楊 璋,尹小波,舒相挺
(1.福建寧德核電有限公司,福建 寧德 355200;2.南京航空航天大學(xué)飛行器環(huán)境控制與生命保障工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210016)
隨著我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快,又一批百萬千瓦等級的大型壓水堆核電站陸續(xù)開工建設(shè)[1-2]。核能裝機(jī)容量的進(jìn)一步擴(kuò)大,對維護(hù)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行提出了更高要求。
不穩(wěn)定振動(dòng)是汽輪機(jī)等各類旋轉(zhuǎn)機(jī)械中最難診斷的一類故障。部分在役核能汽輪發(fā)電機(jī)組就始終存在連續(xù)、周期性和較大變化幅度的振動(dòng)不穩(wěn)定波動(dòng)現(xiàn)象[3-5]。對于常見的動(dòng)靜部件摩擦所引起的振動(dòng)波動(dòng)問題,學(xué)者們已開展大量研究[6-13],但尚未系統(tǒng)性分析該類復(fù)雜軸系振動(dòng)的周期性波動(dòng)問題。有研究表明該類振動(dòng)故障與滑動(dòng)軸承有關(guān)[14-19]。本文以某型核能汽輪發(fā)電機(jī)組為研究對象,分析額定工況下軸系振動(dòng)波動(dòng)的原因及對軸系振動(dòng)穩(wěn)定性的影響,在此基礎(chǔ)上提出治理措施,對維護(hù)核能機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。
該型核能汽輪發(fā)電機(jī)組的軸系由1 根高中壓轉(zhuǎn)子(HIP)、2 根低壓轉(zhuǎn)子(LP1/LP2)以及1 根發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子(GEN)組成(在GEN 端部懸掛帶旋轉(zhuǎn)整流器的無刷勵(lì)磁機(jī)),全長50.9 m。每根轉(zhuǎn)子分別由前后端的三瓦塊可傾瓦軸承支撐,軸系如圖1 所示[3]。每只支撐軸瓦的水平(H)、垂直(V)方向分別安裝有相對振動(dòng)傳感器用于監(jiān)測轉(zhuǎn)子的相對振動(dòng)(位移峰峰值,報(bào)警限值為90 μm,手動(dòng)停機(jī)保護(hù)值為130 μm)。從汽輪機(jī)側(cè)望向發(fā)電機(jī)側(cè),轉(zhuǎn)子逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。
圖1 機(jī)組軸系示意Fig.1 Schematic diagram of shaft system in unit
汽輪發(fā)電機(jī)采用水-氫-氫冷卻。油密封裝置為單流環(huán)式,如圖2 所示。
圖2 發(fā)電機(jī)油密封裝置示意Fig.2 Schematic diagram of generator oil sealing device
截至2021 年11 月,國內(nèi)在建和在役的該型機(jī)組已累計(jì)22 臺[3,20]。其中有6~8 臺機(jī)組存在額定工況下振動(dòng)不穩(wěn)定波動(dòng)現(xiàn)象(各測點(diǎn)處振動(dòng)特征基本相似,以6—8 號軸承處波動(dòng)最明顯)。以某核電機(jī)組為例,某時(shí)間段其各軸承處水平方向振動(dòng)趨勢如圖3 所示。圖3 中,1H—8H 分別為1—8 號軸承水平方向測點(diǎn)。該類不穩(wěn)定振動(dòng)的變化周期長、涉及轉(zhuǎn)子多、部分測點(diǎn)處振幅變化大且隨時(shí)間變化規(guī)律性強(qiáng),與常見動(dòng)靜摩擦導(dǎo)致的振動(dòng)明顯不同[3-13]。
圖3 某機(jī)組軸系振動(dòng)趨勢Fig.3 Change trends of shafting vibration of a steam turbine
這類振動(dòng)波動(dòng)現(xiàn)象特征,大致分為2 類:
