李巧雙,程國(guó)柱,周明華,汪 橋
(大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司,湖北 黃石 435005)
我國(guó)廢水排放量大。據(jù)統(tǒng)計(jì),每年礦山選礦廢水約占我國(guó)工業(yè)廢水排放總量的十分之一,而處理率僅為4.23%,其余絕大多數(shù)被直接外排[1-2]。目前我國(guó)金屬選礦方法主要是采用浮選法[2],尾礦送往尾礦庫(kù)或通過(guò)濃密機(jī)和砂倉(cāng)沉降后進(jìn)行充填,然后經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的澄清或凈化后回用或排放[4-5]。
湖北某銅鐵礦4500t/d選礦擴(kuò)能改造新系統(tǒng)不僅提高了選礦廢水循環(huán)利用率,還可對(duì)尾礦濃縮水進(jìn)行回收。尾礦經(jīng)過(guò)Φ53 m周邊傳動(dòng)濃密機(jī)濃縮,底流送至充填砂倉(cāng)進(jìn)行全尾充填,濃密機(jī)和砂倉(cāng)溢流自流至沉淀池凈化后,通過(guò)供水泵送至選礦生產(chǎn)各個(gè)用水點(diǎn),實(shí)現(xiàn)廢水循環(huán)利用。該選礦新系統(tǒng)2015年投產(chǎn),生產(chǎn)一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)尾礦濃密機(jī)和砂倉(cāng)溢流跑渾嚴(yán)重,固體微細(xì)顆粒含量高達(dá)3%~5%。
渾濁的溢流水進(jìn)入生產(chǎn)回水系統(tǒng)會(huì)造成諸多不良影響:(1)溢流中的細(xì)顆粒物質(zhì)在沉淀池中沉降累積,導(dǎo)致沉淀池積砂嚴(yán)重,增加沉淀池清污成本;(2)細(xì)粒進(jìn)入生產(chǎn)水系統(tǒng),加劇了供水泵的磨損;(3)細(xì)粒比表面積大,優(yōu)先上浮,增加了藥劑消耗,同時(shí)會(huì)影響浮選指標(biāo);(4)渾濁生產(chǎn)水會(huì)堵塞磁選沖洗水噴頭,導(dǎo)致鐵精礦卸料不暢;(5)細(xì)粒堵塞銅過(guò)濾陶瓷板,影響銅精礦水分;(6)影響廠房清潔。為解決尾礦濃密機(jī)和砂倉(cāng)溢流跑渾,徹底改善回水水質(zhì),開(kāi)展小型試驗(yàn)和工業(yè)試驗(yàn)。
本次試驗(yàn)研究的礦樣為選礦新系統(tǒng)總尾礦,采用截流取樣法,總尾礦樣取自于Φ53 m濃密機(jī)進(jìn)料溜槽。將尾礦過(guò)濾、烘干,進(jìn)行濃度檢測(cè)、固體顆粒比重檢測(cè)和固體顆粒粒度分析,測(cè)得總尾礦濃度為16%、總尾礦固體顆粒比重為3×103kg/m3,總尾礦固體顆粒粒度分析見(jiàn)表1。
表1 總尾礦固體顆粒篩析結(jié)果
量取濃度為16%左右的現(xiàn)場(chǎng)混勻尾礦礦漿置于1000mL量筒,定容至滿(mǎn)刻度,加入一定量的絮凝劑,充分?jǐn)嚢韬?,隨時(shí)間的變化記錄澄清層的高度,記錄時(shí)間為30min。
藥劑制備:絮凝劑均配置成萬(wàn)分之五的濃度,經(jīng)強(qiáng)烈攪拌后,成透明膠質(zhì)狀態(tài)。
試驗(yàn)條件:礦漿濃度16%,絮凝劑用量20g/t,沉降時(shí)間30min,進(jìn)行不同類(lèi)型絮凝劑(A類(lèi)絮凝劑、B類(lèi)絮凝劑、石灰)及不添加絮凝劑對(duì)尾礦礦漿沉降性能影響的試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖1。
圖1 尾礦樣絮凝劑種類(lèi)沉降試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)結(jié)果表明:A類(lèi)絮凝劑沉降速度最快,其次是B類(lèi)絮凝劑,再次是石灰,不加絮凝劑沉降速度最慢。
試驗(yàn)條件:礦漿濃度16%,絮凝劑用量20g/t,沉降時(shí)間30min,進(jìn)行四種A類(lèi)絮凝劑(A245、A345、A556及A756)絮凝沉降試驗(yàn)。由圖2可以看出,其沉降效果為 A345>A756>A556>A245,后續(xù)沉降試驗(yàn)選用A345絮凝劑。
