梁智飛, 劉長(zhǎng)松, 甄懷賓, 趙海峰, 王成旺
(1.中國(guó)石油大學(xué)(北京)石油工程學(xué)院, 北京 102249;2.中石油煤層氣有限責(zé)任公司, 北京 100028;3.中聯(lián)煤層氣國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司, 北京 100095)
我國(guó)煤層氣資源儲(chǔ)量豐富,目前已建成多個(gè)示范性煤層氣產(chǎn)業(yè)基地[1]。初次壓裂改造后,地質(zhì)、工程等因素會(huì)造成煤層氣井產(chǎn)量迅速衰減,需進(jìn)行二次壓裂改造以提高產(chǎn)量[2-4]。學(xué)者們?cè)谶x井選層、壓裂時(shí)機(jī)和工藝技術(shù)等方面開(kāi)展了多因素、多方法的二次壓裂研究和應(yīng)用[5-11]。在選井選層方面,資源條件、開(kāi)發(fā)條件和工藝技術(shù)等均是制約煤層氣井產(chǎn)量的主要因素。倪小明等人[12]利用“系統(tǒng)工程事故樹(shù)分析法+多層模糊數(shù)學(xué)綜合評(píng)價(jià)法”對(duì)二次壓裂選井標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行研究,有效降低了施工成本。楊兆中等人[13]基于灰色關(guān)聯(lián)法,運(yùn)用逼近理想解排序法(TOPSIS)優(yōu)選二次壓裂井。煤層氣井壓裂時(shí)機(jī)方面,倪小明等人[14]根據(jù)“多層次模糊綜合評(píng)價(jià)原理”對(duì)二次壓裂改造時(shí)機(jī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。壓裂改造工藝方面,間接壓裂、酸化壓裂、暫堵壓裂是煤層氣井增產(chǎn)中常用的壓裂改造技術(shù)[15-17],聶帥帥等人[18]對(duì)絨囊流體的封堵能力和控水性能進(jìn)行了優(yōu)化研究,提高了煤層暫堵壓裂效果?,F(xiàn)場(chǎng)施工試驗(yàn)表明,上述壓裂工藝雖具備一定優(yōu)勢(shì),但在煤儲(chǔ)層改造中未能表現(xiàn)出較好的適應(yīng)性。二次改造后,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生煤粉、煤泥較為嚴(yán)重,且新裂縫擴(kuò)展距離受限,未能實(shí)現(xiàn)低產(chǎn)能煤層氣井有效增產(chǎn)。
總體而言,現(xiàn)有工藝在一定程度上制約著韓城區(qū)塊煤層氣有效開(kāi)發(fā)。為此,筆者剖析了韓城區(qū)塊11#煤層地質(zhì)特征,提出了以解決“煤粉堵塞裂縫+新裂縫延伸距離有限”為主要目標(biāo)的壓裂設(shè)計(jì)思路,結(jié)合“酸化+暫堵”與“分段加砂”工藝,形成了“酸化+暫堵”煤層氣復(fù)合二次改造新工藝。
韓城區(qū)塊位于鄂爾多斯盆地東南緣,其煤層氣開(kāi)發(fā)主力煤層為二疊系山西組3#、5#和太原組11#煤層。其中,11#煤層探明儲(chǔ)量 41.4×108m3,占總探明儲(chǔ)量的45.2%,該煤層厚度大于2 m區(qū)域開(kāi)層率高達(dá)93.8%,而區(qū)塊整體采出程度僅7.6%。因此,11#煤層是韓城區(qū)塊煤層氣規(guī)模動(dòng)用和整體開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵。地質(zhì)測(cè)井資料顯示(見(jiàn)圖1),11#煤層頂板泥巖泊松比低,楊氏模量高,可壓性較強(qiáng),與煤層相比更容易起裂;底板為泥巖,滲透性較弱,含水性較差。煤層頂、底板應(yīng)力差1.5~8.3 MPa,水平應(yīng)力差較小。若在K2灰?guī)r層和11#煤層之間實(shí)施射孔壓裂,根據(jù)鄰井壓裂井溫測(cè)試結(jié)果,壓裂裂縫易被限定在灰?guī)r和煤層之間。
