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礦用帶式輸送機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究

2022-05-30 03:39:34趙亞玲
能源與環(huán)保 2022年5期
關(guān)鍵詞:帶式膠帶滾筒

陳 斐,趙亞玲

(陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 繼續(xù)教育學(xué)院,陜西 咸陽(yáng) 712000)

帶式輸送機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)運(yùn)輸?shù)缺姸鄡?yōu)勢(shì),在散裝物料運(yùn)輸中具有非常廣泛的應(yīng)用[1]。在煤礦開采與運(yùn)輸過程中,帶式輸送機(jī)是比較重要的運(yùn)輸裝備,其運(yùn)行過程的可靠性對(duì)煤礦開采效率有重要的影響[2]。對(duì)于普通的帶式輸送機(jī),為了提升設(shè)備運(yùn)行過程的穩(wěn)定性,通常都設(shè)計(jì)有一定的安全裕量,即電機(jī)功率相對(duì)較大[3]。導(dǎo)致電機(jī)長(zhǎng)時(shí)間處于高功率運(yùn)行狀態(tài),存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象。帶式輸送機(jī)長(zhǎng)時(shí)間處于這種運(yùn)行狀態(tài),不僅浪費(fèi)了大量的電力能源,還加劇了設(shè)備零部件的損耗,增加了設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)成本[4]。針對(duì)該問題,目前很多技術(shù)人員和學(xué)者開展了相關(guān)的研究,基于變頻調(diào)速技術(shù)對(duì)帶式輸送機(jī)的運(yùn)行過程進(jìn)行控制,在實(shí)踐中取得了一定的應(yīng)用效果,顯著提升了礦用帶式輸送機(jī)的自動(dòng)化水平[5]。本文主要以某煤礦中使用的帶式輸送機(jī)為對(duì)象,充分結(jié)合實(shí)際情況設(shè)計(jì)研究了設(shè)備的自動(dòng)控制系統(tǒng)。實(shí)踐應(yīng)用表明,該系統(tǒng)取得了很好的效果,為煤礦企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益,值得其他煤礦企業(yè)借鑒。

1 帶式輸送機(jī)結(jié)構(gòu)概述

某煤礦企業(yè)每年生產(chǎn)的煤礦物料達(dá)到了200萬t,帶式輸送機(jī)是該煤礦中重要的運(yùn)輸機(jī)械裝備。由于每年輸送的煤炭量較多,對(duì)煤炭運(yùn)輸過程提出了相對(duì)較高的要求。本文主要以其中比較典型的DTL120/200/3×630型帶式輸送機(jī)中為對(duì)象進(jìn)行介紹,帶式輸送機(jī)的整體結(jié)構(gòu)如圖1所示。由圖1可知,帶式輸送機(jī)主要由驅(qū)動(dòng)滾筒、改向滾筒、張緊裝置、上托輥、下托輥、膠帶等部分構(gòu)成[6]。由電動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力來源,電機(jī)輸出的動(dòng)力經(jīng)傳動(dòng)系統(tǒng)傳輸?shù)絺鲃?dòng)滾筒中,傳動(dòng)滾筒通過摩擦力驅(qū)動(dòng)膠帶發(fā)生運(yùn)動(dòng);換向滾筒的作用是改變膠帶的運(yùn)動(dòng)方向,實(shí)現(xiàn)循環(huán)往復(fù)運(yùn)動(dòng);張緊裝置的作用是確保膠帶與驅(qū)動(dòng)滾筒、換向滾筒之間緊密接觸,確保有足夠的摩擦力。

圖1 帶式輸送機(jī)的結(jié)構(gòu)示意Fig.1 Schematic diagram of belt conveyor

帶式輸送機(jī)的驅(qū)動(dòng)滾筒和換向滾筒分別安裝在機(jī)頭部位和機(jī)尾部位。由圖1可知,機(jī)頭部位設(shè)置了2個(gè)驅(qū)動(dòng)滾筒,其中1根滾筒兩側(cè)分別安裝1臺(tái)防爆異步電動(dòng)機(jī),另外一根滾筒的兩側(cè)分別安裝1臺(tái)防爆異步電動(dòng)機(jī)和1臺(tái)制動(dòng)器。3臺(tái)YBPS450-4型異步電動(dòng)機(jī)功率為630 kW。制動(dòng)器屬于盤式制動(dòng)器,型號(hào)為SHI202/D2000,緊急情況下可以通過制動(dòng)器對(duì)設(shè)備進(jìn)行制動(dòng)處理,具有很好的效果。

