夏圓圓,崔兆俊
(寶武水務(wù)科技有限公司南京分公司,江蘇南京 210039)
梅鋼連鑄濁環(huán)水系統(tǒng)主要用戶是板坯噴淋冷卻、輥道冷卻、切割渣?;丸F皮溝沖水,使用后的排水匯集入鐵皮溝并流入旋流沉淀池。水中雜質(zhì)主要為氧化鐵皮,鐵皮渣用抓斗行車抓至渣坑內(nèi)脫水回收,經(jīng)旋流池處理后的水分兩路,一路用沖渣水泵組循環(huán)使用,另一路送平流池泵組送至平流沉淀池進(jìn)一步處理。經(jīng)平流池送砂過(guò)濾器泵過(guò)濾進(jìn)入冷卻塔降溫后進(jìn)入濁環(huán)水池內(nèi)。因在冷卻過(guò)程中,產(chǎn)生蒸發(fā)與充氧,水質(zhì)失穩(wěn)現(xiàn)象是不可避免的,需要進(jìn)行水質(zhì)穩(wěn)定處理。連鑄濁環(huán)水工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 連鑄濁環(huán)水工藝流程圖
2018年12月份開(kāi)始,梅鋼煉鋼廠2#連鑄機(jī)0號(hào)段過(guò)濾網(wǎng)經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,見(jiàn)圖2,導(dǎo)致出水量減小,板坯冷卻達(dá)不到要求,影響正常生產(chǎn)。
圖2 過(guò)濾網(wǎng)堵塞照片
通過(guò)查詢近期水質(zhì)報(bào)告,水質(zhì)指標(biāo)并未發(fā)現(xiàn)明顯劣化趨勢(shì),初步判斷是系統(tǒng)存在某些設(shè)備設(shè)施運(yùn)行不穩(wěn)定,造成水質(zhì)間斷劣化,且日常取樣不能及時(shí)被發(fā)現(xiàn)造成。對(duì)堵塞物進(jìn)行取樣分析,分析結(jié)果如表1。
表1 堵塞物分析報(bào)告
根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果,堵塞物灼燒失重為48.7%,主要是油污及其衍生的附著物;其次三氧化二鐵占比18.07%,為未被沉淀下來(lái)氧化鐵顆粒或管道腐蝕產(chǎn)物;鈣鎂結(jié)垢物極少。
對(duì)于油污和三氧化二鐵來(lái)源分析可能原因?yàn)?,?)破乳劑或絮凝劑效果不好,沒(méi)有將油從平流池中去除;(2)砂過(guò)濾器和供水管道過(guò)濾器截留能力降低,沒(méi)能有效截留油分和懸浮氧化鐵顆粒;(3)供水管道內(nèi)有腐蝕及微生物滋生。
基于以上原因,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)查、驗(yàn)證。
平流池是濁環(huán)水系統(tǒng)的懸浮物和油去除的主要工序,為驗(yàn)證平流池的藥劑投加效果,進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室小樣試驗(yàn),驗(yàn)證不同濃度的絮凝劑對(duì)沉淀的影響,驗(yàn)算污泥產(chǎn)量及清池周期是否合適。結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 藥劑投加效果驗(yàn)證
通過(guò)試驗(yàn),目前根據(jù)藥劑消耗量計(jì)算,投加濃度為絮凝劑0.3 mg/l,破乳劑1.5 mg/l,是能夠滿足生產(chǎn)需求的,增加藥劑投加量對(duì)去除水中懸浮物效果不大。但是現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)查發(fā)現(xiàn),加藥設(shè)備老舊,主要靠人工每天兩次向加藥罐進(jìn)行配藥,然后通過(guò)重力自流進(jìn)入平流池進(jìn)水口,為防止藥劑罐放空,藥劑廠家將配水閥門一直打開(kāi)向藥劑罐補(bǔ)水,見(jiàn)圖3。這就造成剛開(kāi)始配完藥后,藥劑濃度比較高,越往后藥劑濃度越低,效果越差。特別是夜間現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人補(bǔ)藥,易造成藥劑濃度過(guò)低的情況,且水質(zhì)惡化不易被發(fā)現(xiàn)。
圖3 加藥箱配水管一直補(bǔ)水,液位處于高位
