姜 璐
(大連德寧環(huán)保技術(shù)有限公司,遼寧 大連 116000)
臭氧催化氧化技術(shù)作為一種高效的污水深度處理技術(shù),近年來(lái)已經(jīng)成為污水處理領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),是基于單獨(dú)臭氧氧化的高級(jí)氧化技術(shù),將臭氧的強(qiáng)氧化性和催化劑的催化特性結(jié)合起來(lái),可有效解決有機(jī)物降解不完全的問題[1]。與臭氧單獨(dú)作為氧化劑相比,臭氧在催化劑作用下形成的OH·與有機(jī)物的反應(yīng)速率更高[2]、氧化性更強(qiáng),幾乎可以氧化所有的有機(jī)物。
大連某公司污水處理車間混凝-絮凝后的可生化類含油廢水的COD含量約為5 000~9 000 mg/L,需要加入大量的生活污水進(jìn)行均質(zhì),將COD降到2 000 mg/L以下,再進(jìn)入生化系統(tǒng)進(jìn)行生化處理,才能達(dá)標(biāo)排放,既加大了污水處理量又增加了處理成本。實(shí)驗(yàn)室采用單獨(dú)臭氧氧化與臭氧催化氧化法分別對(duì)車間混凝-絮凝后的可生化含油廢水進(jìn)行處理,考察降低含油廢水COD、降低廢水處理成本的可行性。
實(shí)驗(yàn)廢水取自某公司污水處理車間混凝-絮凝后的可生化類含油廢水。
青島國(guó)林CF-G-3-010G小型臭氧發(fā)生器(采用氧氣為氣源,臭氧產(chǎn)量最大為10 g/h,流量計(jì)流量為80~800 L/h,主機(jī)功率100 W,臭氧濃度10~60 mg/L),2 000 mL自制圓柱塔,真空泵,瓶裝工業(yè)氧氣,pH計(jì),電子天平,陶瓷曝氣頭,瓷環(huán)等。
臭氧催化劑由南京杜爾環(huán)保公司提供,其主要成分為氧化鋁瓷球,表面負(fù)載為二氧化錳,外觀為褐色球狀,直徑約7~8 mm,據(jù)廠家介紹,與單獨(dú)臭氧氧化相比,加入該催化劑可使去除COD能力提升約20%~30%,壽命約2~3年。
將曝氣頭裝入約2 000 mL的自制圓柱塔中,裝入約500 g瓷環(huán)(或臭氧催化劑),取1 000 mL車間混凝絮凝后含油廢水倒入圓柱塔中,通入臭氧,開始臭氧氧化(或臭氧催化氧化)實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)裝置見圖1。
圖1 臭氧氧化實(shí)驗(yàn)圖
廢水臭氧氧化的影響因子包括pH值、臭氧濃度、反應(yīng)時(shí)間、催化劑等,通過實(shí)驗(yàn)考察不同因子對(duì)廢水處理效果的影響,確定合理的工藝參數(shù)。廢水樣品為車間處理后的可生化類含油廢水,COD為5 794 mg/L,B/C=0.85,NH3-N為35.57 mg/ L,pH值為8。
據(jù)相關(guān)臭氧氧化廢水文獻(xiàn)介紹,在酸性條件下進(jìn)行臭氧氧化實(shí)驗(yàn),COD去除速率差,隨著pH值的升高,COD去除速率逐漸增加[3],但pH值過高時(shí)羥基自由基間會(huì)發(fā)生快速的猝滅反應(yīng),使有機(jī)物降解速率下降[4]。由表1看出,當(dāng)其他條件不變時(shí),隨著廢水pH值的升高,COD的去除率逐漸升高,在pH值為10時(shí),COD去除率最高,廢水B/C降低,但大于0.3。此外,提供催化劑的公司表示,在廢水為中性時(shí)氧化效果較好。結(jié)合該公司的生產(chǎn)實(shí)際,目前車間預(yù)處理后的廢水pH值為8~10,因此實(shí)驗(yàn)前不進(jìn)行調(diào)節(jié)。
表1 不同pH值下的臭氧氧化實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