圖1 韓城區(qū)塊11#煤層地質(zhì)測(cè)井解釋Fig.1 Geological logging interpretation of No.11 coal seam in Hancheng Block
目前,韓城區(qū)塊已應(yīng)用的常規(guī)二次壓裂改造技術(shù)主要有間接壓裂、酸化壓裂和暫堵壓裂等技術(shù)。
間接壓裂技術(shù)是在老井煤層的頂板或底板射孔,需要考慮頂、底板與煤層應(yīng)力情況,通過(guò)工藝選擇和壓裂設(shè)計(jì)使水力裂縫向下或向上擴(kuò)展穿透目標(biāo)煤層,間接改造煤儲(chǔ)層。以韓城區(qū)塊11#煤層J1井為例,分析間接壓裂施工效果。根據(jù)測(cè)井資料顯示,該井煤層埋深835.70~843.20 m,初始產(chǎn)氣階段僅3個(gè)月,產(chǎn)氣量衰減為256.4 m3/d。優(yōu)選煤層頂板進(jìn)行射孔壓裂,實(shí)施間接壓裂二次改造,射孔井段為832.00~835.50 m。經(jīng)過(guò)二次壓裂后,該井產(chǎn)氣量325.0 m3/d,產(chǎn)氣量?jī)H有較小幅提升。
間接壓裂二次改造壓裂液濾失嚴(yán)重,并未形成有效裂縫,且產(chǎn)氣量未明顯提升,二次壓裂改造失敗。其主要原因在于煤層氣J1井初次壓裂導(dǎo)致煤體構(gòu)造損壞嚴(yán)重,二次壓裂過(guò)程中頂板起裂后易溝通原有裂縫系統(tǒng),導(dǎo)致壓裂液濾失嚴(yán)重,無(wú)法形成有效裂縫。此外,間接壓裂儲(chǔ)層改造未解決初次壓裂產(chǎn)生的煤粉、煤泥引起的堵塞問(wèn)題。二次壓裂改造、排采過(guò)程中再次產(chǎn)生大量堵塞物質(zhì),嚴(yán)重降低了裂縫的導(dǎo)流性能,導(dǎo)致煤層氣井產(chǎn)能不足。
酸化壓裂技術(shù)是通過(guò)加酸溶解壓裂產(chǎn)生的煤粉、煤泥,清除原裂縫內(nèi)的污染物或恢復(fù)已閉合的裂縫,并利用支撐劑提供有效支撐,提高裂縫導(dǎo)流能力[19]。以煤層氣J2井為例,分析二次酸化壓裂儲(chǔ)層改造效果。該井初始階段產(chǎn)氣量較為平穩(wěn),連續(xù)生產(chǎn)30月后,氣井基本不產(chǎn)氣。二次儲(chǔ)層改造優(yōu)選煤層頂板泥巖間接射孔,如圖2所示,壓裂過(guò)程中前置液體系中加酸清潔裂縫端部,頂替液后加酸清潔縫網(wǎng)絡(luò);重復(fù)加酸清潔裂縫端部煤粉、煤泥堵塞,以消除初次壓裂造成的堵塞影響。
圖2 11#煤層J2井壓裂施工曲線Fig.2 Fracturing curve of Well J2 in No.11 Coal Seam
根據(jù)微地震結(jié)果顯示,該井重復(fù)酸壓后,裂縫半徑為43.50 m,裂縫擴(kuò)展有限,表現(xiàn)出“穩(wěn)產(chǎn)期較短、產(chǎn)能不足”的特征。煤層氣井初始產(chǎn)氣1 000 m3/d以上,連續(xù)生產(chǎn)2年后產(chǎn)量逐漸遞減,穩(wěn)定產(chǎn)氣量為 472.0 m3/d。
