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傾斜煤巖層條件回采巷道支護控制技術(shù)

2022-05-27 04:29賈毅超吳少康劉曉峰
關(guān)鍵詞:非對稱型鋼錨桿

賈毅超,劉 萍,2,韓 森,2,吳少康,羅 暢,陳 鎮(zhèn),劉曉峰

(1.貴州大學(xué) 礦業(yè)學(xué)院,貴州 貴陽 550025;2.貴州省復(fù)雜地質(zhì)礦山開采安全技術(shù)工程中心,貴州 貴陽 550025;3.冀中能源邯礦集團礦山管理分公司 新星煤業(yè),河北 邯鄲 056000)

回采巷道圍巖的穩(wěn)定性是工作面安全生產(chǎn)的前提,其受采動作用、賦存環(huán)境、煤巖體傾角、支護方式等因素的影響,但支護方式是可調(diào)控的關(guān)鍵因素。近年來,諸多學(xué)者對采動作用下軟巖巷道的支護技術(shù)進(jìn)行了研究,并取得了一系列的成果,康紅普[1-2]等系統(tǒng)地總結(jié)了巷道圍巖變形相關(guān)的破壞特征與破壞機制、圍巖地質(zhì)力學(xué)特性及其圍巖控制理論及技術(shù),并論述了其控制方法與原理;陳建強[3]、高林[4]、董永占[5]、張艷麗[6]等通過現(xiàn)場實測發(fā)現(xiàn)回采巷道受傾角影響,出現(xiàn)非對稱變形的現(xiàn)象,通過數(shù)值模擬、理論分析對巷道非對稱變形機理進(jìn)行研究,提出“主動支護、關(guān)鍵部位加強控制”的支護原則;徐佑林[7-8]等針對某礦重復(fù)采動下造成巷道變形嚴(yán)重的問題,基于承載拱控制理論,提出“卸- 轉(zhuǎn)-固”圍巖控制技術(shù),在工程應(yīng)用中取得良好的支護效果。此外,其他學(xué)者也對工作面回采巷道圍巖破壞特征、破壞機理、支護優(yōu)化等做了一系列的研究與現(xiàn)場應(yīng)用[9-19]。

由于貴州礦區(qū)地質(zhì)條件較為特殊,開采巷道多數(shù)處于軟巖層位,易受采動、傾角等因素影響,造成圍巖破碎,巷道變形較大,支護效果較差,巷道呈大面積、非對稱變形。筆者以貴州桐梓某礦20701運輸巷為工程背景,通過現(xiàn)場實測、室內(nèi)試驗,對巷道變形機理進(jìn)行分析,并結(jié)合壓力承載拱理論,對支護方案進(jìn)行優(yōu)化,提出“錨桿/索+注漿+鋼筋網(wǎng)+U型鋼”的聯(lián)合支護方案,將該支護結(jié)構(gòu)視為一種雙殼承載拱結(jié)構(gòu),結(jié)合數(shù)值模擬、理論分析對優(yōu)化方案的支護效果進(jìn)行分析,最終用于工程實踐,研究結(jié)果可為類似地質(zhì)條件的礦井提供借鑒。

1 工程概況

1.1 工程地質(zhì)條件

貴州某礦20701工作面運輸巷埋深200 m,巷道圍巖為粉砂巖、煤,當(dāng)前準(zhǔn)備開采7號煤層,平均厚度為1.9 m,屬穩(wěn)定可采煤層,煤層平均傾角為30°。在開采初期,受承壓水、裂隙水的影響,巷道變形劇烈。巷道層位示意如圖1所示。

圖1 20701回采巷道層位示意 Fig.1 20701 horizontal map of mining roadway

1.2 原支護方案

20701工作面運輸巷斷面呈直墻半圓拱形,其巷道凈寬為5.0 m,兩幫直墻高0.6 m,頂部拱高2.5 m,屬半煤巖巷。采用“錨桿/索+鋼筋網(wǎng)”聯(lián)合支護,選取φ10 mm焊接規(guī)格為4 900 mm×1 100 mm的鋼筋網(wǎng);采用規(guī)格為φ22 mm×2 400 mm的左旋全螺紋鋼等強度預(yù)拉力錨桿,間排距為900 mm× 900 mm;選用規(guī)格為φ22 mm×6 000 mm的錨索,間排距為1 600 mm×1 800 mm;沿巷道全斷面噴射100 mm厚的水泥砂漿封閉圍巖,支護方案如圖2所示。

