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某飛機(jī)壓力加油時燃油噴射故障分析

2022-06-06 15:04謝建峰
航空維修與工程 2022年4期
關(guān)鍵詞:燃油故障分析

謝建峰

摘要:針對一架飛機(jī)滿加油切斷時燃油噴射故障,對壓力加油分系統(tǒng)及通氣分系統(tǒng)進(jìn)行分析,查找故障產(chǎn)生的原因,給出修理維護(hù)建議。

關(guān)鍵詞:燃油;滿加油;噴射;故障分析

Keywords:fuel;fill up; injection; failure analysis

1 故障情況

某架飛機(jī)在外場維護(hù)首次執(zhí)行“滿加”壓力加油方案,在加油切斷時右尾梁排氣活門處有燃油噴出。壓力加油切斷后,燃油噴射停止。放出機(jī)上燃油,再次進(jìn)行壓力加油,故障復(fù)現(xiàn)。

2 故障分析

2.1 原理分析

1)壓力加油原理

某型飛機(jī)壓力加油利用機(jī)上接頭進(jìn)行,通過地面設(shè)備向飛機(jī)提供一定壓力和流量的燃油,同時利用電氣系統(tǒng)的信息和裝置進(jìn)行控制。

壓力加油有三種方案:滿加油方案、基本加油方案和中間加油方案。滿加油方案是1、2、3、4號油箱全加;基本加油方案是只加2、3、4號油箱;中間加油方案是根據(jù)需要自行決定加入的油量。

2)通氣增壓系統(tǒng)原理

為保證在壓力加油時及時排除油箱內(nèi)的空氣,避免“氣塞”現(xiàn)象導(dǎo)致故障,油箱前后艙及各油箱間均設(shè)置了通氣管路。在加油過程中,各油箱之間氣體相通,加油排出的氣體匯集到1號油箱。在浮子活門未上浮時,空氣從1號油箱重力加油口及浮子活門處進(jìn)入通氣管路,當(dāng)空氣壓力高于右尾梁排氣活門調(diào)壓閥打開壓力時,排氣活門打開,將多余的空氣排放到大氣中;當(dāng)燃油液面上升至浮子活門關(guān)閉后,空氣僅從1號油箱重力加油口進(jìn)入通氣管路,直至加油結(jié)束。為避免管路多重布置,從1號油箱重力加油口、浮子活門至右尾梁的排氣活門處的通氣管路同時也是增壓管路。

在發(fā)動機(jī)正常試車時,來自發(fā)動機(jī)壓氣機(jī)的壓縮空氣經(jīng)排氣活門調(diào)壓后,以恒定的壓力輸送至各油箱,保證油箱中壓力大于空氣分離壓,防止出現(xiàn)氣穴現(xiàn)象。同時,為防止加油時燃油進(jìn)入增壓管路,除1號油箱外,其余油箱增壓管路出口處均設(shè)置了單向活門。

由燃油系統(tǒng)壓力加油及通氣原理可知,在滿加油切斷時,有燃油經(jīng)增壓通氣共用管路并從排氣活門排出。管路不密封、浮子活門密封失效、壓力加油切斷失效或管路中有余油均可能導(dǎo)致燃油進(jìn)入通氣管路。將排氣活門噴射燃油列為頂事件建立故障樹,如圖2所示,并對各種可能的結(jié)果事件和底事件進(jìn)行逐項分析。

2.2 故障排除過程

為排除管路中余油導(dǎo)致排氣時噴油的可能性,結(jié)合發(fā)動機(jī)外場試車將燃油消耗至3~4t,重新進(jìn)行滿加油方案,在壓力加油切斷前2s,右尾梁排氣活門開始噴油,故障復(fù)現(xiàn),排除管路中有余油的可能性。因壓力加油切斷時,加油封閉開關(guān)有電動機(jī)構(gòu)工作聲音,可確認(rèn)飛機(jī)屬正常切斷,同時排除因壓力加油切斷失效導(dǎo)致燃油噴射的現(xiàn)象。

因排氣管路噴油時正是滿加油快結(jié)束時,且1號油箱內(nèi)部增壓通氣共用管路位于油箱頂部。若管路不密封,油箱快滿時,燃油會通過管路不密封處進(jìn)入排氣管路。打開1號油箱,對增壓通氣共用管路進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。更換連接處密封圈,恢復(fù)安裝后,重新加油,故障復(fù)現(xiàn)。排除增壓通氣共用管路不密封的可能性。

