝置處理。 改造前液氯充裝工藝流程如圖1所示。

原液氯充裝系統(tǒng)主要問題如下。

(1)液氯充裝泵的操作和維修存在安全隱患。柳化氯堿液氯充裝泵原來使用的是屏蔽泵,為保證屏蔽泵的氣蝕余量,泵的安裝深度要足夠深,泵的進(jìn)、出口閥及現(xiàn)場(chǎng)壓力表均在地坑的下部。每次開、停泵操作都屬于進(jìn)入受限空間作業(yè),需要辦理進(jìn)入受限空間作業(yè)證,每次操作至少要有2個(gè)人(其中1人為監(jiān)護(hù)人員)。當(dāng)屏蔽泵因故障跳停后,為辦證而取樣分析需要很多時(shí)間,等辦好證后再開泵,充裝工作影響較大,對(duì)下游用氯企業(yè)生產(chǎn)影響也很大。常白班人員下班后辦證所花的時(shí)間更長(zhǎng),影響就更大。屏蔽泵跳停后需要盡快開回來,操作人員不辦證就直接下地坑開泵,既違反安全操作規(guī)程,又確實(shí)存在安全隱患。當(dāng)泵或坑下管道有液氯泄漏,需要進(jìn)行維修時(shí),因?yàn)槁葰饷芏缺瓤諝饷芏却?,置換需要花很長(zhǎng)時(shí)間才合格。地坑過深通風(fēng)不好,環(huán)境潮濕,容易對(duì)坑下設(shè)備、管道造成腐蝕。2020年4月屏蔽泵本體回流管被腐蝕斷裂,造成大量的液氯泄漏,雖然發(fā)現(xiàn)及時(shí),處理方法正確,但造成的影響還是很大。

1—液氯儲(chǔ)槽; 2—屏蔽泵;3—充裝稱;4—納氏泵;5—一級(jí)吸收塔;6—一級(jí)堿液循環(huán)槽;7—一級(jí)堿液循泵;8—二級(jí)吸收塔; 9—二級(jí)堿液循環(huán)槽 ;10—二級(jí)堿液循環(huán)泵 ;11—鈦引風(fēng)機(jī)。圖1 改造前液氯充裝工藝流程

(2)液氯充裝銅管及其抽負(fù)管連接不合理。開車后2年左右,陸續(xù)接到用戶投訴有些鋼瓶在使用過程中出現(xiàn)液氯出不來或出來速度慢的情況,檢查后發(fā)現(xiàn)是液氯鋼瓶瓶閥有堵塞,反復(fù)查找原因,發(fā)現(xiàn)鋼瓶?jī)?nèi)部有較多黏性強(qiáng)的雜質(zhì)。最初懷疑是氯處理干燥塔有問題,造成氯氣水含量超標(biāo),因?yàn)楫?dāng)時(shí)干燥塔有一層泡罩塔液位偏低,認(rèn)為該層泡罩塔干燥效果差或未起到干燥作用。但是在氯壓機(jī)后分配臺(tái)處多人次反復(fù)檢測(cè)氯氣含水,數(shù)值雖然偏高,但是均在工藝指標(biāo)范圍內(nèi)。氯氣液化采用氟利昂螺桿壓縮機(jī)降溫液化,管、殼分離,不引進(jìn)新的介質(zhì)。在充裝現(xiàn)場(chǎng)研究后發(fā)現(xiàn)液氯充裝后抽負(fù)壓時(shí)管道上有結(jié)霜現(xiàn)象。管道外壁結(jié)霜很大,內(nèi)壁負(fù)壓抽入空氣,考慮到管道內(nèi)壁由于抽入環(huán)境空氣,其中積水比表面更大。積水殘留在管道中,在進(jìn)行第二瓶液氯充裝時(shí)雖然關(guān)閉了抽負(fù)壓閥門,但管道內(nèi)積水多,當(dāng)時(shí)的管道結(jié)構(gòu)無法排出管道內(nèi)積水而留在管道中,在第二次充裝時(shí)流入液氯鋼瓶中,水與氯氣在液氯鋼瓶中會(huì)腐蝕鋼瓶?jī)?nèi)壁,生成FeCl3。用戶使用液氯時(shí),用氯量少則瓶閥開度小,碰到鋼瓶?jī)?nèi)FeCl3比較多時(shí)瓶閥就容易堵塞。