1)整體振幅較低,但波動(dòng)幅度往往超過報(bào)警值的25%。以A 機(jī)組為例,其2018 年1 月25 日19:00到1 月26 日11:00 6H 處振動(dòng)趨勢如圖4 所示。
圖4 A 機(jī)組6H 處振動(dòng)趨勢Fig.4 Vibration trend at 6H in unit A
2)整體振幅接近甚至超出報(bào)警值,且波動(dòng)幅度也超過報(bào)警值的25%。以B 機(jī)組為例,其2019 年1 月23 日00:00 到1 月24 日00:00 8H 處振動(dòng)趨勢如圖5 所示。
圖5 B 機(jī)組8H 處振動(dòng)趨勢Fig.5 Vibration trend at 8H in unit B
從圖4 和圖5 可見,該類振動(dòng)呈正弦波式變化,周期約4.5~5.0 h。對照《旋轉(zhuǎn)機(jī)械轉(zhuǎn)軸徑向振動(dòng)的測量和評定》,當(dāng)振幅變化量超過基線值的25%時(shí),應(yīng)及時(shí)采取措施查明變化原因[21]。同時(shí),由于核安全特殊性,嚴(yán)格要求核能機(jī)組保持安全穩(wěn)定運(yùn)行,應(yīng)及時(shí)分析機(jī)組運(yùn)行參數(shù)的異常變化。
1)振動(dòng)頻譜分析
分析圖4 和圖5 中不同時(shí)刻的振動(dòng)頻譜,發(fā)現(xiàn)均以一倍旋轉(zhuǎn)頻率分量(1X)為主。分析同一時(shí)刻各振動(dòng)測點(diǎn)H方向和V方向1X 相位差,得到結(jié)果約為90°。
2)軸心軌跡分析
分析圖4 和圖5 中不同時(shí)段各測點(diǎn)的軸心運(yùn)動(dòng)軌跡,發(fā)現(xiàn)大多呈橢圓形狀,軸心順轉(zhuǎn)向運(yùn)動(dòng)。
3)振動(dòng)波動(dòng)關(guān)聯(lián)因素排查
對存在該類振動(dòng)波動(dòng)現(xiàn)象機(jī)組的運(yùn)行參數(shù)開展關(guān)聯(lián)因素排查,僅發(fā)現(xiàn)汽輪發(fā)電機(jī)密封油的流量和油側(cè)-氫氣側(cè)(油-氫)壓差存在類似波動(dòng)現(xiàn)象,變化周期也基本一致。當(dāng)改變汽輪發(fā)電機(jī)的冷卻氫氣溫度后,振動(dòng)波動(dòng)周期和幅度會隨之變化。
4)檢修記錄分析
查詢該類機(jī)組的檢修記錄,發(fā)現(xiàn)汽輪發(fā)電機(jī)密封瓦均存在明顯卡澀痕跡。由于該型機(jī)組為半轉(zhuǎn)速,因此汽輪發(fā)電機(jī)的密封瓦尺寸大,剛性不強(qiáng),運(yùn)行過程中可能發(fā)生翹曲變形;且密封瓦的設(shè)計(jì)徑向間隙偏小,一旦加工過程中對密封瓦室內(nèi)部徑向配合面的粗糙度控制不佳,將導(dǎo)致接觸面存在局部高點(diǎn);最終密封瓦在浮起過程中會產(chǎn)生摩擦甚至卡澀,誘發(fā)莫頓效應(yīng)[22-25]。
已有研究推測認(rèn)為:該型機(jī)組振動(dòng)的不穩(wěn)定波動(dòng)是因發(fā)電機(jī)密封瓦浮起時(shí)存在卡澀,進(jìn)而密封瓦與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸頸間因油膜黏性剪切力作用產(chǎn)生熱點(diǎn)并連續(xù)變化導(dǎo)致莫頓效應(yīng)所引發(fā)的旋轉(zhuǎn)性熱不平衡故障[3,5,11]。
現(xiàn)有經(jīng)驗(yàn)表明:機(jī)組檢修時(shí),先通過胎具檢查汽輪發(fā)電機(jī)密封瓦對縫處的接觸狀況,然后研磨密封瓦平面度等提高密封瓦的自由浮動(dòng)能力;將密封瓦空氣側(cè)與氫氣側(cè)間隙調(diào)整至設(shè)計(jì)上限;經(jīng)過如上處理后,大部分機(jī)組改善了振動(dòng)的不穩(wěn)定波動(dòng)現(xiàn)象,部分機(jī)組振動(dòng)的波動(dòng)現(xiàn)象甚至消失了。
但由于機(jī)組檢修窗口有限,假設(shè)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等因素影響難以徹底處理機(jī)組振動(dòng)的波動(dòng)問題。機(jī)組運(yùn)行期間仍需重點(diǎn)關(guān)注軸系振動(dòng)變化趨勢,以防振動(dòng)發(fā)散而導(dǎo)致?lián)p壞設(shè)備。因此,有必要評估該類機(jī)組振動(dòng)的穩(wěn)定性并研究簡易處理方法。