煤層氣J2井酸化壓裂后未維持長(zhǎng)期高產(chǎn)的主要原因在于,酸化壓裂改造雖然解決了裂縫端部產(chǎn)生煤粉的問(wèn)題,但酸液空間分布不均勻,近井地帶酸濃度較高,使得煤體破裂程度加劇,進(jìn)一步引起煤粉堵塞裂縫。此外,在原有裂縫附近射孔時(shí),若不暫堵原有裂縫,新裂縫將在原有裂縫基礎(chǔ)上延伸且距離有限,導(dǎo)致壓裂改造效果不理想。
暫堵壓裂技術(shù)是利用高強(qiáng)度、耐高溫暫堵材料堵塞老縫,使老縫延伸一段距離后形成轉(zhuǎn)向縫或直接堵塞老射孔,在煤層重新射孔壓裂形成新裂縫[20-22]。以煤層氣J3井為例,分析暫堵壓裂儲(chǔ)層改造效果。測(cè)井資料顯示,該井煤層埋深929.60~937.70 m,煤層厚度為 8.10 m。連續(xù)生產(chǎn) 2 年后,該井產(chǎn)氣量逐漸遞減,穩(wěn)定產(chǎn)氣量為300.0 m3/d。
J3井暫堵壓裂施工曲線見(jiàn)圖3,從其可以看出,第一暫堵階段施工壓力先明顯升高然后回落,結(jié)合微地震結(jié)果判斷有新裂縫形成;第二暫堵階段施工壓力平緩且無(wú)明顯壓力波動(dòng),結(jié)合微地震結(jié)果判斷并未形成新裂縫,表明轉(zhuǎn)向壓裂失敗。產(chǎn)氣效果方面,該井自2019年2月起產(chǎn)氣量大幅提升,穩(wěn)定產(chǎn)氣量1 581.2 m3/d,產(chǎn)水量 4.0 m3/d。實(shí)施暫堵壓裂后,生產(chǎn)期間套壓衰減過(guò)快、生產(chǎn)周期較短,且產(chǎn)氣量逐漸遞減。總體而言,采用暫堵壓裂儲(chǔ)層改造技術(shù),新裂縫僅在近井地帶發(fā)生轉(zhuǎn)向,但壓裂縫趨于在主應(yīng)力方向上延伸,且裂縫延伸距離有限。此外,壓裂縫端部仍堆積大量煤粉,二次壓裂后煤體破碎嚴(yán)重,制約了該井后期產(chǎn)量的提升。
圖3 J3井暫堵壓裂施工曲線Fig.3 Temporary plugging fracturing curve of Well J3
韓城區(qū)塊11#煤層以構(gòu)造煤為主,初次壓裂后煤體破碎較為嚴(yán)重,煤層不具備二次壓裂改造條件;但煤層頂板泥巖泊松比低,楊氏模量高,脆性強(qiáng),破裂壓力較煤層更低。酸液對(duì)11#煤頂板泥巖溶蝕率為12.0%~23.0%,為煤儲(chǔ)層縫網(wǎng)二次改造提供了有利條件。綜合分析3種常規(guī)煤層氣井二次壓裂技術(shù),其主要缺陷表現(xiàn)在:初次、二次壓裂過(guò)程中產(chǎn)生大量煤粉、煤泥堵塞裂縫;在原有裂縫系統(tǒng)上進(jìn)行射孔,新裂縫延伸距離有限。
基于11#煤層地質(zhì)特征,針對(duì)上述常規(guī)工藝缺陷,提出“酸化+暫堵”復(fù)合工藝改進(jìn)方案,其主要技術(shù)要點(diǎn)為:恢復(fù)儲(chǔ)層壓力,暫堵原裂縫系統(tǒng),補(bǔ)壓新層位且交替注酸清潔裂縫網(wǎng)絡(luò),分段加砂,變排量注入形成復(fù)雜裂縫網(wǎng)絡(luò)。
1)恢復(fù)儲(chǔ)層壓力,暫堵裂縫系統(tǒng)。向煤儲(chǔ)層中注入一定量的防膨液,以恢復(fù)儲(chǔ)層壓力、補(bǔ)充生產(chǎn)能量。采用“季銨鹽類有機(jī)防膨劑+鉀鹽為主的無(wú)機(jī)防膨劑”結(jié)合的方式,提高防膨效果。根據(jù)初次壓裂投產(chǎn)前的井底流壓設(shè)定儲(chǔ)層原始地層壓力,防膨液補(bǔ)充體積為生產(chǎn)累計(jì)產(chǎn)出與排液體積+氣體虧空體積-初次壓裂注入壓裂液體積。封堵原有裂縫系統(tǒng),防止裂縫在原有裂縫上延伸,根據(jù)11#煤儲(chǔ)層特征,優(yōu)選煤層頂板泥巖為二次壓裂改造層位;保證射孔段位置與初次壓裂裂縫系統(tǒng)間隔,以避免新裂縫在原有裂縫基礎(chǔ)上延伸導(dǎo)致的延伸距離有限,形成有效裂縫滲流系統(tǒng)。