圖2 原支護方案 Fig.2 Original support scheme

1.3 圍巖礦物成分與力學(xué)性質(zhì)測試

將現(xiàn)場取回的巖芯樣本進(jìn)行加工,分別制成粉末樣品與標(biāo)準(zhǔn)試件,采用X射線衍射儀對圍巖成分進(jìn)行分析,巖石礦物成分與含量見表1。采用液壓式萬能材料試驗機對巷道圍巖進(jìn)行力學(xué)性質(zhì)試驗,試驗對干試件與飽和試件單軸抗壓強度進(jìn)行測定,測試結(jié)果見表2。

表1 巖石礦物成分與含量 Table 1 Composition and content of rocks and minerals

表2 圍巖力學(xué)性質(zhì)測試 Table 2 Test of mechanical properties of surrounding rock

由表1可知,圍巖成分中黏土礦物含量居多,黏土礦物中親水性最強的蒙脫石含量占47%,易吸水膨脹、變形,對圍巖產(chǎn)生膨脹壓力,同時多數(shù)圍巖遇水軟化,加劇圍巖松散破碎。

由表2可知,圍巖試件加工為泥質(zhì)粉砂巖、煤與粉砂巖互層、煤等3類,如圖3所示。

圖3 圍巖試件示意 Fig.3 Schematic diagram of surrounding rock specimens

經(jīng)單軸抗壓試驗發(fā)現(xiàn),泥質(zhì)粉砂巖試件承載能力最強,煤與粉砂巖互層試件與全煤試件的承載能力均小于泥質(zhì)粉砂巖試件,且兩者的承載能力相當(dāng),軟化后二者承載能力均相對較弱,說明層狀結(jié)構(gòu)對試件承載能力有所影響。飽和水處理后,3類試件的承載能力急劇下降,軟化系數(shù)為0.19~0.28,總體較小,說明圍巖對水較為敏感。因此,巷道在開挖過程中,應(yīng)及時噴漿封閉圍巖,防止地下水、工程用水等滲透圍巖,導(dǎo)致圍巖強度降低。

2 巷道變形特征及原因分析

2.1 巷道變形情況

通過對井下現(xiàn)場調(diào)查,20701工作面在開采初期,巷道中部區(qū)域局部滲水,斷面已產(chǎn)生劇烈變形,常出現(xiàn)頂板下沉、兩幫收縮、底臌、錨網(wǎng)及錨桿等結(jié)構(gòu)原件失效等,說明原有支護方式效果欠佳,噴漿效果較差,伴隨著圍巖中含有較多的黏土礦物,遇水產(chǎn)生較大的膨脹壓力,導(dǎo)致圍巖松散破碎,進(jìn)一步破壞支護與圍巖間的相互作用,支護效果差。井下實拍如圖4所示。

圖4 井下實拍 Fig.4 Downhole real picture

2.2 巷道圍巖變形實測

基于現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)巷道中部區(qū)域變形較大,距開切眼約250 m。為進(jìn)一步確定巷道斷面變形特征及支護效果,采用測桿和標(biāo)槍對圍巖收斂進(jìn)行監(jiān)測,選取中部區(qū)域的4個斷面測點,各測點的兩幫收斂變形與時間關(guān)系如圖5所示。將變形量最大的測點斷面作為特征斷面,采用YJDM3.6礦用激光巷道斷面檢測儀對巷道變形較大區(qū)域的斷面變形進(jìn)行監(jiān)測。

圖5 兩幫收斂量與時間變化曲線 Fig.5 Convergence of two sides and time curves

由圖5可知,受開挖擾動影響,初期圍巖變形速率較快,變形速率最高為8~18 mm/d,隨后支護起到效果,圍巖變形速率有所減弱,但圍巖變形未呈現(xiàn)穩(wěn)定收斂趨勢,中部巷道變形嚴(yán)重,其中測點2和3處變形最嚴(yán)重,在施工階段測點或許遭到破壞,因此監(jiān)測被迫終止。監(jiān)測結(jié)果發(fā)現(xiàn)采用“錨桿/索+鋼筋網(wǎng)”聯(lián)合支護無法有效控制巷道變形,未能形成良好的圍巖封閉結(jié)構(gòu)。