現(xiàn)有研究表明,該型機(jī)組軸系振動(dòng)波動(dòng)的主要原因可能是密封瓦與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子表面發(fā)生的莫頓效應(yīng)[3,5,11]。忽略油膜力作用,將轉(zhuǎn)子簡化為雙自由度線性系統(tǒng),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)過程中導(dǎo)致1X 振動(dòng)的激振力主要為初始不平衡質(zhì)量和莫頓效應(yīng)導(dǎo)致的暫態(tài)熱彎曲。根據(jù)線性系統(tǒng)疊加原理對典型機(jī)組的振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,分析機(jī)組振動(dòng)不穩(wěn)定變化的規(guī)律點(diǎn),在此基礎(chǔ)上開展振動(dòng)穩(wěn)定性研究和振動(dòng)治理。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析表明,應(yīng)用通用數(shù)值優(yōu)化仿真計(jì)算軟件1stOpt 進(jìn)行振動(dòng)數(shù)據(jù)擬合的吻合度較好[26]。
3.2.1 振動(dòng)數(shù)據(jù)選擇
由圖4 可見,6H 測點(diǎn)處1X 分量的復(fù)現(xiàn)性較好。隨機(jī)截取圖4 中2018 年1 月25 日20:49:55(t=0)到2018 年1 月26 日08:26:04(t=693 min)時(shí)段等間隔(約30 min)的25 組振動(dòng)數(shù)據(jù),具體見表1。
表1 A 機(jī)組6H 測點(diǎn)振動(dòng)數(shù)據(jù)列表Tab.1 Vibration data list at 6H point in unit A
3.2.2 振動(dòng)數(shù)據(jù)擬合分析
忽略油膜力等作用,根據(jù)莫頓效應(yīng)理論建立簡化轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)模型,結(jié)果如圖6 所示。假設(shè)轉(zhuǎn)子原始不平衡質(zhì)量激發(fā)振幅為P1的正弦振動(dòng)函數(shù)y1,莫頓效應(yīng)導(dǎo)致的熱彎曲不平衡激發(fā)振幅為P2的正弦振動(dòng)函數(shù)y2,兩者合成為y,即:
圖6 轉(zhuǎn)子簡易運(yùn)動(dòng)Fig.6 Simple motion diagram of rotor
假設(shè)轉(zhuǎn)子零位為小間隙位置,y1與零位夾角為θ,y2與零位夾角為β,y2旋轉(zhuǎn)速度為ω。當(dāng)t=x時(shí),y的振幅計(jì)算公式為:
根據(jù)式(2)編輯計(jì)算程序,設(shè)置收斂判據(jù)為殘差曲線小于1.00×10-10,且最大迭代次數(shù)為1 000。當(dāng)殘差小于1.00×10-10時(shí),即可認(rèn)為計(jì)算收斂并終止計(jì)算。通過表1 中數(shù)據(jù)擬合y1和y2。計(jì)算顯示:達(dá)到收斂判斷標(biāo)準(zhǔn)而結(jié)束計(jì)算時(shí)均方差為1.6,相關(guān)系數(shù)為0.96,決定系數(shù)為0.93,擬合優(yōu)度較好。式(2)中各參數(shù)的最優(yōu)估算值見表2。
擬合曲線與表1 實(shí)測數(shù)據(jù)點(diǎn)的比較如圖7 所示,綠色點(diǎn)為實(shí)測值,紅色曲線為擬合曲線。由圖7 可知,各擬合值與實(shí)測數(shù)據(jù)的偏差均小于10%。
圖7 A 機(jī)組實(shí)測數(shù)據(jù)與擬合曲線比較Fig.7 Comparison between measured value and fitting curve for unit A
