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煤礦帶式輸送機(jī)智能化控制系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)及應(yīng)用

2022-06-21 00:36燕鵬達(dá)
山東煤炭科技 2022年5期
關(guān)鍵詞:大巷帶式輸送機(jī)

燕鵬達(dá)

(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)王家?guī)X煤業(yè),山西 忻州 036600)

大運(yùn)量、長(zhǎng)距離、高帶速的帶式輸送機(jī)在煤礦主煤流運(yùn)行中的應(yīng)用越來(lái)越廣,帶式輸送機(jī)在向高效化、精密化、智能化、集成化、數(shù)字化方向發(fā)展。當(dāng)前帶式輸送機(jī)的發(fā)展和應(yīng)用主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:(1)廣泛地采用動(dòng)態(tài)分析技術(shù)、機(jī)電一體化和計(jì)算機(jī)監(jiān)控等高新技術(shù);(2)電機(jī)驅(qū)動(dòng)與中間驅(qū)動(dòng)功率平衡下輸送機(jī)變向運(yùn)行等技術(shù)的應(yīng)用;(3)CST、變頻控制、液黏、調(diào)速耦合器等新型、高可靠性關(guān)鍵元部件的發(fā)展與應(yīng)用;(4)控制系統(tǒng)采用高檔可編程控制器PLC,應(yīng)用先進(jìn)的程序軟件與綜合電源繼電器控制技術(shù),以及數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、傳輸、故障診斷與查詢(xún)等技術(shù);(5)帶式輸送機(jī)裝備有跑偏、打滑、急停、堆煤、煙霧、溫度、自動(dòng)灑水、撕裂、張力下降保護(hù)等機(jī)械電氣安全保護(hù)裝置。從煤礦帶式輸送機(jī)實(shí)踐調(diào)查中發(fā)現(xiàn),很多煤礦井下帶式輸送機(jī)仍采用傳統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)人工管理模式進(jìn)行工作運(yùn)行,自動(dòng)化和智能化水平較低,存在嚴(yán)重的安全隱患,生產(chǎn)運(yùn)輸效率不高,必須進(jìn)行升級(jí)改造[1-6],以適應(yīng)當(dāng)前智能化礦山的建設(shè)。

1 改造前帶式輸送機(jī)狀況分析

晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司王家?guī)X煤礦主運(yùn)輸皮帶大巷布置在礦區(qū)西南方向,巷道在原20210回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷與主皮帶運(yùn)輸巷交叉處開(kāi)口。主運(yùn)輸皮帶大巷布置有西安重裝蒲白煤礦機(jī)械有限公司生產(chǎn)的DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機(jī),采用強(qiáng)力阻燃輸送帶,帶寬B=800~1400 mm,長(zhǎng)度L=100~3000 m,輸送量Q=100~8000 t/h,功率P=30~1000 kW。

改造前該DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機(jī)狀況分析如下:(1)開(kāi)啟及停止?fàn)顩r。主運(yùn)輸皮帶大巷DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機(jī)的機(jī)頭位置都安排1 名專(zhuān)職司機(jī)負(fù)責(zé)設(shè)備的開(kāi)啟和停止;采用人工管理模式,在機(jī)尾位置向機(jī)頭司機(jī)進(jìn)行信號(hào)傳遞并進(jìn)行指揮。從以往情況來(lái)看,人工管理模式自動(dòng)化和智能化程度低,工作人員較多,勞動(dòng)強(qiáng)度大。(2)保護(hù)系統(tǒng)狀況。DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機(jī)在運(yùn)行中,帶式輸送機(jī)沿線各類(lèi)安全保護(hù)系統(tǒng)設(shè)置不完善,各保護(hù)系統(tǒng)獨(dú)立存在,且沒(méi)有接入到地面集中控制系統(tǒng)中,無(wú)法實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程控制,安全隱患較大;該系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)和自動(dòng)停機(jī),故障發(fā)生率較高,影響運(yùn)輸效率。

2 帶式輸送機(jī)智能化控制系統(tǒng)方案的設(shè)計(jì)