通過采用YJDM3.6礦用激光巷道斷面檢測儀對巷道變形較大區(qū)域的斷面變形進(jìn)行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)斷面呈非對稱變形,其巷道斷面右半部分整體變形較大,經(jīng)檢測儀自帶分析軟件量化,左幫位移242 mm,左肩位移280 mm,右?guī)臀灰?34 mm,右肩位移390 mm,頂板位移372 mm,底板位移340 mm,斷面平均收縮率約為42.07%。研究區(qū)與特征斷面示意如圖6所示。

圖6 研究區(qū)與特征斷面示意 Fig.6 Schematic diagram of study area and characteristic section

布置窺視觀察點以進(jìn)一步了解圍巖內(nèi)部破碎情況,為支護優(yōu)化提供理論支撐。測試孔2和7靠近煤巖結(jié)構(gòu)面區(qū)域,窺視鉆孔布置及內(nèi)部結(jié)構(gòu)窺視結(jié)果如圖7所示。通過鉆孔窺視可知,圍巖內(nèi)部裂隙延伸到一定距離后,呈現(xiàn)較小的縱向裂隙與環(huán)形裂隙,超出部分的巖石完整性較好,未產(chǎn)生裂隙,測試 孔1~7內(nèi)部圍巖裂隙發(fā)育最大長度分別為4.22,5.33,4.08,4.01,4.33,3.01,4.16 m,7個測試孔的裂隙發(fā)育長度超過錨桿長度(2 200 mm),且部分裂隙發(fā)育長度接近錨索長度(4 900 mm),說明錨桿、索布置不合理,應(yīng)調(diào)整錨桿、索的數(shù)量、間排距和型號等參數(shù)。從巷道內(nèi)部圍巖的破碎情況來看:右肩、底板左側(cè)區(qū)域內(nèi)部圍巖破碎程度較高,結(jié)合室內(nèi)試驗,發(fā)現(xiàn)巷道煤與粉砂巖互層區(qū)域易受層狀結(jié)構(gòu)的影響,即傾角、煤巖體結(jié)構(gòu)面等地質(zhì)構(gòu)造的影響,該區(qū)域為巷道支護關(guān)鍵區(qū)域。

圖7 鉆孔內(nèi)部結(jié)構(gòu)窺視 Fig.7 Peep view of borehole internal structure

2.3 巷道圍巖變形原因分析

依據(jù)室內(nèi)試驗、現(xiàn)場調(diào)查和理論分析,得出圍巖變形的主要原因為

(1) 地下水對圍巖力學(xué)性質(zhì)的影響。經(jīng)室內(nèi)試驗,圍巖礦物組分中含大量黏土礦物,易吸水產(chǎn)生膨脹應(yīng)力,使得圍巖更易松散破碎。圍巖吸水軟化后進(jìn)一步降低了其承載能力。現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)混凝土層遭到破壞,巷道表面及圍巖內(nèi)部滲水,迫使圍巖軟化、膨脹,使得圍巖的力學(xué)性質(zhì)急劇下降[20-21]。

(2) 支護方式不佳。結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查與實測發(fā)現(xiàn),巷道從開挖初期進(jìn)行監(jiān)測,兩幫收斂位移并未呈穩(wěn)定收斂趨勢,變形量逐步增加,初期變形速率最高達(dá)18 mm/d。巷道出現(xiàn)底臌、頂板下沉等現(xiàn)象,且多處錨桿/索結(jié)構(gòu)單元失效,局部區(qū)域出現(xiàn)滲水情況,導(dǎo)致圍巖-支護的相互作用效果較差,進(jìn)一步增大了圍巖的變形。

(3) 傾角、煤巖體結(jié)構(gòu)面等地質(zhì)構(gòu)造的影響。經(jīng)室內(nèi)試驗發(fā)現(xiàn),煤與粉砂巖互層試件的承載能力小于全泥質(zhì)粉砂巖試件,與全煤試件的承載能力相當(dāng)。結(jié)合鉆孔窺視結(jié)果分析,靠近煤與粉砂巖互層區(qū)域的內(nèi)部圍巖破碎程度較高,同時受結(jié)構(gòu)面區(qū)域小節(jié)理的影響,也是造成工作面非對稱變形的主要原因之一[22]。