擬合數(shù)據(jù)表明:y1對應(yīng)振幅P1為27.9 μm 的正弦函數(shù),θ對應(yīng)相位-4.08 rad(等效為2.2 rad 或252°);y2對應(yīng)振幅P2為8.86 μm 的正弦函數(shù),ω為0.018 3 r/min(即T=2π/ω=346.2 min),β對應(yīng)相位3.35 rad。因此,y1對應(yīng)穩(wěn)定的振動(dòng)激勵(lì)函數(shù);y2對應(yīng)正弦式周期性變化的振動(dòng)激勵(lì)函數(shù),它會激發(fā)旋轉(zhuǎn)性變化的彎曲振動(dòng)響應(yīng)。根據(jù)線性系統(tǒng)疊加理論,y仍為周期性變化量,因此導(dǎo)致圖4 中振幅呈現(xiàn)出正弦波式周期性變化特點(diǎn)。
結(jié)合如上規(guī)律可知:t=T/2 時(shí)的y2與t=0 的y2完全反向,矢量相加為0;但y1始終保持不變。因此,式(1)可轉(zhuǎn)換得到式(3)。
隨機(jī)取圖4 中不同的t=0 時(shí)刻的y值和相應(yīng)的t=T/2 時(shí)刻的y值代入式(3),即可計(jì)算出y1;如忽略測量誤差,各計(jì)算值均應(yīng)相等;也可取多組數(shù)據(jù)計(jì)算平均值消除系統(tǒng)誤差。
計(jì)算出圖4 中y1對應(yīng)28 μm∠255°(振幅∠相位)的振動(dòng)分量,驗(yàn)證了數(shù)據(jù)擬合結(jié)論的正確性。同時(shí),將y1代入式(1),還可計(jì)算出不同時(shí)刻的y2。
同理計(jì)算出相應(yīng)7H 和8H 測點(diǎn)處初始不平衡質(zhì)量對應(yīng)的1X 分量分別為14 μm∠219°和12 μm∠28°。分析認(rèn)為各測點(diǎn)處初始不平衡質(zhì)量導(dǎo)致的振動(dòng)幅值均較低,由其誘發(fā)的莫頓效應(yīng)熱彎曲量有限(P2小于P1),因此,機(jī)組振動(dòng)的不穩(wěn)定變化不會發(fā)散。此外,該類機(jī)組的整體振幅較低,根據(jù)圖6 和轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)理論綜合判斷此類機(jī)組振動(dòng)穩(wěn)定,可以維持正常運(yùn)行。
同理計(jì)算出圖5 中y1和y2振動(dòng)函數(shù)的最優(yōu)估算值,結(jié)果見表3。擬合計(jì)算收斂后的均方差為1.09,相關(guān)系數(shù)為0.95,決定系數(shù)為0.91,擬合優(yōu)度較好。
表3 B 機(jī)組數(shù)據(jù)擬合的最優(yōu)估算值Tab.3 The optimal estimation value of data fitting of unit B
表3 擬合曲線與實(shí)測數(shù)據(jù)值的比較如圖8 所示,綠色點(diǎn)為實(shí)測值,紅色曲線為擬合曲線。由圖8 可知,各擬合值與實(shí)測數(shù)據(jù)的偏差均小于3%。
圖8 B 機(jī)組實(shí)測數(shù)據(jù)與擬合曲線比較Fig.8 Comparison between measured value and fitting curve for unit B
同理計(jì)算出機(jī)組B 的6H、7H 和8H 測點(diǎn)處初始不平衡質(zhì)量對應(yīng)的1X 分量分別為30 μm∠286°、10 μm∠163°和82 μm∠244°。計(jì)算表明第2 類機(jī)組振動(dòng)中的莫頓效應(yīng)的熱彎曲不平衡振動(dòng)分量的振幅P2也小于初始質(zhì)量不平衡振動(dòng)分量的振幅P1,且機(jī)組振動(dòng)的不穩(wěn)定變化也不會發(fā)散。
但8H 處振幅已接近報(bào)警值,鑒于解體檢修密封瓦的工期較長,且計(jì)算表明8H 的振動(dòng)分量以y1為主,因此優(yōu)先實(shí)施動(dòng)平衡試驗(yàn)以提高轉(zhuǎn)子平衡精度。同時(shí),通過提高轉(zhuǎn)子平衡精度還有助于降低轉(zhuǎn)子動(dòng)彎曲度和增大圖6 中的小間隙,緩解發(fā)電機(jī)密封瓦與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸頸間因油膜黏性剪切力作用導(dǎo)致的莫頓效應(yīng),這均將有助于降低整體振幅。