2.1 智能化控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

針對(duì)主運(yùn)輸皮帶大巷DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機(jī)的運(yùn)行問(wèn)題,進(jìn)行智能化控制系統(tǒng)的改造設(shè)計(jì)。改造后,智能化控制系統(tǒng)核心部件為PLC控制系統(tǒng)。智能化控制系統(tǒng)核心部件為PLC 控制系統(tǒng),該P(yáng)LC 控制系統(tǒng)由上位機(jī)、PLC 控制站、各類(lèi)保護(hù)傳感器等組成。智能化控制系統(tǒng)由監(jiān)控信息層、網(wǎng)絡(luò)傳輸層、控制層和傳感執(zhí)行層組成。監(jiān)控信息層,由地面主操作站實(shí)現(xiàn),對(duì)帶式輸送機(jī)設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,并進(jìn)行遠(yuǎn)程集中控制;井下網(wǎng)絡(luò)傳輸層,由工業(yè)環(huán)網(wǎng)交換機(jī)及網(wǎng)絡(luò)光纖組成,實(shí)現(xiàn)信息的實(shí)時(shí)傳輸;井下控制層,由控制系統(tǒng)對(duì)信息進(jìn)行及時(shí)上傳并根據(jù)信息發(fā)布動(dòng)作指令;井下傳感執(zhí)行層,由安裝的各類(lèi)傳感器對(duì)帶式輸送機(jī)運(yùn)行中的速度、溫度、跑偏、載荷等性能參數(shù)進(jìn)行采集。

2.2 智能化系統(tǒng)功能分析

(1)系統(tǒng)控制功能:該智能化控制系統(tǒng)具有遠(yuǎn)程控制、就地自動(dòng)控制、手動(dòng)控制、閉鎖控制、緊急停車(chē)等功能。① 遠(yuǎn)程控制:即由上位機(jī)遠(yuǎn)程控制主皮帶機(jī)的啟動(dòng)、停止及緊急停車(chē)等;② 就地自動(dòng)控制:若上位機(jī)出現(xiàn)故障,可通過(guò)開(kāi)關(guān)直接由PLC 對(duì)主皮帶機(jī)進(jìn)行控制;③ 手動(dòng)控制:當(dāng)需要對(duì)帶式輸送機(jī)設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng)時(shí),工作人員可在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各類(lèi)保護(hù)功能進(jìn)行臨時(shí)手動(dòng)控制;④ 閉鎖控制:用于主皮帶機(jī)與給煤等設(shè)備之間的閉鎖,開(kāi)機(jī)時(shí)應(yīng)先開(kāi)主皮帶,后開(kāi)給煤設(shè)備;停車(chē)時(shí)應(yīng)先停給煤設(shè)備,再停主皮帶;⑤ 緊急停車(chē):設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)事故時(shí),可實(shí)現(xiàn)緊急停車(chē),即同時(shí)把主皮帶與其有閉鎖關(guān)系的設(shè)備同時(shí)停車(chē)。

(2)連鎖控制功能:與MST 控制柜、給煤機(jī)及其他皮帶之間的聯(lián)鎖控制功能。只有帶式輸送機(jī)啟動(dòng)后,井下給煤設(shè)備才能工作,否則,給煤設(shè)備不能給煤。只有受煤皮帶啟動(dòng)后,主皮帶才能啟動(dòng)工作,否則,帶式輸送機(jī)不能輸煤。系統(tǒng)與保護(hù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖,保護(hù)系統(tǒng)正常時(shí),才允許啟動(dòng),故障時(shí),應(yīng)報(bào)警或停機(jī),實(shí)現(xiàn)速度的無(wú)級(jí)控制等。

(3)帶式輸送機(jī)在線檢測(cè)的參數(shù):檢測(cè)2 臺(tái)電機(jī)的電機(jī)溫度6 個(gè)(電機(jī)預(yù)埋)、軸承溫度4 個(gè)(電機(jī)預(yù)埋);電機(jī)電流6 個(gè)、電機(jī)電壓2 個(gè);電機(jī)的工作狀態(tài);電控柜、MST 控制柜監(jiān)控等。

