謝曄,王宏銘,馬麗媛,陶鑫,劉勇
(寧夏京能寧東電廠(chǎng),寧夏 銀川 750400)
某國(guó)產(chǎn)機(jī)組鍋爐為超臨界660 MW燃煤汽輪發(fā)電空冷機(jī)組,鍋爐型號(hào)為HG2210/25?4-YM1,螺旋管圈加垂直管屏直流爐,單爐膛、一次中間再熱,采用變壓運(yùn)行及切圓燃燒方式,平衡通風(fēng),固態(tài)排渣,全鋼懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。機(jī)組脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原脫銷(xiāo)系統(tǒng)(selective catalytic reduction,SCR)工藝,脫硝系統(tǒng)入口NOX濃度按600 mg/m3、脫硝效率70%設(shè)計(jì),催化劑采用1+1層布置,初裝催化劑采用板式催化劑。為滿(mǎn)足國(guó)家污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)[1],該廠(chǎng)對(duì)原預(yù)留層催化劑進(jìn)行了加高處理并進(jìn)行了加裝,采用兩層催化劑同時(shí)運(yùn)行,根據(jù)文獻(xiàn)[2]設(shè)計(jì)入口NOX濃度小于400 mg/m3,設(shè)計(jì)脫硝效率87?5%,出口NOX濃度小于50 mg/m3。反應(yīng)器采用高塵布置工藝,即反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器出口與空預(yù)器之間。每套脫硝系統(tǒng)設(shè)置兩個(gè)反應(yīng)器,每個(gè)反應(yīng)器內(nèi)的每層催化劑模塊數(shù)為88塊。SCR控制系統(tǒng)接入機(jī)組DCS系統(tǒng),脫硝系統(tǒng)采用聲波吹灰方式,吹灰器裝在每個(gè)催化劑層的上方。2臺(tái)機(jī)組脫硝系統(tǒng)共用1套液氨儲(chǔ)存與供應(yīng)系統(tǒng)。
該廠(chǎng)通過(guò)對(duì)原預(yù)留層催化劑進(jìn)行了加高處理并進(jìn)行了加裝,進(jìn)一步提升了NOX在脫硝反應(yīng)器中的轉(zhuǎn)化效率,但是,脫硝效率的提高帶來(lái)SCR反應(yīng)器氨逃逸整體過(guò)量、過(guò)大,噴氨量過(guò)大和噴氨不均的問(wèn)題[3]。與此同時(shí),SCR催化劑使用量的增加促進(jìn)了煙氣中SO2/SO3轉(zhuǎn)化率升高。SCR反應(yīng)器逃逸的NH3與煙氣中SO3反應(yīng)生成NH4HSO4[4-5]。NH4HSO4被煙氣帶入下游空氣預(yù)熱器和低溫省煤器等設(shè)備,引發(fā)下游設(shè)備(特別是空氣預(yù)熱器)堵塞,造成引風(fēng)機(jī)電耗上升[6],影響安全性和經(jīng)濟(jì)性。
為解決上述問(wèn)題,本文引入一種SCR分區(qū)噴氨控制技術(shù)。通過(guò)改進(jìn)脫硝裝置噴氨管路分布,巡測(cè)SCR出口NOX濃度分布實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)噴氨量精細(xì)化控制,改善燃煤機(jī)組超低排放改造后局部流場(chǎng)不均,噴氨量過(guò)大等問(wèn)題。
機(jī)組配套脫硝系統(tǒng)采用SCR工藝,催化劑采用2層布置。此次改造是在第二層技術(shù)改造的基礎(chǔ)上進(jìn)行。SCR分區(qū)噴氨控制技術(shù)由分區(qū)噴氨管路模塊、SCR出口NOX/O2濃度巡測(cè)模塊和控制模塊構(gòu)成。分區(qū)噴氨管路模塊由1根噴氨母管和4個(gè)分區(qū)母管組成,如圖1所示。分區(qū)母管將反應(yīng)器均勻分割為4個(gè)獨(dú)立的噴氨區(qū)域。分區(qū)母管下游增設(shè)分區(qū)支管、調(diào)平閥、支管調(diào)節(jié)閥和氨質(zhì)量流量計(jì),用來(lái)精確調(diào)控分區(qū)噴氨流量。NOX/O2濃度巡測(cè)模塊安裝在SCR進(jìn)、出口水平煙道和空預(yù)器進(jìn)口之間,利用網(wǎng)格法測(cè)定噴氨區(qū)域NOX濃度。
圖1 分區(qū)噴氨管路模塊