2)酸化溶蝕堵塞物質(zhì)。二次壓裂施工前置液階段,依據(jù)頂板、煤層應(yīng)力情況,優(yōu)化施工排量,控制裂縫在頂板延伸。首先以低排量注入鹽酸,利用部分酸液溶蝕充填在煤層裂隙中的膠結(jié)物,降低煤儲(chǔ)層破裂壓力及縫內(nèi)凈壓力。前置液體系選擇活性水壓裂液或清潔壓裂液,同時(shí)在“大排量、大液量、高凈壓力”作用下,使煤層頂板泥巖起裂。由于泥巖層位上部K2灰?guī)r限制了裂縫擴(kuò)展向上擴(kuò)展,使裂縫向下部煤層延伸,縱向上溝通煤層,增大了煤層裂縫的有效滲流面積,間接改造煤層。
3)活性水壓裂液與鹽酸持續(xù)交替注入。通過(guò)多次刺激儲(chǔ)層使其產(chǎn)生壓力激動(dòng),增大裂縫在砂質(zhì)泥巖層的延伸長(zhǎng)度。此外,酸液可將初次壓裂和二次壓裂改造產(chǎn)生的煤泥部分溶蝕,解除縫端堵塞。為使裂縫遠(yuǎn)端與煤層裂隙系統(tǒng)有效連通,需保證反應(yīng)時(shí)間,以充分溶蝕煤粉,并防止殘酸在近井產(chǎn)生沉淀造成堵塞。壓裂施工后期,可尾追部分土酸,溶蝕二次壓裂過(guò)程中產(chǎn)生的煤粉、煤泥等。
采用“分段加砂、變排量”注入工藝。攜砂液排量越大,支撐劑運(yùn)移距離越長(zhǎng),且不易產(chǎn)生砂堵現(xiàn)象。因此,應(yīng)提高攜砂液階段的壓裂液施工排量,以保證加砂成功率。此外,為提高壓裂液攜砂性能,需采用較高黏度攜砂液。初始加砂階段優(yōu)選40~70目石英砂暫堵溝通頂板與煤層的枝狀裂縫,使裂縫持續(xù)在頂板擴(kuò)展。若施工壓力增高不明顯,則重復(fù)暫堵轉(zhuǎn)向注入工藝,后期加砂階段優(yōu)選20/40目粗砂,以填充酸溶主裂縫,達(dá)到復(fù)合支撐裂縫目的,形成高導(dǎo)流能力裂縫網(wǎng)絡(luò)。頂替液階段后期適當(dāng)深推破膠劑,提高破膠效果。
韓城11#煤層J4、J5、J6井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。以J4井為例,由于前期排采制度不合理,煤體破碎嚴(yán)重,造成產(chǎn)氣量銳減,甚至不產(chǎn)氣。二次壓裂改造時(shí)應(yīng)用“酸化+暫堵”復(fù)合工藝,在煤層頂板泥巖補(bǔ)壓新層位,間接改造煤層。測(cè)井資料顯示,該井煤層埋深 966.00~970.00 m,煤層厚度 4.00 m。初次壓裂后,穩(wěn)產(chǎn)期平均產(chǎn)量602.5 m3/d,二次壓裂改造前產(chǎn)氣量 392.0 m3/d、產(chǎn)水量 0.9 m3/d。為有效溝通煤層,優(yōu)選射孔層段為957.00~960.00 m,中間射孔深度為958.50 m。二次改造壓裂液泵注程序?yàn)椋?)前置液階段,78.0 m3活性水壓裂液+14.7 m3鹽酸+77.0 m3清潔壓裂液+26.0 m3鹽酸+21.0 m3清潔壓裂液+20.0 m3土酸+260.1 m3活性水壓裂液+停泵反應(yīng) 30 min;2)攜砂液階段,258.0 m3清潔壓裂液+31.0 m3砂;3)頂替液階段,38.9 m3活性水壓裂液+26.7 m3土酸+80.0 m3活性水壓裂液。施工曲線見(jiàn)圖4。