表2為不同氧氣流量對(duì)應(yīng)的臭氧濃度,氧氣流量越大,對(duì)應(yīng)的臭氧濃度越低。由表3看出,當(dāng)其他條件不變,隨著臭氧濃度的增加,COD去除率逐漸增加但增加趨勢(shì)不明顯,廢水B/C降低,但大于0.4。實(shí)驗(yàn)室臭氧發(fā)生器的最低氧氣流量為80 L/ h時(shí),對(duì)應(yīng)的臭氧濃度最大為68.51 mg/L,最高氧氣流量為800 L/h時(shí),對(duì)應(yīng)的臭氧濃度最低,為12.22 mg/L。由于實(shí)驗(yàn)裝置受限,當(dāng)氧氣流量過高即臭氧濃度過低時(shí),例如氧氣流量為100 L/h、120 L/h時(shí),容易發(fā)生泛塔現(xiàn)象,難以控制。故本試驗(yàn)僅選擇氧氣流量為80、100、120 L/h進(jìn)行實(shí)驗(yàn),但在氧氣流量為80 L/h時(shí),氧氣消耗量最少即成本最低,因此最佳臭氧濃度為68.5 mg/L,即氧氣流量為80 L/h時(shí)。
表2 不同氧氣流量對(duì)應(yīng)的臭氧濃度
由表1與表3實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,其他條件不變,隨著反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng),COD去除率增大,當(dāng)臭氧氧化反應(yīng)時(shí)間超過4 h后,COD去除率增加緩慢,因此臭氧氧化反應(yīng)時(shí)間以4 h為宜。
表3 不同臭氧濃度下臭氧氧化實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
對(duì)同批次車間處理后可生化類含油廢水進(jìn)行單獨(dú)的臭氧氧化實(shí)驗(yàn)與臭氧催化氧化實(shí)驗(yàn),單獨(dú)臭氧氧化采用的填料為瓷環(huán),臭氧催化氧化采用的是表負(fù)載二氧化錳的氧化鋁瓷球。Villase or等[5],采用溶膠凝膠法制備出負(fù)載型催化劑MnO2/TiO2,MnO2作為活性中心催化臭氧化降解含酚廢水,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該催化劑具有很高的催化活性,顯著提高了目標(biāo)物的去除率。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表4所示。由表4實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,臭氧催化氧化實(shí)驗(yàn)反應(yīng)4 h時(shí),臭氧催化氧化處理后的COD去除率均比單獨(dú)臭氧氧化時(shí)高約30%,因此,使用臭氧催化劑作為填料進(jìn)行臭氧氧化處理效果較好[6]。
表4 單獨(dú)臭氧氧化與臭氧催化氧化后實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
綜合上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果,初步判斷可生化類含油廢水的最佳臭氧催化氧化實(shí)驗(yàn)條件為廢水pH值為8~10,氧氣流量為80 L/h,催化氧化時(shí)間為4 h,填料使用臭氧催化劑。取4批次車間混凝-絮凝后的可生化類含油廢水,樣品外觀及其基本性質(zhì)如表5。4批次車間可生化類含油廢水在最優(yōu)條件下的臭氧催化氧化實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表5所示。
表5 實(shí)驗(yàn)所用樣品基本性質(zhì)及臭氧催化氧化實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
由表5中4批次含油廢水臭氧催化氧化實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,車間預(yù)處理后可生化廢水水質(zhì)不穩(wěn)定,COD變化較大導(dǎo)致臭氧催化氧化4 h后的廢水COD不能全部降到2 000 mg/L以下。當(dāng)原水COD<5 000 mg/L時(shí),處理后廢水COD可以達(dá)到處理目標(biāo)2 000 mg/L以下;當(dāng)原水COD>5 000 mg/L,處理后COD遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目標(biāo)值2 000 mg/L。
2.6.1 碘量法測(cè)定臭氧濃度