控制模塊為獨(dú)立運(yùn)行的分散控制系統(tǒng),其作用在于協(xié)調(diào)NOX/O2濃度巡測(cè)模塊和分區(qū)噴氨管路模塊,實(shí)現(xiàn)分區(qū)精確噴氨。當(dāng)NOX/O2濃度巡測(cè)發(fā)現(xiàn)某分區(qū)NOX/O2濃度存在偏差時(shí),控制模塊提供調(diào)平閥開(kāi)度值并將其傳送至調(diào)節(jié)閥驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),快速調(diào)節(jié)分區(qū)噴氨流量和改變分區(qū)NOX濃度值。
按照技術(shù)方案對(duì)原噴氨母管改造,降低原噴氨母管高度500 mm,在其上方1 200 mm處新增DN600噴氨母管及DN200的分區(qū)支管,鍋爐每側(cè)脫硝煙道增加1個(gè)噴氨母管和4個(gè)分區(qū)支管,并在支管上增加流量計(jì)、調(diào)節(jié)閥和手動(dòng)閥。對(duì)分區(qū)噴氨測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行安裝,在每側(cè)的脫硝反應(yīng)器進(jìn)、出口煙道內(nèi)各布置4跟取樣槍?zhuān)还膊贾?6根取樣槍?zhuān)缓竺?跟取樣槍引出取樣支管匯至一次取樣切換裝置,然后每個(gè)模塊再設(shè)置DN150的取樣總管,在取樣總管上設(shè)置二次取樣預(yù)處理裝置、氨逃逸安裝裝置(只設(shè)置在出口取樣中)和取樣總閥等裝置。對(duì)SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)與原DCS系統(tǒng)進(jìn)行通訊,對(duì)分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)進(jìn)行安裝、組態(tài)及調(diào)試工作。改造后分區(qū)噴氨實(shí)際改造情況見(jiàn)圖2。
圖2 分區(qū)噴氨改造后
在SCR出口NOX/O2濃度分布是驗(yàn)證SCR分區(qū)噴氨控制技術(shù)是否可行的關(guān)鍵指標(biāo)。采用網(wǎng)格法測(cè)試SCR出口NOX/O2濃度分布。脫硝反應(yīng)器左側(cè)和右側(cè)煙道分布命名為21和22側(cè)煙道。SCR分區(qū)噴氨控制技術(shù)將脫硝反應(yīng)器分為8個(gè)獨(dú)立的分區(qū)。通過(guò)布置在脫硝出口水平的煙道側(cè)墻上36個(gè)測(cè)點(diǎn)完成分區(qū)NOX/O2濃度測(cè)試。脫硝反應(yīng)器測(cè)點(diǎn)分布如圖3所示。
圖3 脫硝反應(yīng)器NOX/O2取樣測(cè)點(diǎn)分布位置
對(duì)于SCR出口NOX/O2濃度分布狀況,采用標(biāo)準(zhǔn)偏差S來(lái)進(jìn)行評(píng)價(jià)[7-8]。計(jì)算公式如下:
式中X—平均值;
Xi—局部值;
N—測(cè)點(diǎn)數(shù)量。
在改造前計(jì)劃將改造后同一煙道NOX的測(cè)量值的標(biāo)準(zhǔn)偏差控制在8 mg/Nm3以?xún)?nèi)。圖4為600 MW穩(wěn)定運(yùn)行負(fù)荷下,SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)運(yùn)行后,SCR出口NOX濃度(標(biāo)態(tài)、干基和6%O2)分布柱狀圖。
圖4 SCR出口NOX濃度在煙道不同位置分布
圖中,反應(yīng)器21側(cè)煙道入口NOX濃度范圍為306?2~343?8 mg/m3,反應(yīng)器22側(cè)煙道入口NOX濃度范圍為294?2~315?2 mg/m3。原機(jī)組(未加裝SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng))設(shè)計(jì)脫硝效率為87?5%,出口NOX濃度≤50 mg/m3;但是,從圖4中可以看出,現(xiàn)機(jī)組煙氣經(jīng)過(guò)脫硝反應(yīng)器后,SCR反應(yīng)器21和22側(cè)煙道出口NOX濃度平均值分別下降至30?86,34?32 mg/m3,脫硝效率89?92%~91?96%。SCR出口AB側(cè)煙道NOX濃度分布標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為7?40,7?74 mg/m3,兩側(cè)標(biāo)準(zhǔn)偏差均小于8 mg/m3,滿(mǎn)足改造前的設(shè)計(jì)目標(biāo)。說(shuō)明,SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)增加不僅可以滿(mǎn)足國(guó)家NOX超低排放要求,而且明顯提高脫硝效率,均布脫硝噴氨流場(chǎng)[9]。