重新檢查故障設(shè)備,在加油結(jié)束后檢查1號油箱燃油液面,發(fā)現(xiàn)液面低于重力加油口位置。若飛機(jī)有制造缺陷,1號油箱重力加油口位置低于滿加油位置,則燃油經(jīng)排氣活門噴射后液面應(yīng)位于重力加油口附近?,F(xiàn)燃油液面距離重力加油口位置還有一定距離,排除飛機(jī)制造缺陷,同時說明燃油不是經(jīng)過1號油箱重力加油口進(jìn)入通氣管路的。

從燃油系統(tǒng)增壓、通氣管路的布置來看,排除1號油箱重力加油口有燃油進(jìn)入的可能,則1號油箱浮子活門未關(guān)閉或不密封導(dǎo)致故障的可能性較大。為減少工作量,在滿加油的基礎(chǔ)上斷開浮子活門前管路,從1號油箱重力加油口對油箱進(jìn)行加油,加油過程中避免燃油進(jìn)入排氣管路,觀察浮子活門處的管路情況。檢查發(fā)現(xiàn),加油過程中浮子活門處有燃油涌出。初步斷定浮子活門有故障,對其進(jìn)行換新。浮子活門更換后,重新進(jìn)行壓力加油,故障復(fù)現(xiàn),排除浮子活門失效的可能性,判定從排氣活門噴射的燃油來自浮子活門后的增壓管路。

結(jié)合圖1分析增壓管路走向,1號油箱浮子活門后的增壓管路有兩個分支,一支為2號、4號油箱增壓管路,從成型架到達(dá)2號油箱2~3墻位置,進(jìn)入2號油箱3號艙,一方面給2號油箱增壓,另一方面給4號油箱增壓;另一支為3號油箱增壓管路,在成型架與1號油箱浮子活門連接導(dǎo)管之后進(jìn)入油箱,在2號油箱2號艙向左右3號油箱進(jìn)行增壓。

因該飛機(jī)在廠房內(nèi)進(jìn)行油序試驗時未反饋有故障,且外場飛機(jī)停放狀態(tài)與油序試驗時狀態(tài)不一致,初步懷疑故障與飛機(jī)狀態(tài)有關(guān)。模擬飛機(jī)油序試驗狀態(tài),將飛機(jī)用千斤頂頂起,其中主起落架剛離地,前起落架離地約100mm(低于油序試驗時高度),重新壓力加油,排氣活門處仍有燃油噴出,但油量較前幾次有減少,說明飛機(jī)停放狀態(tài)與故障現(xiàn)象有關(guān)。

從成型架上斷開2、4號油箱增壓分支管路,同時進(jìn)行壓力加油,發(fā)現(xiàn)航向向后的管路有大量燃油流出,2、4號油箱增壓分支管路無燃油流出。由此斷定,從排氣活門中噴射的燃油來自3號油箱增壓管路。

為進(jìn)一步判定燃油來自2號油箱內(nèi)部的管路還是3號油箱,斷開中外翼對接的增壓管路,重新加油,發(fā)現(xiàn)左3號油箱增壓管路有大量燃油流出。隔離左3號油箱增壓管路,重新壓力加油,右尾梁排氣活門無燃油噴射。至此,故障定位至左3號油箱增壓管路。

從燃油系統(tǒng)增壓、通氣系統(tǒng)在左3號油箱布置來看,增壓管路由導(dǎo)管及出口處單向活門組成,單向活門向油箱內(nèi)部打開,如圖3所示。在飛機(jī)大修時,單向活門固定分解修理,增壓管路需進(jìn)行密封性試驗,因此單向活門裝反或卡滯無法關(guān)閉均有可能在壓力加油時使燃油進(jìn)入增壓管路,從右尾梁排氣活門噴出。用工業(yè)孔探儀從左外翼上部油箱口蓋進(jìn)入檢查單向活門情況,發(fā)現(xiàn)泡沫塑料卡在單向活門片與殼體之間,造成單向活門無法關(guān)閉。

調(diào)整泡沫塑料與單向活門的間隙,保證單向活門可正常打開和關(guān)閉。恢復(fù)口蓋安裝,重新進(jìn)行壓力加油,故障現(xiàn)象消失。將飛機(jī)恢復(fù)外場停放狀態(tài),再次進(jìn)行壓力加油,故障未出現(xiàn)。至此,故障排除。

2.3 故障原因分析

1)油序試驗時加油

在油序試驗時,為保證各油箱油盡信號燈燃亮?xí)r油量、耗量指示準(zhǔn)確,按制造技術(shù)條件要求,需將飛機(jī)放置水平。因此,在油序試驗時,將飛機(jī)前起落架離地約200mm,為防止飛機(jī)側(cè)翻,將左右主起落架也用千斤頂頂起,保證離地即可,油序試驗時飛機(jī)油箱姿態(tài)如圖4所示。