3 優(yōu)化方案設(shè)計及數(shù)值模擬

3.1 優(yōu)化方案設(shè)計

針對20701運輸巷道斷面變形與圍巖內(nèi)部破碎情況,提出“錨桿/索+注漿+鋼筋網(wǎng)+U型鋼”聯(lián)合支護方案,即預(yù)注漿加固+初次錨網(wǎng)加固+二次錨(索)注加固+U型鋼支架+噴漿封閉圍巖,優(yōu)化支護方案如圖8所示。

圖8 優(yōu)化支護方案 Fig.8 Optimized support scheme

選取φ10 mm焊接規(guī)格為 4 900 mm×1 100 mm的鋼筋網(wǎng);采用φ22 mm×2 400 mm的左旋全螺紋鋼等強度預(yù)拉力錨桿,間排距為800 mm×800 mm;采用φ22 mm×6 000 mm的高強注漿錨索,間排距為 1 200 mm×1 400 mm;錨桿/索結(jié)構(gòu)單元固定采用K2350樹脂藥卷;沿巷道全斷面噴射200 mm厚的水泥砂漿,搭配29號U型鋼支架,封閉圍巖;除對高強注漿錨索注漿外,對巷道兩幫、底板進(jìn)行注漿,注漿材料選用硫鋁酸鹽水泥,水灰比為1.25∶1至0.8∶1,注漿壓力不小于3.0 MPa。

優(yōu)化方案考慮地下水的影響,預(yù)先進(jìn)行注漿,改善圍巖的力學(xué)性質(zhì),加厚混凝土墻厚度,防止圍巖被軟化??紤]地質(zhì)構(gòu)造的影響,預(yù)先注漿改善圍巖的力學(xué)性質(zhì),以降低結(jié)構(gòu)面的影響,巷道關(guān)鍵區(qū)域合理增設(shè)錨桿/索,將煤層錨固在粉砂巖層中,進(jìn)一步改善圍巖的承載能力。在此基礎(chǔ)上,加入U型鋼支架,對支護對稱設(shè)計進(jìn)行了優(yōu)化,各種支護優(yōu)勢協(xié)同互補,組成一種雙層承載拱結(jié)構(gòu)[23-25],如圖9所示。

圖9 雙層承載拱結(jié)構(gòu)示意 Fig.9 Schematic diagram of double-layer bearing arch structure

(1) 增加注漿環(huán)節(jié),按實際情況設(shè)計注漿孔的間排距,注漿對圍巖裂隙及煤、巖體中軟弱面進(jìn)行填充,降低水與巷道圍巖的接觸面積,防止膨脹變形與結(jié)構(gòu)變形,改善破碎圍巖的完整性,進(jìn)而改變其力學(xué)特性,黏聚力與內(nèi)摩擦角得到提高。

(2) 調(diào)整錨桿/索的間排距,搭配加粗后的鋼筋網(wǎng),組成高預(yù)應(yīng)力錨網(wǎng)/索結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)及時主動支護圍巖,保持圍巖的完整性,降低應(yīng)力梯度和集中系數(shù),防止破碎圍巖及軟弱夾層裂隙進(jìn)一步擴展,有利于形成壓力拱承載結(jié)構(gòu),進(jìn)一步控制巷道出現(xiàn)非對稱變形。

(3) U型鋼支架采用可伸縮性支架,彌補了錨桿/索剛性不足的缺點,同時錨網(wǎng)/索結(jié)構(gòu)降低了圍巖對U型鋼支架的擠壓作用,U型鋼支架與錨網(wǎng)/索結(jié)構(gòu)相互協(xié)調(diào)互補,加強了承載拱結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。

(4) 加厚的混凝土噴層能更好地封閉巷道表面,防止其風(fēng)化、軟化,充分承載拱結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢保持了巷道的長期穩(wěn)定。

3.2 數(shù)值模擬效果分析

3.2.1 數(shù)值模擬模型的建立

通過FLAC3D對20701工作面運輸巷支護方案進(jìn)行模擬對比,模型規(guī)格為50 m×30 m×75 m,如圖10所示。頂部施加5 MPa的局部應(yīng)力,側(cè)壓系數(shù)取1.25,為消除邊界對巷道的影響,巷道左、右兩側(cè)寬度均為巷道半徑的10倍。煤巖層力學(xué)參數(shù)見表3。