燃煤機(jī)組NOX排放越低,脫硝反應(yīng)器需要比表面積越大。催化劑比表面積的增大會(huì)促進(jìn)更多SO2轉(zhuǎn)化為SO3。當(dāng)空預(yù)器冷端排煙溫度低于酸露點(diǎn)時(shí),逃逸的氨與煙氣中SO3反應(yīng)生成NH4SO4[9],造成空預(yù)器阻力上升,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)電耗上升。圖5為噴氨控制系統(tǒng)改造后空預(yù)器壓差隨運(yùn)行時(shí)間的變化趨勢(shì)。
圖5 SCR反應(yīng)器前后兩側(cè)空預(yù)器差壓隨運(yùn)行時(shí)間變化
從圖中可以看出,SCR反應(yīng)器兩側(cè)出口空預(yù)器差壓偏差趨于一致,21/22側(cè)空預(yù)器阻力下降明顯,且隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),兩側(cè)空預(yù)器差壓比較穩(wěn)定,無(wú)上升趨勢(shì)。
表1為SCR分區(qū)噴氨系統(tǒng)改造前后機(jī)組平均負(fù)荷為510 MW時(shí)空預(yù)器差壓值的變化情況。
表1 SCR分區(qū)噴氨系統(tǒng)改造前后空預(yù)器壓差
系統(tǒng)投運(yùn)前兩臺(tái)空預(yù)器差壓平均值為1?073 kPa,且兩臺(tái)空預(yù)器差壓偏差約300 Pa;系統(tǒng)投運(yùn)后,兩臺(tái)空預(yù)器差壓平均值為1?019 kPa,比系統(tǒng)投運(yùn)前下降54 Pa;兩臺(tái)空預(yù)器阻力偏差僅為50 Pa,比系統(tǒng)投運(yùn)前下降250 Pa。
圖6為噴氨控制系統(tǒng)改造后SCR反應(yīng)器21/22側(cè)噴氨量隨運(yùn)行時(shí)間的變化趨勢(shì)。
圖6 改造后SCR反應(yīng)器21/22側(cè)噴氨量變化
從圖中可以看出,系統(tǒng)投運(yùn)后,SCR入口兩側(cè)氨流量有所下降,且波動(dòng)范圍明顯變小。機(jī)組負(fù)荷的改變是影響噴氨量的重要因素,特別是21側(cè)氨流量隨運(yùn)行時(shí)間變化趨勢(shì)與機(jī)組負(fù)荷變化趨勢(shì)保持一致,說(shuō)明SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)擁有較高的噴氨總閥控制精準(zhǔn)度。
為了定量分析SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)改造后機(jī)組噴氨總量的變化情況,選取了機(jī)組改造前、后兩個(gè)月的主要相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,如表2所示。
從表2數(shù)據(jù)可知,SCR在平均負(fù)荷為501?5 MW時(shí)分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)改造前兩個(gè)月內(nèi),平均脫除NOX濃度為284?1 mg/m3時(shí),對(duì)應(yīng)的兩側(cè)平均噴氨量為104?5 kg/h;改造后兩個(gè)月內(nèi),平均脫除NOX濃度為272?4 mg/m3,對(duì)應(yīng)的兩側(cè)平均噴氨量為92?8 kg/h。分區(qū)噴氨項(xiàng)目完成后,平均脫除NOX濃度下降約4?1%,而總噴氨量下降約11?2%,換算到平均脫除NOX濃度相同的情況下,總噴氨量下降約7?1%。
表2 SCR分區(qū)噴氨系統(tǒng)改造前后相關(guān)參數(shù)對(duì)比
1)660 MW燃煤汽輪發(fā)電空冷機(jī)機(jī)組增加SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)不僅可以滿(mǎn)足國(guó)家NOX超低排放要求,而且明顯提高了脫硝效率。SCR反應(yīng)器煙道出口NOX濃度平均值下降至30?86~34?32 mg/m3,脫硝效率提高至89?92~91?96%。且能夠均布噴氨流場(chǎng)。
2)相同機(jī)組平均負(fù)荷條件下,SCR分區(qū)噴氨控制系統(tǒng)可控制空預(yù)器阻力上升,且節(jié)約噴氨量。