由轉(zhuǎn)子平衡理論可知,實(shí)施動(dòng)平衡試驗(yàn)前,無論采用影響系數(shù)法或是諧分量法等,都需提前獲得轉(zhuǎn)子等效不平衡質(zhì)量對應(yīng)的穩(wěn)定的振動(dòng)數(shù)據(jù)。但如圖5 所示,實(shí)際測量得到的振動(dòng)數(shù)據(jù)存在不穩(wěn)定變化現(xiàn)象,這給動(dòng)平衡試驗(yàn)帶來了極大干擾。在前文分析基礎(chǔ)上,選取不同t=0 時(shí)刻的y值和相應(yīng)t=T/2時(shí)刻的y值代入式(3)分別計(jì)算并最終取平均值,得到圖5 中汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子兩側(cè)(7 號和8 號)初始不平衡質(zhì)量對應(yīng)的振動(dòng)分量y1。應(yīng)用諧分量法進(jìn)行振型分解,結(jié)果見表4。由表4 可知,轉(zhuǎn)子兩側(cè)的同相振動(dòng)分量和反相分量各占50%。由于該型汽輪發(fā)電機(jī)額定轉(zhuǎn)速為1 500 r/min,處于一階臨界轉(zhuǎn)速和二階臨界轉(zhuǎn)速之間[3],嘗試在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子外伸端的勵(lì)磁機(jī)電樞燕尾槽處進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn)。
表4 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振型分解Tab.4 Decomposition of vibration modes for turbine generator
試加重試驗(yàn)結(jié)果顯示,加重處的影響系數(shù)較高,振動(dòng)變化量明顯。在此基礎(chǔ)上對試加重塊進(jìn)行一次適應(yīng)性調(diào)整,最終確定安裝2 kg 配重塊。動(dòng)平衡試驗(yàn)后,發(fā)電機(jī)整體振動(dòng)大幅降低且不穩(wěn)定變化現(xiàn)象明顯改善。以8H 處為例,其振動(dòng)趨勢如圖9所示。本次動(dòng)平衡試驗(yàn)的成功實(shí)施驗(yàn)證了本文分析方法的正確。
圖9 B 機(jī)組8H 處振動(dòng)趨勢(動(dòng)平衡試驗(yàn)后)Fig.9 Vibration trend at 8H in unit B after dynamic balance test
通過研究某型核能汽輪發(fā)電機(jī)組存在的振動(dòng)不穩(wěn)定波動(dòng)現(xiàn)象,建立了基于莫頓效應(yīng)的轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)簡易模型,分析了振動(dòng)機(jī)理,提出了治理措施,通過工程實(shí)踐驗(yàn)證了方法的正確性。
1)通過擬合分析典型振動(dòng)數(shù)據(jù),振幅中的一倍頻分量主要由初始質(zhì)量不平衡引起的穩(wěn)定振動(dòng)和莫頓效應(yīng)導(dǎo)致熱不平衡的不穩(wěn)定振動(dòng)組成。
2)由于熱不平衡對應(yīng)的不穩(wěn)定振動(dòng)幅值低于初始質(zhì)量不平衡對應(yīng)的穩(wěn)定振動(dòng)幅值,合成后的不穩(wěn)定振動(dòng)不會發(fā)散,不影響機(jī)組振動(dòng)穩(wěn)定性。
3)針對該型機(jī)組振動(dòng)不穩(wěn)定波動(dòng)特點(diǎn),提出快速計(jì)算轉(zhuǎn)子初始質(zhì)量不平衡量對應(yīng)振動(dòng)分量的新方法,有助于實(shí)施轉(zhuǎn)子平衡試驗(yàn)。
4)提出實(shí)施動(dòng)平衡試驗(yàn)高效解決第2 類振動(dòng)問題,并通過工程實(shí)踐得以驗(yàn)證,提高了機(jī)組振動(dòng)故障診斷和治理效率。