張 浩,李折暉
(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鋼廠)
轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)中,為嚴(yán)格控制鋼水成分,減少夾雜物對鋼材的影響,積極采用擋渣技術(shù)。八鋼120t轉(zhuǎn)爐主要采用擋渣車投入擋渣棒進(jìn)行擋渣,生產(chǎn)過程中轉(zhuǎn)爐出鋼下渣首先會導(dǎo)致鋼包回磷,增加鋼水內(nèi)夾雜物,影響轉(zhuǎn)爐出鋼口和鋼包耐材壽命也有,也間接增加了精煉工序?qū)︿撍撗?、合金化脫氧劑及合金的消耗,降低鋼坯質(zhì)量[1~4]。為此,八鋼煉鋼在引進(jìn)滑板擋渣裝置,與PLC紅外下渣檢測裝置結(jié)合,實(shí)行滑板擋渣,在2#和3#120t轉(zhuǎn)爐進(jìn)行了應(yīng)用。
八鋼120t轉(zhuǎn)爐設(shè)計的出鋼口傾斜角度均為6度,目的是為了轉(zhuǎn)爐出鋼時能夠?qū)撍畠A倒干凈。擋渣方式采用的是擋渣車將擋渣棒投入至出鋼口,擋渣棒由導(dǎo)向桿、錐形擋渣塞和平衡桿三個原件構(gòu)成,擋渣塞密度介于鋼水與鋼渣之間,且擋渣塞體上開有凹槽,起到抑制中后期渦流卷渣作用,擋渣棒一般在出鋼3/5時由擋渣車投入,待擋渣塞本體堵住出鋼口后,發(fā)現(xiàn)有鋼渣流出后,立即抬爐,完成出鋼操作。此擋渣方式與擋渣球、氣動擋渣等方式相比擋渣效果較好,成功率較高。目前國內(nèi)大部分鋼廠均采用這種擋渣方式。擋渣塞結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 擋渣塞結(jié)構(gòu)圖
擋渣棒擋渣存在問題:(1)由于使用鐵水中硫、磷含量較高,導(dǎo)致煉鋼過程中渣量較大,很容易粘附在轉(zhuǎn)爐爐口和出鋼口上,出鋼口雖設(shè)有擋渣帽和擋渣塞投放裝置,擋渣過程中仍有部分鋼渣漏出;(2)擋渣效果不穩(wěn)定,部分鋼渣會流入鋼包中,漂浮在鋼液面上,鋼渣層厚度較大;(3)在冶煉低磷鋼種時,鋼包回磷現(xiàn)象嚴(yán)重,降低鋼種煉成率;(4)由于鋼包內(nèi)的鋼渣量大,脫氧劑及頂渣改質(zhì)劑投入量也需增加;還會造成鋼水夾雜物增多,易引起頂渣結(jié)蓋現(xiàn)象;(5)結(jié)束出鋼搖起轉(zhuǎn)爐時,鋼渣會下落至鋼車上,增加高溫液體對鋼車電機(jī)和鋼車電纜損壞的風(fēng)險。
轉(zhuǎn)爐滑板法擋渣出鋼技術(shù)的原理是借鑒了鋼包滑動水口的控流系統(tǒng)的控流原理,通過與轉(zhuǎn)爐具體情況的優(yōu)化設(shè)計并安裝在轉(zhuǎn)爐出鋼口位置,它利用兩塊滑板磚孔的重合全開、錯位半開和分開關(guān)閉來實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐控流擋渣出鋼。由于閘閥關(guān)閉速度非???,出鋼孔的關(guān)閉時間小于1秒(約為0.5秒),可將鋼渣幾乎全部堵在爐內(nèi),可以有效控制后期下渣。實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐少渣甚至無渣出鋼,降低脫氧合金的消耗,提高合金收得率,降低冶煉成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。它與目前采用的鐵皮擋渣帽擋前渣,擋渣球、擋渣鏢擋后渣方法比,擋渣成功率高,擋渣效果好,而且可以通過紅外下渣檢測和PLC控制技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)自動判渣和擋渣,是目前轉(zhuǎn)爐出鋼擋渣效果最佳的一種擋渣技術(shù)?;鍣C(jī)構(gòu)及轉(zhuǎn)運(yùn)裝置見圖2。