3 智能化控制系統(tǒng)功能的實(shí)現(xiàn)

3.1 地面監(jiān)控系統(tǒng)

王 家 嶺 煤 礦 主 運(yùn) 輸 皮 帶 大 巷DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機(jī)智能化監(jiān)控系統(tǒng)主要由地面控制中心站、通訊接口、監(jiān)控分站、上位機(jī)人機(jī)界面系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)軟件等組成。(1)在地面控制中心設(shè)置有監(jiān)控主站來(lái)對(duì)帶式輸送機(jī)進(jìn)行智能遠(yuǎn)程集中監(jiān)控;(2)在帶式輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)部設(shè)置監(jiān)控分站,實(shí)現(xiàn)對(duì)帶式輸送機(jī)的控制、保護(hù)、監(jiān)控與信號(hào)處理;(3)系統(tǒng)設(shè)置有信息傳輸接口,實(shí)現(xiàn)地面控制中心站與井下監(jiān)控分站之間電氣連接。

通過(guò)SCADA 軟件可以對(duì)帶式輸送機(jī)的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行查看,數(shù)據(jù)曲線變化圖如圖1。

圖1 帶式輸送機(jī)運(yùn)行期間存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)曲線變化圖

采用SCADA 軟件可以調(diào)整帶式輸送機(jī)在操作界面上的操作參數(shù),系統(tǒng)操作界面如圖2。

圖2 智能化帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)操作界面示意圖

3.2 帶式輸送機(jī)PLC 控制系統(tǒng)

主運(yùn)輸皮帶大巷DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機(jī)智能化PLC 控制系統(tǒng)主要有集控室、控制器、電機(jī)開(kāi)關(guān)、打點(diǎn)通信、載荷檢測(cè)以及八大保護(hù)(閉鎖、跑偏、速度、煙霧、縱撕、溫度、堆煤、灑水)。該智能化控制系統(tǒng)采用S7-1500 型PLC 控制柜,用來(lái)對(duì)接收到的信息進(jìn)行處理,并發(fā)布相關(guān)操作指令,控制設(shè)備動(dòng)作。

4 應(yīng)用效果分析

2020 年9 月—10 月,晉能控股煤業(yè)集團(tuán)王家?guī)X煤礦完成了主運(yùn)輸皮帶大巷DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機(jī)智能化控制系統(tǒng)的升級(jí)改造工作,從11 月起將升級(jí)改造后的智能化控制系統(tǒng)投入使用。結(jié)果表明:主運(yùn)輸皮帶大巷帶式輸送機(jī)智能化控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,實(shí)現(xiàn)了主輸送帶運(yùn)輸大巷帶式輸送機(jī)的智能化集中遠(yuǎn)程控制,系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性較好。

(1)安全效益。智能化控制系統(tǒng)升級(jí)改造應(yīng)用后,實(shí)現(xiàn)了主運(yùn)輸皮帶大巷DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機(jī)的智能化控制、監(jiān)視、監(jiān)測(cè)、保護(hù)和管理功能,主運(yùn)輸大巷運(yùn)輸系統(tǒng)的安全性和可靠性大幅度提高。

(2) 經(jīng) 濟(jì) 效 益。 主 運(yùn) 輸 皮 帶 大 巷DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機(jī)智能化控制系統(tǒng)升級(jí)改造后,可減少皮帶機(jī)崗位現(xiàn)場(chǎng)工作人員4 人,可節(jié)約人力成本近45 萬(wàn)元/年。

(3)社會(huì)效益。智能化控制系統(tǒng)升級(jí)改造應(yīng)用后,將以往人工管理模式摒棄,智能化和自動(dòng)化的控制系統(tǒng)優(yōu)化了帶式輸送機(jī)運(yùn)行管理流程,是實(shí)現(xiàn)智能化開(kāi)采工作面和智能礦山的基礎(chǔ)。

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