目前,該型號(hào)帶式輸送機(jī)運(yùn)行時(shí)存在的主要問題:①啟動(dòng)過程屬于“硬啟動(dòng)”,對(duì)設(shè)備造成了一定程度的沖擊;②設(shè)備無法根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸?shù)拿旱V物料對(duì)運(yùn)行速度進(jìn)行調(diào)整,存在能源浪費(fèi)的現(xiàn)象。

2 整體方案設(shè)計(jì)

自動(dòng)控制系統(tǒng)的整體方案結(jié)構(gòu)如圖2所示。從圖2中可以看出,整個(gè)控制系統(tǒng)主要由變頻器、配電柜、專業(yè)檢測(cè)傳感器、PLC控制器、交換機(jī)、上位機(jī)以及工業(yè)以太網(wǎng)等部分構(gòu)成。針對(duì)帶式輸送機(jī)中的三部異步電動(dòng)機(jī),每臺(tái)電機(jī)均配備了對(duì)應(yīng)的變頻器(型號(hào)為6ES71)。利用專業(yè)的傳感器對(duì)電動(dòng)機(jī)的耗電量、帶式輸送機(jī)膠帶的運(yùn)行速度以及輸送的煤流量大小進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),將獲得的結(jié)果傳輸?shù)絇LC控制器中??刂破鲗?duì)各狀態(tài)參量進(jìn)行分析與對(duì)比,如果發(fā)現(xiàn)互相不協(xié)調(diào)、不匹配,則會(huì)下達(dá)控制指令,調(diào)節(jié)變頻器的電壓輸出頻率,進(jìn)而調(diào)整異步電動(dòng)機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)煤流量和運(yùn)行速度之間的匹配。

圖2 整體方案結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of overall scheme

利用自動(dòng)控制系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)帶式輸送機(jī)的軟啟動(dòng),系統(tǒng)中內(nèi)置的是S形曲線啟動(dòng)模式,這樣可以降低啟動(dòng)過程中對(duì)設(shè)備造成的沖擊[7]。其中,電機(jī)運(yùn)行時(shí)的功率和電流可以基于功率采集模塊進(jìn)行收集、輸送的煤流量可以基于電子膠帶秤進(jìn)行檢測(cè),膠帶運(yùn)行速度可以利用速度傳感器進(jìn)行檢測(cè)。

由圖2可知,帶式輸送機(jī)的主要供電線路為三臺(tái)配電柜,每臺(tái)配電柜對(duì)應(yīng)1個(gè)變頻器,配電柜中輸出的電壓和頻率分別為660 V和50 Hz。對(duì)于整個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng)而言,PLC控制器是最為核心和關(guān)鍵的部分,上位機(jī)與控制器之間基于工業(yè)以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的傳輸,同時(shí)控制器還要與變頻器基于Profibus通信協(xié)議實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的交互。自動(dòng)控制系統(tǒng)正常工作時(shí),上位機(jī)可以向PLC控制器下達(dá)控制指令,PLC控制器將指令傳輸?shù)阶冾l器中,改變輸出電壓的頻率,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)輸出轉(zhuǎn)速的控制?;趥鞲衅鳙@得的數(shù)據(jù)信息會(huì)實(shí)時(shí)輸送到PLC控制器,再輸送到上位機(jī)系統(tǒng)中,并通過顯示屏進(jìn)行顯示,工作人員可以實(shí)時(shí)掌握帶式輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)信息。所有傳輸?shù)缴衔粰C(jī)中的數(shù)據(jù)都會(huì)存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)庫(kù)中,以便后續(xù)調(diào)取查閱。

3 硬件部分設(shè)計(jì)

帶式輸送機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)是一項(xiàng)非常復(fù)雜的項(xiàng)目,涉及到多方面的內(nèi)容,使用了不同形式的硬件設(shè)施。自動(dòng)控制系統(tǒng)中最重要的硬件設(shè)施構(gòu)成情況如圖3所示。以下主要對(duì)這些硬件設(shè)施進(jìn)行介紹。