圖2 滑板機(jī)構(gòu)及轉(zhuǎn)運(yùn)裝置
紅外下渣檢測系統(tǒng):轉(zhuǎn)爐紅外下渣檢測系統(tǒng)是根據(jù)鋼水與鋼渣自身物理性質(zhì)不同,產(chǎn)生的熱輻射波長不同,通過高清攝像頭對鋼流進(jìn)行實(shí)時檢測,再由圖像采集工具和圖像信號分析工具進(jìn)行識別處理,即可實(shí)現(xiàn)對出鋼鋼流中的鋼渣與鋼水進(jìn)行分辨和對鋼渣占比的計算,當(dāng)鋼流下渣量超出系統(tǒng)預(yù)設(shè)值時,系統(tǒng)會通過蜂鳴器進(jìn)行報警,同時與滑板擋渣機(jī)構(gòu)相結(jié)合,及時發(fā)送關(guān)閉滑板的動作電位信號,在極短時間內(nèi)(<1s)結(jié)束出鋼動作,實(shí)現(xiàn)對轉(zhuǎn)爐出鋼的精準(zhǔn)控制。
(1)采用轉(zhuǎn)爐滑板法擋渣技術(shù),均在現(xiàn)有設(shè)備上改造,往往受到現(xiàn)有條件的限制,比如出鋼口角度,出鋼口法蘭與水冷托圈距離較小,限制了擋渣閘閥機(jī)構(gòu)的安裝空間。為保證安全生產(chǎn),根據(jù)經(jīng)驗(yàn),要求滑動水口擋渣設(shè)備最大回轉(zhuǎn)半徑與水冷煙罩升至最高位時的最小距離≥200mm,與出鋼時鋼包距離≥600mm。
(2)為保護(hù)機(jī)構(gòu)不被爐口噴渣粘住損壞,建議爐帽安裝滑渣保護(hù)罩板,將機(jī)構(gòu)封閉在保護(hù)板內(nèi),不受鋼渣困擾。
(3)由于出鋼口新增加了液壓缸,因而對氣、水、液壓重新設(shè)計。五路管子分別是水冷油缸用進(jìn)出油管2路,進(jìn)出水冷水管2路(如使用爐口冷卻水,可不用從耳軸進(jìn)水管),機(jī)構(gòu)彈簧冷卻氣管1路放空。五路管子中,油管為Φ34×5(mm)1Cr18Ni9Ti不銹鋼無縫鋼管,其他三路管子均為Φ34×3.5(mm)1Cr18Ni9Ti不銹鋼無縫鋼管。進(jìn)出油管在爐壁上必須外包水冷管,即進(jìn)出油缸油管是包在油缸冷卻水中,爐壁上水冷管為Φ106mm無縫鋼管。
(4)耳軸非傳動側(cè)旋轉(zhuǎn)接頭改造,對耳軸內(nèi)管路亦進(jìn)行了改造。對滑板擋渣機(jī)構(gòu)的液壓源在線液壓站進(jìn)行液壓配管:即由液壓站配管至耳軸旋轉(zhuǎn)接頭,再配至滑板擋渣機(jī)構(gòu)的液壓缸。
(5)重新設(shè)計尾部旋轉(zhuǎn)接頭,其中兩路為高壓油路,在現(xiàn)有旋轉(zhuǎn)接頭尾部增加一段新的旋轉(zhuǎn)接頭,兩路為高壓油路,另外一路為機(jī)構(gòu)風(fēng)冷用,沿耳軸穿出,穿出后,沿托圈鋪設(shè),由于穿出后的管路處于高溫環(huán)境中,因此要外包水管,外包水管的冷卻水由爐口冷卻水引下,后回爐口回水。
多年來八鋼120t轉(zhuǎn)爐采用擋渣棒投入式擋渣,現(xiàn)場經(jīng)過多次改造,擋渣成功率為88%,但在冶煉低磷類品種鋼時,后期下渣對轉(zhuǎn)爐影響較大,不能滿足生產(chǎn)需求。采用滑板擋渣裝置后,擋渣成功率為99%,實(shí)現(xiàn)了少渣或無渣出鋼。表1為改造前后擋渣成功率對比。