平流池出水經(jīng)送砂過(guò)濾器泵送入9臺(tái)砂過(guò)濾器進(jìn)行過(guò)濾,去除未能沉淀的懸浮物,進(jìn)一步凈化水質(zhì)。7臺(tái)已更換為陶瓷濾料,2臺(tái)石英砂濾料。隨著時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng),陸續(xù)發(fā)現(xiàn)過(guò)濾器反洗跑砂情況,從反洗水池中清理出來(lái)的濾料均是陶瓷濾料。砂過(guò)濾器內(nèi)砂層逐漸降低,導(dǎo)致截留能力減弱。利用檢修機(jī)會(huì)打開(kāi)過(guò)濾器進(jìn)行測(cè)量,跑料最嚴(yán)重的達(dá)到85%。分析原因主要是原來(lái)使用的是石英砂濾料,比重較大,后期由于陶瓷濾料對(duì)除油和板結(jié)優(yōu)于石英砂濾料,過(guò)濾器大修后陸續(xù)改為陶瓷濾料,比重較石英砂小,但反洗的流量和壓力未及時(shí)調(diào)整,導(dǎo)致反洗跑料嚴(yán)重。另外,利用檢修對(duì)現(xiàn)場(chǎng)供水總管管道過(guò)濾器進(jìn)行拆檢,2#連鑄濁環(huán)水有兩臺(tái)管道過(guò)濾器,為單濾筒式。2#連鑄濁環(huán)管道過(guò)濾器一個(gè)為2019年3月新更換,運(yùn)行情況良好,另外一個(gè)粗濾筒與細(xì)濾筒之間斷裂,細(xì)濾網(wǎng)有破損,見(jiàn)圖4,且不能反洗。
圖4 管道過(guò)濾過(guò)濾器濾網(wǎng)破損
(1)鑒于前端污染物通過(guò)系統(tǒng)存在的漏洞進(jìn)入供水管道內(nèi),有必要對(duì)系統(tǒng)管道進(jìn)行一次清洗,以降低后期對(duì)主體生產(chǎn)帶來(lái)影響。通過(guò)在線投加粘泥剝離藥劑,將管道內(nèi)腐蝕產(chǎn)物和油類及其衍生物從管道內(nèi)清洗到水中,最終通過(guò)過(guò)濾和反洗的方式將污染物排出系統(tǒng)。見(jiàn)圖5。
圖5 粘泥剝離出的雜物
(2)對(duì)平流池區(qū)域加藥設(shè)施進(jìn)行改造,更換加藥罐,且加藥罐的容量必須大于12 h 加藥量,同時(shí)改用加藥計(jì)量泵對(duì)平流池破乳劑和絮凝劑均衡投加,確保加藥效果(在改造完成前,禁止連續(xù)向加藥罐補(bǔ)水稀釋藥劑濃度)。
(3)對(duì)跑料嚴(yán)重的砂過(guò)濾器進(jìn)行大修,增補(bǔ)濾料,修復(fù)濾帽。同時(shí)在過(guò)濾器反洗進(jìn)水管安裝壓力表,及時(shí)調(diào)整反洗閥門開(kāi)度,摸索陶瓷濾料過(guò)濾器反洗壓力,確保反洗效果的同時(shí)不發(fā)生跑料情況。
(4)對(duì)管道過(guò)濾器進(jìn)行更新、修復(fù),恢復(fù)自清洗功能,并嚴(yán)格按照過(guò)濾精度0.5 mm 設(shè)置,自清洗過(guò)濾器的正常運(yùn)行壓差為0~0.05 MPa,當(dāng)壓差高于0.2 MPa 時(shí),極易引起濾網(wǎng)螺桿斷裂,反洗機(jī)構(gòu)及濾板變形,崗位人員在巡檢過(guò)程中應(yīng)關(guān)注自清洗過(guò)濾器在運(yùn)行過(guò)程中的壓差,當(dāng)壓差大于0.2 MPa 時(shí)必須進(jìn)行設(shè)備反洗。
(5)針對(duì)每年5、6 月份楊絮泛濫情況,提前對(duì)連鑄濁環(huán)水冷卻塔區(qū)域系統(tǒng)安裝簡(jiǎn)易攔絮網(wǎng),并定期清理檢查,避免因飛絮進(jìn)入系統(tǒng)引起系統(tǒng)過(guò)濾器和噴嘴堵塞。見(jiàn)圖6。
圖6 冷卻塔區(qū)域加上防絮網(wǎng)
通過(guò)以上措施,連鑄機(jī)0 號(hào)段過(guò)濾網(wǎng)堵塞情況明顯好轉(zhuǎn),見(jiàn)圖7。清理周期延長(zhǎng),清理次數(shù)明顯減少,見(jiàn)表3。
圖7 改善后過(guò)濾網(wǎng)情況
表3 過(guò)濾網(wǎng)堵塞情況跟蹤