(3)抽負(fù)裝置不穩(wěn)定也不經(jīng)濟(jì)。每充裝好1瓶液氯后,銅管內(nèi)有少量的液氯需要抽走,并用燒堿吸收。柳化氯堿設(shè)計(jì)時(shí)是用氯處理崗位的納氏泵抽吸送進(jìn)事故氯裝置進(jìn)行處理。開車后4年內(nèi)納氏泵的運(yùn)行還比較穩(wěn)定,只檢修過3次;5年后運(yùn)行就開始變得不正常,后期基本上運(yùn)行三四個(gè)月就要檢修1次,主要是納氏泵的葉輪被腐蝕,抽力變小。到2017、2018年,經(jīng)常運(yùn)行不到1個(gè)月,有時(shí)甚至半個(gè)月就要更換1次納氏泵的葉輪。購買葉輪要1萬元左右;崗位員工要進(jìn)行工藝處理,分廠維修工更換葉輪也要花較長(zhǎng)時(shí)間,人力成本也不低;對(duì)液氯充裝工作影響也比較大。納氏泵后的氣液分離器分離效果不好時(shí)還會(huì)將硫酸帶進(jìn)一級(jí)吸收塔,增加了燒堿的消耗,副產(chǎn)品次氯酸鈉會(huì)含有硫酸根,對(duì)次氯酸鈉的品質(zhì)和產(chǎn)品銷售有影響。

2 改造后液氯充裝工藝

改造后液氯儲(chǔ)槽的液氯經(jīng)磁力泵抽出,加壓至1.3~1.4 MPa分別用多臺(tái)帶過載報(bào)警儀和自動(dòng)控制裝載量的電子秤充裝。用戶返回的鋼瓶須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可充裝,包裝時(shí)切忌超重。每臺(tái)秤充裝完成后充裝銅管內(nèi)余氯由水力噴射泵抽至事故氯處理裝置處理。 改造后液氯充裝工藝流程如圖2所示。

對(duì)原液氯充裝系統(tǒng)進(jìn)行以下技術(shù)改造。

(1)有關(guān)液氯充裝泵(屏蔽泵)存在的安全問題。有人建議用蒸發(fā)包裝,即用熱水加熱,加壓后包裝,這種方法實(shí)際上比較落后,就算能解決安全問題,園區(qū)下游企業(yè)用氯也不能達(dá)到穩(wěn)定供給,顧此失彼。也有建議改用液下泵包裝,但液下泵缺點(diǎn)比較多:①須要增加中間槽,并且操作時(shí)須控制中間槽液位;②維修較復(fù)雜且須定期更換密封;③維護(hù)率高且費(fèi)用大;④需要密封氣,故沒有采用。最終選定了用磁力泵代替屏蔽泵作液氯充裝泵方案,磁力泵所需的地坑深度只需要1.0 m,就能保證磁力泵的氣蝕余量,而且磁力泵是立式的,安裝時(shí)電動(dòng)機(jī)已經(jīng)有部分露出地面,泵的所有進(jìn)出口閥門均安裝在地面上,開、停泵均在地面上進(jìn)行,屏蔽泵的安全問題都得到了有效解決,辦理進(jìn)入受限空間作業(yè)證的程序就沒有了,一個(gè)人就可以完成操作。這個(gè)方案唯一的缺點(diǎn)是磁力泵價(jià)格比屏蔽泵高。

1—液氯儲(chǔ)槽; 2—磁力泵;3—充裝稱;4—緩沖罐;5—緩沖罐;6—水力噴射泵;7—一級(jí)吸收塔;8—一級(jí)堿液循環(huán)槽;9—一級(jí)堿液循環(huán)泵;10—二級(jí)吸收塔;11—二級(jí)堿液循環(huán)槽;12—二級(jí)堿液循環(huán)泵;13—鈦引風(fēng)機(jī)。圖2 改造后液氯充裝工藝流程