在基本加油時,因3號油箱左外翼增壓管路不密封,在3號油箱快滿時,燃油進(jìn)入增壓管路。由于各油箱之間彼此通氣,3號油箱與增壓管路無壓力差,根據(jù)連通管原理,增壓管路中的燃油液面與3號油箱內(nèi)燃油液面齊平。當(dāng)3號油箱加滿后,2號油箱燃油液面高于3號油箱時,增壓管路的燃油液面與2號油箱齊平。基本加油方案正常切斷時,2、3號油箱加油管路由位于2號油箱1號艙滿油信號器的上液面進(jìn)行切斷,此時燃油液面遠(yuǎn)低于油箱上部的通氣增壓管路,右尾梁排氣活門無異常。

在滿加油方案中,各油箱的加油管路由位于1號油箱滿油信號器的上液面進(jìn)行控制,當(dāng)2號油箱加滿后,加油管路仍不切斷,加入的燃油通過油箱頂部的通氣管進(jìn)入1號油箱。當(dāng)1號油箱加油時,油箱最高液面為2號油箱前艙燃油液面。由于飛機(jī)前起落架頂起,此時1號油箱浮子活門明顯高于2號油箱液面,增壓管路中的燃油不會從1號油箱浮子活門進(jìn)入1號油箱,右尾梁的排氣活門正常排氣,無油氣。隨著燃油液面逐步上升,浮子活門先行關(guān)閉。此時1號油箱液面高于2號油箱,增壓管路中的燃油與1號油箱液面保持一致。由于1號油箱內(nèi)滿油信號器接通位置仍低于通氣管最高處,燃油無法通過通氣管最高處進(jìn)入增壓通氣共用管路而從排氣活門噴出。因此,在油序試驗時未能反映出故障。

2)外場停放時加油

飛機(jī)在外場維護(hù)時,前起落架正常落地,前機(jī)身下沉。飛機(jī)姿態(tài)及油箱狀態(tài)如圖5所示。

基本加油時與油序試驗時加油相同,無異常。在滿加油時,當(dāng)2號油箱燃油液面超過基本加油滿油信號器上液面時,由于此時1號油箱浮子活門與2號油箱1號艙最高位置持平,燃油通過1號油箱浮子活門進(jìn)入1號油箱。意外加入的燃油與油箱內(nèi)自身加油引射器引射的燃油混合,造成燃油波動劇烈,燃油蒸汽與空氣混合通過重力加油口從右尾梁排氣活門處排除。經(jīng)與故障發(fā)現(xiàn)人員核實,在1號油箱加油過程中,右尾梁排氣活門確有霧化的油氣排出,現(xiàn)象吻合。當(dāng)1號油箱液面上升至浮子活門關(guān)閉后,燃油液面沿增壓通氣共用管路繼續(xù)上升。在1號油箱滿油信號器未接通前,兩個加油管路全部處于打開狀態(tài),燃油流量較大。而此時油箱無油空間較小,液面上升較快,而且1號油箱滿油信號器接通位置與增壓通氣管路最高處高度相差不大,當(dāng)滿油信號器信號接通時,燃油瞬時通過通氣增壓管路最高處,從右尾梁排氣活門處排出。當(dāng)加油封閉開關(guān)關(guān)閉后,加油管路被切斷,排油停止。與故障現(xiàn)象一致。

3 結(jié)束語

根據(jù)試驗驗證情況,結(jié)合壓力加油分系統(tǒng)及通氣分系統(tǒng)工作原理及機(jī)上狀態(tài)檢查,對壓力加油時燃油噴射故障進(jìn)行了分析,形成了故障結(jié)論:該機(jī)在壓力加油切斷時出現(xiàn)燃油噴射的原因是左外翼油箱內(nèi)增壓管路出口單向活門被用于阻燃的泡沫塑料卡滯在打開位置。

燃油系統(tǒng)大量部附件安裝于油箱內(nèi)部,且用大量的泡沫塑料進(jìn)行阻燃。安裝時,由于維護(hù)口蓋尺寸限制,泡沫塑料需擠壓縮小尺寸后放入油箱對應(yīng)位置再展開。泡沫塑料在展開時應(yīng)注意對周圍構(gòu)件的影響,尤其是運(yùn)動部件,必要時安裝完成后采用孔探儀進(jìn)行檢查,以確保運(yùn)動部件的工作可靠性。

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