(1)連鑄濁環(huán)水的水質(zhì)問(wèn)題一直是鋼鐵行業(yè)水處理人的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象,連鑄機(jī)噴嘴形式多樣,貫穿在連鑄坯生產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程,水質(zhì)的波動(dòng)直接影響噴頭出水流量,甚至影響連鑄坯的質(zhì)量。從連鑄機(jī)0 號(hào)段噴嘴前的過(guò)濾網(wǎng)堵塞入手,對(duì)水系統(tǒng)運(yùn)行的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行分析排查,找出問(wèn)題所在。有時(shí)僅憑水質(zhì)檢測(cè)數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)確判斷系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)劣,需要緊密結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況來(lái)及時(shí)調(diào)整日常控制措施[2]。
(2)主線連鑄機(jī)漏油問(wèn)題也是濁環(huán)水水質(zhì)控制的一個(gè)難點(diǎn),系統(tǒng)含油量增加,不僅易造成噴嘴堵塞,還容易使砂過(guò)濾器板結(jié)、通量下降等,對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行造成不良影響。從現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,由于取樣檢測(cè)的局限性,不能從水系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程跟蹤,這就需要現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員的日常細(xì)心觀察,重點(diǎn)查看漩流池、平流池水面是否有浮油,一旦發(fā)現(xiàn),應(yīng)及時(shí)采取措施,增加破乳劑的投加,加強(qiáng)過(guò)濾器的反洗頻次,必要時(shí)人工撈油或投加吸油氈進(jìn)行除油[3]。
(3)梅鋼連鑄濁環(huán)水的補(bǔ)水為回用水,其中的鈣鎂離子濃度較工業(yè)水高,加上連鑄保護(hù)渣中含有氟離子,當(dāng)氟離子進(jìn)入水中與鈣離子結(jié)合,在連鑄生產(chǎn)的高溫環(huán)境下,極易形成氟化鈣沉積,長(zhǎng)期累積,出現(xiàn)噴頭外部及噴淋架結(jié)垢、部分噴頭不出水或出水分叉嚴(yán)重等問(wèn)題。因此在日常運(yùn)行管理中,要重點(diǎn)關(guān)注鈣離子、氟離子濃度,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),鈣離子、氟離子濃度積低于10000 時(shí),連鑄噴頭狀態(tài)保持良好,無(wú)明顯結(jié)垢堵塞。
(4)連鑄濁環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)也是水質(zhì)控制的關(guān)鍵,如加藥設(shè)施是否完好,平流池刮油刮渣機(jī)、撇油機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)是否良好,砂過(guò)濾器的反洗周期、反洗壓力、運(yùn)行壓差是否正常以及是否跑砂,管道過(guò)濾器的壓差、自動(dòng)反洗是否正常等都是日常巡檢和設(shè)備維護(hù)關(guān)注的重點(diǎn)。
(5)藥劑投加方面,對(duì)于殺菌劑的投加,可采取多點(diǎn)投加,以及連續(xù)投加和沖擊性投加相結(jié)合的方法,以防止系統(tǒng)內(nèi)藻類滋生而引起的生物粘泥增多、懸浮物升高問(wèn)題。絮凝劑和破乳劑投加濃度也不是一成不變的,要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)來(lái)水狀況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,平流池是觀察絮凝劑和破乳劑投加的一個(gè)很好的窗口,可以通過(guò)觀察池內(nèi)礬花形成的大小適當(dāng)調(diào)整藥劑計(jì)量泵的流量[3]。
(6)連鑄濁環(huán)水水質(zhì)的好壞不只是水質(zhì)指標(biāo)的優(yōu)劣,更重要的是跟蹤用戶側(cè)設(shè)備使用效果來(lái)衡量,持續(xù)跟蹤下線過(guò)濾網(wǎng)及噴嘴的狀態(tài),定期用戶走訪溝通也是水質(zhì)管理工作的一部分。