臭氧與碘化鉀發(fā)生氧化還原反應(yīng)而析出碘,臭氧含量越多析出的碘越多,溶液顏色也就越深,化學(xué)反應(yīng)式如下:O3+2KI+H2O→O2+I2+2KOH。以淀粉為指示劑,用硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定,反應(yīng)式如下:I2+2Na2S2O3→2NaI+Na2S4O6。待反應(yīng)完全,生成無(wú)色碘化鈉,根據(jù)硫代硫酸鈉消耗量計(jì)算出臭氧濃度。
2.6.2 臭氧總量測(cè)定
在帶塞錐形瓶中加入配好的碘化鉀溶液,待臭氧發(fā)生器運(yùn)行穩(wěn)定后,通入碘化鉀吸收瓶對(duì)臭氧進(jìn)行吸收10 min,然后用碘量法計(jì)算出總的臭氧量。經(jīng)實(shí)驗(yàn)與計(jì)算,實(shí)驗(yàn)室臭氧發(fā)生器臭氧產(chǎn)量約為5.26 g/h,與說明書上的5.48 g/h相對(duì)應(yīng)。
2.6.3 臭氧利用率測(cè)定
在反應(yīng)器中加入1 000 mL水樣,尾氣管連接裝有碘化鉀溶液的兩級(jí)帶塞錐形瓶,進(jìn)行催化氧化反應(yīng),臭氧氧化時(shí)間為4 h,其中每小時(shí)吸收10 min后,取水樣測(cè)定COD,取尾氣吸收液,釆用碘量法分析計(jì)算出臭氧濃度,即為排空的臭氧量。
對(duì)車間混凝-絮凝后的可生化類含油廢水進(jìn)行連續(xù)4次取樣,樣品外觀及性質(zhì)見表6。分別進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室臭氧利用率測(cè)定,由于實(shí)驗(yàn)4 h共測(cè)定了40 min,因此測(cè)定結(jié)果存在一定的誤差。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下表7所示。
表6 臭氧利用率測(cè)定樣品外觀及性質(zhì)
表7 可生化類廢水臭氧催化實(shí)驗(yàn)利用率測(cè)定
由表7中實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以計(jì)算出,4組實(shí)驗(yàn)的O3平均利用率為54.17%,由4組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)還可以看出,隨著氧化時(shí)間的延長(zhǎng),臭氧利用率逐漸降低,實(shí)驗(yàn)過程中用碘化鉀淀粉試紙?jiān)谖找耗┒诉M(jìn)行測(cè)定,碘化鉀試紙變藍(lán),表明臭氧沒有完全被碘化鉀溶液吸收,因此實(shí)際臭氧利用率偏低。
按實(shí)驗(yàn)室可生化類含油廢水臭氧催化氧化實(shí)驗(yàn)結(jié)果(即表5、表6、表7中COD均值),廢水COD從平均7 500 mg/L降到平均4 000 mg/L,折合t廢水處理成本如表8所示。
表8 實(shí)驗(yàn)室臭氧催化氧化成本核算
由上述實(shí)驗(yàn)室臭氧催化氧化成本計(jì)算結(jié)果來(lái)看,若將COD為8 000 mg/L的含油廢水降到目標(biāo)值2 000 mg/L,成本將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2 551.5元/t。經(jīng)計(jì)算,實(shí)驗(yàn)室臭氧催化氧化4 h廢水COD去除量約4 g,臭氧發(fā)生器所產(chǎn)生O3量約21 g,去除1 g的COD約5 g的O3。經(jīng)咨詢青島國(guó)林臭氧裝備有限公司,在實(shí)際生產(chǎn)中降解1 g的COD約需要消耗1~2 g的O3,臭氧利用率約80%(大部分為COD濃度<150 mg/L的廢水,作為深度處理)。
車間預(yù)處理后的含油廢水水質(zhì)波動(dòng)較大,在最佳實(shí)驗(yàn)條件下進(jìn)行臭氧催化氧化,COD不能全部降至2 000 mg/L以下。按實(shí)驗(yàn)室臭氧催化氧化的實(shí)驗(yàn)結(jié)果計(jì)算,廢水噸處理成本過高。因此,臭氧催化氧化法不適合作為該公司車間預(yù)處理后含油廢水的處理工藝。