圖3 主要硬件部分構(gòu)成Fig.3 Main hardware components

3.1 PLC控制器

PLC控制器是整個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng)的核心和關(guān)鍵,其性能好壞會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性與穩(wěn)定性產(chǎn)生非常重要的影響[8]。在充分分析目前市場(chǎng)上已有的PLC控制器類型及性能的基礎(chǔ)上,最終結(jié)合實(shí)際情況選用S7-1200型PLC控制器??刂破鞯腃PU模塊型號(hào)為1214C DC/DC/DC,該模塊的數(shù)字量輸入接口、數(shù)字量輸出接口和模擬量輸入接口的數(shù)量分別為14、10和2,完全能夠滿足該系統(tǒng)的實(shí)際使用需要。數(shù)字量與模擬量之間的轉(zhuǎn)換模塊型號(hào)為SM1221 DI8×24V DC,控制器中使用了2種類型的通信模塊,型號(hào)分別為CM1243-5和CM1241,其中前者主要是基于Profibus通信協(xié)議實(shí)現(xiàn)控制器與變頻器之間的通信,而后者不僅支持Profibus通信協(xié)議,同時(shí)也支持RS422和RS485通信協(xié)議,利用該模塊可以實(shí)現(xiàn)控制器與各種傳感器之間的數(shù)據(jù)通信。電源模塊的型號(hào)為PM1207,此模塊可以將外部電源轉(zhuǎn)換成為24 V DC電源,為PLC控制器的各個(gè)模塊進(jìn)行供電,實(shí)現(xiàn)PLC控制器的穩(wěn)定運(yùn)行。

3.2 變頻器

自動(dòng)控制系統(tǒng)中為3臺(tái)電動(dòng)機(jī)分別配備了變頻器,為了確保PLC控制器與變頻器之間的兼容性,選用的變頻器型號(hào)為6ES71。該變頻器的額定功率、額定電流和額定輸入電壓分別為800 kW、860 A和660~690 V,允許的最大瞬時(shí)電流可以達(dá)到1 170 A。當(dāng)前階段,變頻器普遍采用的是直—交—直變頻模式,整個(gè)變頻過程共包含3大部分內(nèi)容,分別為整流、中間直流和逆變環(huán)節(jié)[9]。此變頻模式又可以進(jìn)一步分為3種變頻控制方法:①基于逆變器對(duì)頻率進(jìn)行調(diào)整,基于可控整流器對(duì)電壓進(jìn)行調(diào)整;②在第1種控制方法的基礎(chǔ)上增加二極管進(jìn)行整流處理;③基于PWM逆變器同時(shí)對(duì)頻率和電壓進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)配合使用二極管進(jìn)行整流處理。已有的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,最后一種控制方法具有更加顯著的優(yōu)勢(shì),能在一定程度上提升功率因素,規(guī)避電力能源的浪費(fèi)問題,在實(shí)踐應(yīng)用中也更加廣泛。PWM變頻器的主電路框圖如圖4所示。從圖4中可以看出,主電路同樣主要由3個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成,即整流環(huán)節(jié)、中間直流環(huán)節(jié)和逆變環(huán)節(jié)。

圖4 PWM變頻器的主電路Fig.4 Main circuit of PWM inverter

3.3 主要檢測(cè)傳感器

(1)電子膠帶秤。電子膠帶秤的作用是對(duì)膠帶上輸送的煤礦物料流量進(jìn)行檢測(cè),目前電子膠帶秤的類型有多種,這里選用ICS-ST型裝置,該裝置檢測(cè)得到的煤礦物料流量誤差可以控制在0.25%~1.00%,精度較高。整個(gè)裝置主要由4大部分構(gòu)成,分別為支架、速度傳感器、重量傳感器和數(shù)據(jù)采集模塊。由傳感器采集到的數(shù)據(jù)信息利用采集模塊進(jìn)行收集并分析,重量與速度的比值即為煤礦流量??紤]到煤礦工作環(huán)境的復(fù)雜性,所有使用的元器件全部為本質(zhì)安全型。基于RS485通信模式實(shí)現(xiàn)與PLC控制器之間的數(shù)據(jù)交互。ICS-ST型電子膠帶秤的允許運(yùn)行速度和稱重范圍分別為0.1~5.0 m/s和10~10 000 t/h,可以滿足實(shí)際使用要求。

(2)速度傳感器。速度傳感器的作用是對(duì)膠帶的運(yùn)行速度進(jìn)行實(shí)時(shí)采集[10]。其檢測(cè)原理是在驅(qū)動(dòng)滾筒的輪軸上,以軸心為圓心均勻地布置永久磁鐵片,然后將GSH5型速度傳感器固定在驅(qū)動(dòng)滾筒附近的支架上。驅(qū)動(dòng)滾筒帶動(dòng)永久磁鐵片做旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),傳感器固定不動(dòng),磁鐵片每經(jīng)過傳感器附近時(shí)就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)脈沖信號(hào),基于霍爾原理可以計(jì)算得到驅(qū)動(dòng)滾筒的旋轉(zhuǎn)速度,進(jìn)一步可以求得驅(qū)動(dòng)滾筒表面的線速度,即膠帶的運(yùn)行速度。