圖4 煤層氣J4井壓裂施工曲線Fig.4 Fracturing curve of CBM Well J4
分析J4井壓裂施工全過(guò)程,根據(jù)微地震監(jiān)測(cè)結(jié)果獲得壓裂期間壓裂段井深位置的時(shí)間水平能量切片、壓力突變時(shí)間前后破裂能量變化及三維裂縫展布,求取裂縫參數(shù),描述裂縫擴(kuò)展,分析改造效果。從裂縫擴(kuò)展角度分析,J4井儲(chǔ)層改造效果較為理想(見(jiàn)圖5。圖5(a)中:A(80,520),B(530,50),方位角 137.36°)。
圖5 J4井微地震裂縫監(jiān)測(cè)結(jié)果Fig.5 Microseismic fracture monitoring results of Well J4
從圖5可以看出,J4井壓裂裂縫半長(zhǎng)為110.00 m,裂縫總高度為 33.00 m,裂縫體積為 424 000.0 m3。裂縫向上壓穿頂部灰?guī)r并延伸至上部小段灰?guī)r隔層,裂縫上部高度為12.90 m;裂縫向下壓穿煤層延伸至下部泥巖,裂縫高度分布于945.60~978.60 m。從產(chǎn)能角度分析,該井二次改造后日產(chǎn)氣量、產(chǎn)水量較為平穩(wěn),平均產(chǎn)氣量為3 765.6 m3/d。二次壓裂后相比初次壓裂穩(wěn)產(chǎn)期產(chǎn)量提升6~7倍,儲(chǔ)層改造效果較好。
應(yīng)用“酸化+暫堵”復(fù)合壓裂工藝后,J4井產(chǎn)氣量幅度提升較大。借鑒J4井試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),相繼在J5、J6井進(jìn)行了煤層氣二次壓裂試驗(yàn)。初次壓裂后,由于追求短期高產(chǎn),排采制度不合理,J5、J6井停止產(chǎn)氣。二次壓裂改造后,2口井恢復(fù)產(chǎn)氣能力,產(chǎn)氣量可達(dá) 3 000.0~4 000.0 m3/d,且上產(chǎn)潛力較高(見(jiàn)圖6)。J4、J5和J6 井二次壓裂試驗(yàn)成功,說(shuō)明該工藝可為該地區(qū)及相同地質(zhì)條件煤層氣老井改造提供技術(shù)支持。
圖6 煤層氣J5、J6井二次壓裂產(chǎn)氣曲線Fig.6 Gas production curves of CBM Wells J5 and J6 after secondary fracturing
1)間接壓裂、酸化壓裂和暫堵壓裂等常規(guī)二次改造技術(shù)不適用于初次壓裂構(gòu)造破碎嚴(yán)重的煤層,單一工藝無(wú)法實(shí)現(xiàn)裂縫轉(zhuǎn)向或裂縫網(wǎng)絡(luò)清潔,表現(xiàn)為裂縫擴(kuò)展程度小和產(chǎn)能不足。
2)復(fù)合二次改造工藝可以解決低產(chǎn)能煤層氣井煤粉、煤泥堵塞及二次改造時(shí)新裂縫延有限的問(wèn)題。微地震監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,復(fù)合二次改造工藝的儲(chǔ)層改造效果較好,可形成高效滲流系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)低產(chǎn)能煤層氣井的產(chǎn)能釋放。
3)在后續(xù)煤層氣井二次壓裂改造時(shí),建議結(jié)合相應(yīng)區(qū)塊二次壓裂井資源豐度、初次壓裂排采制度和二次壓裂時(shí)機(jī)等,進(jìn)一步優(yōu)化“暫堵、加砂、注酸”等工藝,提升低產(chǎn)能煤層氣井的改造效果。