圖2 尾礦樣A類(lèi)絮凝劑沉降試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)條件:礦漿濃度16%,沉降時(shí)間30min,考察A345絮凝劑在不同用量條件下對(duì)尾礦沉降的影響,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖3。
由圖3可以看出,隨著沉降時(shí)間的延長(zhǎng),澄清液高度逐漸增加,加大絮凝劑用量,礦漿沉降速度加快,當(dāng)用量達(dá)到20g/t后,沉降速度變化不明顯。綜合評(píng)估沉降效果和藥劑成本,確定A345最佳用量為20g/t。
圖3 尾礦樣A345絮凝劑用量沉降試驗(yàn)結(jié)果
2016年8 月引進(jìn)絮凝劑添加設(shè)備,選定A345絮凝劑,在Φ53 m尾礦濃密機(jī)進(jìn)料溜槽處添加,根據(jù)設(shè)備參數(shù)條件,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試。通過(guò)改變加藥間隙、進(jìn)水量、加藥泵電機(jī)頻率等,最終將絮凝劑添加用量控制在20g/t時(shí),尾礦濃密機(jī)溢流無(wú)跑渾現(xiàn)象,底流濃度達(dá)到32%。
為了提高充填砂漿濃度,2018年新投產(chǎn)1臺(tái)Φ18 m深錐濃密機(jī)替代原有的砂倉(cāng),參照尾礦濃密機(jī)絮凝劑加藥條件,經(jīng)過(guò)1個(gè)月的生產(chǎn)調(diào)試,絮凝劑用量控制在24g/t,溢流水質(zhì)清澈,底流濃度達(dá)到70%,實(shí)現(xiàn)了全尾砂充填效果。
通過(guò)兩段絮凝劑添加,生產(chǎn)回水得到全面改善,選礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較添加絮凝劑前有顯著提升,銅精礦品位提高1.5%,達(dá)到20%的出產(chǎn)要求,尾礦磁性鐵降低0.126%,捕收劑單耗降低23.34g/t,起泡劑單耗降低27g/t,產(chǎn)生的主要經(jīng)濟(jì)效益見(jiàn)表2。
表2 添加絮凝劑后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益
2臺(tái)絮凝劑添加設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝費(fèi)約40萬(wàn)元;絮凝劑藥耗、水電耗維護(hù)等運(yùn)行成本約70萬(wàn)元。綜上所述,應(yīng)用該絮凝劑每年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約125萬(wàn)元。
(1)通過(guò)絮凝劑沉降試驗(yàn),針對(duì)16%的礦漿濃度,選用20g/L的A345絮凝劑,沉降效果最好。
(2)在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)應(yīng)用中,Φ53 m尾礦濃密機(jī)添加A345絮凝劑20g/t,充填深錐添加A345絮凝劑24g/t,回水清澈達(dá)到生產(chǎn)要求,深錐底流濃度達(dá)到70%以上,滿(mǎn)足充填質(zhì)量要求,實(shí)現(xiàn)了全尾砂充填。
(3)絮凝劑的應(yīng)用解決了溢流跑渾的問(wèn)題,提高了選礦經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),降低了尾礦磁性鐵含量、提高了銅精礦品位、降低了選礦藥劑消耗,帶來(lái)125萬(wàn)元/a經(jīng)濟(jì)效益。
(4)對(duì)溢流水回收利用,充分利用了水資源,有效降低了廢水排放量。清潔的生產(chǎn)水改善了職工工作環(huán)境,能使生產(chǎn)環(huán)境保持潔凈亮美,也降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。