(3)功率采集模塊。此模塊的作用是對(duì)3臺(tái)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行過程中產(chǎn)生的電力信息進(jìn)行采集,包括功率、電流和電壓等數(shù)據(jù)。采集得到的數(shù)據(jù)信息基于RS232或者RS485通信模式傳入到PLC控制器中。結(jié)合實(shí)際情況選用的功率采集模塊型號(hào)為EDA9033A。

4 軟件部分設(shè)計(jì)

在帶式輸送機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)中,硬件是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功能的基礎(chǔ),但是硬件都是單獨(dú)的個(gè)體,需要通過軟件將不同的硬件串聯(lián)起來,這樣才能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)控制系統(tǒng)的各項(xiàng)功能。

4.1 PLC控制器的軟件程序

(1)啟動(dòng)時(shí)的軟件程序。PLC控制器的軟件程序在TIA Portal軟件中實(shí)現(xiàn)。帶式輸送機(jī)啟動(dòng)階段工作流程如圖5所示。為了避免設(shè)備啟動(dòng)階段速度突變對(duì)零部件造成的損傷,該自動(dòng)控制系統(tǒng)中內(nèi)置了S形曲線啟動(dòng)模式。設(shè)備在啟動(dòng)階段會(huì)按照內(nèi)置的程序進(jìn)行啟動(dòng),可有效規(guī)避啟動(dòng)時(shí)造成的沖擊,降低設(shè)備運(yùn)行的故障率。

圖5 帶式輸送機(jī)啟動(dòng)階段工作流程Fig.5 Work flow chart of belt conveyor in start-up phase

(2)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)速度調(diào)控程序。實(shí)際煤礦開采過程中,開采得到的煤礦物料質(zhì)量并不是固定不變的,而是隨時(shí)間發(fā)生變化。設(shè)計(jì)的自動(dòng)控制系統(tǒng)對(duì)速度的調(diào)整如果過于靈敏,會(huì)導(dǎo)致帶式輸送機(jī)時(shí)刻處于速度調(diào)整狀態(tài),不利于設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行?;诖?,按照輸送的煤流量大小將其劃分成為不同的區(qū)間,每個(gè)煤流量區(qū)間對(duì)應(yīng)一個(gè)膠帶運(yùn)行速度。

帶式輸送機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)速度控制的工作流程如圖6所示。自動(dòng)控制系統(tǒng)開始運(yùn)行以后,會(huì)對(duì)膠帶輸送的煤流量大小進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),并將檢測(cè)結(jié)果傳入到PLC控制器中進(jìn)行分析,判斷所處的煤流量區(qū)間。然后根據(jù)所處區(qū)間大小給出對(duì)應(yīng)的膠帶運(yùn)行速度,并下發(fā)控制指令驅(qū)動(dòng)變頻器輸出對(duì)應(yīng)的電壓頻率,對(duì)電動(dòng)機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制。如果檢測(cè)得到的煤流量大小超過了系統(tǒng)設(shè)定的安全閾值,系統(tǒng)會(huì)向外發(fā)出警報(bào),同時(shí)自動(dòng)控制帶式輸送機(jī)停機(jī),避免過大的煤流量對(duì)設(shè)備造成不可挽回的損害,甚至可能引發(fā)的安全生產(chǎn)事故。

圖6 帶式輸送機(jī)速度控制工作流程Fig.6 Work flow chart of belt conveyor speed control

4.2 上位機(jī)的軟件程序

上位機(jī)不僅可以對(duì)帶式輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,也可以從上位機(jī)中下達(dá)控制指令,對(duì)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。上位機(jī)的軟件程序在WinCC 7.3組態(tài)軟件中完成。上位機(jī)的軟件部分主要包含3大部分內(nèi)容,分別為系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)管理和監(jiān)控界面。

系統(tǒng)管理的內(nèi)容主要是整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)置,并且對(duì)用戶進(jìn)行管理,包含管理人員賬戶和值班管理賬戶。為了確保系統(tǒng)的安全,不同層級(jí)的用戶具有對(duì)應(yīng)的安全等級(jí),能查看的內(nèi)容也存在一定差異。數(shù)據(jù)管理的作用是對(duì)帶式輸送機(jī)運(yùn)行過程中的設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)信息以及操作記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ),所有數(shù)據(jù)歸類后存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)庫(kù)中?;跀?shù)據(jù)管理程序還可以對(duì)以往的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢。監(jiān)控界面的作用是將采集得到的信息在顯示屏中實(shí)時(shí)顯示,并且是將數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)要處理后以可視化的形式呈現(xiàn),方便工作人員快速掌握設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。