(2)液氯抽負(fù)接頭改裝在充裝閥后接入,只抽DN14的銅管內(nèi)的少量液氯,減少每次氯氣抽負(fù)總量;將液氯抽負(fù)管PCD-6019A~H-50由豎直向上走改為水平管道,使用DN80管道,同時(shí)使其有一定的位差,使冷凝液體進(jìn)入管道后順利排走;在管道后安裝一緩沖罐,收集的凝液由崗位人員定時(shí)排出。改造后抽負(fù)時(shí)間減少,以往將液氯充裝管內(nèi)殘余液氯抽出需要10~20 min,改造后需要抽出的殘余液氯總體積減小,用于抽空管道的時(shí)間只需要5 min,充裝效率提高;新增排污罐內(nèi)截獲較多污垢,這些污垢在改造前大多會(huì)隨著液氯充裝進(jìn)入液氯鋼瓶,堵塞管道、腐蝕瓶壁,改造后液氯品質(zhì)明顯改善。清洗后的液氯鋼瓶用該系統(tǒng)充裝,出廠的產(chǎn)品再?zèng)]有受到用戶的投訴。該改造減少積水進(jìn)入液氯鋼瓶,可以降低液氯鋼瓶腐蝕速度,提高液氯鋼瓶使用運(yùn)輸?shù)陌踩禂?shù)。

(3)為了在納氏泵故障時(shí)繼續(xù)充裝液氯,在操作方便的地方將抽負(fù)管接入泄壓管,并加裝閥門,利用事故氯裝置的鈦引風(fēng)機(jī)抽走銅管內(nèi)的少量液氯。這種方法負(fù)壓偏小,充裝速度慢。而且鈦引風(fēng)機(jī)24 h不停運(yùn)轉(zhuǎn)是為異常情況下保安,只能作為應(yīng)急用。為了降低納氏泵葉輪被腐蝕的速度,縮短了更換納氏泵所用硫酸的時(shí)間,更換了液氯包裝到納氏泵的抽負(fù)管。納氏泵的運(yùn)行情況有所好轉(zhuǎn)。但隨著納氏泵所用硫酸更換頻率的增加,所用濃硫酸增加,產(chǎn)生的廢硫酸增多,增加了產(chǎn)品成本和處理廢硫酸的成本。最終有技術(shù)人員提出:在事故氯裝置的一級(jí)吸收塔外部裝一個(gè)水力噴射泵,噴射泵出口連接一級(jí)吸收塔下部,利用一級(jí)堿液循環(huán)泵抽出的堿液分流一部分作為噴射水,就可以將液氯充裝完成后銅管內(nèi)的液氯抽走,液氯在管道內(nèi)已經(jīng)被汽化成氯氣,氯氣和堿液一起進(jìn)入一級(jí)吸收塔時(shí)大部分就被堿吸收了,剩下的在一級(jí)吸收塔內(nèi)再反應(yīng),如反應(yīng)不完全,再在二級(jí)吸收塔進(jìn)反應(yīng)。這樣節(jié)省了大量的人力和財(cái)力,液氯充裝工作也變得很順利,困擾柳化氯堿多年的抽負(fù)壓難題輕松解決。在緩沖罐(圖2中5)出口管上加裝1個(gè)閥門和一截帶閥門短接,當(dāng)噴射泵出口結(jié)鹽堵塞時(shí),關(guān)上閥門,從短接處接入工業(yè)水沖洗就能解決問題,操作簡(jiǎn)單,快速有效。

3 改造效果

(1)從根本上解決了屏蔽泵的安全隱患又提高了生產(chǎn)效率,運(yùn)行更穩(wěn)定,2021年2月投用至今未出現(xiàn)故障跳停過。

(2)減少銅管腐蝕、減少抽負(fù)管腐蝕、減少銅閥的消耗、少抽液氯、減少堿消耗,2013年液氯充裝銅管及其抽負(fù)管改造后,出廠的產(chǎn)品再?zèng)]有因銅管堵塞而受到用戶的投訴。

(3)節(jié)省了納氏泵運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用且液氯充裝抽負(fù)壓更加穩(wěn)定,節(jié)省了大量的人力、財(cái)力。

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