馬大江,馬仁祿
(中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司,河北邢臺 054000)
進入21 世紀以來,絕大部分鋼鐵企業(yè)已實現(xiàn)了全連鑄,但對于鑄造行業(yè)來說,受產(chǎn)品結構影響,模鑄仍占據(jù)重要的組成部分。長期以來,手工作業(yè)多,機械化、自動化程度低,工序穩(wěn)定性較差,一直是影響產(chǎn)品質量、生產(chǎn)進度、成本控制的關鍵因素。隨著工藝技術及設備的不斷改進,鋼錠生產(chǎn)基本全部采用滑動水口進行澆注。相對于連鑄來說,鑄錠無中間包,澆注過程對澆速控制相對較差,已無法滿足安全可靠、穩(wěn)定一致的質量要求。故在此主要就滑板水口一鍵式控制展開討論。
中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司是中國政府投資創(chuàng)建的國內第一家專業(yè)生產(chǎn)冶金軋輥和冶金成臺(套)設備的冶金機械及備件制造企業(yè),其近兩年大力發(fā)展智能工廠,在自動排產(chǎn)、設備智能改造、生產(chǎn)過程自動控制方面做了大量研究,其中產(chǎn)品生產(chǎn)過程一鍵化控制是很多工作中的一項,該文主要介紹澆注過程一鍵化控制的研究情況。
滑板水口通過液壓缸驅動滑動機構進行開合,調整水口開度可實現(xiàn)對澆速的控制。當下產(chǎn)品澆注時,根據(jù)工藝要求安裝不同直徑的滑動水口,澆注過程中開展水口進行澆注,冒口點沖時根據(jù)工藝要求時間適當關閉水口,控制澆速。但實際控制過程中:
(1)隨著鋼液面不斷降低,澆速呈不斷下降趨勢,與鑄造理論中提出的開澆、跟流、展流、收流工藝不符。
(2)隨著滑動水口使用次數(shù)增加,澆注速度總體呈升高態(tài)勢,相同產(chǎn)品過程一致性偏差較大。
(3)不同人員不同反應速度、操作習慣,冒口點沖過程差別大。
(4)為了滿足不同工藝要求,需要準備多種滑動水口,物料管理及使用成本較大,目前我廠使用的滑動水口規(guī)格達7 種之多。
因此對鋼錠澆注過程實施一鍵式控制勢在必行。
通過對天車稱重系統(tǒng)進行改造,實現(xiàn)澆注重量和澆注速度的適時計算,并將計算結果適時進行顯示,同時通過無線信號將上述數(shù)據(jù)發(fā)送到工控機上。工控機接收到稱重信息后,自動與設定工藝進行比對,根據(jù)重量和速度偏差,發(fā)出調整信號,由液壓缸驅動滑動水口進行開合,實現(xiàn)對澆注重量和速度的自動控制。
圖1 一鍵控制流程圖
保留稱重傳感器、機械附件及傳感器到儀表的電纜繼續(xù)使用,更換稱重儀表及顯示屏幕。按照一定頻次適時采集稱重信息,根據(jù)稱重變化和時間的關系自動核算澆注速度,在大屏幕上進行適時顯示。同時增加無線發(fā)散裝置將重量、澆速信息傳遞到工控機上,以此作為澆注過程中一鍵控制的基礎。
2.2.1 對液壓站進行自動化改造
在保留現(xiàn)有手動操作模式的基礎上,增加液壓站數(shù)據(jù)控制器。工控機接收到重量、澆速信息后與工藝進行比對,根據(jù)比對結果向控制器發(fā)出控制信號,驅動液壓站對水口開度進行調整。此控制器模擬人工操作模式,根據(jù)澆速偏差程度給出不同的脈沖信號,達到自動控制的目的。
2.2.2 自動控制程序的開發(fā)
按照開澆、跟流、展流、收流理論模式,控制程序按照澆注重量分為4 個階段,每個階段根據(jù)工藝要求,可分別設定不同澆注速度。
開始澆注后適時對比當前澆注重量與澆注速度,偏差超過工藝范圍后,根據(jù)偏差實際情況,給出不同脈沖信號,調節(jié)滑動水口開度進行澆速調整。
此項目實施的難點在于脈沖信號的給定。由于滑動機構行程短,滑動水口直徑小,液壓缸運行速度相對較快,控制精度要求高,脈沖信號時長尤為關鍵。時間長速度波動大,容易發(fā)生滑動水口關死情況,時間過短則液壓缸無動作。
現(xiàn)場空載調試液壓缸發(fā)現(xiàn)70~80ms 才有動作反應,但在負載情況下此脈沖信號不能觸發(fā)動作反應,而且不同機構開關需要的拉力有所區(qū)別。因此,在程序設計優(yōu)化時對脈沖信號賦予自動調節(jié)功能:如在給定脈沖信號下連續(xù)調整五次(次數(shù)可根據(jù)需要調整)澆速不變,則自動增加脈沖信號時間,每次增加10ms,直至澆速符合工藝要求。
到達設定澆注量前300kg 時發(fā)出聲光報警信號,提示操作者進行輔料加入及澆后收尾準備;到達設定澆注重量后,給出信號關閉水口,整個澆注過程不再需要人為干預。
通過上述改造,實現(xiàn)了模鑄產(chǎn)品澆注過程一鍵式控制。
該系統(tǒng)配置澆注重量、澆注速度記錄功能,以澆注時間為橫軸,適時澆注重量和澆注速度為縱軸,將澆注過程中產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)進行整合,自動生成澆注速度曲線和澆注重量曲線,以備后續(xù)調取使用。
圖2 操作界面
圖3 分階段澆速設定
為了進一步簡化現(xiàn)場操作,避免工藝傳遞過程中出現(xiàn)錯誤,對全過程進行優(yōu)化升級:生產(chǎn)計劃下發(fā)后工藝隨著下發(fā),并傳遞到現(xiàn)場工控機上。澆注前選擇對應爐號自動將工藝調取,不再需要現(xiàn)場人工錄入工藝信息,真正實現(xiàn)澆注過程一鍵式控制。
(1)通過一鍵化澆注控制系統(tǒng)的構建,實現(xiàn)了澆注過程的一鍵化控制。該方式簡化了澆注過程的操作,產(chǎn)品澆注時操作者只需選中對應的爐次,點按“澆注開始”按鈕即可實現(xiàn)自動澆注,操作簡單可靠,提高了操作一致性,減少了人為因素對澆注過程的干擾,提高了產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。
(2)一鍵化澆注控制系統(tǒng)的構建,實現(xiàn)了澆注過程自動控制。該方式取代了初始的紙質記錄及人工指揮的狀態(tài),自動判斷澆注總量及各時間節(jié)點,從根本上避免了人工計算錯誤造成的產(chǎn)品質量隱患,同時也提高了公司的信息化水平,為中鋼邢機智能制造、自動化水平的提高做出了卓越的貢獻。
(3)一鍵化澆注控制系統(tǒng)的構建,大大降低了澆注過程的工序事故,減少了廢品和返修品的數(shù)量,降低了公司的制造成本。
(4)澆注過程可根據(jù)工藝需要自動調整,靈活性和穩(wěn)定性更高,且過程可復制、可重現(xiàn),為后續(xù)優(yōu)化澆注工藝提供了依據(jù)。