圖10 模擬模型示意 Fig.10 Schematic diagram of simulation model

表3 煤巖層力學(xué)參數(shù) Table 3 Mechanical parameters of coal and rock strata

3.2.2 模擬結(jié)果分析

數(shù)值模擬位移對比云圖如圖11所示。

由圖11可知,優(yōu)化支護前、后,運輸巷斷面呈非對稱變形,主要位于頂、底板與右肩部分,與現(xiàn)場情況相符。優(yōu)化支護后,巷道變形得到明顯改善,頂、底板最大位移量由289 mm降低至59 mm,頂、底板最大移近量由369 mm降至67 mm;左、右兩幫最大位移量由318 mm降低至52 mm,左、右兩幫的最大移近量由387 mm降至68 mm;最大主應(yīng)力由10 MPa提升至17 MPa。注漿提高了破碎圍巖的物理力學(xué)性質(zhì),提 高了圍巖的黏聚力,搭配合理間排距的錨桿/索結(jié)構(gòu),使得圍巖-支護協(xié)同作用充分發(fā)揮,改善了20701運輸巷大面積、非對稱變形。

圖11 數(shù)值模擬云圖 Fig.11 Numerical simulation cloud map

4 工程實踐

現(xiàn)場采用“錨桿/索+注漿+鋼筋網(wǎng)+U型鋼”聯(lián)合支護方式,為了解優(yōu)化支護后巷道的變形情況,驗證優(yōu)化支護方案對巷道控制的效果,利用YJDM3.6礦用激光巷道斷面檢測儀對中部分析區(qū)測點(原測點2和3)斷面兩幫及頂、底板的變形情況進(jìn)行為期60 d的再次監(jiān)測,并對中部斷面監(jiān)測情況進(jìn)行分析。巷道斷面位移及位移速率曲線如圖12所示。

由圖12可知,20701運輸巷采用優(yōu)化支護方案后,初期的巷道頂、底板及兩幫變形速率普遍較快,待35~45 d后巷道斷面各點位移趨于穩(wěn)定,此后變 形速率不斷降低,等于0或接近0。測點2和3的頂、底板的平均移近量為141 mm,左、右兩幫的平均移近量為116 mm,測點2和3的頂、底板及兩幫在變形期間最大移近速度分別為6.2,3.6 mm/d和7.0,4.8 mm/d。巷道斷面變形監(jiān)測情況如圖13所示。

圖12 巷道斷面位移及位移速率變化曲線 Fig.12 Deformation and deformation rate curves of roadway section

由圖13可知,優(yōu)化支護后,巷道斷面變形較小,且未出現(xiàn)非對稱的大面積變形,30 d時斷面平均收縮率為9.23%,60 d時斷面平均收縮率僅為11.49%,之后斷面收縮率幾乎未發(fā)生改變。巷道斷面平均收縮率較原支護而言,降低了30.58%。監(jiān)測結(jié)果表明:采用“錨桿/索+注漿+網(wǎng)噴”聯(lián)合支護方案后,能較好地將巷道變形控制在合理的范圍內(nèi),且未影響工作面的正常生產(chǎn)。

圖13 巷道斷面監(jiān)測對比 Fig.13 Comparison diagram of detection of roadway section

5 結(jié) 論

(1) 20701工作面運輸巷的原支護方式不合理,圍巖表面及內(nèi)部滲水,使內(nèi)部圍巖膨脹、軟化,且局部區(qū)域存在軟弱結(jié)構(gòu)面,進(jìn)一步破壞了圍巖-支護結(jié)構(gòu),導(dǎo)致結(jié)構(gòu)單元失效,造成巷道斷面呈大面積、非對稱變形。

(2) 根據(jù)原支護條件下運輸巷斷面變形特征及其原因,提出“錨桿/索+注漿+鋼筋網(wǎng)+U型鋼”聯(lián)合支護方案。通過數(shù)值模擬驗證了優(yōu)化后支護方案的可行性,其極大地降低了巷道圍巖的變形量,頂、底板最大位移量降低了230 mm,左、右兩幫最大位移量降低了266 mm;通過注漿改善了破碎圍巖的力學(xué)條件,聯(lián)合錨網(wǎng)索、U型鋼等組成雙殼承載拱結(jié)構(gòu),控制了巷道斷面的非對稱變形。

(3) 工程實踐表明,采用優(yōu)化支護方案后,巷道斷面各點的位移量、收斂率大幅降低,頂、底板平均移近量為141 mm,左、右兩幫平均移近量為116 mm,巷道斷面平均收縮率由42.07%降至11.49%,降低了30.58%,使得巷道變形控制在合理的范圍內(nèi),優(yōu)化效果顯著。

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