表1 擋渣棒投入式擋渣與滑板擋渣成功率比較
應(yīng)用滑板擋渣后,鋼車前后擋渣板更加潔凈,減少清理鋼車時間,因下渣導(dǎo)致鋼車線線纜燒毀現(xiàn)象不再發(fā)生,減少設(shè)備維護(hù)所需時間和成本,同時鋼包包口更加潔凈,降低工人勞動強(qiáng)度。
轉(zhuǎn)爐鋼渣進(jìn)入到鋼包中會發(fā)生磷的還原,使磷元素再次進(jìn)入到鋼水中,回磷量多少取決于下渣量的多少,經(jīng)過對使用滑板擋渣裝置前后回磷量進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)應(yīng)用滑板擋渣后,鋼包回磷量大大減少,具體數(shù)值如表2所示。
表2 兩種擋渣方式鋼包回磷情況
由于八鋼使用的原料中硫磷含量較高,導(dǎo)致煉鋼過程中渣量較大,很容易粘附在轉(zhuǎn)爐爐口和出鋼口上,擋渣過程中仍有部分鋼渣漏出,導(dǎo)致鋼包渣層較厚(厚度約為70mm),易發(fā)生鋼包頂渣結(jié)蓋,脫氧劑及頂渣改質(zhì)劑投入量也需增加;還會造成鋼水內(nèi)部夾雜物增多,給下一道工序增加不必要的麻煩。應(yīng)用滑板擋渣裝置后,在下渣瞬間及時關(guān)閉滑板,減少下渣鋼包渣層厚度平均為30mm,較擋渣棒法有明顯改善。
在應(yīng)用滑板擋渣后,由于鋼包中渣量減少,進(jìn)入鋼包的強(qiáng)氧化性鋼渣降低,減少了鋁鐵、錳鐵、硅鐵等脫氧性合金的加入量,并增加了鋼水成份Al、Si、Mn元素含量的命中率,降低合金加入量從而降低轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗。以低碳鋼為鋼包鋁含量為例,如表3所示,鋼包鋁回收有明顯提高。
表3 兩種擋渣方式低碳鋼鋼包鋁回收情況
轉(zhuǎn)爐的高氧化爐渣對出鋼口侵蝕是出鋼口發(fā)生侵蝕、裂紋、毛刺等不利條件的主要因素,換出鋼口需要協(xié)調(diào)大量時間,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏,制約產(chǎn)能。安裝滑板擋渣裝置后,出鋼口擴(kuò)徑,鋼流增大,出鋼時間較之前平均降低了1 min,同時出鋼口壽命從平均300爐增加至平均380爐,降低了更換出鋼口的頻次,減少耐材消耗及更換的時間影響。
目前120 t轉(zhuǎn)爐滑板的使用壽命較低,平均每15~20爐需更換滑板,以保證滑板的正常工作,每次更換時間為8~12 min,對生產(chǎn)節(jié)奏有一定影響。所以在未來需要對滑板的耐火材料進(jìn)行改造升級,提高滑板使用壽命。
八鋼第二煉鋼廠120t轉(zhuǎn)爐根據(jù)實(shí)際情況對轉(zhuǎn)爐出鋼口原有設(shè)備進(jìn)行改造升級,將PLC紅外下渣檢測系統(tǒng)和滑板擋渣機(jī)構(gòu)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)出鋼過程的自動擋渣。應(yīng)用滑板擋渣擋渣成功率達(dá)99.6%,擋渣效果好,減少前期下渣和后期下渣,鋼包渣層厚度降低至30mm,減少鋼包回磷量,提高了合金元素收得率,脫氧合金消耗降低,減少生產(chǎn)成本,同時提高鋼水潔凈度,為下一道工序提供良好條件。
120t轉(zhuǎn)爐滑板使用壽命較低,平均15~20爐需要進(jìn)行更換,每次更換需要耗時8~12min,對生產(chǎn)節(jié)奏有一定影響。所以在未來需要對滑板的耐火材料進(jìn)行改造升級,提高滑板使用壽命。