5 應(yīng)用效果評(píng)價(jià)

根據(jù)以上設(shè)計(jì)的技術(shù)方案,將其部署到某煤礦中的DTL120/200/3×630型帶式輸送機(jī)中。對(duì)系統(tǒng)的各項(xiàng)功能進(jìn)行了實(shí)踐測(cè)試,發(fā)現(xiàn)整體運(yùn)行良好,整個(gè)測(cè)試期間沒有出現(xiàn)明顯的故障問題。在啟動(dòng)階段,帶式輸送機(jī)能夠根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的S形曲線方式啟動(dòng),有效規(guī)避了啟動(dòng)階段速度突變對(duì)設(shè)備零部件造成的沖擊。在穩(wěn)定運(yùn)行階段,自動(dòng)控制系統(tǒng)可以根據(jù)實(shí)際輸送的煤流量大小,對(duì)電機(jī)運(yùn)行速度進(jìn)行調(diào)整控制。對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)運(yùn)行前后連續(xù)7天的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如圖7和圖8所示,其中前者記錄的是自動(dòng)控制系統(tǒng)運(yùn)行前的數(shù)據(jù),后者記錄的是系統(tǒng)運(yùn)行后的數(shù)據(jù)。

圖7 帶式輸送機(jī)恒速運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)Fig.7 Data generated when the belt conveyor is running at a constant speed

從圖7和圖8中可以看出,帶式輸送機(jī)在未使用自動(dòng)控制系統(tǒng)前,連續(xù)7 d內(nèi)設(shè)備的耗電量依次為2.48、2.54、2.52、2.54、2.57、2.60、2.62 kWh/t,平均值為2.55 kWh/t。在使用了自動(dòng)控制系統(tǒng)后,連續(xù)7 d內(nèi)設(shè)備的噸煤耗電量依次為2.02、1.99、2.01、2.03、1.96、2.05、2.01 kWh/t,平均值為2.01 kWh/t。對(duì)比以上數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),通過使用自動(dòng)控制系統(tǒng),設(shè)備的噸煤耗電量有了一定程度的降低,降低幅度為21.28%,為煤礦企業(yè)節(jié)省了大量的電費(fèi);另一方面,通過使用自動(dòng)控制系統(tǒng),帶式輸送機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性有了一定程度的提升,降低了設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)成本,同樣創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

圖8 自動(dòng)控制運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)Fig.8 Data generated when belt conveyor automatically controls the operation

6 結(jié)論

本文主要以DTL120/200/3×630型帶式輸送機(jī)為對(duì)象,對(duì)其自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行深入的分析和研究,所得結(jié)論主要如下。

(1)自動(dòng)控制系統(tǒng)為帶式輸送機(jī)中的3臺(tái)電機(jī)分別配備了變頻器,利用專業(yè)的傳感器對(duì)膠帶輸送的煤流量及其運(yùn)行速度進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)。基于檢測(cè)結(jié)果對(duì)電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制,確保設(shè)備實(shí)際運(yùn)行速度與煤流量相匹配。另外,基于控制系統(tǒng)還可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備的軟啟動(dòng)。

(2)系統(tǒng)中使用的PLC控制器和變頻器型號(hào)分別為S7-1200和6ES71,具有很好的兼容性,簡(jiǎn)要介紹了系統(tǒng)中使用的專業(yè)傳感器。對(duì)PLC控制器和上位機(jī)中的軟件程序進(jìn)行了詳細(xì)設(shè)計(jì)。

(3)將設(shè)計(jì)的自動(dòng)控制系統(tǒng)應(yīng)用到帶式輸送機(jī)工程實(shí)踐中,經(jīng)測(cè)試發(fā)現(xiàn)整體運(yùn)行良好,未出現(xiàn)明顯的故障問題。通過對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)運(yùn)行前后的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn),可以節(jié)省能源21.28%左右,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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基于窄而深內(nèi)檔銑削的扁長(zhǎng)型焊接帶式角銑頭設(shè)計(jì)
紙膠帶隨身筆
基于改進(jìn)蟻群算法的滾筒截割軌跡規(guī)劃
膠帶有故事
童話世界(2018年20期)2018-08-06 08:57:50
簡(jiǎn)易膠帶座
除鐵器皮帶滾筒調(diào)偏措施
圓管帶式輸送機(jī)最佳懸垂度研究
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